彭飛 劉小龍 劉可 林賚貺
摘要:盾構(gòu)掘進機是集光、機、電、液、傳感、信息技術(shù)于一體的大型掘進設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于隧道施工中?;谀嗨軜?gòu)機在珠海興業(yè)路施工過程中,砂漿包裹盾體情況進行分析,提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,并加以改進,進而保證施工工作過程中的安全性,并為類似盾構(gòu)施工技術(shù)提供一定的借鑒經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:盾構(gòu)施工;注漿;砂漿包裹;處理技術(shù)
0? ?引言
近年來,隨著地下空間工程建設(shè)的需要和科學(xué)技術(shù)水平不斷提高,盾構(gòu)法作為地下空間工程施工的主要手段,盾構(gòu)掘進機及施工技術(shù)在我國得到了廣泛應(yīng)用,盾構(gòu)掘進機技術(shù)的發(fā)展也得到了國家相關(guān)部門和施工企業(yè)的高度重視[1-2]。
目前,已有不少學(xué)者已對盾殼包裹砂漿處理技術(shù)進行了研究。蒲曉波[3]借助城市隧道施工的經(jīng)驗并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,詳細(xì)介紹處理盾構(gòu)殼被固結(jié)砂漿包裹的措施和注意事項。鄧友濤[4]以成都地鐵砂卵石地層工程為例,采用膨潤土泥漿處理技術(shù)來改善渣土的稠度和流動性,并配置合適的膨潤土泥漿,以提高掘進速率和合理控制出渣量。張國云[5]以超大型泥水平衡盾構(gòu)穿越某近海河道盾構(gòu)掘進為例,介紹了泥水處理系統(tǒng)的選型方法和實際工程中的配置及應(yīng)用。本文基于泥水盾構(gòu)機在珠海興業(yè)路施工過程中,砂漿包裹盾體的情況進行分析,提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,并加以改進。
1? ?盾殼包裹砂漿現(xiàn)象
19286工號15.76m泥水盾構(gòu)機在珠海興業(yè)路施工過程中,盾構(gòu)始發(fā)駛出銀樺路始發(fā)端頭加固區(qū)后,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)盾構(gòu)機在掘進18~61環(huán)時,在盾構(gòu)機殼體范圍內(nèi),地面逐漸隆起。隆起位置多發(fā)生在B環(huán)末端至盾尾后部這一段經(jīng)過的地層,且隆起位置在脫出盾尾后迅速開始下沉。地面隆起情況從離開加固區(qū)開始,一直持續(xù)到60環(huán),隆起量從10mm逐漸增大,到7月19日第59環(huán)掘進及掘進完成后,里程DK1+620位置該點單日最大隆起達(dá)到59.59mm,累計隆起達(dá)到106.05mm,超出預(yù)警值(50mm)一倍以上。
2? ?原因分析
分析認(rèn)為,配置鉸接時,超大直徑盾構(gòu)包裹砂漿的情況不易出現(xiàn)。本次出現(xiàn)盾殼包裹砂漿,是因為該盾構(gòu)為第一臺配置有主動鉸接的超大直徑盾構(gòu),在鉸接處留出凹槽(高110mm,寬405mm),為砂漿凝固留有空間。
盾構(gòu)始發(fā)期間,砂漿配比不合理也是造成砂漿包裹的主要因素。始發(fā)時間長,從5月25日建壓到6月24日盾構(gòu)機整體出加固區(qū),始發(fā)加固區(qū)與盾體間空隙大(盾體直徑15710mm,管片外徑15200mm),砂漿非常容易流動到盾體中部。
始發(fā)到120環(huán)內(nèi)隧道頂部埋深10~11m時,盾構(gòu)機上部地層為液化砂層和粉質(zhì)黏土。隧道頂部液化砂層和粉質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)土和填筑土。整體來看,覆土淺和地層較軟。且同步注漿注入位置選擇靠上且注漿量偏大。前24環(huán)注漿口選擇在盾構(gòu)機上半部,前20環(huán)頂部兩個注漿口注漿量在10~4.3m?之間。前24環(huán)同步注漿選擇位置如圖1所示。
3? ?解決方案
3.1? ?準(zhǔn)備工作
3.1.1? ?確定振動位置
根據(jù)盾構(gòu)機所在位置和砂漿包裹部位以及需避開地層內(nèi)的管線的原則,首先確定施工區(qū)域和振動位置,再根據(jù)盾構(gòu)軸線范圍和埋深確定鋼板樁規(guī)格和打入深度和數(shù)量以及間距。離切口環(huán)5.26處打第一排鋼板樁如圖2所示。鉸接及盾尾地面位置如圖3所示。
3.1.2? ?確定止水隔離措施
60環(huán)掘進完成后,切口里程DK1+611.536。在距離切口3.365m的B環(huán)左側(cè)、右側(cè)徑向注漿孔位置注入450kg聚氨酯,在55環(huán)L2塊位置(10點位置)注入200kg聚氨酯。聚氨酯運至一號臺車前端如圖3所示。注入聚氨酯如圖4所示。
3.2? ?處理過程
61環(huán)掘進前,在盾構(gòu)機頂部里程DK1+615,切口里程往盾尾方向4m處,先打一排鋼板樁,其中12m的鋼板樁8根,15m的鋼板樁4根,共計12根,間距1m。預(yù)埋鋼板樁如圖6所示?,F(xiàn)場預(yù)埋鋼板樁如圖7所示。
63環(huán)掘進前,在里程DK1+611,切口里程往盾尾方向4m處,再打入一排鋼板樁,共計11根,間隔1m。第一排鋼板樁如圖8所示。第二排鋼板樁如圖9所示。
在61~66環(huán)掘進時,采用交替停機多點振動和邊掘進邊振動相結(jié)合的方法。振動遵循先中間后兩側(cè)交替進行原則,直至鋼板樁領(lǐng)近鉸接位置適當(dāng)減少振動。掘進過程中保持推進速度10mm/min,每掘進5~10min,鋼板樁逐次振動10~15次。鋼板樁接近鉸接位置時,拔高3.5cm。振動結(jié)束后鋼板樁拔出后及時進行回填處理。交替多點振動如圖10所示。
62環(huán)單次振動過程如下:第一階段振動推進至200mm,開始提鉆,提鉆高度20cm,每根鋼板樁振動時間20s;第二階段振動推進至400mm,開始提鉆,提鉆高度5cm,根據(jù)振動情況分析,已打到盾殼;第三階段振動推進至600mm,開始振動,每根鋼板樁振動時間35s,距離盾殼5cm,所有鋼板樁提鉆5cm,恢復(fù)掘進;第四階段振動推進至800mm,開始振動,鋼板樁整體下壓至離盾殼3cm,每根鋼板樁振動時間35s;第五階段振動推進至1000mm,開始振動,鋼板樁整體下壓至離盾殼3cm,每根鋼板樁振動時間35s;第六階段振動推進至1200mm,開始振動,鋼板樁整體下壓至離盾殼3cm,每根鋼板樁振動時間35s;62環(huán)推進結(jié)束,開始振動,鋼板樁整體下壓至離盾殼3cm,每根鋼板樁振動時間35s。
3.3? ?砂漿配備調(diào)整
經(jīng)過盾殼內(nèi)取樣和地面打孔取芯,確認(rèn)砂漿包裹盾體后,決定更改砂漿配合比。原砂漿配比水泥含量高,凝固時間短。新的砂漿去掉了水泥,提高了纖維、石灰、細(xì)沙和粉煤灰、膨潤土含量。
3.4? ?砂漿隔離及盾殼潤滑措施
從70環(huán)開始,盾構(gòu)機每掘進完成一環(huán)后,在中盾與盾尾頂部超前注漿孔注入500L的膨潤土。注入膨潤土主要起到潤滑盾殼、稀釋砂漿作用,有利于防止砂漿凝結(jié),并可有效將砂漿隔離,防止砂漿涌入鉸接凹槽內(nèi)。此措施一直持續(xù)到137環(huán)。膨潤土注入位置如圖11所示。
4? ?處理過程數(shù)據(jù)及效果
從61~66環(huán)開始采取鋼板樁振動,經(jīng)過包裹盾體的砂漿大部分被振掉后,停留在洞頂?shù)貙觾?nèi),繼而造成更大數(shù)值隆起,期間最大累計隆起256.12mm。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,盾構(gòu)機掘經(jīng)過此段地層后,仍然有部分砂漿在盾體上部形成包裹。但經(jīng)過振動處理和調(diào)整砂漿配比,74~102環(huán)期間,累計隆起值已下降至56.38mm,與處理前最大隆起106mm相比下降近50%。隨著盾構(gòu)機繼續(xù)掘進,從103環(huán)開始地面隆起值已下降至10mm以內(nèi),直至114環(huán)下降至5mm以內(nèi)。
4.1? ?砂漿脫殼處理期數(shù)據(jù)
61~66環(huán)掘進期間,采用鋼板樁振動砂漿脫殼措施后,部分砂漿被振掉留在地層中,造成7月23日單日最大隆起145.39mm,24日單日隆起最大85.88,如表1所示。
4.2? ?振掉砂漿堆積在盾體上部時期數(shù)據(jù)
67~73環(huán)最大隆起點位數(shù)據(jù)如表2所示。67~73環(huán)掘進期間,大量砂漿被振掉脫落盾體,但掘進時振掉的凝固砂漿堆積地層中,仍然引起地面累計值隆起值較大,但單日隆起值已開始有明顯下降的趨勢。
4.3? ?仍有少量砂漿跟隨時期數(shù)據(jù)
74~102環(huán)最大隆起點位數(shù)據(jù)表如表3所示。74環(huán)~102環(huán)掘進期間,包裹的砂漿大部分已經(jīng)留在DK1+611和DK1+615之間,盾構(gòu)主機范圍地面隆起單日最大28.59mm,累計最大56.38mm,單日隆起值仍然超限。盾殼上仍有部分殘留砂漿包裹盾體,跟隨盾構(gòu)機沿掘進軸線前進。但通過隆起數(shù)據(jù)已能明顯看出,鋼板樁振動砂漿脫殼處理措施已初見成效。
4.4? ?砂漿完全脫離盾體時期數(shù)據(jù)
103~132環(huán)最大隆起點位數(shù)據(jù)如表4所示。103~133環(huán)掘進期間,殘留砂漿已基本被掛掉,留在地層中。地面隆起值也有明顯變化,鋼板樁振動砂漿脫殼處理措施的效果已達(dá)到。
5? ?結(jié)束語
泥水盾構(gòu)機在珠海興業(yè)路淺覆土段掘進中,盾體鉸接前后位置出現(xiàn)砂漿凝結(jié)、包裹上半部盾體現(xiàn)象,將盾構(gòu)行進線路上地面頂起,從而引起掘進里程沿線隆起,基于此提出地面立樁垂直振動的處理措施。此次砂漿凝固包裹盾體上半部,造成盾構(gòu)主機鉸接至盾尾沿線地面隆起,在超大直徑泥水盾構(gòu)上尚屬全國首例。同時證明了采取鋼板樁振動處理盾體包裹砂漿(脫殼)技術(shù),是一種經(jīng)濟高效可復(fù)制的工程處理措施。
本次工程實例雖有其獨特的因素和項目自身的原因,但也說明了鋼板樁振動措施能有效的處理此類施工問題,為超大直徑泥水盾構(gòu)和其他盾構(gòu)出現(xiàn)盾體包裹情況,提供了一種實用、經(jīng)濟、便捷的處理方式方法。
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