曹景芳,李生偉,李夢林
(華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠,山東 濟(jì)寧 272000)
吸風(fēng)機(jī)是燃煤機(jī)組煙氣系統(tǒng)的主要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著連續(xù)不斷地把燃燒生產(chǎn)的煙氣及飛灰排出爐外的任務(wù),同時,克服煙氣流通過程中的阻力,使?fàn)t膛保持一定的負(fù)壓。發(fā)電廠采用的吸風(fēng)機(jī)一般有2種型式:離心式和軸流式。一般來說,離心式吸風(fēng)機(jī)具有較悠久的發(fā)展歷史,具有結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、效率較高、制造成本較低、噪音小等優(yōu)點。但隨著鍋爐單級容量的增大,離心式吸風(fēng)機(jī)的容量已經(jīng)受到葉輪材料強(qiáng)度的限制,不能隨鍋爐單級容量的增加而相應(yīng)增大,而軸流式吸風(fēng)機(jī)可以做得很大,且具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕,耗電低、低負(fù)荷時效率高等優(yōu)點。
軸流式吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行調(diào)節(jié)有3種方式:動葉調(diào)節(jié)、節(jié)流調(diào)節(jié)、變速調(diào)節(jié)和進(jìn)口靜葉調(diào)節(jié)。動葉調(diào)節(jié)是通過改變風(fēng)機(jī)葉片的角度,使風(fēng)機(jī)的曲線發(fā)生改變,來實現(xiàn)改變風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工作點和調(diào)節(jié)風(fēng)量。這種調(diào)節(jié)由于經(jīng)濟(jì)性和安全性較好,而且每個葉片角度對應(yīng)一條曲線,且葉片角度的變化幾乎和風(fēng)量成線性關(guān)系。節(jié)流調(diào)節(jié)與離心風(fēng)機(jī)的原理相似,采用節(jié)流調(diào)節(jié)是最不經(jīng)濟(jì)的。變速調(diào)節(jié)和進(jìn)口靜葉調(diào)節(jié)時系統(tǒng)阻力不變,風(fēng)量隨風(fēng)機(jī)特性曲線的改變而改變,風(fēng)機(jī)的工作點易進(jìn)入不穩(wěn)定工況區(qū)域運(yùn)行。
某電廠3#鍋爐B吸風(fēng)機(jī)于2013年6月隨脫銷工程改造,換型為沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的ASS-2900/2100-1KQ型、單級軸流吸風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)為動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),每臺爐的2臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,順式布置,垂直進(jìn)氣,水平出氣。電機(jī)額定功率2500kW,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速990r/min,葉片外徑2900mm、葉輪輪轂直徑2100mm,葉片數(shù)量24片。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子采用整體軸承箱,軸承箱采用SKF滾動軸承,共有3套,軸承型號分別為:NU1010MA、23240CC/W33、29344E。
風(fēng)機(jī)共1個油站,2臺油泵,一運(yùn)一備,油泵出口壓力5.0MPa,高壓油供動葉調(diào)整,高壓油經(jīng)減壓閥減壓,供風(fēng)機(jī)軸承、電機(jī)軸承潤滑。
風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)包括:進(jìn)口消音器、進(jìn)口膨脹節(jié)、進(jìn)口風(fēng)箱、機(jī)殼、轉(zhuǎn)子、擴(kuò)壓器、聯(lián)軸器及其保護(hù)罩、調(diào)節(jié)裝置及執(zhí)行機(jī)構(gòu)、液壓及潤滑供油裝置和測量儀表、風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)、進(jìn)出口配對法蘭。電動機(jī)通過中間軸傳動風(fēng)機(jī)主軸。
3#爐B吸風(fēng)機(jī)安裝有2個在線振動測點,振動探頭固定在風(fēng)機(jī)軸承箱上,在線水平方向振動測點安裝在軸承箱靠近葉輪側(cè),為風(fēng)機(jī)軸承箱非驅(qū)動端水平方向;在線垂直方向測點安裝在軸承箱靠近聯(lián)軸器側(cè),為風(fēng)機(jī)軸承箱驅(qū)動端垂直方向。2019年12月28日,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)3#鍋爐B吸風(fēng)機(jī)振動值在逐步增大,調(diào)取歷史數(shù)據(jù)曲線,在線水平振動從2019年12月18日1.5mm/s增大至12月28日2.8mm/s,振動標(biāo)準(zhǔn)≤4.6mm/s,后跟蹤發(fā)現(xiàn)振動一直增大,在線垂直振動趨勢與水平振動一致,但幅值略小。2020年1月7日,風(fēng)機(jī)在線水平振動為6.1mm/s(軸承箱),超過報警值,而就地測量振動值為1.8mm/s(機(jī)殼)。于1月8日7點14分停風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)故障點,葉輪上有少量積灰,予以清理,8日22點41分啟動風(fēng)機(jī)運(yùn)行,在線振動值在5.0mm/s左右。
2020年1月9日,該廠聯(lián)系作者對3#爐B吸風(fēng)機(jī)振動增大進(jìn)行診斷分析,在了解3#爐B吸風(fēng)機(jī)的振動發(fā)展情況后,要求該廠技術(shù)人員先用手持式振動表對3#、4機(jī)組同類型的四臺吸風(fēng)機(jī)殼體軸承箱位置處振動情況進(jìn)行了測量,以判斷在線振動測量數(shù)值是否準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)如下:
3#爐A吸風(fēng)機(jī):在線振動值水平1.25mm/s,垂直1.31mm/s,手持式振動表測量殼體振動值水平1.1mm/s;
3#爐B吸風(fēng)機(jī):在線振動值水平4.98mm/s,垂直4.27mm/s,手持式振動表測量殼體振動值水平1.5mm/s;
4#爐A吸風(fēng)機(jī):在線振動值水平0.4mm/s,垂直0.24mm/s,手持式振動表測量殼體振動值水平0.6mm/s;
4#爐B吸風(fēng)機(jī):在線振動值水平0.66mm/s,垂直0.43mm/s,手持式振動表測量殼體振動值水平0.7mm/s。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,3#爐B吸風(fēng)機(jī)在線振動值與現(xiàn)場殼體測量振動值偏差較大,而其他3臺風(fēng)機(jī)在線振動值與現(xiàn)場測量振動值基本一致。根據(jù)多年振動診斷經(jīng)驗,對單級軸流式風(fēng)機(jī)而言,風(fēng)機(jī)殼體振動測量值與在線測量的振動值基本一致,且一般機(jī)殼振動值略大于軸承箱振動值。但3#爐B吸風(fēng)機(jī)兩者差別較大,分析有2種可能性:一是若在線振動值與機(jī)殼振動測量值都是正確的,則風(fēng)機(jī)可能存在軸承箱固定螺栓松動,或支撐軸承箱的筋板焊縫出現(xiàn)裂紋;二是若固定螺栓沒有松動、焊縫沒有出現(xiàn)裂紋,則在線振動測量存在不準(zhǔn)確的問題,需要排查測量系統(tǒng)查找造成測量不準(zhǔn)確的因素。
1月10日,對3#爐B吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場振動診斷,因風(fēng)機(jī)在運(yùn)行狀態(tài),離線式振動分析儀傳感器無法放入軸承箱,僅在殼體進(jìn)行了振動測量。殼體振動測量有以下特征,見圖1~3。
圖1 風(fēng)機(jī)殼體頻譜圖
圖2 風(fēng)機(jī)殼體解調(diào)頻譜圖
出現(xiàn)較高幅值的24X轉(zhuǎn)速頻率。24X轉(zhuǎn)速頻率為葉片通過頻率,分析葉片有故障點,需要檢查風(fēng)機(jī)葉片狀態(tài)。
出現(xiàn)1X轉(zhuǎn)速頻率及其諧波頻率,說明存在C型機(jī)械松動。
出現(xiàn)8.18X轉(zhuǎn)速頻率及其諧波頻率,并有底噪出現(xiàn)。8.18X轉(zhuǎn)速頻率為非整數(shù)倍轉(zhuǎn)速頻率,在滾動軸承設(shè)備中,此故障頻率一般為軸承故障頻率。滾動軸承故障頻率與滾動體直徑、滾動體數(shù)目、節(jié)圓直徑、接觸角有關(guān),計算公式如下:
FTF=r/60×1/2×(1-d/D×cosα)
BPFI=r/60×1/2×n(1+d/D×cosα)
BPFO=r/60×1/2×n(1-d/D×cosα)
BSF=r/60×1/2×D/d×[1-(d/D)^2×cos^2(α)]
其中,F(xiàn)TF為保持架故障特征頻率;BPFI為內(nèi)圈故障特征頻率;BPFO為外圈故障特征頻率;BSF為滾動體故障特征頻率;r為軸承轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分鐘;n為滾珠個數(shù);d為滾動體直徑;D為軸承節(jié)圓直徑;α為滾動體接觸角(contact angle)。
該風(fēng)機(jī)軸承箱內(nèi)共有3套滾動軸承,軸承型號分別為NU1010MA 23240CC/W33 29344E,SKF生產(chǎn),根據(jù)滾動軸承故障特征頻率計算各故障特征頻率如下:
軸承NU1040MA:FTF=0.4490,BSF=4.85,PFO=10.776,BPFI=13.22;軸承23240CC/W33:FTF=0.4328,BSF=3.55,BPFO=8.22,BPFI=10.776;軸承29344E:FTF=0.4577,BSF=3.73,BPFO=10.07,BPFI=11.93。
但由于滾動軸承在運(yùn)行中出現(xiàn)磨損造成接觸角等參數(shù)的變化,實際軸承故障特征頻率與計算故障特殊頻率略有不同但相近,分析8.18X與8.22X相近,分析該故障特征頻率為推力軸承23240CC/W33外圈故障特征頻率。
解調(diào)波形圖中沖擊達(dá)27g,見圖3??紤]到該信號是在軸承殼體上采集的,距離軸承箱中間有一較大空腔,信號會出現(xiàn)大幅衰減,如在軸承箱上測量數(shù)據(jù)要遠(yuǎn)大于此。
圖3 風(fēng)機(jī)殼體解調(diào)波形圖
綜合上述信息,3#爐B吸風(fēng)機(jī)存在以下問題:
(1)風(fēng)機(jī)葉輪有一葉片出現(xiàn)故障;(2)風(fēng)機(jī)推力軸承外圈出現(xiàn)嚴(yán)重磨損;(3)風(fēng)機(jī)測量系統(tǒng)存在測量不準(zhǔn)確問題或風(fēng)機(jī)軸承箱固定螺栓松動、支撐軸承箱的筋板焊縫出現(xiàn)裂紋。
1月14日,再次對3#爐B吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行振動診斷,發(fā)現(xiàn)推力軸承23240CC/W33外圈故障特征頻率8.18X轉(zhuǎn)速頻率幅值出現(xiàn)明顯增大,并出現(xiàn)23240CC/W33內(nèi)圈故障特征頻率10.8X轉(zhuǎn)速頻率及其諧波頻率,見圖4,軸承內(nèi)、外圈故障頻率均已出現(xiàn),在軸承內(nèi)外圈均磨損加劇的情況下,分析軸承滾動體也會出現(xiàn)磨損,判斷風(fēng)機(jī)軸承劣化加速,按軸承故障發(fā)展九個階段劃分,推力軸承23240CC/W33內(nèi)圈、外圈及滾動體均已嚴(yán)重磨損,軸承狀態(tài)已進(jìn)入故障發(fā)展的第8個階段。
圖4 風(fēng)機(jī)殼體振動頻譜對比圖(1月10日與1月14日)
根據(jù)測量信息對軸承剩余壽命進(jìn)行評估,發(fā)現(xiàn)軸承已進(jìn)入故障發(fā)展的最后階段,需要制定檢修方案盡快檢修,因時間已臨近春節(jié)放假,考慮到轉(zhuǎn)子本廠無法檢修,需要外送檢修,維修廠家人員大多已經(jīng)放假,該廠計劃在春節(jié)后進(jìn)行3#爐B吸風(fēng)機(jī)的檢修工作,建議檢修內(nèi)容如下:
(1)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子外運(yùn)檢修,解體軸承箱檢查軸承磨損情況,檢查葉片并解體輪轂檢查葉柄軸承磨損情況;(2)檢查軸承箱固定螺栓有無松動情況;(3)對支撐軸承箱筋板焊縫進(jìn)行表面探傷,檢查是否出現(xiàn)焊縫裂紋;(4)檢查風(fēng)機(jī)在線振動測量系統(tǒng),對傳感器進(jìn)行校驗,檢查測點信號線是否老化;(5)檢查風(fēng)機(jī)軸承潤滑系統(tǒng),對潤滑油進(jìn)行油質(zhì)化驗。根據(jù)軸承剩余壽命評估,3#爐B吸風(fēng)機(jī)軸承箱維持運(yùn)行的剩余時間已很短,在春節(jié)假期過后要盡快停運(yùn)維修,在停運(yùn)前的時間一定要加強(qiáng)監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)振動增大、噪聲出現(xiàn)或在線監(jiān)測軸承溫度升高,立即停運(yùn)轉(zhuǎn)入檢修,并提前做好轉(zhuǎn)子維修事宜的安排工作。
2月5日、7日,監(jiān)督3#爐B吸風(fēng)機(jī)在線振動值增大至6.5mm/s,現(xiàn)場噪聲明顯增大。診斷軸承故障嚴(yán)重,需要立即停運(yùn)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修檢查。2月7日,風(fēng)機(jī)停運(yùn)轉(zhuǎn)入檢修。
(1)吸風(fēng)機(jī)推力軸承損壞,滾動體、內(nèi)圈、外圈有較大的麻坑,見圖5~7。更換軸承箱3套軸承及軸承箱密封。
圖5 滾動體損壞
圖6 內(nèi)圈有麻坑
圖7 外圈磨損嚴(yán)重圖
(2)解體轉(zhuǎn)子輪轂,發(fā)現(xiàn)6#葉片對應(yīng)的葉柄軸承,滾珠有一道溝痕,長×寬×深約15×2×2mm,見圖8。更換葉柄軸承1套,更換葉片固定螺栓24×6=144個。
圖8 葉柄軸承損壞
軸承箱內(nèi)及底部有較多金屬屑,回油濾網(wǎng)上有黃色金屬屑。
(1)檢查軸承箱固定螺栓,無松動。(2)對支撐軸承箱筋板焊縫進(jìn)行表面探傷,未發(fā)現(xiàn)裂紋。
檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動測點信號線老化。更換振動測點信號線。
3#爐B吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行良好,在線振動值非驅(qū)動端水平方向0.56mm/s,驅(qū)動端垂直方向0.36mm/s,無異常噪聲。修后至今,一直運(yùn)行良好。
應(yīng)用振動精密診斷技術(shù),可以準(zhǔn)確分析風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)故障原因,評估風(fēng)機(jī)軸承壽命,有針對性地安排檢修項目和檢修時間,避免設(shè)備非計劃停運(yùn),為檢修項目和檢修最佳時間提供技術(shù)支撐。