摘 要:介紹了重型載貨汽車駕駛室前處理技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,通過材料的反應(yīng)機理分析、工藝試驗、產(chǎn)品跟蹤及環(huán)保跟蹤驗證了可行性,驗證和應(yīng)用一種新型無鎳磷化方式,為重卡駕駛室推進(jìn)清潔生產(chǎn),踐行綠色發(fā)展理念,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。
關(guān)鍵詞:重卡;駕駛室;磷化;含鎳廢水;涂層性能;環(huán)保;綠色
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們意識到高質(zhì)量發(fā)展絕對不能以犧牲環(huán)境為代價。進(jìn)入21世紀(jì)以來,國家加強了對工業(yè)“三廢”的排放要求。駕駛室涂裝三元磷化過程中含“鎳元素(Ni)”的廢水一直是困擾環(huán)保的一大難題。鎳元素不論是對人的健康,還是對環(huán)境的危害都很大,鎳鹽會經(jīng)由呼吸道進(jìn)入人體體內(nèi),引發(fā)肺水腫等大量的并發(fā)癥嚴(yán)重還會導(dǎo)致呼吸系統(tǒng)癌。
為強化源頭治理,從生產(chǎn)工藝源頭消除一類污染物,發(fā)展清潔生產(chǎn),加快實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。
行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
目前,商用車各大汽車廠涂裝前,均采用磷化處理工藝來提高涂層的附著力和耐腐蝕性,普遍采用成熟的鋅(Zn)、錳(Mn)以及鎳(Ni)三元磷化工藝。
近年來,隨著綠色涂裝的發(fā)展,以凱密特爾為首的硅烷薄膜前處理日趨發(fā)展,硅烷技術(shù)在開發(fā)之初就考慮到了“三廢”排放問題,與三元磷化技術(shù)相比在環(huán)保方面優(yōu)勢明顯,目前主要應(yīng)用于白色家電、汽車零部件、普通工業(yè)等一些耐久性能要求不高的行業(yè),因為它的環(huán)保性,便捷性以及成本優(yōu)勢,得到了快速推廣。
但相較于傳統(tǒng)工藝,薄膜前處理工藝尚存一些共性問題,還有很多方面需要提升和改進(jìn)。具體各方對比見表1。
基于以上原因,考慮到商用車板材、生產(chǎn)線的特點、管理模式及涂層耐久性能等各方因素,各大商用車應(yīng)用硅烷工藝的很少。迫于環(huán)保壓力,行業(yè)上也在探索另外一條技術(shù)路徑:厚膜環(huán)境友好型前處理工藝即二元(無鎳)鋅系磷化工藝。
原理分析
鎳(Ni)具有使鋅鹽磷化膜結(jié)晶微細(xì)化效果,特別是提高與鍍鋅底材的附著力和涂裝性能的重要金屬,取掉鎳后,通過采用新的表面調(diào)整劑,使結(jié)晶微細(xì)化,在磷化膜中含有替代Ni的別的金屬,得到含有鎳的鋅鹽磷化膜的性能大體上相同的磷化膜。
由于稀土元素外層電子的特殊性,使其具有較大的離子半徑,易極化跟變形,更容易吸附在基材表面,提供更多的活化點,并起到誘導(dǎo)結(jié)晶形態(tài)的作用。不同表面調(diào)整條件下的磷化膜結(jié)晶形貌(SEM1000倍)如圖1所示。
通過磷化劑自身的改良,加入新型稀土促進(jìn)劑,加速磷化成膜過程,使結(jié)晶細(xì)化,穩(wěn)定P比在較高水平;采用偶聯(lián)劑,彌補晶間縫隙,增加磷化膜與電泳涂層間的附著力,從而增強無鎳磷化膜的防腐蝕性。磷化膜防腐蝕性對比實驗(3.5%NaCl溶液,300-1000mV,30min)如圖2所示。
無鎳磷化膜與電泳涂層的附著力原理,如圖3所示。
從原理上分析,二元(無鎳)鋅系磷化原材料技術(shù)路線可行,可進(jìn)行相關(guān)的試驗和驗證。
生產(chǎn)線及廢水處理適應(yīng)性
原三元磷化生產(chǎn)線及廢水處理均適應(yīng)于二元(無鎳)鋅系磷化,不需進(jìn)行改造。
質(zhì)量指標(biāo)的策劃和驗證
關(guān)于磷化更換需要如何進(jìn)行確認(rèn)無相應(yīng)的國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),需根據(jù)實際需要自行策劃,在保證生產(chǎn)線適應(yīng)性及廢水處理的適應(yīng)性的基礎(chǔ)上,對二元(無鎳)鋅系磷化劑的應(yīng)用開展必要的工藝試驗,保證實施后產(chǎn)品的性能。
采用磷酸鹽系液體表面調(diào)整,與無鎳二元磷化體系配套。從變更后影響的范圍為依據(jù)開展各項工藝試驗,按四大類——磷化膜性能、與電泳線生產(chǎn)線配套能力、與電泳漆膜配套性能、涂層綜合性能開展工藝試驗策劃,具體見表2。
通過試驗分析,二元無鎳磷化與三元磷化自身的各項性能及與電泳配套、整個涂層體系配套后性能均滿足要求,對比試驗結(jié)果如表3所示。二元無鎳磷化與三元磷化過烘干對比試驗測試結(jié)果如表4所示,對產(chǎn)品質(zhì)量無影響。
排放指標(biāo)的模擬試驗驗證
因鎳錳共生、不銹鋼槽體等影響,二元磷化液中含有微量鎳,含量約為2mg/L。以二元磷化液為試驗對象,按現(xiàn)有磷化廢水三級處理流程開展小試試驗,記錄各級檢測結(jié)果。具體檢測結(jié)果見表5。
從以上結(jié)果分析,二元無鎳磷化廢液按目前方法三級處理后,鎳離子指標(biāo)低于GB11912-89《水質(zhì)鎳的測定》工業(yè)廢水最低檢出濃度,滿足要求。采用二元無鎳磷化可保證排放指標(biāo)。
系統(tǒng)清洗切換
為保證盡快切換,滿足排放要求,降低混槽帶來的風(fēng)險,采用洗槽后重投的方式組織各項工作,具體策劃見表6。
為保證切換的順利進(jìn)行,對清洗和廢水處理進(jìn)行了相關(guān)試驗,對清洗槽體過程中的清洗液進(jìn)行驗證,保證清洗液對槽體的腐蝕可控。選用與槽體相同材料的不銹鋼試片進(jìn)行腐蝕性試驗,結(jié)果見表7。
考慮到每個槽體的清洗時間在24h之內(nèi),各種清洗劑及磷化劑對槽體無影響。
清洗過程中用到鎳離子捕捉劑,測試、鎳離子捕捉劑對好氧池活性污泥內(nèi)微生物的影響。原水沉淀物活性污泥 2%投入鎳離子捕捉劑投入微生物狀態(tài) 1小時后微生物狀態(tài)如圖4所示。
驗證結(jié)果為清洗對槽體無腐蝕,鎳離子捕捉劑對好氧池活性污泥內(nèi)微生物無影響。對所有清洗的槽體及管路取樣送三方檢測機構(gòu),保證系統(tǒng)清洗徹底后投槽。
工藝切換、跟蹤和驗證
系統(tǒng)清洗完成后,進(jìn)行了二元磷化的切換,按要求進(jìn)行了重新投槽,確定的投槽后具體工藝參數(shù)見表8。
代號說明:D3:酚酞,D11:溴酚藍(lán),T11:0.1N氫氧化鈉,T20:0.1N硫酸,G-205:氨基磺酸,D321:二甲酚橙,T230:0.01M EDTA,G320:PH為5的緩沖液,G59:15%鹽酸。
為保證二元磷化切換后,工序質(zhì)量得到有效控制,完成槽液切換后,對生產(chǎn)現(xiàn)場工序質(zhì)量實施了分階段控制。
第一階段為跟蹤驗證階段。持續(xù)時間2個月的跟蹤。只要生產(chǎn),每個工作日檢測槽液參數(shù),并隨線掛板,進(jìn)行電泳涂膜的附著力及硬度測試,同時對槽液溫度進(jìn)行監(jiān)測,間接驗證二元磷化槽液的穩(wěn)定性;第二階段,正常監(jiān)測階段。生產(chǎn)穩(wěn)定后,進(jìn)行日常及周期監(jiān)測。
產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后,對過程參數(shù)進(jìn)行了固化,在線檢測參數(shù)見表9,周期檢測參數(shù)見表10。
從正式投入生產(chǎn),至今共生產(chǎn)駕駛室8000余臺,前處理效果良好,工藝穩(wěn)定,生產(chǎn)中無不良反饋,產(chǎn)品磷化質(zhì)量無問題。
二元(鋅、錳)磷化工藝切換,運行穩(wěn)定后,對相關(guān)槽體水質(zhì)進(jìn)行了檢測,未檢出一類污染物,具體見表11。
結(jié)語
本文針對磷化工藝創(chuàng)造性的提出了自鈍化體系概念,用獨特結(jié)構(gòu)的有機硅烷偶聯(lián)劑及稀土元素等物質(zhì),有效的規(guī)避了二者不兼容的問題,是傳統(tǒng)三元(鋅、鎳、錳)磷化工藝的升級技術(shù),經(jīng)過充分的試驗和驗證,固化了工藝參數(shù),達(dá)到了應(yīng)用新型的低碳環(huán)保型二元(鋅、錳)磷化液在產(chǎn)品性能不降低的基礎(chǔ)上,達(dá)到了鎳元素零排放的目的。
本文對涂裝磷化材料創(chuàng)新應(yīng)用具有切實的指導(dǎo)意義。