尉良營,仇志國,孫寶芳,朱傳引,王永波
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東 青島 266409)
青鋼煉鐵廠2016 年10 月2 座高爐全部達產(chǎn)后,中心水泵房供水系統(tǒng)各項供水指標滿足高爐各用戶用水需求,工業(yè)水日耗總水量達1 800 m3,水質(zhì)指標均達到要求,其中高爐除鹽水系統(tǒng)濁度偏高,工業(yè)水系統(tǒng)氯離子、總硬度偏高,水系統(tǒng)水質(zhì)嚴重制約著煉鐵系統(tǒng)冷卻設(shè)備的壽命和冷卻效果的關(guān)鍵因素,較好的水質(zhì)能夠減緩冷卻設(shè)備的腐蝕與結(jié)垢,延長冷卻設(shè)備使用壽命。噸鐵水耗直接影響著生產(chǎn)成本、制約著公司效益,因此改善水質(zhì)、節(jié)約用水、降低噸鐵水耗是煉鐵廠研究的課題。
通過對高爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)用水情況的調(diào)研分析,總結(jié)出目前青鋼1#、2#高爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要存在以下問題。
高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)是當前國內(nèi)外使用較為廣泛的一種高爐冷卻設(shè)備,利用軟水循環(huán)進行冷卻可以有效清除結(jié)垢,腐蝕輕,冷卻效果好,可以提高高爐的使用壽命和冷卻設(shè)備的使用壽命。此外軟水冷卻水量消耗小,耗水量只有循環(huán)水量0.1%~1.0%。但是軟水對水質(zhì)的要求非常高,需要定期向系統(tǒng)投加緩蝕阻垢劑和殺菌滅藻劑,以控制設(shè)備和管道的腐蝕、結(jié)垢及細菌的生長。但是這樣也會使軟水的濁度升高,影響高爐設(shè)備用水,因此需要定期排水,沒有得到有效利用。
由于青鋼特鋼所處地區(qū)的淡水資源供應(yīng)相對緊張,為了在最大程度上節(jié)約有限的水資源,經(jīng)過謹慎權(quán)衡和深思熟慮后,選擇利用富含礦物質(zhì)的海淡水作為凈環(huán)水系統(tǒng)的主要補給用水。然而,海淡水的硬度較低,腐蝕性卻異常強烈(氯離子濃度偏高),這可能會導(dǎo)致水的質(zhì)量超標,從而加劇供水管道和設(shè)備的腐蝕,進而可能對生產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展造成嚴重影響。為了確保水質(zhì)的合格和衛(wèi)生,必須定期更換一定量的凈環(huán)水。據(jù)計算,水泵房每日凈環(huán)水的新水消耗量大約為1 200 t,其中蒸發(fā)、飄逸量約占500 t,排污、置換外排量約為700 t。然而,在凈環(huán)水的蒸發(fā)和濃縮過程中,補充的新水量卻相對較少,這導(dǎo)致水質(zhì)經(jīng)常出現(xiàn)超標現(xiàn)象,尤其是水的硬度和氯離子指標未達到理想標準。因此,為了確保水質(zhì)的合格和達標,必須適當增加換水量,以避免頻繁出現(xiàn)水質(zhì)問題,尤其是避免類似硬度和氯離子超標的問題。在日常工作中,以往在置換凈環(huán)水時,直接外排至排水溝,這種做法不僅浪費了大量寶貴的水資源,還增加了員工的工作量,增加了高爐生產(chǎn)的成本,也讓生產(chǎn)效率大打折扣[1-3]。
高爐循環(huán)水系統(tǒng)主要有軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)(除鹽水系統(tǒng)),凈環(huán)水系統(tǒng)(工業(yè)水系統(tǒng))和高爐沖渣水系統(tǒng)。一旦中斷用水,不但會引起停產(chǎn)造成損失,使連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)失調(diào),而且還可能會使某些受冷卻水保護的設(shè)備被燒壞,嚴重時還會造成重大事故[4]。因此,為了保護高爐生產(chǎn)設(shè)備的安全,必須要有合理可行的安全供水措施。所以根據(jù)實際情況和工藝要求設(shè)置了4 臺柴油機泵,分別設(shè)在1#爐除鹽水1 系、2#爐除鹽水1 系、2#爐除鹽水2、3 系以及高壓凈環(huán)水4 個泵組。但在實際的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),2#高爐除鹽水泵組與柴油機連鎖自啟條件存在以下問題。
(1)2#高爐除鹽水2、3 系泵組與柴油機泵連鎖關(guān)系:初始設(shè)計條件是當2、3兩系統(tǒng)的泵全部停止運行后,2、3系柴油機泵才能自行啟動;但當2、3系統(tǒng)若有任意一系的泵停止運行時,2、3 系柴油機泵不能啟動。可能造成的危害:由于除鹽水2系給風(fēng)口中套、直吹管、熱風(fēng)爐閥門供水,3 系給風(fēng)口小套供水,都是高爐的重要冷卻設(shè)備,所以短暫的缺水可能導(dǎo)致高爐風(fēng)口小套、風(fēng)口中套、直吹管、熱風(fēng)爐閥門當中的某些設(shè)備溫度過高而燒毀。
(2)2#高爐除鹽水1系與2、3系連鎖關(guān)系:初始設(shè)計條件是當3 個系的泵組全部停止運行時,2、3系柴油機泵的啟動是在1 系柴油機泵啟動之后5 s才開始啟動??赡茉斐傻奈:Γ焊郀t會因為短暫的缺水發(fā)生一些不可預(yù)知的設(shè)備和安全事故。
在早期,軟水系統(tǒng)更換水時產(chǎn)生的排放水直接進入排水設(shè)施,由此導(dǎo)致的水資源浪費較為嚴重。然而,通過對軟水化驗結(jié)果的全面分析,可以發(fā)現(xiàn)排放的軟水在水質(zhì)方面大致能滿足高爐凈環(huán)水的需求。于是將目光聚焦在如何充分利用這部分排放水的問題上。為此,進一步對現(xiàn)有的水處理設(shè)備進行改進,嘗試將排放水和直補冷卻水源相結(jié)合,將軟水處理系統(tǒng)中產(chǎn)生的排放水導(dǎo)入凈環(huán)水池。隨著時間的推移,軟水化驗結(jié)果也顯示出了令人欣喜的變化:排放水的水質(zhì)在經(jīng)過一系列處理后,不僅提高了其質(zhì)量,還降低了水質(zhì)對設(shè)備的影響。不僅節(jié)省了大量水資源,也對提高企業(yè)生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本起到了積極作用。
空氣冷卻器內(nèi)的噴淋水排污管道,成為除鹽水流入的通道。經(jīng)過這些管線,除鹽水由噴淋水的排污管道進入空氣冷卻器,并通過噴淋水的出水管道進入噴淋水回水總管[5-6]。然后,除鹽水會沿著噴淋水回水管道最終排放到工業(yè)水水池中。
因2#高爐Y 型過濾器排污管道離其凈環(huán)水回水池的位置極近,選擇直接對管道實施改造,將其接入至工業(yè)水池之中。
軟水外排水導(dǎo)入凈環(huán)水池后通過對凈環(huán)池取樣化驗分析后得出以下結(jié)論,見表1。
表1 水質(zhì)改造前后分析數(shù)據(jù)
通過對這些改進效果的觀察與分析,可以推測出,此次水質(zhì)改良活動的成功,離不開科學(xué)的優(yōu)化設(shè)計、先進的技術(shù)手段以及合理的維護管理。
首先,在優(yōu)化設(shè)計方面,改造工程有效地對現(xiàn)有的軟水閉路循環(huán)系統(tǒng)進行了調(diào)整。具體來說,在改造過程中,采用了先進的水處理技術(shù),如離子交換、吸附等,以去除水中的有害物質(zhì),提高水質(zhì)。此外,優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu),如改進水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,可以更準確地實時監(jiān)測水質(zhì),為水質(zhì)改善提供實時數(shù)據(jù)支持。
其次,在先進技術(shù)手段方面,改造工程采用了多種創(chuàng)新方法。比如,合理選擇藥劑,以及嚴格按照生產(chǎn)工藝進行操作,確保了水質(zhì)的穩(wěn)定性。
最后,在維護管理方面,改造工程注重精細化管理,定期對設(shè)備進行清洗、維護,以確保系統(tǒng)的正常運行。此外,通過對廢水進行有效回收和利用,不僅降低了水質(zhì)污染,還節(jié)省了水資源。
綜上所述,此次高爐凈環(huán)水水質(zhì)的改進,得益于科學(xué)的優(yōu)化設(shè)計、先進的技術(shù)手段和合理的維護管理。這為其他企業(yè)在水質(zhì)管理方面提供了寶貴的經(jīng)驗,為推動水資源的可持續(xù)利用做出了積極的貢獻。
改造前后水量見表2。
表2 水量改造前后數(shù)據(jù)t/周
從數(shù)據(jù)清晰可見,經(jīng)過設(shè)備的智能化改造后,每周工業(yè)用水的消耗量大幅減少了2 000 t,這個量的下降是非常顯著的。依照標準水價每噸4 元的規(guī)定,通過詳細的計算發(fā)現(xiàn),設(shè)備改造的成果可以為公司每年節(jié)省資金超過40 萬元,為企業(yè)節(jié)省了成本,也使得資源利用更加合理。
在效率和經(jīng)濟效益上,改造的效果非常顯著。在改造前,每周的凈環(huán)水排放量高達3 500 t,不僅造成了極大的資源浪費,也對環(huán)境造成了影響,這樣的污染量顯然不利于公司的可持續(xù)發(fā)展。然而,通過智能化改造之后,這樣的情況得到了根本性的改善,每周的凈環(huán)水排放量大幅度下降至1 500 t,僅為改造前的三分之一,這無疑減少了資源浪費,同時也減輕了對環(huán)境的壓力。
與此同時,改造后的設(shè)備還具備了更加高效的節(jié)水功能,在凈環(huán)水蒸發(fā)量方面,設(shè)備每小時可以吸收和轉(zhuǎn)化水蒸氣的效率較改造前增加了5%,這使得每周的凈環(huán)水蒸發(fā)量減少了700 t,這對于節(jié)省水資源有著非常顯著的效果。
綜上所述,從改造前后的數(shù)據(jù)對比可以看出,智能化改造后的設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)了在降低能源消耗的同時,減少了水資源的浪費,而且在經(jīng)濟效益上也為公司節(jié)省了大量資金。這一成果的獲得是智能化改造成功的一個縮影,也是現(xiàn)代企業(yè)追求可持續(xù)發(fā)展的重要手段之一。
考慮到高爐整個水系統(tǒng)的全局大框架的背景下,每日沖洗轉(zhuǎn)鼓所需新水為1 100 t。同時,沖洗轉(zhuǎn)鼓用水對水質(zhì)的要求并不高。在與高爐工藝、設(shè)備、水沖渣等部門的相關(guān)技術(shù)人員探討并研究后,提議對水沖渣系統(tǒng)的沖洗轉(zhuǎn)鼓用水進行調(diào)整和改造。
2#高爐水沖渣系統(tǒng)的沖洗轉(zhuǎn)鼓進水用水已從水泵房的凈環(huán)高壓水改為該水源。2#高爐使用的凈環(huán)高壓水與水沖渣轉(zhuǎn)鼓用水管道連接在一起,利用2#高爐的一部分凈環(huán)高壓水來增加凈環(huán)水的置換量,每天可多置換凈環(huán)水約400 t。泵房的凈環(huán)水無須再進行置換外排,只需進行少量排污,每天排污量不超過50 t。這樣的改造使水質(zhì)得到顯著改善,凈環(huán)水水質(zhì)全部合格,極大地減緩了水對管道和冷卻設(shè)備的腐蝕與結(jié)垢,減輕了工作人員的負擔(dān),同時為煉鐵廠每日減少補充新水約650 t。按新水4元/t計算,每年可節(jié)約水費約949 000元。此次改造在改善水質(zhì)和降低噸鐵水耗兩方面都取得了顯著的成效。
在這次改造中,對柴油機泵與2#高爐2系、3系除鹽水泵組之間的連鎖關(guān)系進行修改。具體的改動包括:當任何一系的泵(無論是2系還是3系)停止運行時,柴油機泵將會自動啟動,以確保高爐用水的穩(wěn)定供應(yīng)。這樣的設(shè)計更新將極大地提高整個系統(tǒng)的可靠性和安全性,同時也將帶來更高效的運行效果。
修改2#高爐1系柴油機泵與2、3系柴油機泵的連鎖關(guān)系,將1 系柴油機泵與2、3 系柴油機泵進行獨立分離,以消除1 系柴油機泵啟動后5 s 的延遲,才能確保2臺柴油機泵可以同時自動啟動,從而保證高爐安全用水迅速到位。
改進后的效果。通過及時的措施和改進,成功消除了2#高爐除鹽水系統(tǒng)中2、3系柴油機泵啟動延遲的隱患。這一改進確保了高爐供水的順暢性和安全性,使其更加可靠、高效。在解決問題過程中,采取了周密的計劃和嚴格的監(jiān)控,確保改進措施的有效實施。此外,還對高爐供水系統(tǒng)進行了全面的檢查和測試,以確保其性能更加穩(wěn)定可靠。
通過此次精細的修改,成功地確保了2#高爐除鹽水的2、3系列供水安全性,有效地避免了因任何1 系列供水故障導(dǎo)致的短暫缺水現(xiàn)象,進而避免了可能引發(fā)的事故,對高爐的安全生產(chǎn)產(chǎn)生了積極的影響。經(jīng)過改進后,各柴油機泵組之間互不干擾,每一系的柴油機泵都能夠獨立工作,互不干擾,從而提高了系統(tǒng)的安全性和可靠性。這種設(shè)計使得柴油機泵組在運行過程中更加穩(wěn)定可靠,同時也能更好地滿足各種復(fù)雜的工作需求。此外,這種獨立的設(shè)計也使得每一系的柴油機泵都具有更高的工作效率和更低的故障率,從而大大提高了整個系統(tǒng)的可靠性和安全性。
水循環(huán)的有效再利用不僅提升了循環(huán)利用效率,同時也節(jié)約了水資源,并且通過改善水質(zhì),從而降低了煉鐵生產(chǎn)的成本。就青鋼的高爐水系統(tǒng)而言,觀察到存在著系統(tǒng)間串水、循環(huán)水利用率低下以及滴漏等問題。這些問題可能也是其他鋼廠所面對的共性問題。期望煉鐵高爐水系統(tǒng)的問題分析與對策研究,能夠引發(fā)技術(shù)人員對鋼鐵企業(yè)合理用水、高效用水問題的關(guān)注,實現(xiàn)相互借鑒與學(xué)習(xí),共同做好企業(yè)水系統(tǒng)工藝優(yōu)化以及水資源高效利用的工作。