馬宇鵬
(大慶石化公司設(shè)備維修中心,黑龍江大慶 163711)
某煉油廠22 萬噸/年烷基化裝置為蘭州寰球工程有限公司采用自主研發(fā)的硫酸法碳四烷基化工藝技術(shù),以醚后碳四為原料,經(jīng)過原料預(yù)處理、烷基化反應(yīng)、閃蒸及壓縮制冷、反應(yīng)產(chǎn)物精制、反應(yīng)產(chǎn)物分餾等工序,最終生產(chǎn)出烷基化油。其中反應(yīng)釜(R-2201A/B/C)是裝置的核心設(shè)備,為臥式結(jié)構(gòu),工作介質(zhì)為98%濃硫酸與碳四混合物,內(nèi)置U 形管換熱器,帶有推進(jìn)式攪拌器用于物料混合循環(huán),在攪拌器軸釜口位置采用美國福斯進(jìn)口機(jī)械密封,沖洗方案為API32+54。自2018 年開工以來,機(jī)械密封運(yùn)行一直存在泄漏超標(biāo)的問題,為實(shí)現(xiàn)設(shè)備的長周期運(yùn)行,有必要對其進(jìn)行技術(shù)改造。
反應(yīng)釜參數(shù)為工作壓力0.5 MPa,工作溫度7 ℃,攪拌器額定轉(zhuǎn)速594 r/min,工作介質(zhì)為98%濃硫酸與碳四混合物、烷基化油,密封油介質(zhì)(Plan54)為32#工業(yè)白油,沖洗液介質(zhì)(Plan32)為液態(tài)異丁烷。
反應(yīng)釜共3 臺,正常運(yùn)行兩開一備。運(yùn)行期間經(jīng)常發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封油箱液位異常下降,機(jī)械密封軸端持續(xù)外漏現(xiàn)象。密封裝配圖及現(xiàn)場機(jī)械密封解體情況如圖1、圖2 所示。
圖1 反應(yīng)釜密封結(jié)構(gòu)
圖2 現(xiàn)場故障密封拆解情況
(1)反應(yīng)釜機(jī)械密封泄漏前工藝壓力、沖洗液壓力平穩(wěn),生產(chǎn)平穩(wěn)正常。
(2)每周聯(lián)合周檢對反應(yīng)釜軸承進(jìn)行監(jiān)測,近1 個(gè)月最高振值3.8 mm/s,振動(dòng)未超標(biāo)。
(3)在更換反應(yīng)釜密封油站過濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)密封油顏色偏深,可能存在內(nèi)漏、潤滑油污染問題。采集潤滑油樣進(jìn)行分析,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械雜質(zhì),并對反應(yīng)釜密封油站進(jìn)行在線置換操作。
(4)反應(yīng)釜機(jī)械密封內(nèi)置球面滾子軸承,安裝于反應(yīng)釜內(nèi)且距離夾殼聯(lián)軸器過近,無有效手段對內(nèi)置軸承運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測。
(5)反應(yīng)釜工藝操作平穩(wěn),密封油站壓力、溫度正常,液位無異常下降,密封油泵工作正常。
(6)烷基化裝置2018 年12 月開工投產(chǎn),啟用反應(yīng)釜R-2201A/B,2019 年4 月由于工藝需求啟用R-2201C,期間由于反應(yīng)釜管束檢修R-2201C 切除,R-2201C 實(shí)際累積運(yùn)行時(shí)間390 d(9360 h),未達(dá)到機(jī)械密封理論使用壽命。
(7)反應(yīng)釜R-2201C 密封油為昆侖牌32#工業(yè)白油,經(jīng)檢驗(yàn)合格入廠使用,加注過程采取三級過濾,化驗(yàn)分析合格,密封油質(zhì)正常,密封油站運(yùn)行過程泵入口過濾器、油泵出口過濾器(25 μm 精度)、密封油回油箱過濾器(25 μm 精度)正常投用。
(8)密封油壓力遠(yuǎn)傳指示無異常波動(dòng),最高0.91 MPa,最低0.86 MPa(受環(huán)境溫度影響,正常0.8~0.95 MPa),密封油壓力正常。
(9)密封油溫度泄漏前穩(wěn)定43~53 ℃,依據(jù)廠家指導(dǎo)意見,密封油適用溫度應(yīng)在40~60 ℃,不存在密封油溫大幅波動(dòng),密封油溫度正常。
(10)機(jī)械密封解體后,未發(fā)現(xiàn)大量酸泥物質(zhì),機(jī)械密封內(nèi)側(cè)整體比較干凈,動(dòng)環(huán)壓緊彈簧浮動(dòng)性較好,一級動(dòng)環(huán)輕微磨損,一級靜環(huán)輕微磨損,磨損痕跡有偏心現(xiàn)象;外側(cè)壓蓋內(nèi)側(cè)磨損,軸承座內(nèi)腔有拉傷痕跡,二級動(dòng)環(huán)崩邊嚴(yán)重;軸套外圓與軸承內(nèi)圈接觸處嚴(yán)重偏磨。
反應(yīng)釜機(jī)械密封的設(shè)計(jì)操作壓力為0.7~0.8 MPa,密封油壓力為0.75 MPa,反應(yīng)器內(nèi)壓力為0.4~0.5 MPa,設(shè)計(jì)最高操作溫度為70 ℃。另外該機(jī)械密封的設(shè)計(jì)工況為98%硫酸、C4、反應(yīng)產(chǎn)物,與實(shí)際的溫度、壓力、密度動(dòng)相符,不存在超設(shè)計(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況。調(diào)取了反應(yīng)器機(jī)械密封發(fā)生泄漏前的反應(yīng)器操作壓力,基本穩(wěn)定在0.45 MPa,在正常指標(biāo)范圍內(nèi),并無超壓操作,且遠(yuǎn)小于機(jī)械密封二次密封油壓0.75 MPa,因此排除了操作參數(shù)因素導(dǎo)致的機(jī)械密封泄漏。
反應(yīng)釜機(jī)械密封內(nèi)的過流部件材料為Alloy 20,密封圈材料為耐酸氟橡膠,其他部位材料為316 不銹鋼,材料均滿足介質(zhì)要求,因此排除該因素導(dǎo)致的機(jī)械密封泄漏。
查閱反應(yīng)器機(jī)械密封產(chǎn)品質(zhì)量證明書,對其制造過程的質(zhì)量文件進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)問題,因此排除質(zhì)量因素導(dǎo)致的機(jī)械密封泄漏。
查閱反應(yīng)釜產(chǎn)品質(zhì)量證明書,對其制造過程的質(zhì)量文件進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)問題,因此排除該因素導(dǎo)致的機(jī)械密封泄漏。
烷基化反應(yīng)釜攪拌系統(tǒng)由多段軸連接,具體結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 攪拌系統(tǒng)布置
2.5.1 振動(dòng)分析及安裝精度
烷基化反應(yīng)釜攪拌系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的正常狀態(tài),應(yīng)為所有旋轉(zhuǎn)部位對中同心,如圖4 所示。
圖4 反應(yīng)釜各段正常位置
如裝配過程中夾殼聯(lián)軸器或反應(yīng)釜軸承箱裝配過程出現(xiàn)偏差,則可能出現(xiàn)圖5 或圖6 的情況。
圖5 反應(yīng)釜各段異常位置1
圖6 反應(yīng)釜各段異常位置2
2.5.2 反應(yīng)釜軸承
反應(yīng)釜機(jī)械密封軸承選用球面滾子軸承(圖7)。該軸承具有一定自調(diào)心能力,可適應(yīng)以該軸承為軸心的不平衡工況(主軸撓曲)。若由于裝配問題導(dǎo)致攪拌器主軸處于圖5 或圖6 的運(yùn)行狀態(tài),因?yàn)橹鬏S長度短,不具備抗撓曲能力,所以此時(shí)軸承無法平衡該工況下的不對中,使機(jī)械密封內(nèi)軸承發(fā)生磨損,進(jìn)而引起機(jī)械密封損壞泄漏。
圖7 反應(yīng)釜球面滾子軸承
根據(jù)密封的拆解過程發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封軸承處軸套磨損最大處超2 mm,故主要分析方向?yàn)檩S承運(yùn)行異常導(dǎo)致機(jī)械密封失效。反應(yīng)釜R-2201C 機(jī)械密封內(nèi)軸承內(nèi)圈及軸套磨損,力矩傳遞方向?yàn)橹鬏S→軸套→軸承內(nèi)圈。如果是裝配不到位、配合間隙過大等原因造成的軸承內(nèi)圈跑位,則軸套磨損應(yīng)呈現(xiàn)均勻周向磨損,實(shí)際解體情況磨損集中在軸套一側(cè)及軸承內(nèi)圈,基本排除集裝機(jī)械密封裝配不到位及制造缺陷。而在機(jī)械密封拆解后發(fā)現(xiàn)軸套的磨損分界界限明顯,下半部分磨損嚴(yán)重、上半部分磨損較輕,而此現(xiàn)象只有在機(jī)械密封軸承呈圓錐擺軌跡運(yùn)動(dòng),軸套外側(cè)與軸承內(nèi)圈交變載荷下產(chǎn)生相對滑動(dòng),才會(huì)引起上、下部分磨損程度不一致,因此判斷主軸安裝同心度差為反應(yīng)釜機(jī)械密封泄漏的直接原因。
綜上所述,可以判斷故障原因是由于剛性夾殼式聯(lián)軸器或軸承箱裝配問題導(dǎo)致主軸不對中,攪拌器軸承側(cè)呈現(xiàn)圓錐擺軌跡運(yùn)動(dòng),軸套外側(cè)與軸承內(nèi)圈交變載荷下產(chǎn)生相對滑動(dòng)拉傷,軸套與軸承內(nèi)圈磨損產(chǎn)生間隙。一、二級密封靜環(huán)均采用固裝式結(jié)構(gòu),抗偏擺性能很差,不規(guī)則運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致機(jī)械密封工況惡劣,一級密封承受壓差較小,密封環(huán)可能出現(xiàn)貼合性能較差出現(xiàn)微漏情況,造成密封油污染腐蝕軸承問題,密封運(yùn)轉(zhuǎn)精度繼續(xù)惡化,一級密封動(dòng)靜環(huán)尚未崩邊碎裂;二級密封承受壓差相對較大,動(dòng)環(huán)出現(xiàn)崩邊碎裂外漏,崩邊雜質(zhì)導(dǎo)致軸套等磨損。一級靜環(huán)摩擦痕跡存在偏心,也可以印證密封安裝精度不佳,運(yùn)行工況惡劣。
根據(jù)密封故障的原因,設(shè)計(jì)改造方案將一級密封外流型優(yōu)化為內(nèi)流型,密封性能更佳,靜環(huán)優(yōu)化為浮裝結(jié)構(gòu),比原裝密封抗偏擺能力更強(qiáng)。軸承與軸套過盈配合,盡量避免軸承精度問題的影響。對P32 隔離沖洗流道改進(jìn)、P54 密封油流道進(jìn)行改進(jìn),增強(qiáng)了密封冷卻潤滑性能。限制軸承外圈位移量(1 mm),避免安裝精度等問題造成的脹緊套松動(dòng),從而導(dǎo)致軸套竄動(dòng),影響密封運(yùn)轉(zhuǎn)精度,改進(jìn)后的密封結(jié)構(gòu)如圖8 所示。
圖8 改進(jìn)的密封結(jié)構(gòu)
設(shè)備密封安裝時(shí),應(yīng)盡量保證機(jī)械密封軸、支架主支撐軸、電機(jī)軸的同心度,還應(yīng)注意空載下的同心度和進(jìn)料運(yùn)行狀態(tài)下可能存在的偏差,如因進(jìn)料后設(shè)備沉降影響設(shè)備同心度變化較大,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,恢復(fù)正常后再開車。
密封系統(tǒng)的正常運(yùn)行是密封長周期運(yùn)行的關(guān)鍵,運(yùn)轉(zhuǎn)過程應(yīng)盡量避免P54 油站異常斷電失壓。但由于油站沒有停電保護(hù)功能,容易出現(xiàn)反壓內(nèi)漏,污染密封油需要在后續(xù)工作中進(jìn)行改進(jìn)。P32 隔離沖洗同樣重要,沖洗液必須相對潔凈,不可中斷失壓,應(yīng)采取增加過濾器、單向閥等措施,防止管線發(fā)生堵塞、中斷、污染等問題,從而保證一級密封的良好運(yùn)行工況。
國產(chǎn)化的機(jī)械密封在2020 年投入運(yùn)行以來,已運(yùn)行超過了1 年,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,有效解決了泄漏超標(biāo)的問題。進(jìn)口機(jī)械密封每套價(jià)格約28 萬元,而國產(chǎn)機(jī)械密封的價(jià)格約10 萬元,不但解決了設(shè)備故障問題,還能起到提質(zhì)增效的作用。