吳貞明, 李保儒, 馬靖巖
(青島華濤汽車模具有限公司,山東 青島 266000)
在環(huán)境污染日益嚴(yán)重的背景下,隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展,國家對各種內(nèi)燃機(jī)的排放性能要求愈發(fā)嚴(yán)格。我國汽車排放法規(guī)執(zhí)行GB 17691—2018《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(以下簡稱“國六排放法規(guī)”)后,對曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的性能要求更加嚴(yán)格,對于采用開放式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的柴油機(jī),要求曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)排出的污染物與排放尾氣混合在一起進(jìn)行排放檢測[1]。由于曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)排出的污染物中攜帶懸浮顆粒(PM),這將導(dǎo)致整機(jī)的PM 排放量增加[2],因此開發(fā)設(shè)計(jì)一款高效可靠的油氣分離器就顯得尤為重要。
在執(zhí)行國五排放法規(guī)期間,重型柴油機(jī)曲軸箱排放是不計(jì)入整機(jī)排放中的,對于油氣分離器的分離效率要求不高,最大機(jī)油攜帶質(zhì)量流量小于5 g/h就能夠滿足設(shè)計(jì)要求。執(zhí)行國六排放法規(guī)后,對曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的排放限制更加嚴(yán)格。對于采用開放式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的柴油機(jī),要求經(jīng)油氣分離器分離后竄氣的最大機(jī)油攜帶質(zhì)量流量小于1.0 g/h。本文以6.7 L柴油機(jī)油氣分離器為研究對象,對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使其滿足現(xiàn)階段國六排放法規(guī)要求。
原始方案中,油氣分離器的分離結(jié)構(gòu)采用孔板加擋板的形式,其中孔板的孔徑為4.5 mm,孔數(shù)為6個,如圖1所示。油氣混合氣通過油氣入口進(jìn)入油氣分離器,通過孔板后撞擊油氣分離器的頂面,然后再繞過出口處擋板,經(jīng)油氣出口排出。
圖1 油氣分離器原始方案
通過發(fā)動機(jī)試驗(yàn)臺架測得該油氣分離器對曲軸箱竄氣分離后曲軸箱竄氣的最大機(jī)油攜帶質(zhì)量流量在3 g/h 左右,距離國六排放法規(guī)要求的目標(biāo)值(1.0 g/h以內(nèi))存在較大差距。
考慮到原始方案的沿用性及空間布置,不能單純地通過增加擋板或優(yōu)化孔板的孔徑和孔數(shù),來使曲軸箱竄氣經(jīng)油氣分離器分離后的竄氣機(jī)油攜帶量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。經(jīng)研究分析,決定在沿用原始設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案優(yōu)化,同時盡可能降低優(yōu)化成本。具體優(yōu)化方案如下:
(1)在孔板頂部增加濾棉,利用濾棉的高吸附性盡可能地捕捉混合氣中的油滴。
(2)減小孔板孔徑,同時增加孔數(shù),保持流通面積不變,避免因減小孔徑導(dǎo)致壓力損失增加。孔徑由4.5 mm 減小到3.0 mm,孔數(shù)由6 個增加到14個。通過減小孔徑提升油氣混合氣通過孔板的流動速度,提高油滴撞擊在濾棉上的可能性,增加油滴被濾棉吸附的概率。
(3)減小孔板與濾棉的間隙,提高油滴撞擊在濾棉上的概率,這樣更有利于油滴被濾棉捕捉。
根據(jù)優(yōu)化方案及原始方案模型邊界,采用UG繪圖軟件進(jìn)行三維建模。優(yōu)化后的油氣分離器內(nèi)腔模型如圖2所示。油氣混合氣經(jīng)油氣入口進(jìn)入,然后經(jīng)過孔板撞擊濾棉,最后繞過出口處擋板經(jīng)油氣出口排出。
圖2 油氣分離器優(yōu)化方案
濾棉的材料為聚酰胺和玻璃纖維,由于該材料具有特殊結(jié)構(gòu),目前在計(jì)算流體動力學(xué)(CFD)模擬仿真過程中無法準(zhǔn)確建立有限元模型模擬分析濾棉對油滴粒子的捕捉情況,因此使用CFD分析軟件對離散相油滴粒子流動進(jìn)行模擬分析并計(jì)算得出的油氣分離器分離效率,對油氣分離器的設(shè)計(jì)指導(dǎo)意義不大。
針對該6.7 L柴油機(jī)油氣分離器的特點(diǎn),僅對油氣分離器進(jìn)行連續(xù)相氣態(tài)流動分析計(jì)算,參考油氣分離器內(nèi)部壓力場及速度場分布作為設(shè)計(jì)指導(dǎo),油氣分離器的分離效率及分離后的竄氣機(jī)油攜帶量采用德國Topas油氣分離試驗(yàn)臺進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
使用UG三維建模軟件分別抽取原始方案及優(yōu)化方案油氣分離器的內(nèi)腔,并導(dǎo)入有限元軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分。網(wǎng)格類型采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。為了增強(qiáng)計(jì)算流場的穩(wěn)定性,避免氣流在進(jìn)出口的邊界層處出現(xiàn)氣流回流現(xiàn)象,同時提高計(jì)算結(jié)果的收斂性,對油氣分離器的進(jìn)出口進(jìn)行延長處理,延長的長度一般為3D~5D(D為等效直徑)[4]。原始方案網(wǎng)格數(shù)為37.6萬,優(yōu)化方案網(wǎng)格數(shù)為38.2萬,分別如圖3和圖4所示。
圖3 油氣分離器內(nèi)腔網(wǎng)格原始方案
圖4 油氣分離器內(nèi)腔網(wǎng)格優(yōu)化方案
該柴油機(jī)的最大活塞竄氣體積流量為92 L/min,故在CFD 模擬分析中將活塞竄氣體積流量設(shè)定為92 L/min。機(jī)油油滴的密度、黏性系數(shù)按照80 ℃的機(jī)油屬性定義。計(jì)算模型采用工程流場計(jì)算廣泛采用的RNGK-ε湍流模型,此模型兼顧了計(jì)算精度和計(jì)算效率。
通過模擬分析計(jì)算得出優(yōu)化前后油氣分離器內(nèi)腔的整體壓力和速度的分布情況,以及進(jìn)出口的壓降,如圖5和圖6所示。
圖5 優(yōu)化前后油氣分離器內(nèi)腔壓力分布對比圖
從圖5可以看出:壓力損失主要集中在孔板位置處,其他位置的壓力損失相對較小。優(yōu)化前油氣分離器入口到出口的整體壓降為285.45 Pa,優(yōu)化后油氣分離器入口到出口的整體壓降為292.83 Pa,相比優(yōu)化前有所增加,這是因?yàn)榭装蹇讖綔p小造成的。優(yōu)化前后油氣分離器的整體壓降均小于500 Pa,滿足設(shè)計(jì)要求(根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),油氣分離器整體壓降要求控制在500 Pa以內(nèi)[4])。
從圖6可以看出:優(yōu)化前后油氣分離器入口流速均在6.05 m/s左右,優(yōu)化前孔板位置流速為14.87 m/s,優(yōu)化后孔板位置流速提高到16.54 m/s,流速明顯提高。流速的提高有助于油滴撞擊濾棉,增加油滴被濾棉捕捉的概率,提高油氣分離器的分離效果。
采用3D 打印技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化方案樣件制作,3D打印精度為0.1 mm,選用尼龍材料(耐溫120 ℃)。
圖7是德國Topas油氣分離試驗(yàn)臺,使用該試驗(yàn)臺對優(yōu)化前后的油氣分離器進(jìn)行油氣分離試驗(yàn)。
圖7 德國Topas油氣分離試驗(yàn)臺
采用絕對濾芯(烘干蒸發(fā)掉水分后的濾芯)對分離后的油氣進(jìn)行過濾,并采用稱重的方式測量并計(jì)算出優(yōu)化前后油氣分離器的分離效率和機(jī)油攜帶量。油氣分離器在試驗(yàn)臺架上的布置如圖8所示。試驗(yàn)運(yùn)行2 h后,測量絕對濾芯、集油瓶和油氣分離器的質(zhì)量,然后計(jì)算出該試驗(yàn)條件下油氣分離器的機(jī)油攜帶量α和分離效率η:
圖8 油氣分離試驗(yàn)臺架布置方案
式中:α為機(jī)油攜帶量;ma為試驗(yàn)前絕對濾芯的質(zhì)量;mb為試驗(yàn)后絕對濾芯的質(zhì)量;t為試驗(yàn)時間;η為分離效率;mc為試驗(yàn)前集油瓶和油氣分離器的總質(zhì)量;md為試驗(yàn)后集油瓶和油氣分離器的總質(zhì)量。
試驗(yàn)開始前,使用試驗(yàn)臺架自帶標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行試驗(yàn)標(biāo)定,確認(rèn)試驗(yàn)臺架的準(zhǔn)確性,然后對優(yōu)化前后的油氣分離器分別進(jìn)行試驗(yàn)測量。試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 優(yōu)化前后油氣分離器試驗(yàn)結(jié)果
由表1可以看出:在曲軸箱竄氣體積流量92 L/min的試驗(yàn)條件下,優(yōu)化前油氣分離器對曲軸箱竄氣分離后竄氣的機(jī)油攜帶質(zhì)量流量約為2.76 g/h,分離效率僅57.2%;而優(yōu)化后分離后的竄氣機(jī)油攜帶質(zhì)量流量為0.68 g/h,符合國六排放法規(guī)要求(1 g/h 以內(nèi)),分離效率提升到90.24%。優(yōu)化前后油氣分離器的壓力損失均小于400 Pa,且相差不大。綜上所述,優(yōu)化后的油氣分離滿足設(shè)計(jì)要求。
對6.7 L國六柴油機(jī)油氣分離器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),通過仿真計(jì)算分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,可得出以下結(jié)論:
(1)孔板加濾棉的組合方式能有效提升油氣分離器的分離效率,降低分離后曲軸箱竄氣的機(jī)油攜帶量,使開放式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)滿足國六排放法規(guī)要求。
(2)通過在不改變原有油氣分離的結(jié)構(gòu)布置的基礎(chǔ)上,僅增加濾棉、更改孔板孔徑和孔數(shù)等措施使油氣分離器滿足了設(shè)計(jì)要求,有效降低了產(chǎn)品更改成本,提升了產(chǎn)品的市場競爭力。
(3)通過CFD 仿真模擬與德國Topas 油氣分離試驗(yàn)臺試驗(yàn)驗(yàn)證,可以快速準(zhǔn)確地驗(yàn)證油氣分離器選型設(shè)計(jì)階段的分離效率。