李加杰 劉 強(qiáng) 張?jiān)?/p>
(廣東萬和新電氣股份有限公司 佛山 528305)
近幾年隨著中國天然氣管道在廣大農(nóng)村地區(qū)的鋪設(shè),燃?xì)鉄崴鞯玫搅嗽絹碓蕉嗟耐茝V,其節(jié)能和使用方便的性能得到了市場的廣泛認(rèn)可,眾多的家庭選擇了燃?xì)鉄崴鳌5窃谌細(xì)鉄崴鞯氖褂眠^程中也暴露了一些噪音困擾,而且為了解決一些地區(qū)經(jīng)常由于水壓不足導(dǎo)致熱水器不能啟動,以及用水處與熱水器距離較遠(yuǎn),每次使用前都需要長時間放水的問題,越來越多燃?xì)鉄崴魃a(chǎn)廠商開發(fā)帶水泵的燃?xì)鉄崴?,而水泵自身也屬于一個噪音源。
本文針對市面一款使用直流循環(huán)水泵的燃?xì)鉄崴鞯乃迷肼晢栴},通過實(shí)驗(yàn)測試來分析管路優(yōu)化方案對噪聲產(chǎn)生的影響,以及設(shè)計(jì)一款設(shè)置于水泵與熱交換器之間的管路降噪方案。
對于燃?xì)鉄崴魉玫倪x擇,一般就是兩種,一種是交流泵,一種是直流泵。交流泵的優(yōu)點(diǎn)是噪音低,缺點(diǎn)是體積大、成本高、功率大、不節(jié)能、控制手法單一。直流泵的優(yōu)點(diǎn)是體積小、成本低、節(jié)能、控制手法靈活,可以實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速,缺點(diǎn)是噪音大,而市面上大多數(shù)燃?xì)鉄崴鞫际遣捎弥绷鞅?,熱水器在水泵運(yùn)行時的噪音值一般在(46~50)db,而水泵的噪音頻率一般處于中低頻率段,該頻率段的噪音特性是波長長,穿透力強(qiáng),衰減慢,當(dāng)人聽到這種聲音時會感覺煩躁等不適,這種情況會極大地降低用戶的使用熱水器的體驗(yàn),所以水泵的噪音也成為用戶投訴的主要問題之一。
如圖1所示,生活用水從進(jìn)水側(cè)經(jīng)水流量傳感器進(jìn)入循環(huán)水泵,在循環(huán)水泵的葉輪周期旋轉(zhuǎn)作用下進(jìn)入熱交換器與水泵間的管路(水泵出水管路)。而循環(huán)水泵的大部分噪音是通過循環(huán)水泵出水管路傳遞到熱交換器。循環(huán)水泵的噪聲往往是隨機(jī)的、無規(guī)則的,水泵噪音與日常生活接觸的工業(yè)噪聲,主要集中在中低頻噪聲。熱水器水泵的噪音來源主要是以下三個方面:
1)循環(huán)水泵工作時電機(jī)所產(chǎn)生的電磁噪音。
2)循環(huán)水泵自身振動通過循環(huán)水泵進(jìn)出口管路引起殼體和水箱的共振。
3)循環(huán)水泵運(yùn)行時管路里面的水流產(chǎn)生的壓力脈動。
其中,電機(jī)的電磁噪音為屬于中高頻噪音,通過在循環(huán)水泵和殼體連接處增加減振橡膠墊,對此頻段噪音有較好的阻隔效果;而循環(huán)水泵的自身振動以及水路振動為本文當(dāng)前研究重點(diǎn)。
為了分析循環(huán)水泵在燃?xì)鉄崴髦惺褂眠^程中所發(fā)出的噪音,對裝有循環(huán)水泵的燃?xì)鉄崴鳂訖C(jī)進(jìn)行噪音測試。本測試過程在半消聲室中進(jìn)行,測定點(diǎn)布置如圖2所示。
圖2 噪聲測定點(diǎn)示意圖
圖3 單獨(dú)水泵測試
測試環(huán)境:測試臺帶背板,水路管路長度為40 m,采集距離熱水器右左前1 m的三個噪音值。樣機(jī)狀態(tài)及配置:所測樣機(jī)是在17 L燃?xì)鉄崴鹘Y(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行更改,所測數(shù)據(jù)為循環(huán)水泵單獨(dú)工作時所發(fā)出的噪音,并不含燃燒器噪音及風(fēng)機(jī)噪音等,95 %占空比對應(yīng)水流量為5.15 L/min。
如果要降低整機(jī)水泵的運(yùn)行噪音,首先要確定的是水泵噪音的主要來源,這里首先對水泵進(jìn)行單獨(dú)測試,為了避免有過多的影響條件,水泵只連接進(jìn)出水管和固定點(diǎn),同時為了模擬其在整機(jī)的工作流量,控制球閥開關(guān)將其流量調(diào)節(jié)到5 L/min。
由表1的測試結(jié)果可知,水泵在不安裝在熱水器內(nèi)時其運(yùn)行噪音只有34 dB,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于安裝在整機(jī)時的噪音,所以可以確定水泵自身產(chǎn)生的噪音并不是整機(jī)水泵噪音的主要來源。通過這個測試已經(jīng)可以確定水泵作為一個振動源,整機(jī)的某個零部件在振動源的激勵下產(chǎn)生共振,從而放大整機(jī)的噪聲。
表1 單獨(dú)水泵測試的噪音
在對原型機(jī)測試的時候,發(fā)現(xiàn)熱交換器振動最為劇烈,且進(jìn)水管處振動幅度最大,所以暫時可以認(rèn)為在水泵工作時熱交換器產(chǎn)生了共振,為了驗(yàn)證這個猜想,我們在熱交換器上安裝了加速度傳感器測出在水泵工作時其所產(chǎn)生的振動情況,同時和整機(jī)水泵噪音進(jìn)行對比找出兩者是否有關(guān)聯(lián)。
由表2和表3兩組數(shù)據(jù)可以看出熱交換器所產(chǎn)生的振動峰值頻率和整機(jī)水泵噪音的峰值頻率高度重合,兩者的頻率都在534 Hz左右,而該熱水器的水泵葉片數(shù)是6片,其轉(zhuǎn)速是5 400 r/min,所以可以算出由葉輪所產(chǎn)生振動的頻率是540 Hz,這與測出的峰值頻率基本一致。
表2 水泵循環(huán)噪音信號頻譜峰值點(diǎn)
表3 熱交換器進(jìn)水連接管處振動信號頻譜峰值點(diǎn)
表4 不同方案的噪音測試數(shù)據(jù)
表5 增加配重塊噪音測試數(shù)據(jù)
為了進(jìn)一步驗(yàn)證,這里在水泵和熱交換器之間設(shè)置一段緩沖帶,目的是減少水泵傳遞到熱交換器的振動,緩沖帶所采用的是不銹鋼編織管,不銹鋼編織管內(nèi)置有一層橡膠,而橡膠的阻尼對減震具有比較好的效果,而且外部的編織層也比較柔軟,同樣具有一定的減震性能。
如圖4所示:
圖4 不同方案的樣機(jī)示意圖
圖5 增加配重塊
編織管A:長度20 mm,直徑7 mm;
編織管B:長度30mm,直徑7mm;
編織管C:長度30mm,直徑9mm。
為了做參照對比,分別測試了不同長度、直徑的編織管對噪音的影響,由表1可知在水泵與熱交換器之間設(shè)置了一段編織管后整機(jī)的水泵噪音得到了明顯的降低,通過對噪音數(shù)據(jù)的分析和實(shí)際振動測試,可以確定水泵振動通過換熱器管路傳遞給換熱器而引起的振動噪音。
水泵和熱交換器之間有兩個可以傳遞振動的介質(zhì),一個是連接銅管,另一個是銅管內(nèi)部的水流,由于兩者的減震方案有差別,需要確定哪一個是傳遞振動的主力,考慮到降低銅管的振動比降低水流的振動容易,所以先從降低銅管振動進(jìn)行測試。
為改變銅管的振動幅度,我們在銅管分別加上250 g和500 g的配重塊,因?yàn)樵谡駝釉垂β什蛔兊那闆r下銅管的質(zhì)量與其振幅成反比,所以如果熱交換器的振動是由銅管傳遞,那增加配重塊后整機(jī)的水泵噪音會有明顯的降低,而且配重塊質(zhì)量越大噪音的數(shù)值降低越多。
從表3的測試結(jié)果可以知道,熱交換器進(jìn)水管在不同重量的配重塊下,整機(jī)的水泵噪音值基本沒變化,所以可以確定讓熱交換器產(chǎn)生共振的振動是來自水流。
水流的振動是由于水泵的葉輪周期性旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的,而水泵的葉輪轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的振動頻率是534 Hz,這個頻率段屬于中低頻,而橡膠的阻尼作用對中低頻的振動有著比較明顯的效果,所以編織管有降低水泵噪音的能力,但是由于編織管在成本、體積、壽命上對于熱水器來說都有著明顯的不足,為了解決這些問題,需要設(shè)計(jì)一個結(jié)構(gòu)適用于熱水器的消聲器,消聲器分三種:抗性、阻性以及阻抗復(fù)合式,對于抗性消聲器這里以擴(kuò)張室式消聲器為例(圖6)。
圖6 擴(kuò)張室式消聲器
擴(kuò)張式消聲器消聲量計(jì)算公式:
式中:
K=2π/λ,λ—波長;
m=S2/S1,S1和S2—通道擴(kuò)張前后的截面積;
L—消聲器擴(kuò)張部分長度。
由式(1)可知,擴(kuò)張室長度L在波長λ奇數(shù)倍時消聲量最大,所以L和λ成正比,同時波速=波長×頻率,所以在頻率不變的情況下波速和波長成正比,而聲音在水中的傳播速度比在空氣中的速度快大約4.4倍,所以消聲器在管中流體為水的情況下要達(dá)到相同的消聲量,擴(kuò)張室的長度要比流體為空氣長4.4倍,另外m取值一般為9至16,特殊情況下不小于5,一般熱水器銅管直徑為?12,也就是說消聲器直徑至少要大于?60,這樣會導(dǎo)致消聲器的耐壓性能偏低和整體成本過高,而且過大的尺寸會占用過多熱水器的內(nèi)部空間,所以單獨(dú)的擴(kuò)張式消聲器不適合用于熱水器。
鑒于上述分析,阻性消聲器可以作為水泵降噪方案,但是阻性消聲器一般是通過內(nèi)置吸音材料來達(dá)到降噪的目的,但是在流體為水的情況下,多孔結(jié)構(gòu)的吸音材料比較容易產(chǎn)生污垢,污染水質(zhì),由之前的測試可知,橡膠的阻尼特性對水流振動有較好的衰減作用,而且橡膠耐腐蝕,適合用作水路的減震,但是由于橡膠在承壓的狀態(tài)下壽命較短,有漏水的風(fēng)險,所以這里通過將橡膠層內(nèi)置與消聲器外殼形成阻抗復(fù)合式消聲器方案,在加強(qiáng)消聲效果同時可以以避免橡膠層破損導(dǎo)致漏水的情況,具體結(jié)構(gòu)見圖7。
圖7 消聲器結(jié)構(gòu)圖
圖8 消聲器水流示意圖
該阻抗復(fù)合式消聲器具有兩個減震結(jié)構(gòu),一個是內(nèi)置的橡膠內(nèi)芯,它就可以在不斷地產(chǎn)生形變?nèi)缓蠡謴?fù)這一過程中將管路內(nèi)水流的部分振動轉(zhuǎn)換為其它形式的能力,從而降低了水流的振動,第二個是整個消聲器具有擴(kuò)張室消聲器的功能同時其容積比熱水器的同樣長度的銅管要大10倍左右(這里假設(shè)銅管內(nèi)徑為?10.8,消聲器內(nèi)徑為?34),這可以看作是在水泵和熱交換器直接的水流增加了一段負(fù)載,水流在通過這段負(fù)載時流速會減慢,振動幅度會減少,從而讓傳遞到熱交換器的振動也會減少。
由于考慮到消聲器的耐壓和抗水錘的能力,消聲器的體積都會盡量往小設(shè)計(jì),但是其體積與降噪能力成正比,過小的體積達(dá)不到想要的效果,這種情況可以通過優(yōu)化水泵與消聲器之間的連接銅管來達(dá)到目標(biāo),在測試的過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)連接銅管的直角彎頭越多,水泵噪音越低(但是管路的水阻也會增大,這需要按實(shí)際進(jìn)行設(shè)計(jì),本文不展開討論)。因此,本文將采用多彎頭管路與阻抗復(fù)合式消聲器組合方案(如圖9所示)。其中測試結(jié)果(圖10)表明,在20 m、40 m、60 m循環(huán)管路測試條件下,該組合降噪方案可以實(shí)現(xiàn)高于10 dB降噪效果。
圖9 方案整體結(jié)構(gòu)
本文為了降低零冷水燃?xì)鉄崴餮h(huán)水泵噪音,通過在半消聲室進(jìn)行噪音測試以及測試數(shù)據(jù)分析研究不同組合方案對循環(huán)水泵降噪的影響,研究結(jié)果如下:
首先,采用編織管以及儲水罐對管路振動以及水路脈動等因素進(jìn)行研究,研究發(fā)現(xiàn)不同編織管和儲水罐對管路振動以及水路脈動具有較好的抑制效果。
其次,基于上述分析設(shè)計(jì)一款多彎頭管路與阻抗復(fù)合式消聲器的組合降噪方案,通過將該組合降噪方案安裝到燃?xì)鉄崴魃线M(jìn)行噪音測試,發(fā)現(xiàn)該組合降噪方案在不影響循環(huán)流量的情況下,可將水泵工作時的噪聲由原方案的51.8 dB(A)降至38.5 dB(A),可以有效地降低振動由水泵傳遞到水箱,從而減少水泵在工作時的整機(jī)噪音。
綜上所述,管路降噪方案可以降低水泵的振動以及水路脈動壓力傳遞到燃?xì)鉄崴鞅倔w,以達(dá)到降低循環(huán)水泵噪音的效果。