宋智勇 周順峰 帥鳴 陳渝 鄧志強(qiáng) 彭永豐 曹李培
摘要 打葉復(fù)烤均質(zhì)化加工過程中存在配方模塊等級數(shù)量多、等級比例差異大、鋪葉臺位不足、配料精度不高和勞動強(qiáng)度較大等待改進(jìn)之處。本研究以配方中重量占比1%為界限,將原等級模塊拆分成大比例B模塊和小比例A模塊,同時以23框9 200 kg煙葉為一個投料單元,計(jì)算出A模塊單輪投料3框,每框345 kg,B模塊單輪投料20框,每框416 kg,再分別進(jìn)行鋪葉裝框工序備料,最后將一個投料單元內(nèi)的A、B模塊煙葉(共23框)按比例在3個翻箱喂料口定量喂料投入生產(chǎn)線。結(jié)果表明,經(jīng)過小比例二次配方控制后,成品片煙煙堿含量變異系數(shù)控制到了2.47%,達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)水平。平庫模式的小比例二次配方打葉復(fù)烤均質(zhì)化技術(shù)可實(shí)現(xiàn)多等級、多模塊均勻混配的目標(biāo),改善單一配方投料各等級之間投料重量差異大以及人工鋪葉造成投料不均勻、不穩(wěn)定的狀況。
關(guān)鍵詞 均質(zhì)化控制;配方打葉;煙堿含量;變異系數(shù);平庫條件
中圖分類號 S572;TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A
文章編號 1007-7731(2024)08-0091-05
打葉復(fù)烤加工過程中的煙葉混配是實(shí)現(xiàn)配方工藝目標(biāo)的基礎(chǔ)[1-2],也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品特征與均質(zhì)化的關(guān)鍵,而成品片煙的煙堿含量均勻性直接影響卷煙煙氣指標(biāo)[3-4],因此,打造內(nèi)在化學(xué)成分更加均勻一致的片煙產(chǎn)品成為打葉復(fù)烤企業(yè)共同的目標(biāo)[5]。目前在打葉復(fù)烤中一般通過控制生產(chǎn)過程中的備料、鋪葉、擺把以及貯葉等關(guān)鍵環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)配方打葉的均勻性[6-7]。近年來,打葉復(fù)烤均質(zhì)化技術(shù)研究較多,如沈晗等[8]和尹旭等[9]研究了基于平庫和高架庫兩種模式均質(zhì)化加工技術(shù),杜文等[10]研究打葉復(fù)烤煙葉化學(xué)成分在線檢測和成品質(zhì)量控制,尹旭等[11]、衛(wèi)盼盼等[12]和肖明禮等[13]研究配方打葉均質(zhì)化過程研究,肖明禮等[13]、楚晗等[14]研究精準(zhǔn)備料和不同分組方法對原煙配方模塊質(zhì)量的影響,何結(jié)望等[15]利用煙葉煙堿含量作為參數(shù)參與配方,分別以化學(xué)成分調(diào)節(jié)模式、混合挑選模式以及兩者的組合模式實(shí)施投料過程的均勻性控制。
在實(shí)際配葉工序中,受鋪葉24個臺位數(shù)量限制和各等級煙葉重量差距等情況影響,難以均勻穩(wěn)定地開展鋪葉備料工序。例如,某工業(yè)企業(yè)將某產(chǎn)區(qū)收購的C2F、C3F、C4F、B2F、B3F和X2F等級原煙集中進(jìn)行打葉復(fù)烤加工時,打葉挑選后的DC、碎片類共計(jì)116個配方等級,其在進(jìn)行均質(zhì)化加工模塊的原料配方時,由于配方模塊等級數(shù)量多、等級比例差異較大和鋪葉臺位不足等因素造成配方精度不高、配料勞動強(qiáng)度較大和配方等級數(shù)量大于鋪葉臺位總數(shù)等問題。為保證煙葉混配均勻性,在基于 “平庫配方”投料方式的基礎(chǔ)上,某復(fù)烤廠開展小比例二次配方試驗(yàn)與研究,以提高小比例二次配方打葉復(fù)烤均質(zhì)化技術(shù)。
1 試驗(yàn)步驟
1.1 配方拆分
按照等級占比1%為接線劃分界限,將等級重量占比小于1%的煙葉劃分至A模塊,等級重量占比大于1%的劃分至B模塊。
1.2 重量計(jì)算
依據(jù)潤前3組儲葉柜實(shí)際最佳生產(chǎn)儲葉重量9 200 kg/柜,按照A、B模塊在原配所占的比例,分別計(jì)算潤前柜單柜A、B模塊投料重量,然后按照總框數(shù)23框(單個通道暫存煙框容量),對兩個模塊裝框數(shù)量按比例進(jìn)行取整,再將投料重量除以取整框數(shù),設(shè)定兩個模塊的單框重量,精確到千克。
1.3 鋪葉圖制定
重新計(jì)算拆分后A、B模塊各等級占比,根據(jù)現(xiàn)場鋪葉工位數(shù)量合理制定鋪葉圖,保證每個鋪葉單元各等級均勻分布在6條鋪葉線上,各臺位、各工位投料量保持均衡狀態(tài)。
1.4 鋪葉投料
A模塊優(yōu)先按照配方進(jìn)行鋪葉投料,通過“平庫配方系統(tǒng)”中的近紅外擺把檢測自動分組后進(jìn)入暫存通道(共有16個通道),按其在批次配方總量中的比例確定其在每個通道23框煙葉中所占的框數(shù),每個暫存通道A模塊框數(shù)自動分組到對應(yīng)通道。B模塊煙葉配方擺把分組方式與A模塊一致。
1.5 搭配出料
按通道進(jìn)行生產(chǎn)投料,并對A、B模塊等級煙框數(shù)按比例進(jìn)行順序搭配出料。對“平庫”暫存通道的煙葉,按照通道順序依次裝籠進(jìn)行真空回潮,每個回潮小車按照A、B兩個模塊的框數(shù)比例進(jìn)行搭配,實(shí)現(xiàn)A、B兩個模塊等級煙草按比例同步回潮。
二次混配實(shí)施流程如圖1所示。
2 試驗(yàn)方案
2.1 試驗(yàn)等級
為了測試二次混配方案的效果,現(xiàn)選取某工業(yè)公司2019烤季DC、碎片類等級HA0119XAA開展小比例二次配方試驗(yàn),該等級原煙共計(jì)898 002.50 kg、17 960.05擔(dān),按計(jì)劃拆分為A、B兩個模塊開展二次混配加工。依據(jù)某復(fù)烤廠平庫備料庫容單元規(guī)格:184擔(dān)/列×16列=2 944擔(dān)/單元,本等級共需要備料6.1個單元,考慮到尾料較少,通過調(diào)整裝框重量規(guī)避尾料對投料均勻性的影響,將本批次容量規(guī)劃到6個單元。
根據(jù)等級占比大小將兩個模塊進(jìn)行分組備料,其中試驗(yàn)等級含58個等級碎片類煙葉共計(jì)1 988.00擔(dān),占比11.07%,設(shè)定為A模塊。試驗(yàn)等級含58個等級DC類煙葉,58個等級共計(jì)15 972.05擔(dān),占比88.93%,設(shè)定為B模塊(表1)。
2.2 裝框重量
為保證均質(zhì)化加工模式的連續(xù)性,潤前柜以9 200.00 kg,總翻箱數(shù)量為23框?yàn)橐粋€投料單元,A模塊每個備料通道須備料2.55框,取整后為3框,因此理論單框重量為340.00 kg,核銷尾料后的單框重量為345.00 kg。由于單一備料通道備料煙葉框數(shù)為23框,因此B模塊每個備料通道須備料20框,理論單框重量為409.00 kg,核銷尾料后的單框重量為416.00 kg(表2)。
2.3 鋪葉均勻性
根據(jù)A、B兩個模塊鋪葉配比方案分別進(jìn)行投料,A、B兩個模塊每輪投料重量均為9 200.00 kg,其中A模塊每輪投料時間40 min,B模塊每輪投料時間35 min,其中A模塊平均重量344.80 kg,比設(shè)定重量低0.20 kg,B模塊平均重量416.30 kg,比設(shè)定重量高0.30 kg,落料重量控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求(表3)。
在平庫暫存區(qū)A、B模塊等級煙葉按照比例,分通道進(jìn)行暫存擺放,每個暫存區(qū)煙葉碼放規(guī)則見圖2。虛線上方區(qū)域方塊代表A模塊等級煙葉,虛線下方區(qū)域方塊代表B等級煙葉,A模塊煙框分別用“A01,A02,…,A16”標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識,B模塊煙框標(biāo)識分別用“B01,B02,…,B16”標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識(字母為模塊代碼,數(shù)字為通道代碼)。
2.4 翻箱喂料
A、B模塊按照“20+3”的組合按照“1,2,3,…,16”通道順序依次投料。A+B真空回潮蒸籠按“5+1,5+1,5+1,5+0”的框數(shù)進(jìn)行組合,回潮后翻箱喂料按比例進(jìn)行喂料,1號翻箱機(jī)的流量設(shè)置為1 330 kg/h,B模塊通過2號、3號翻箱機(jī)同時進(jìn)行喂料,一個單元投料均投料10框,2號、3號翻箱機(jī)的流量設(shè)置為5 336 kg/h,通過翻箱喂料速度的匹配來平衡A、B模塊的投料框數(shù)比例,實(shí)現(xiàn)兩個拆分模塊的均勻混配,一個通道煙葉(23框煙)全部進(jìn)入一個預(yù)混柜,過程中,采取手動換柜,預(yù)混柜按照“一進(jìn)一出一備”的方式進(jìn)出料(表4)。
3 結(jié)果與分析
3.1 配方備料
采用試驗(yàn)方案進(jìn)行鋪葉擺把,配方備料后,A模塊第六配方單元2號、3號、6號和16號通道各少1框,5號、10號、11號、14號和15號通道各多1框,煙框煙堿值通過人工干預(yù),將多出的通道煙框調(diào)整到較少的通道,模塊整體較理論規(guī)劃框多1框。B模塊最后一個單元3號、4號、12號、13號和16號通道各少1框,1號、2號、5號和11號通道各多1框,煙框煙堿值通過人工干預(yù),將多出的通道煙框調(diào)整到較少的通道,模塊整體較理論規(guī)劃框少1框(表5)。
3.2 復(fù)烤機(jī)尾含水率
每個試驗(yàn)復(fù)烤工藝機(jī)尾含水率每2 h檢測一次,測量結(jié)果如表6所示。復(fù)烤機(jī)尾含水率平均值分別為11.92%和11.90%,最大值分別為12.46%和12.27%,最小值分別為11.39%和11.31%,合格率均為100%,標(biāo)準(zhǔn)偏差均為0.26%,含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.33%,煙葉含水率穩(wěn)定性較好。
3.3 化學(xué)成分
對該模塊的煙堿、糖堿比取樣檢測,檢測結(jié)果如表7所示。
由表7可知,樣品1和樣品2的原煙煙堿變異系數(shù)分別為34.32%和43.28%,成品片煙煙堿變異系數(shù)分別為2.77%和2.22%,下降幅度分別為91.93%和94.87%。
如表8所示,樣品1和樣品2的原煙糖堿比變異系數(shù)分別為82.27%和56.39%,成品片煙糖堿比變異系數(shù)分別為7.21%和5.41%,下降幅度分別為91.24%和90.41%。
3.4 煙堿變異系數(shù)
使用2018和2019烤季不同工業(yè)公司相同等級煙葉,對比小比例二次混配等級煙堿變異系數(shù),如表9所示。
注:/表示數(shù)據(jù)無意義。
HA0119XAA二次混配后,經(jīng)檢測后煙堿變異系數(shù)為2.47%,滿足某工業(yè)公司<3.00%的控制目標(biāo)要求,與其他工業(yè)公司相同等級煙葉煙堿變異系數(shù)平均值4.75%相比,煙堿變異系數(shù)下降幅度為48%,均勻性控制效果明顯。
4 結(jié)論與討論
打葉復(fù)烤加工過程中,成品片煙中煙堿變異系數(shù)的高低對產(chǎn)品品吸質(zhì)量有重要影響,生產(chǎn)過程中一般采取配方投料、均勻擺把和各級混配等方式降低煙堿變異系數(shù),其中最關(guān)鍵工序?qū)偾岸瓮读瞎ば颉H欢鴮τ诘燃壞K數(shù)量多、重量比例差異大的情況,常規(guī)配比鋪葉模式難以做到均勻混配。本研究配方中重量占比1%為界限,將原等級模塊拆分成大比例B模塊和小比例A模塊,B模塊重量占比88.93%,A模塊重量占比11.07%,以23框9 200.00 kg煙葉為一個投料單元,計(jì)算得出,A模塊單輪投料3框,每框345.00 kg,B模塊單輪投料20框,每框416.00 kg,最后將一個投料單元內(nèi)的A、B模塊共23框煙葉按3∶10∶10比例在3個翻箱喂料口定量喂料投入生產(chǎn)線,結(jié)果表明,經(jīng)過小比例二次配方控制后,成品片煙煙堿含量變異系數(shù)控制到了2.47%,達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)水平。
本試驗(yàn)尾料雖然經(jīng)過理論規(guī)劃,其實(shí)際出框數(shù)及每個通道內(nèi)的煙框數(shù)與設(shè)計(jì)值存在差異,需要最后一輪進(jìn)行人工干預(yù)調(diào)控及通過重量微調(diào)以滿足框數(shù)要求。在后續(xù)“小比例預(yù)配”擺把模式的研究時,將依據(jù)每個配方實(shí)際情況,結(jié)合某復(fù)烤廠擺把工位數(shù)量,尋找更合理小比例配方比例占全重的比例,使之與翻箱流量控制更匹配,現(xiàn)場操作更加簡便,均質(zhì)化效果更加明顯。
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(責(zé)編:王 菁)
基金項(xiàng)目 湖南煙葉復(fù)烤有限公司科技項(xiàng)目專項(xiàng)課題(HNFK2022KL02)。
作者簡介 宋智勇(1986—),男,湖南株洲人,工程師,從事打葉復(fù)烤工藝技術(shù)研究。
通信作者 周順峰(1988—),男,湖南永州人,碩士,工程師,從事打葉復(fù)烤設(shè)備、工藝技術(shù)研究。
收稿日期 2024-01-12