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高精度雙閉環(huán)負(fù)反饋激光器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計?

2024-01-29 02:24:12郭清華
電子器件 2023年6期
關(guān)鍵詞:負(fù)反饋溫控激光器

郭清華

(1.中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶 400039;2.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室,重慶 400037)

我國煤礦地質(zhì)儲存復(fù)雜,在國有重點煤礦中,高瓦斯突出礦井占49.5%左右,因此瓦斯災(zāi)害是當(dāng)前我國煤炭工業(yè)所面臨的首要問題[1-3]。目前應(yīng)用于煤礦井下工作面、瓦斯抽放鉆場及抽放管道的瓦斯?jié)舛葯z測傳感器已從傳統(tǒng)的載體催化、熱導(dǎo)技術(shù)、紅外發(fā)展到激光吸收光譜技術(shù)(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,TDLAS)。激光吸收光譜技術(shù)具有測量精度高、穩(wěn)定性好、激光譜線窄、氣體吸收選擇性單一以及抗電磁干擾能力強(qiáng)等特性;且采用波長調(diào)制掃描吸收譜線,能自動識別有效吸收波形,為實現(xiàn)傳感器的智能調(diào)校和故障自診斷提供了重要技術(shù)支撐,具有無可比擬的優(yōu)勢[4]。

根據(jù)最新煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術(shù)方案,激光甲烷傳感器須滿足高精度、低功耗和長期工作穩(wěn)定性6 個月的要求[5],亟需提高激光器溫度控制系統(tǒng)的精度、魯棒性和智能化調(diào)節(jié)水平,同時降低激光器溫控電路功耗,完成對激光甲烷傳感器的智能化升級;為國家發(fā)改委、能源局、煤監(jiān)局等多部委聯(lián)合印發(fā)?關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見?提出的智能化礦山建設(shè)目標(biāo),提供底層的技術(shù)支撐[6-7]。

目前半導(dǎo)體激光器的溫度控制主要以熱電制冷器(Thermo Electric Cooler,TEC)作為執(zhí)行元件,采用模擬PID 或者數(shù)字PID 反饋控制方法實現(xiàn)溫度的精確控制[8-9]。國內(nèi)外相關(guān)芯片公司推出的集成化 溫度控制芯片主要有前 MAXIM 公司的MAX1968-1978 系列、前凌特公司的LTC1923,以及ADC 公司的ADN8831-ADN8834 系列。國內(nèi)外相關(guān)研究人員對上述芯片開展了大量的應(yīng)用研究工作[10-12],但在煤礦本安供電條件下如何實現(xiàn)井下、地面寬溫度工作范圍(-20~60)℃的溫度高精度控制以及長期穩(wěn)定性方面需要作進(jìn)一步的研究及測試。

本文針對激光氣體傳感器在煤礦、天然氣等實際工礦應(yīng)用環(huán)境(-20~60)℃的溫度波動范圍,開展了DFB 激光器雙閉環(huán)負(fù)反饋溫度控制系統(tǒng)原理、溫控電路設(shè)計、PID 控制補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)研究,并對溫控精度及長期工作穩(wěn)定性進(jìn)行了仿真和實驗驗證。

1 半導(dǎo)體激光器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計原理

分布式反饋半導(dǎo)體激光器(DFB 激光器)通過內(nèi)部封裝的半導(dǎo)體熱電制冷器(Thermoelectric Cooler,TEC)和高精度NTC(Negative Temperature Coefficient)熱敏電阻,實現(xiàn)對激光器芯片工作溫度的穩(wěn)定控制,從而激發(fā)出測量系統(tǒng)需要的特征光波[13]。蝶形DFB 激光器的封裝,如圖1 所示。

圖1 DFB 激光器封裝

本文設(shè)計的半導(dǎo)體激光器溫度控制系統(tǒng),采用了雙閉環(huán)負(fù)反饋控制系統(tǒng)架構(gòu),即第一層GλFB1波長負(fù)反饋系統(tǒng)和第二層GTFB2溫度負(fù)反饋系統(tǒng),如圖2所示。

圖2 激光器雙閉環(huán)負(fù)反饋溫度控制系統(tǒng)

第一層GλFB1波長負(fù)反饋系統(tǒng)控制回路,通過調(diào)節(jié)設(shè)定波長λS與參考?xì)馐姨崛〔ㄩL特征λR之間的誤差變量e1來實現(xiàn)。首先,將激光器輸出光波引入到特征氣體參考?xì)馐夜饴?,參考?xì)馐颐芊庥袧舛群愣ǖ奶卣鳉怏w(如甲烷氣體)。測量系統(tǒng)的微控制器(MCU)檢測、解析參考?xì)馐姨卣鳉怏w所吸收的二次諧波[14-15],提取特征光波波長λ1,如圖3 所示;將λ1與設(shè)定值λS進(jìn)行比較,即波長誤差變量e1=λSλ1;將e1歸一化處理,MCU 再調(diào)用特征波長誤差模糊轉(zhuǎn)化算法更新數(shù)模轉(zhuǎn)換器(Digital to Analog Converter,DAC)的溫度設(shè)置電壓值UI,然后進(jìn)入到第二層GTFB2溫度負(fù)反饋系統(tǒng)。

圖3 參考?xì)馐姨卣鳉怏w吸收二次諧波

第二層GTFB2溫度負(fù)反饋系統(tǒng)控制回路,通過調(diào)節(jié)溫度設(shè)置電壓值UI與NTC 熱敏電阻轉(zhuǎn)換輸出電壓UFBt之間的誤差變量e2來實現(xiàn)。激光器內(nèi)部封裝的激光二極管(LD)的實際工作溫度,通過NTC熱敏電阻進(jìn)行檢測,通過溫度前置運算放大器處理得到UFBt,即溫度誤差變量e2=UI-UFBt;將e2輸入到增益為KE的誤差放大器進(jìn)行線性放大,再輸入到補(bǔ)償放大器進(jìn)行PID 控制單元(傳遞函數(shù)GC(s))調(diào)節(jié),最后驅(qū)動TEC 控制執(zhí)行單元(控制增益KTEC)進(jìn)行相應(yīng)的加熱或制冷動作,使得溫度偏差減小到接近于零,從而實現(xiàn)半導(dǎo)體激光器輸出波長和內(nèi)部溫度的恒定控制。

2 高精度溫度控制系統(tǒng)電路設(shè)計

2.1 ADN8834 溫度控制器功能特性

ADN8834 是一款集成的TEC 控制器芯片,主要由包含線性功率器和脈沖寬度調(diào)制功率器的TEC 驅(qū)動組件、一個誤差放大器、一個補(bǔ)償放大器、2.5 V 基準(zhǔn)電壓源、2M 內(nèi)部晶振及控制器組成,如圖4 所示[16]。

圖4 ADN8834 溫度控制器功能框圖

ADN8834 把MOSFET 晶體管集成在芯片內(nèi)部,形成驅(qū)動TEC 工作電流的H 橋。H 橋一側(cè)使用線性輸出,無需外圍器件;H 橋另一側(cè)使用PWM 驅(qū)動器,只需外接一個電感和一個電容來濾除紋波,且PWM 開關(guān)頻率為2 MHz,在滿足同一輸出電壓紋波條件下,電感和電容的設(shè)計參數(shù)和封裝明顯減小。相較于外接MOSFET 管的溫度控制芯片,ADN8834集成度更高,工作效率達(dá)到90%以上,適用于低功耗、小體積的傳感設(shè)備及便攜式設(shè)備。

2.2 ADN8834 高精度溫度控制系統(tǒng)電路設(shè)計

ADN8334-LFCSP 控制電路設(shè)計,如圖5 所示。VDD、PVINL、PVINS 設(shè)置為3.3V 電源輸入,以降低芯片工作功耗和TEC 組件MOSFET 管的熱消耗;EN/SY 通過MCU 的IO 口進(jìn)行使能控制[17]。

圖5 ADN8834 溫度控制系統(tǒng)核心電路

TEC 驅(qū)動組件對熱電制冷器TEC 工作電流進(jìn)行控制和調(diào)節(jié):TEC 正向電流由TEC +流向TEC-時,處于制冷工作模式;TEC 反向電流由TEC-流向TEC+時,處于加熱工作模式。SW 外接濾波電感L1=2 μH,濾波電容C50=10 μF,以減小PWM 驅(qū)動器的電源紋波。

2.2.1 熱敏電阻放大器設(shè)計

NTC 熱敏電阻通過溫度誤差放大器進(jìn)行線性放大,IN1N 引腳設(shè)置電壓VREF/2 =1.25 V,通過R12、R13分壓實現(xiàn);IN1P 引腳連接NTC 熱敏電阻RTH、Rx和R5組成電阻網(wǎng)絡(luò),其中RTH=10 kΩ(@25 ℃);根據(jù)激光器設(shè)定的工作溫度范圍(-20~60)℃,可得最佳補(bǔ)償電阻Rx=6.5 kΩ,R5=16.5 kΩ;為保證在高低溫范圍內(nèi),放大器輸出動態(tài)電壓的靈敏度,設(shè)置反饋電阻RFB=100 kΩ,OUT1為溫度誤差放大器的輸出電壓[18]。

溫度誤差放大器的動態(tài)增益KE隨溫度的變化值,可由式(1)計算得出。在工作溫度范圍(-20~60)℃內(nèi),KEmin=-5.09 V/℃(@-20 ℃),KEmax=5.06 V/℃(@60 ℃),其變化曲線如圖6 所示。

圖6 KE 變化曲線

2.2.2 PID 控制網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償放大器設(shè)計

激光器工作溫度TS對應(yīng)DAC 設(shè)定值TEMP_SET,通過GTFB2溫度負(fù)反饋系統(tǒng)控制回路實現(xiàn)。本文采用DAC 數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片實現(xiàn)激光器寬范圍溫度定值設(shè)置;根據(jù)溫度、波長控制精度要求,本文采用了16 bit 的高精度DAC 芯片LTC2641A;同時引入環(huán)境溫度熱敏電阻Renv,通過MCU 的ADC 采樣環(huán)境溫度TE,如圖7 所示。

圖7 DAC 溫度設(shè)置電路及環(huán)境溫度采用電路

DAC 輸出電壓TEMP_SET 作為補(bǔ)償放大器(COMP-AMP)同相IN2P 的輸入;補(bǔ)償放大器的IN2N、OUT2 與誤差放大器的OUT1 通過電阻、電容網(wǎng)絡(luò)連接,組成PI 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。其中,積分環(huán)節(jié)RI=6.8 MΩ,CI=10 μF,比例環(huán)節(jié)RP=1 MΩ,則時間常數(shù)RPCI=10 s,RICI=68 s。

PI 補(bǔ)償放大器的傳遞函數(shù)GC(s):

2.2.3 溫度控制系統(tǒng)傳遞函數(shù)仿真分析

由圖2 可知,本文設(shè)計的基于ADN8334 的GTFB2溫度負(fù)反饋控制系統(tǒng),由于誤差放大電路設(shè)置在溫控反饋回路中,因此溫控系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)G(s)H(s)和反饋回路H(s)分別如式(3)所示[19]:

式中:TEC 控制執(zhí)行單元控制增益KTEC=5 V/V;KE取最大增益約5 V/℃(保證工作溫度內(nèi)系統(tǒng)穩(wěn)定);一般激光器與TEC 的控溫傳遞函數(shù)GL(s)如下所示:

本文激光器的TEC 執(zhí)行增益KLT=30 ℃/V,使用的激光器通過查閱產(chǎn)品資料和實驗測試,其主極點時間常數(shù)TL0=20 s,次極點時間常數(shù)TL1=0.33 s,因此GL(s)如式(5)所示:

GTFB2溫度控制系統(tǒng)的單位負(fù)反饋開環(huán)傳遞函數(shù)GO(s)=G(s)H(s),分別將KE、KTEC及式(2)、式(4)代入式(3)可得式(6):

通過MATLAB 控制系統(tǒng)工具箱和SIMULINK仿真測試環(huán)境,對GTFB2溫度控制系統(tǒng)的進(jìn)行頻域穩(wěn)定性分析和時域響應(yīng)分析。系統(tǒng)的波特圖如圖8所示。

圖8 GO(s)波特圖及穩(wěn)定裕度分析

系統(tǒng)幅值裕度Gm =Inf dB(@ Inf rad/s),相角裕度Pm =39.6°(@3.56 rad/s)。在設(shè)定的工作溫度范圍(-20~60)℃,系統(tǒng)的幅值裕度都是Inf dB(Inf,Infinite),在邊界溫度-20 ℃、60 ℃兩個點取得最小的相角裕度Pm =39.6°,因此GTFB2溫度控制系統(tǒng)的魯棒性好,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。系統(tǒng)的沖激響應(yīng)曲線如圖9 所示。系統(tǒng)響應(yīng)上升時間trise=5 s~6 s,系統(tǒng)建立時間tsetting=35 s~40 s 之間。

圖9 GO(s)沖激響應(yīng)曲線

3 實驗測試與分析

為了驗證本文設(shè)計的激光器溫控電路系統(tǒng)的溫度控制精度和穩(wěn)定性,整機(jī)在高低溫箱25 ℃的恒溫條件下,對該激光器溫控系統(tǒng)的響應(yīng)時間、穩(wěn)定時間和控制精度進(jìn)行了測試,實驗測試數(shù)據(jù)如圖10、圖11 所示。

圖10 25 ℃整機(jī)溫控響應(yīng)測試數(shù)據(jù)

圖11 吸收峰中心控制精度測試數(shù)據(jù)

激光器波長掃描范圍為0~20 000 個點,激光器甲烷吸收峰中心設(shè)定在10 200 位置。如圖10 所示,溫控系統(tǒng)輸出的控制中心位置在第7 個采樣序列達(dá)到9 500,響應(yīng)時間trise=(7-1)×1.5 s=9 s,系統(tǒng)穩(wěn)定時間在第36 個采樣序列達(dá)到,tsetting=(36-1)×1.5 s=52.5 s。由于激光器內(nèi)部溫度傳導(dǎo)存在延時滯后環(huán)節(jié),因此該溫控系統(tǒng)的實際響應(yīng)時間和穩(wěn)定時間符合仿真分析結(jié)論。

該激光器溫控系統(tǒng)在達(dá)到穩(wěn)定后,連續(xù)工作15 min,吸收峰中心波動范圍在(10 148~10 260)之間變化,以10 200 為中心,吸收峰中心波動幅值在(-32~+30),以20 000 個掃描點作為基數(shù),則激光器中心在25 ℃恒溫條件下的控制誤差達(dá)到了±1.6‰。

將整機(jī)在高低溫箱進(jìn)行了(-20~60)℃的溫度循環(huán)實驗,同時在測量光路外接密封甲烷氣體的參考?xì)馐?密封的甲烷濃度約為22.00%),并放置在常溫環(huán)境中,避免高低溫實驗對測量濃度值的影響。實驗測試數(shù)據(jù)如圖12 所示,通過近4 h 的高低溫循環(huán)實驗測試,激光甲烷傳感器測量值在(21.76~21.84)%CH4之間變化,以21.80%為中心,測量波動幅值在(-0.04~0.04)%CH4,即激光器溫控系統(tǒng)對吸收峰中心的控制誤差減小到±1.8‰,驗證了雙閉環(huán)負(fù)反饋溫度控制系統(tǒng)對激光器工作溫度和吸收峰中心的控制精度。

圖12 整機(jī)(-20~60)℃溫度循環(huán)實驗測試數(shù)據(jù)

為驗證激光甲烷傳感器溫控系統(tǒng)長期工作穩(wěn)定性,進(jìn)行為期60 天的穩(wěn)定性測試,每天分別通入2.00%甲烷標(biāo)氣。測試數(shù)據(jù)如圖13 所示,測量誤差約為1.00%,遠(yuǎn)低于煤礦等現(xiàn)場對甲烷濃度檢測的誤差要求,保證了激光甲烷傳感器在煤礦、瓦斯抽放管道、天然氣、石油化工等環(huán)境中工作的穩(wěn)定性和可靠性。

圖13 激光甲烷傳感器長期工作穩(wěn)定性測試數(shù)據(jù)

4 結(jié)論

本文首先對DFB 激光器溫度控制系統(tǒng)原理、溫控電路TEC 控制芯片電路設(shè)計進(jìn)行研究,然后開展溫控系統(tǒng)PID 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,最后對溫控系統(tǒng)的穩(wěn)定性、溫控精度及長期工作穩(wěn)定性進(jìn)行仿真和驗證。提出了一種基于激光吸收峰和溫度的高精度雙閉環(huán)激光器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計方法,以提高DFB 激光器溫控系統(tǒng)的控制精度,減小溫控系統(tǒng)對激光甲烷傳感器測量值的影響。設(shè)計了基于PI 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)溫控系統(tǒng),進(jìn)行了頻域穩(wěn)定性分析和時域響應(yīng)分析。整機(jī)通過了(-20~60)℃高低溫實驗和60 d 工作穩(wěn)定性實驗,驗證了溫控系統(tǒng)在設(shè)定工作溫度范圍的穩(wěn)定性,為激光甲烷傳感器在煤礦等工業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用提供了技術(shù)支撐。

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