曹 斌,張 拓
(上海阿爾斯通交通電氣有限公司,工程師,陜西 西安 710000)
牽引系統(tǒng)預(yù)充電流程的設(shè)計,主要作用是有效避免大電壓直接在上電一瞬間加在主驅(qū)逆變器上,造成逆變器損壞,提高主回路安全性[1];但頻繁預(yù)充電會造成預(yù)充電電路中的預(yù)充電電阻由于溫度過高而損壞,造成運(yùn)營車輛出現(xiàn)牽引系統(tǒng)故障,存在救援風(fēng)險[2],降低車輛的安全可靠性。
根據(jù)上海阿爾斯通交通電氣有限公司(簡稱阿爾斯通)牽引系統(tǒng)保護(hù)設(shè)計要求,主回路中的主接觸(K-IC)閉合前有一個預(yù)充電過程,作用是為了限流保護(hù)后端設(shè)備,預(yù)充電電路包括預(yù)充電接觸器(KCCC)和預(yù)充電電阻(R-CCZ)(如圖1所示)。
圖1 預(yù)充電流程原理圖
預(yù)充電電路動作流程:(1)K-CCC閉合;(2)支撐電容(C-FL)充電電壓被)濾波電壓傳感器(A-FVMD)檢測到電壓大于900V 后KIC 閉合,而后KCCC 持續(xù)保持100 毫秒后斷開,預(yù)充電流程結(jié)束。KIC 正常斷開條件:(1)非蘑菇按鈕的緊急制動;(2)HSCB 斷開。當(dāng)HSCB 斷開后KIC 也會主動斷開主回路,其中HSCB斷開條件為蘑菇按鈕緊急制動。
2020 年10 月22 日西安地鐵5 號線0543 車正線試運(yùn)營時出現(xiàn)全車無牽引狀況,司機(jī)現(xiàn)場進(jìn)行牽引系統(tǒng)復(fù)位以及相應(yīng)處理,處理無效后經(jīng)行調(diào)協(xié)調(diào),將其利用后車進(jìn)行救援回庫至西江渡停車場,此次救援造成正線車輛班次混亂以及車輛延遲。
0543車輛故障救援回庫后,下載車輛TCMS 系統(tǒng)的ERM(數(shù)據(jù)記錄儀)及牽引系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù),且查看DDU(顯示屏幕)顯示狀況,如圖2所示。
圖2 DDU故障信息
圖2 中DDU 顯示2、3、4、5 車全部為預(yù)充電次數(shù)過多故障,造成救援。查看ERM 數(shù)據(jù),對于圖形進(jìn)行了相應(yīng)細(xì)化分析,如表1所示。
表1 ERM數(shù)據(jù)分析明細(xì)
表1 可以看出,司機(jī)13 分鐘內(nèi)造成了10 次牽引系統(tǒng)預(yù)充電,其中一次自動正常折返,一次正常司機(jī)換端,其余8 次均由于車輛司機(jī)手動開車造成車輛沖標(biāo),司機(jī)通過頻繁方向手柄切換進(jìn)行倒車至站臺,由于方向的切換使車輛施加緊急制動,因而導(dǎo)致牽引系統(tǒng)的主接觸器KIC 斷開,當(dāng)方向指令二次恢復(fù)后,牽引系統(tǒng)會有一個預(yù)充電流程,因此,造成了高達(dá)8次的預(yù)充電故障,牽引鎖閉,車輛救援。
3.1.1 牽引系統(tǒng)預(yù)充電次數(shù)過多故障原因分析 預(yù)充電次數(shù)過多故障報出機(jī)制為:(1)當(dāng)主接觸器KIC斷開或者高速斷路器HSCB 斷開時,牽引系統(tǒng)會記錄一次,然后當(dāng)二次條件滿足后自動再進(jìn)行預(yù)充電過程(各條件詳見預(yù)充電電路動作原理介紹),若15分鐘內(nèi)預(yù)充電次數(shù)超過10次,第10次會造成牽引逆變器鎖閉不工作;(2)牽引系統(tǒng)鎖閉后,要滿足15 分鐘間隔時間,進(jìn)行電阻散熱,自動解鎖恢復(fù);(3)系統(tǒng)鎖閉期間不能通過任何方式進(jìn)行解鎖復(fù)位。
以上預(yù)充電次數(shù)過多故障回路斷開及報出故障機(jī)制是根據(jù):(1)鐵路國際標(biāo)準(zhǔn)EN50126-2 中關(guān)于牽引系統(tǒng)安全要求,阿爾斯通針對列車運(yùn)營過程中車輛施加緊急制動對于牽引系統(tǒng)存在相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行了評估有害風(fēng)險分析(PHA),PHA 中定義了主回路斷開措施要求:緊急制動過程中必須斷開HSCB 或主接觸器K-IC;通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)和客戶商定以及國內(nèi)專家評估,為了確保車輛的運(yùn)營安全可靠性,牽引系統(tǒng)接收到非蘑菇按鈕的緊急指令時僅斷開KIC 即可,若條件恢復(fù)二次滿足則可進(jìn)行重新預(yù)充電動作流程;(2)阿爾斯通公司根據(jù)預(yù)充電電阻溫升實(shí)驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),牽引系統(tǒng)在預(yù)充電過程中由于會使R-CCZ(預(yù)充電電阻)溫度升高,若頻繁預(yù)充電則會出現(xiàn)電阻炸裂損壞的狀況發(fā)生[3],因此,對于存在此問題的不良后果評估進(jìn)行了相應(yīng)的軟件保護(hù)設(shè)計。
3.1.2 車輛控制電路原理分析 通過表1 分析已知曉問題原因,通過對整車原理圖分析查看,車輛在最初設(shè)計時(如圖3 所示),車輛緊急制動控制環(huán)路中當(dāng)從前進(jìn)方向F或者后退方向R位置過0位置或到0位置,常閉點(diǎn)會變成常開點(diǎn),車輛會施加緊急制動,因而由于方向的切換會引起車輛施加緊急制動,具體現(xiàn)場司控器方向手柄數(shù)據(jù)采集(如表2所示)。
表2 指令數(shù)據(jù)采集表
圖3 緊急制動環(huán)路圖
3.2.1 牽引系統(tǒng)軟件優(yōu)化改進(jìn)方案及效果驗證
考慮到車輛運(yùn)營的情況,進(jìn)行相應(yīng)的合理優(yōu)化改進(jìn),進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化及測試驗證,具體如下:
(1)將原本的15分鐘10次預(yù)充電鎖閉優(yōu)化修改為10鐘10次預(yù)充電鎖閉保護(hù),放寬預(yù)充電次數(shù)時間。
(2)將原鎖閉后的15分鐘間隔時間修改為10分鐘,減少等待時間。
(3)增加提醒功能,第6 次預(yù)充電時,DDU 會顯示對話框提醒司機(jī)。
(4)增加解鎖功能,若10 次預(yù)充電鎖閉后,手動切換至后備模式直接解鎖,避免救援風(fēng)險。
以上次數(shù)及時間的確定根據(jù)電阻溫升模擬實(shí)驗?zāi)M數(shù)據(jù)確定,具體如圖4所示。
圖4 電阻溫度次數(shù)測試圖
溫升測試結(jié)論:此次溫升測試是在10 分鐘內(nèi)連續(xù)動作了11 次,每次溫度都在升高,但在第11 次時溫度剛好超出150℃(電阻溫升耐受值),因而軟件優(yōu)化為10分鐘10次。
軟件變更后上車測試效果驗證,如圖5 所示。軟件上車現(xiàn)場測試結(jié)論和變更后功能一致。
圖5 現(xiàn)場軟件測試圖
3.2.2 車輛原理設(shè)計變更優(yōu)化方案及效果驗證 通過車輛原理設(shè)計分析出,方向過零位置會造成緊急制動,緊急制動會造成主接觸器KIC 斷開而后當(dāng)預(yù)充電次數(shù)到達(dá)設(shè)計次數(shù)后,故障就會出現(xiàn)。因此針對緊急制動環(huán)路進(jìn)行優(yōu)化,分析后給環(huán)路中增加零速繼電器常開點(diǎn)與方向手柄常閉點(diǎn)并聯(lián)(如圖6 所示),增加后車輛緊急制動環(huán)路中,車輛位于靜止?fàn)顟B(tài)下,零速繼電器常開點(diǎn)閉合,旁路方向手柄觸點(diǎn),當(dāng)方向手柄從F(向前)或R(向后)位置切換方向過0位置或到0位置,車輛也不會施加緊急制動;而當(dāng)車輛行駛中零速繼電器失電后,動作方向手柄過0 位置會觸發(fā)緊急制動指令(行車安全考慮),具體變更后現(xiàn)場效果驗證數(shù)據(jù)采集如表3所示。
表3 修改后指令動作表
圖6 車輛變更原理圖
通過對牽引系統(tǒng)預(yù)充電頻繁問題的深入分析,找出了車輛救援的主要原因,針對現(xiàn)有牽引系統(tǒng)軟件和整車原理電路設(shè)計提出了升級優(yōu)化方案,通過對方案修改的模擬實(shí)驗及現(xiàn)場驗證,結(jié)果良好,一方面,不僅可以規(guī)避人為因素造成問題的二次發(fā)生,同時即便再次出現(xiàn)頻繁故障造成牽引系統(tǒng)鎖閉,也可通過后備模式解鎖,規(guī)避掉救援的風(fēng)險,提高了車輛運(yùn)營安全的可靠性;另一方面,減少主接觸器的工作次數(shù),可延長其工作壽命。