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某鋼鐵廠綜合污水處理及回用系統(tǒng)優(yōu)化

2024-02-13 09:20劉橋云杜在會羅滔鄧人杰張小剛
當(dāng)代化工研究 2024年1期
關(guān)鍵詞:水站鋼鐵廠膜法

*?jiǎng)蛟?杜在會 羅滔 鄧人杰 張小剛

(1.湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司能源環(huán)保部 湖南 411100 2.湖南工程學(xué)院 湖南 411104)

1.前言

考慮到全球急速消耗的資源和能源,同時(shí)日趨越發(fā)嚴(yán)重的水域生態(tài),作為能源和資源損耗大戶的鋼鐵行業(yè)是否可借助循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式和新型工業(yè)化來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,已成為該行業(yè)是否可以持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵問題。此外,鋼鐵工廠的工業(yè)廢水已受到了更多鋼鐵企業(yè)的重視,這些廢水是非傳統(tǒng)水資源,因此需采取措施進(jìn)行處理和利用[1]。

對于鋼鐵企業(yè)來說,每日使用的新水量巨大,其水費(fèi)和排污費(fèi)用不斷增加,如何合理高效地利用水資源對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要?;诖舜笮弯撹F企業(yè)需要更加高效地處理和利用現(xiàn)有水資源,同時(shí)采用先進(jìn)的污染控制技術(shù),積極推廣非傳統(tǒng)水資源的利用。近年來,針對國家對鋼鐵企業(yè)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的要求,鋼鐵企業(yè)正在加速發(fā)展污水處理和回用技術(shù)[2]。

隨著鋼鐵年產(chǎn)量穩(wěn)步增長,鋼鐵企業(yè)總耗水量也隨之提高。不過,相應(yīng)的污水排放量卻有了明顯降低,同時(shí)新水用量也得到有效控制。這表明我國鋼鐵企業(yè)在節(jié)能減排方面已經(jīng)有了一定的成果。未來,應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)研究深化高效處理工藝技術(shù)、開發(fā)新型環(huán)保設(shè)備以及研制價(jià)格低廉的污水處理劑等,以提升我國鋼鐵企業(yè)在污水處理領(lǐng)域的影響力。

相比國外,中國鋼鐵行業(yè)的廢水處理技術(shù)整體水平在治理專業(yè)技術(shù)、治理范疇、生態(tài)意識以及精細(xì)化管理水平等方面與外界存在明顯差異。針對目前鋼鐵企業(yè)污水處理,已應(yīng)用串級、循環(huán)、一水多用、分級用水等手段。這些手段有效提高了工業(yè)用水循環(huán)利用率,也是重要方式和關(guān)鍵措施。此外,鋼鐵企業(yè)還形成了有效的膜技術(shù)、乳狀油污水處理和破乳技術(shù)等[3]。然而,在某些方面與國外相比存在差距,例如膜材料使用、如何有效穩(wěn)定水質(zhì)、在焦化廢水處理方面的特殊技術(shù)等方面。此外,大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的廢水回收系統(tǒng)依靠傳統(tǒng)處理工藝,如生物分解、吸附、混凝等方法進(jìn)行處理。然而,鋼鐵企業(yè)污水中含有多種污染物和復(fù)雜成分,傳統(tǒng)的處理技術(shù)無法徹底去除。這些處理技術(shù)不能滿足工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)對水中鹽分含量等指標(biāo)的具體要求,限制了處理水的適用范圍[4]。雙膜法污水脫鹽新工藝是以新型膜材料為主體,采用物理手段,利用具有高隔絕能力的膜,將水中的污物隔絕,在應(yīng)用系統(tǒng)集成計(jì)算機(jī)程序、自動(dòng)化、在線監(jiān)測儀器儀表、加工制造等最新成果的水處理新工藝。在使用雙膜法的過程中,可以確保污水處理的質(zhì)量,降低含鹽量,并達(dá)到企業(yè)節(jié)能減排的最終目的。因此加強(qiáng)雙膜法在鋼鐵行業(yè)污水處理中的應(yīng)用研究具有重要的意義。

因此,本文關(guān)注某鋼鐵廠廢水處理系統(tǒng),研究了在該系統(tǒng)中采用雙膜法脫鹽技術(shù)的應(yīng)用。

2.某鋼鐵廠綜合污水處理及回用系統(tǒng)現(xiàn)有工藝基本情況

該廠廢水包括循環(huán)冷卻水系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水、廠區(qū)生活污水和雨水。這些廢水水質(zhì)和水量都不同,但都被混合輸入至污水處理廠。

在水平衡測試期間,一級總新水量為171720m3/d,各生產(chǎn)分廠系統(tǒng)主要生產(chǎn)用水排污水量為39418m3/d,輔助生產(chǎn)用水41527m3/d,附屬生產(chǎn)用水為4820m3/d,總計(jì)排入煉鐵口和工農(nóng)閘污水處理水站的污水總計(jì)85765m3/d,與雨水混合后進(jìn)入處理站進(jìn)行處理,其中部分經(jīng)處理后進(jìn)行回用,還有30616m3/d的處理水經(jīng)處理合格后直接排放。進(jìn)入煉鐵口污水處理水站的水量為總污水量的2/3,為主要處理水站。

某鋼鐵廠煉鐵口污水處理水站設(shè)計(jì)處理水量為8000m3/h,在測試期間該污水處理站處理水量為6500m3/h左右,能夠滿足進(jìn)入該污水處理站的污水處理要求。目前該處理水站采取的工藝為:煉鐵口、焦化口總排,五米板區(qū)域排水經(jīng)過粗細(xì)格柵,通過提升至調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)、水量的均衡,經(jīng)過二次提升至混合配水井,通過在混合配水井中加藥混合進(jìn)入高效澄清池內(nèi)進(jìn)行絮凝沉淀,泥水分離,最后進(jìn)入V型濾池進(jìn)行過濾后由排水泵供五米板、寬厚板、焦燒等用水系統(tǒng)。污泥經(jīng)過濃縮、板框壓濾機(jī)壓成泥餅裝車外運(yùn)。

某鋼鐵廠全廠區(qū)所有排水全部匯集至煉鐵口和工農(nóng)閘污水處理水站,經(jīng)水站處理后部分轉(zhuǎn)為中水回用,部分經(jīng)處理達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。沉淀污泥經(jīng)壓濾機(jī)壓制成泥餅外運(yùn)。煉鐵口污水處理水站設(shè)計(jì)處理水量為8000m3/h,在測試期間該污水處理站處理水量為6500m3/h左右,能夠滿足進(jìn)入該污水處理站的污水處理要求。

目前,煉鐵口污水處理所采用的方法包括氣浮、生化、混凝和沉淀等方法,雖然上述方法處理后的污水可以進(jìn)行外排,但是隨著鋼鐵行業(yè)對于排水的要求日益嚴(yán)格(懸浮物≤20mg/L、CODcr≤30mg/L、氨氮≤5mg/L、總氮≤15mg/L),同時(shí)為了實(shí)行水資源的利用,最好是能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的零排放,但由于上述處理過程沒有設(shè)置除鹽系統(tǒng),長期運(yùn)行導(dǎo)致設(shè)備結(jié)垢和腐蝕,無法滿足廢水回用需求。因此,目前煉鐵口污水處理廠的處理后水主要用于綠化生產(chǎn)以及少量對水質(zhì)要求還不高的工藝用水,部分水達(dá)標(biāo)后排放(懸浮物≤20mg/L、CODcr≤30mg/L、氨氮≤5mg/L、總氮≤15mg/L),不利于企業(yè)零排水目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此,對于污水回用的深度處理的需求也是迫在眉睫。

3.雙膜法脫鹽在某鋼鐵廠污水處理及回用中的應(yīng)用研究

(1)雙膜法在某鋼鐵廠污水處理及回用中的設(shè)計(jì)原則和思路

本項(xiàng)目旨在符合某鋼鐵廠的廢水零排放要求,污水處理廠的設(shè)計(jì)采取相應(yīng)措施。處理污水時(shí),根據(jù)工業(yè)出水(總硬度≤250mg/L、電導(dǎo)率≤1000μS/cm、氯化物≤250mg/L)和脫鹽水(總硬度≤18mg/L、電導(dǎo)率≤90μS/cm、氯化物≤15mg/L)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對兩種出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析并確定合理的處理工藝及回用水水質(zhì),以實(shí)現(xiàn)廢水零排放的目標(biāo)。

該項(xiàng)目的方案要求技術(shù)先進(jìn)、管理簡單、操作便捷、且能夠長期高效穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)要在保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,盡量降低投資費(fèi)用。投產(chǎn)后,該項(xiàng)目的出水水質(zhì)各項(xiàng)主要指標(biāo)及生產(chǎn)運(yùn)行物耗和能耗指標(biāo)需達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。

(2)雙膜法在某鋼鐵廠污水處理及回用中的應(yīng)用探討

結(jié)合原有工藝以及深度處理工藝,同時(shí)充分考慮以下問題:

①經(jīng)綜合分析,對出水再采用膜處理,使其達(dá)到回用水的要求,可在該廠內(nèi)部進(jìn)行循環(huán)使用。

②在采用納濾和反滲透技術(shù)之前,必須考慮采用超濾技術(shù),以此來保證前兩者的進(jìn)水達(dá)到要求。

③在采用反滲透技術(shù)之前,必須考慮采用納濾技術(shù),以此達(dá)到反滲透的進(jìn)水要求,提高產(chǎn)水率。

④經(jīng)過處理后,出水水質(zhì)達(dá)到以下要求:SS(懸浮物)≤0.3mg/L;CODcr(化學(xué)需氧量)和BOD5(生化需氧量)均為0mg/L;NH3-N(氨氮)≤1mg/L;硬度≤10mg/L;電導(dǎo)率≤50μS/cm。

根據(jù)現(xiàn)有工藝,可對于某鋼鐵廠煉鐵口污水處理站現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),結(jié)構(gòu)如圖1所示。在原有流程的基礎(chǔ)上增加超濾以及反滲透處理系統(tǒng),以此可將最后的出水滿足鋼鐵廠內(nèi)部循環(huán)水的用水要求。

圖1 煉鐵口污水處理及回用示意圖

結(jié)合某鋼鐵廠目前除鹽水主要用戶為熱電鍋爐、煉鋼、煉鐵、焦化、寬厚板廠,軟水用戶總計(jì)用水量為13634m3/d,約568m3/h,因此在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),并不需要對所有初步處理污水進(jìn)行深度處理,部分初步處理污水可以直接回用,部分初步處理污水進(jìn)行深度處理,結(jié)合某鋼鐵廠目前除鹽水用量以及未來發(fā)展,某鋼鐵廠雙膜法工藝標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)處理水量為1000m3/h,設(shè)計(jì)規(guī)模既可以減少投資成本,又能滿足生產(chǎn)要求。在建立深度處理系統(tǒng)后,可逐步替代中心除鹽水站,這樣可以減少四水站送中心除鹽水站的凈化水13990m3/d,從而降低噸鋼耗水量。同時(shí)可以減少污水排放量18000m3/d,約占總排水的59%,為某鋼鐵廠實(shí)現(xiàn)“零排放”奠定基礎(chǔ)。

引入膜處理系統(tǒng)的處理工藝描述如下,污水經(jīng)過原有系統(tǒng)常規(guī)處理后,進(jìn)入超濾系統(tǒng),超濾系統(tǒng)根據(jù)設(shè)計(jì)量初步設(shè)計(jì)為五套,單套產(chǎn)水量為200m3/h。經(jīng)過超濾系統(tǒng)處理后的出水進(jìn)入反滲透系統(tǒng)進(jìn)一步處理,已達(dá)到深度脫鹽,反滲透系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)為五套,單套產(chǎn)水量為150m3/h。

(3)雙膜法在某鋼鐵廠污水處理及回用中的初步經(jīng)濟(jì)分析

1000m3/h方案是污水處理廠回用水采用雙膜法處理工藝,將所有污水經(jīng)預(yù)處理后全部進(jìn)入超濾和一級反滲透裝置制備成除鹽水,作為熱電鍋爐、煉鋼、煉鐵、焦化、寬厚板廠軟水水源進(jìn)行使用?,F(xiàn)將方案進(jìn)行初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,如表1所示。

表1 方案初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

本方案項(xiàng)目投資7500.00萬元,實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用為2736.00萬元/年。將全廠部分污水經(jīng)過反滲透后,出水達(dá)到除鹽水標(biāo)準(zhǔn),按照除鹽水結(jié)算價(jià)格8.5元/立方米,同時(shí)可節(jié)約新水13990m3/d,按照場內(nèi)新水價(jià)格0.57元/立方米,同時(shí)減少排放污水量為18000m3/d,按照每噸排污費(fèi)0.4元計(jì)算,項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值約為8.5×750×24+13990×0.57+18000×0.4=16.81743萬元/天,按每年300天進(jìn)行計(jì)算,年收益為5045.2290萬元。根據(jù)目前結(jié)算價(jià)格,本方案投產(chǎn)后3.2年即可收回成本,項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收益。

該建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,全方位優(yōu)化了該廠區(qū)的污水處理工藝,借助膜處理技術(shù),可最大限度地減少了新水量,對廠區(qū)循環(huán)用水的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行具備重要意義,能夠?qū)τ谠撲撹F廠建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)。

4.結(jié)論

針對某鋼鐵廠煉鐵口污水處理廠只采用傳統(tǒng)常規(guī)工藝進(jìn)行處理,提出對于污水回用的深度處理的雙膜技術(shù),從理論探討了其可行性,對于1000m3/h雙膜法某鋼鐵廠污水處理及回用系統(tǒng)進(jìn)行了初步的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,項(xiàng)目方案投資7500.00萬元,實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用為2736.00萬元/年。將全廠部分污水經(jīng)過反滲透后,出水達(dá)到除鹽水標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值年收益為5045.2290萬元。項(xiàng)目方案在投產(chǎn)3.2年后即可收回成本,實(shí)現(xiàn)收益。該項(xiàng)目全方位優(yōu)化了該廠區(qū)的污水處理工藝,借助膜處理技術(shù),可最大限度地減少了新水量,對廠區(qū)循環(huán)用水的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。

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