許騰飛
(中交水利水電建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315200)
近年來,浙江沿海老舊海塘的防洪擋潮能力不斷下降,無法與高速發(fā)展的沿海經(jīng)濟帶對于海塘功能性的高標準要求相匹配,因此,海塘安瀾類項目不斷涌現(xiàn),作為消浪平臺的重要組成之一,扭王字塊體也被大量使用。扭王字塊體是國內(nèi)外在防波堤、護岸、攔沙堤、導(dǎo)流堤等水工工程中廣泛應(yīng)用的具有空隙率高、消波性能好、塊體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、不易損壞等優(yōu)點的塊體。小體積扭王字塊體具有體積小、重量輕、便于安裝的特點,適用類似于本工程的運輸和安裝條件有限的已建海塘加固項目。本工程在實施過程中發(fā)現(xiàn),小體積扭王字塊體在預(yù)制過程中存在大量質(zhì)量通病,項目部針對缺邊掉角、砂斑、砂線、氣泡、頂面裂紋等表面缺陷的治理展開研究,通過分析影響小體積扭王字塊預(yù)制中各種質(zhì)量通病的因素,采取相應(yīng)的治理措施,收獲了較好的效果,為后續(xù)同類工程的開展提供了借鑒。
臺州市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)海塘提升工程位于臺州灣西側(cè)的椒江入???。工程主要任務(wù)以提高海塘防洪擋潮能力為主,兼顧改善海塘沿線生態(tài)景觀環(huán)境。即通過將本標段海塘的防洪擋潮標準由原50 年一遇設(shè)計標準提高至100 年一遇,增強海塘防災(zāi)減災(zāi)能力,保護當?shù)厝嗣裆敭a(chǎn)安全;同時,兼顧營造濱海城市文化特色,改善和美化集聚區(qū)投資環(huán)境和人居環(huán)境。
本工程主要有扭王字塊體9 816 個,為單重1.5T 的B 型扭王字塊體,斷面最窄處僅為29cm,體積為0.652m3,混凝土強度等級為C35,重度γ ≥23kN/m3,抗凍等級不宜低于F50,抗?jié)B等級不宜低于W6;擬全部安排在現(xiàn)場預(yù)制場地內(nèi)進行生產(chǎn),當扭王字塊體強度達到70%時方可起吊,強度達到100%時方可運輸安放,成品驗收合格后由運輸車運送至現(xiàn)場,安放時自下而上按照菱形定點規(guī)則安放。扭王字塊體的具體尺寸見圖1 和表1。
圖1 扭王字塊體正視圖
表1 B 型扭王字塊體部位系數(shù)和尺寸表
本項目在前期扭王字塊體預(yù)制試驗過程中出現(xiàn)不少表觀質(zhì)量通病,嚴重影響其美觀性。出現(xiàn)的問題主要有缺邊掉角、砂斑、砂線、氣泡、蜂窩和麻面,通過對混凝土拌制和澆筑、模板組裝和拆除、混凝土養(yǎng)護等主要工藝步驟進行分析,歸納出以下幾點原因。
扭王字塊體在上、中肢邊角及中肢上部斜面處出現(xiàn)少邊倒角情況。
(1)拆模時,混凝土強度尚未達到要求,拆模過早,構(gòu)件容易產(chǎn)生損壞。低溫季節(jié),混凝土強度增速較慢。
(2)模板設(shè)計不合理。本項目采用四拼法組合鋼模板,組裝時拼接處過多,養(yǎng)護結(jié)束后,模板不能輕松拆除。工人素質(zhì)不高,拆模時使用撬杠生拉硬掰,兩邊模板脫模幅度不一致,同時,沒有進行有效保護,導(dǎo)致端部邊角不同程度受損。
(3)模板使用后未及時徹底清理水泥漿,使模板表面不光滑,扭王字塊體與模板之間存在較大的摩擦力和黏著力,導(dǎo)致拆模時邊角與模板相互作用,產(chǎn)生構(gòu)件邊角撕裂情況。
(4)拆模完成后,構(gòu)件的強度仍然相對較低,模板在吊模時與構(gòu)件發(fā)生碰撞,極易損傷邊角。
構(gòu)件的下肢頂面、腰部和中肢上部容易出現(xiàn)砂斑、砂線。
(1)混凝土配合比中未添加減水劑,混凝土拌制時未提前測定砂石料的含水率,導(dǎo)致用水量偏多。
(2)混凝土澆筑完畢后頂面會產(chǎn)生泌水,水未及時排出,積聚在表面,沿混凝土與模板之間的縫隙往下流,形成砂線。
(3)混凝土在振搗過程中容易產(chǎn)生負壓,造成水被吸出;而混凝土拌和物中游離的水過多,也容易聚集混凝土空隙和氣泡,產(chǎn)生泌水。
由于構(gòu)件結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,混凝土中的氣體傾斜面較多,傾斜面角度較小,沿傾斜面無法順利排出,因而易產(chǎn)生較多的氣泡、蜂窩和麻面。
(1)混凝土澆筑過程中沒有進行合理分層,氣泡附著在傾面上,不能有效排出。
(2)脫模劑質(zhì)量欠佳,涂刷不均勻或局部漏刷,模板表面未處理干凈,存在的附著物導(dǎo)致混凝土表面被破壞,形成麻面。
(3)該扭王字塊體尺寸小,常用插入式振搗棒,部分范圍無法有效振搗,且模板傾面角度小,產(chǎn)生的氣體在傾面上附著并不斷融合,形成大的氣泡空洞和大量細空隙。
(4)振搗時間過長引起混凝土離析,砂漿順著縫隙流走,造成石子裸露在外,形成蜂窩狀。
(5)模板使用多次后,上面的止?jié){條出現(xiàn)了破損或脫落現(xiàn)象,造成模板拼縫出現(xiàn)縫隙,局部出現(xiàn)淤泥流出現(xiàn)象。
針對上述問題,項目部展開研究,通過查閱相關(guān)文件并結(jié)合經(jīng)驗對施工工藝進行一定優(yōu)化,大幅提升了小體積扭王字塊體的表觀質(zhì)量。
扭王字塊體預(yù)制施工流程如圖2 所示,其部分工藝是循環(huán)往復(fù)進行的,如從模板檢查到拆模整個過程,合理地分配模板、場地、人員等因素,能有效提高施工效率。
圖2 扭王字塊體預(yù)制施工工藝流程
由于扭王字塊體的體積較小,有6 個肢體,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,同時,為防止砂線、砂斑的產(chǎn)生,混凝土必須達到以下幾點條件:一是坍落度大,流動性好。二是含水率低。三是強度符合設(shè)計要求。對配合比進行對比分析(見表2),通過添加合適的外加劑可以減少水泥和水的用量,同時,增加混凝土的流動性。
表2 配合比對比
3.3.1 模板選擇
原方案采用四拼模板,在使用中存在以下幾點問題:一是組裝時拼接面多,模板必須進行嚴格編號。二是需要打設(shè)的螺絲孔位多,施工效率低。三是接縫過多,易出現(xiàn)錯臺等情況。四是拆模時不方便,容易損壞邊角。五是原模板重量較輕,在澆筑過程中會出現(xiàn)上浮情況。項目部根據(jù)這些問題對模板進行優(yōu)化,改良后的組合鋼模板采用兩拼式結(jié)構(gòu),模板中肢端部開孔,同時,將板厚從2mm 改為3mm,提高整體重量。
改良后,模板具有以下優(yōu)點:一是螺絲孔位為原來的1/2,接縫也減少一半,大大減少了錯臺和漏漿情況的發(fā)生。二是中肢處無接縫,不會出現(xiàn)砂線。三是預(yù)留孔洞處采用液壓千斤頂拆除模板,減少拆模過程中的破壞。四是模板重量增加,減少底部漏漿的產(chǎn)生。
3.3.2 脫模劑施工
采用噴涂式施工替代涂刷式施工,可有效解決部分邊角涂抹不到位的情況,同時,提高施工效率。
3.3.3 模板組裝
組合模板組裝要按照設(shè)計圖紙拼裝成整體,中間采用螺絲進行加固。模板在現(xiàn)場拼裝時,為保持模板的完整性,應(yīng)控制相鄰板面之間的拼縫,避免出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象。
3.3.4 底模板設(shè)置
硬化的水泥地面表面存在凹凸不平的地方,極易產(chǎn)生漏漿情況,項目部在模板底部鋪設(shè)一塊泡沫板,減少該類現(xiàn)象產(chǎn)生。
3.3.5 拆模
采用液壓千斤頂進行模板拆除,液壓頂通過豎向鋼板與底部模板相連接,使模板受力均勻,減少缺邊掉角情況。
3.4.1 分層優(yōu)化
小體積扭王字塊體的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,肢角過多,原來不合理的一次性澆筑會導(dǎo)致氣體附著在扭王塊的傾面處,無法順利排除,形成麻面。根據(jù)接觸面積最大的原則,將1.35m 的扭王字塊體分成3 層進行澆筑,每一層的厚度控制在50cm 以內(nèi),第1 層為下肢頂面、第2 層為中肢頂面、第3 層為到頂,如圖3 所示。
圖3 混凝土分層澆筑示意圖
3.4.2 澆筑場地優(yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場模板的數(shù)量和分層澆筑順序設(shè)計了一種較為合理的澆筑線路,即S 形走向,在每一層澆筑完成后及時振搗,并在初凝前循環(huán)澆筑。
3.4.3 振搗
采用長度50cm 的振搗頭代替70cm 的振搗頭,振搗更加充分,振搗直到混凝土的粗骨料無明顯下沉并開始泛漿,沒有明顯的氣泡排出為止。
3.4.4 抹面
澆筑混凝土后及時壓實、抹光頂板混凝土,壓面后保證扭王字塊體的表面與上部模板平齊。
經(jīng)過技術(shù)優(yōu)化后,整體質(zhì)量得到明顯改善,還存在少量不足之處,對仍存在的少量缺陷及時采用細水泥砂漿進行修補。
優(yōu)化后,扭王字塊體肢體表面無明顯大氣泡,缺邊掉角、氣泡、蜂窩和麻面現(xiàn)象明顯減少,在強度不變的情況下,表觀質(zhì)量得到顯著提高。
綜上所述,隨著浙江省千億海塘安瀾工程的啟動,越來越多的海塘需要提升加固,扭王字塊體作為消浪常用的材料被廣泛應(yīng)用于老海堤外坡面。通過對小體積扭王字塊體施工工藝流程的優(yōu)化,能更好地掌握其技術(shù)要點,提高小體積扭王字塊體的表觀質(zhì)量,保質(zhì)保量地完成施工項目。目前,這個項目已經(jīng)取得了不錯的成績,同時,也提供了寶貴的類似項目的經(jīng)驗。