范鐵生
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某石化公司塑料廠20 萬t/a高壓低密度聚乙烯(LDPE/EVA)裝置采用德國Basll公司LUPOTECHTR專利技術(shù),由意大利TECNIMONT公司承建,裝置于2005年7月建成投用。該裝置具有一臺(tái)高壓五級(jí)往復(fù)式壓縮機(jī),作用是將原料乙烯介質(zhì)升壓至二次機(jī)入口壓力,是裝置生產(chǎn)所必須滿足的條件之一,公司級(jí)關(guān)鍵機(jī)組,裝置投產(chǎn)12 a以來,該壓縮機(jī)最高壓力級(jí)五段氣缸的活塞桿多次發(fā)生斷裂故障及活塞桿表面涂層劃傷故障,同時(shí)活塞桿沉降波動(dòng)大五段氣缸高壓填料和尾桿填料使用周期短,嚴(yán)重制約裝置的長周期安全生產(chǎn),通過多年的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐和理論研究,終于找到了造成上述故障的根本原因和解決措施,通過改造增設(shè)一套獨(dú)立注油系統(tǒng),活塞桿的斷裂和表面異常劃傷故障得以徹底解決,高壓填料和尾桿填料壽命提高3倍以上,切實(shí)保證了裝置安全長周期生產(chǎn),創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
壓縮機(jī)性能參數(shù)如表1所示。
表1 高壓柱塞泵參數(shù)表
臥式往復(fù)壓縮機(jī)一般會(huì)在活塞上安裝非金屬導(dǎo)向環(huán)以減小活塞環(huán)的磨損并避免活塞與氣缸的直接接觸從而損壞缸套,因此需對(duì)導(dǎo)向環(huán)的磨損量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。本裝置壓縮機(jī)五段填料函端部設(shè)有一對(duì)互成90°的電渦流傳感器,當(dāng)導(dǎo)向環(huán)磨損后活塞桿會(huì)下沉,將導(dǎo)致傳感器探頭與活塞桿的間隙發(fā)生變化并引起間隙電壓的變化,傳感器測(cè)得的桿沉降值與導(dǎo)向環(huán)的磨損量成正比。圖1所示為活塞桿沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)示意圖[1],由相似三角形原理可得實(shí)際沉降值A(chǔ)=B(L1+L2)/L1。其中B為測(cè)量值。
圖1 活塞桿沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)示意圖
活塞桿沉降監(jiān)測(cè)的設(shè)置目的是監(jiān)測(cè)導(dǎo)向環(huán)的磨損量,減緩各個(gè)易損件的磨損速度就可以穩(wěn)定活塞桿的沉降。經(jīng)研究,造成活塞桿沉降波動(dòng)的主要因素包括工藝介質(zhì)中雜質(zhì)的影響、活塞環(huán)等安裝裝配質(zhì)量的影響、活塞環(huán)及活塞硬度不匹配的影響、潤滑油注入量過大或過少的影響。下面將結(jié)合檢修和設(shè)備運(yùn)行情況對(duì)影響因素進(jìn)行逐個(gè)分析。
工藝介質(zhì)的氣體成分含量主要為乙烯,介質(zhì)非常潔凈,因此該因素不會(huì)造成五段活塞桿沉降波動(dòng)。每次檢維修過程均嚴(yán)格按照檢修規(guī)程操作,嚴(yán)格檢驗(yàn)氣缸圓度及圓柱度、活塞環(huán)開口及間隙、氣缸的水平度等,運(yùn)行后五段活塞桿沉降仍不平穩(wěn),未從根本上解決五段活塞桿沉降波動(dòng)的問題。
經(jīng)查驗(yàn)五段活塞桿材質(zhì)為AISI4140,活塞環(huán)及支撐環(huán)材質(zhì)為VESPEL,用硬度計(jì)對(duì)其表面測(cè)量硬度,取平均值作為其硬度值,硬度分別為122、120 HRB,活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)中,由于慣性力作用,活塞環(huán)與活塞環(huán)槽、支撐環(huán)與支撐環(huán)槽的側(cè)壁會(huì)頻繁發(fā)生撞擊和摩擦[2],如果兩者材質(zhì)硬度相差較大的話,就會(huì)加速槽或環(huán)的磨損,從檢驗(yàn)結(jié)果看,兩者硬度相差不大,該因素不是造成五段活塞桿沉降波動(dòng)的原因。
往復(fù)式壓縮機(jī)不同于普通壓縮機(jī),其主要采用強(qiáng)制潤滑方式,活塞環(huán)在壓縮機(jī)工作過程中主要起兩個(gè)作用:一是起密封氣體的作用,二是活塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng)的過程中起刮油和布油的作用,以圖2為例對(duì)其潤滑機(jī)理進(jìn)行分析,當(dāng)活塞向右運(yùn)動(dòng)時(shí),氣缸“1”室中的壓力較低,為吸氣狀態(tài),吸氣閥A打開,排氣閥C關(guān)閉,氣缸“2”室中的壓力較高,為排氣狀態(tài),吸氣閥B關(guān)閉,排氣閥D打開,活塞環(huán)在右側(cè)高壓氣體的作用下向左運(yùn)動(dòng),直至緊靠活塞環(huán)槽左側(cè)的環(huán)形端面,當(dāng)活塞向右運(yùn)動(dòng)的過程中,活塞環(huán)經(jīng)過注油點(diǎn)時(shí)將氣缸鏡面上的潤滑油刮下,儲(chǔ)存于活塞與活塞環(huán)之間形成的環(huán)形槽內(nèi),由于氣缸上的注油點(diǎn)數(shù)量是有限的,且位置固定,當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)到?jīng)]有注油點(diǎn)的位置時(shí),儲(chǔ)存于環(huán)槽內(nèi)的潤滑油在活塞環(huán)的擠壓作用下被壓出,均勻地分布在氣缸鏡面上,如此往復(fù),使得氣缸和活塞環(huán)之間形成具有一定壓力的動(dòng)力油膜,使得摩擦副之間處于良好的潤滑狀態(tài)。由潤滑機(jī)理分析可知,如果活塞桿與氣缸保持水平且活塞環(huán)與氣缸沒有缺陷,則潤滑效果主要取決于注油量。
圖2 往復(fù)式壓縮機(jī)潤滑機(jī)理示意圖[3]
圖3 五段活塞桿斷裂處圖
該氣缸故障頻繁并且每次的故障現(xiàn)象基本相同,研究往復(fù)式壓縮機(jī)易損件壽命短、引起活塞桿沉降波動(dòng)的原因,結(jié)合以往檢修和設(shè)備運(yùn)行情況,填料環(huán)和活塞桿表面基本沒有形成油膜,活塞桿碳化鎢涂層表面出現(xiàn)劃痕處有過熱痕跡,雖然活塞桿沉降值波動(dòng)很大,但是支撐環(huán)并沒有磨損,每次檢修時(shí)現(xiàn)象基本一致,基本可以確定活塞桿沉降波動(dòng)大,高壓填料失效和活塞桿表面出現(xiàn)劃痕甚至斷裂的原因,是由于潤滑油注入量過少導(dǎo)致在活塞桿高速往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)摩擦過熱引起的。
確定了潤滑油注入量是影響本裝置壓縮機(jī)五段活塞桿沉降波動(dòng)和活塞桿及高壓填料損壞的關(guān)鍵因素,由于往復(fù)壓縮機(jī)氣缸潤滑油注入量過大會(huì)造成液擊現(xiàn)象,因此需要再通過分析壓縮機(jī)潤滑機(jī)理,結(jié)合往復(fù)壓縮機(jī)潤滑油用量公式計(jì)算結(jié)果和廠家建議注油量,最終核算出一個(gè)較為合理的潤滑油用量。
目前壓縮機(jī)潤滑用油量Q的計(jì)算公式主要有以下兩個(gè):
摩擦面積型用油量Q1(g/h)[4]為
式中:A為單位時(shí)間內(nèi)摩擦面積,m2/min,對(duì)于氣缸,A=2πDSn,對(duì)于填料,A=2πdSn;D為氣缸直徑,m;d為活塞桿直徑,m;S為活塞行程,m;n為壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min;a1為每克油可潤滑的摩擦面積,m2/g;對(duì)于高壓氣缸和填料a1的取值要小一些,即相同摩擦面積時(shí),供油量要大一些,一般取40 m2/g。壓差型用油量Q2(g/h)[5]為
式中:Q缸=1.2πD(S+L1)nk;Q填=3πD(S+L2)nk;d、S、n含義與式(1)相同;L1為活塞長度,m;L2為填料軸向總長度,m;k為以壓差值Δp為變量的擬合線性函數(shù),k=0.08Δp;Δp為氣缸出口壓力與進(jìn)口壓力壓差,MPa。
本裝置壓縮機(jī)五段有關(guān)技術(shù)參數(shù)如下:氣缸直徑D=0.175 m,活塞桿直徑d=0.11 m,活塞行程S=0.38 m,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速n=328 r/min,活塞桿長度L1=3.258 m,填料軸向總長度L2=0.45 m,壓差Δp=18 MPa,k=1.44。
計(jì)算結(jié)果如表2所示。
表2 各公式計(jì)算結(jié)果及最終確定注油量
由表2可以看出,除摩擦面積型公式計(jì)算得出的填料潤滑油量和廠家推薦的潤滑油量相同以外,其余各個(gè)算法與廠家的推薦注油量存在一定偏差,廠家建議的注油量普遍偏低。
因此可以確定造成故障的根本原因是五段氣缸潤滑油設(shè)計(jì)注油量過少,在活塞桿往復(fù)運(yùn)動(dòng)中活塞環(huán)與缸套間、活塞桿與填料環(huán)間均無法形成良好的潤滑油膜,摩擦過大并局部過熱,引起填料環(huán)和活塞桿的損壞。
由表2可以看出摩擦面積型公式的計(jì)算值與廠家建議值較為接近,該理論認(rèn)為實(shí)際摩擦面積只與行程有關(guān),而與活塞和填料長度無關(guān),而壓差型公式則將活塞和填料內(nèi)孔長度方向的面積全部考慮進(jìn)去計(jì)算,計(jì)算結(jié)果一定程度上被擴(kuò)大了,結(jié)合廠家建議的注油量,采用摩擦面積型公式計(jì)算的結(jié)果更為合理,因此將五段氣缸注油量調(diào)節(jié)至3.8 mL/min,對(duì)于填料注油量則結(jié)合了目前設(shè)備的運(yùn)行狀況,權(quán)衡了兩種公式的計(jì)算結(jié)果,決定將五段氣缸側(cè)填料注油量調(diào)節(jié)至2.4 mL/min,五段尾桿側(cè)填料注油量調(diào)節(jié)至2.4 mL/min。
最后將現(xiàn)有潤滑油注入系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)改造、調(diào)節(jié)并提高注油量至核算值,項(xiàng)目實(shí)施后利用設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及設(shè)備拆檢結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果表明重新核算的潤滑油量較為合理,可以滿足現(xiàn)有工況下設(shè)備的潤滑需求。
由于核算的注油量已超出現(xiàn)有潤滑油注入系統(tǒng)的注油能力,因此需新增一套單柱塞真空滴油式注油器,新增的潤滑油注油系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)、減速器、5個(gè)注油器單體、相關(guān)入出口管線及單向閥,該系統(tǒng)補(bǔ)油管線與現(xiàn)場(chǎng)潤滑油箱底部法蘭相連,通過浮球液位控制器控制該系統(tǒng)液位恒定,將原注油系統(tǒng)五條注油管線上接頭改為三通,5個(gè)新增注油器單體的出口即通過該三通與原注油管線相連,同時(shí)新增注油線出口還設(shè)有針閥,可將原注油系統(tǒng)和新增注油系統(tǒng)隔離切斷,此外新增注油線出口均設(shè)有單向閥,防止原注油線潤滑油竄入至新增注油線中,可保證兩套系統(tǒng)潤滑油匯合后共同注入到注油點(diǎn)中,將注油量提升至核算值,最終達(dá)到了增加潤滑油注入量、有效改善一次機(jī)五段潤滑條件的目的。
該措施實(shí)施24個(gè)月后對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)五段活塞桿、活塞環(huán)、支撐環(huán)、填料表面潤滑油充足,填料環(huán)完好,活塞桿表面無劃痕、碳化鎢涂層完好,超出了以往使用周期3倍,且以核算注油量注油后五段填料泄漏量較低、活塞桿沉降穩(wěn)定,對(duì)五級(jí)進(jìn)氣閥和排氣閥進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)閥片全部完好,沒有任何液擊現(xiàn)象。
改造結(jié)果表明,該故障原因分析準(zhǔn)確,措施有效,注油量核算結(jié)果較為合理,以該注油量注油解決了一次機(jī)五段易損件壽命短、活塞桿沉降波動(dòng)大的問題,節(jié)省了備件費(fèi)用,突破了限制裝置長周期運(yùn)行的瓶頸,大大減少了生產(chǎn)波動(dòng),提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性,利于裝置的長周期安全平穩(wěn)生產(chǎn)。