丁立葉
(大唐甘肅發(fā)電有限公司碧口水力發(fā)電廠,甘肅 文縣 746412)
某水電站位于甘肅省文縣境內(nèi),電站設(shè)計(jì)安裝3 臺(tái)混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量3×80MW。電站主體工程于2007 年1 月開工建設(shè),3 臺(tái)機(jī)組于2014 年6月底投產(chǎn)發(fā)電。該水電站發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF80-30/7600,轉(zhuǎn)子支架采用輪輻式設(shè)計(jì),其中10條支臂立筋板和外圍環(huán)板由壁厚30mm,材質(zhì)為Q345B 的鋼板焊接制成,轉(zhuǎn)子總重約270t(見圖1)。
圖1 轉(zhuǎn)子支架外形圖
2021 年04 月15 日,該水電站按計(jì)劃開展2 號(hào)機(jī)組C 級(jí)檢修,在檢修過程中,檢查發(fā)現(xiàn)2 號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心體與轉(zhuǎn)子支臂連接焊縫熔合線處母材存在開裂、轉(zhuǎn)子支臂與外圍環(huán)板連接端部焊縫及母材存在開裂等重大設(shè)備缺陷,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查,10 條支臂與中心體連接兩端20 條角焊縫熔合線處母材均存在不同程度開裂,其中上下端部存在支臂母材貫穿性開裂現(xiàn)象,有4 條焊縫熔合線自上而下存在通長裂紋,具體情況見圖2、圖3。
圖2 轉(zhuǎn)子支臂下端開裂
圖3 轉(zhuǎn)子支臂中部開裂
缺陷發(fā)現(xiàn)后,立即組織專業(yè)技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,認(rèn)真細(xì)致進(jìn)行討論分析,認(rèn)為造成裂紋發(fā)生的主要原因有以下3 個(gè)方面。
轉(zhuǎn)子支架在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在設(shè)計(jì)缺陷,轉(zhuǎn)子中心體與轉(zhuǎn)子支架外圍環(huán)板之間的支臂僅靠10 條厚度30mm 的鋼板作為立筋承載,未設(shè)計(jì)有承載圓周方向扭矩及旋轉(zhuǎn)離心力的補(bǔ)強(qiáng)加固措施,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子支臂承載機(jī)組旋轉(zhuǎn)扭矩和軸向載荷的能力不足,經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行,轉(zhuǎn)子支臂在磁軛和磁極重力、旋轉(zhuǎn)扭矩及離心力、電磁拉力等多重應(yīng)力的頻繁作用下發(fā)生疲勞開裂。
轉(zhuǎn)子支臂鋼板壁厚30mm,材質(zhì)為Q345B,從現(xiàn)場(chǎng)查看,轉(zhuǎn)子中心體與轉(zhuǎn)子支臂連接處裂紋均出現(xiàn)在焊縫熔合線處,此處屬于焊縫熱影響區(qū),容易形成淬火組織馬氏體,使近縫區(qū)的硬度提高,塑性下降,并且造成焊縫殘余應(yīng)力過大。轉(zhuǎn)子支臂與中心體連接處在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架運(yùn)行過程應(yīng)力集中部位,在制造階段焊接工藝控制不良,在焊接過程中可能存在較大的殘余應(yīng)力,機(jī)組運(yùn)行過程中,在焊縫殘余應(yīng)力、彎曲應(yīng)力及剪切力綜合作用下造成開裂。
經(jīng)查閱機(jī)組運(yùn)行日志,受電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)調(diào)節(jié)影響,該機(jī)組運(yùn)行過程中頻繁進(jìn)行開停機(jī)和負(fù)荷調(diào)整、倒空等操作,每月平均開停機(jī)次數(shù)可達(dá)70 余次,每月機(jī)組負(fù)荷倒空次數(shù)最多可達(dá)200 余次,頻繁的開停機(jī)和負(fù)荷調(diào)整對(duì)轉(zhuǎn)子支臂所產(chǎn)生的交變應(yīng)力加劇了疲勞開裂的速度。
根據(jù)上述原因分析,計(jì)劃采取裂紋修復(fù)、設(shè)計(jì)加裝加強(qiáng)筋板的方式進(jìn)行處理。處理的主要工序?yàn)椋恨D(zhuǎn)子支臂與外圍環(huán)板連接部位裂紋修復(fù)—轉(zhuǎn)子中心體與支臂連接部位裂紋修復(fù)—加強(qiáng)筋板焊接安裝。具體方案內(nèi)容如下。
(1)確保所有缺陷全部檢查到位、無遺漏。采用碳弧氣刨對(duì)裂紋進(jìn)行清除,直至裂紋全部消失。
(2)對(duì)于母材貫穿性裂紋,在裂紋處刨開焊接“雙V”型坡口,按照機(jī)組旋轉(zhuǎn)方向,支臂正面開坡口深度控制在20 ~22mm,背面開坡口深度控制在12 ~13mm,坡口寬度符合國標(biāo)要求;對(duì)于單側(cè)裂紋,在裂紋處刨開焊接“單V”型坡口,坡口深度直至裂紋消失。坡口開好后,用風(fēng)動(dòng)砂輪機(jī)將坡口修磨平整,去除滲碳層。
(3)對(duì)坡口進(jìn)行100%滲透檢測(cè),應(yīng)無裂紋、氣孔等缺陷。
(4)焊接工藝優(yōu)先采用富Ar 氣體保護(hù)焊,焊絲直徑φ1.2、焊絲材質(zhì)H08MnSiA;對(duì)于個(gè)別難以施焊部位可采用手工電弧焊焊接,采用J507R 焊條,焊條直徑φ3.2 或φ4,焊條經(jīng)300 ~350℃烘干1 小時(shí)后方可使用。
(5)焊接原則采用分段焊、對(duì)稱焊的原則,單條焊縫的最大長度不得超過200mm,以控制焊接熱輸入量,減少或避免焊接變形。
(6)對(duì)于非貫穿性裂紋,缺陷深度大于20mm,在坡口開好后分三層進(jìn)行焊接處理,每層焊縫焊接完成后,立即進(jìn)行清根處理,用風(fēng)鏟或手錘敲擊釋放焊接應(yīng)力;缺陷深度小于20mm 的裂紋,進(jìn)行二層焊接處理。
(7)對(duì)于貫穿性裂紋,按照四層焊接、正反交替焊接的原則進(jìn)行焊接處理,每層焊接完成后,同樣進(jìn)行清根和釋放應(yīng)力處理。
(8)焊接工作完成后,對(duì)焊縫表面進(jìn)行打磨光滑、平整并與支臂母材同高,不得有凸出或凹陷存在,經(jīng)超聲波和滲透檢測(cè)合格。
(9)本側(cè)支臂焊接完成后,按照對(duì)稱焊的原則,進(jìn)行對(duì)側(cè)支臂的焊接,嚴(yán)禁直接在相鄰支臂處進(jìn)行焊接,防止轉(zhuǎn)子支架因局部受熱造成焊接變形,影響轉(zhuǎn)動(dòng)部件的動(dòng)平衡。
此處裂紋修復(fù)工藝與4.1 項(xiàng)修復(fù)工藝基本相同,仍然采用裂紋清理、補(bǔ)焊修磨的工藝進(jìn)行處理。
為彌補(bǔ)轉(zhuǎn)子支臂強(qiáng)度不足問題,在轉(zhuǎn)子中心體與轉(zhuǎn)子外圍環(huán)板之間的支臂上下端部,設(shè)計(jì)焊接“T”形加強(qiáng)筋板,加強(qiáng)筋板內(nèi)側(cè)與轉(zhuǎn)子中心體焊接連接、外側(cè)與外圍環(huán)板焊接連接,使轉(zhuǎn)子支臂與外圍環(huán)板形成整體結(jié)構(gòu);在轉(zhuǎn)子支臂垂直方向中部,設(shè)計(jì)焊接“蝶”形加強(qiáng)筋板,“蝶”形筋板內(nèi)側(cè)與轉(zhuǎn)子中心體焊接連接,兩側(cè)分別與相鄰的轉(zhuǎn)子支臂進(jìn)行焊接連接。
4.3.1 轉(zhuǎn)子支臂上下端部“T”形加強(qiáng)筋板焊接
(1)根據(jù)轉(zhuǎn)子中心體和轉(zhuǎn)子支架外圍環(huán)板實(shí)際尺寸,設(shè)計(jì)制作“T”形加強(qiáng)筋板(具體尺寸見圖4),筋板材質(zhì)采用Q345C、板厚24mm。
圖4 “T”形加強(qiáng)筋板下料圖
(2)每塊加強(qiáng)筋板修磨完成后應(yīng)進(jìn)行稱重,根據(jù)重量對(duì)稱分配安裝位置。
(3)“T”形加強(qiáng)筋板內(nèi)側(cè)(半徑R632)與轉(zhuǎn)子中心體連接端面及外側(cè)(半徑R1200)與轉(zhuǎn)子外圍環(huán)板連接端面,分別修磨出“K”型坡口,坡口開好后,用風(fēng)動(dòng)砂輪機(jī)將坡口修磨平整,去除滲碳層。
(4)將轉(zhuǎn)子支臂上下端部清理打磨,修磨出“K”型坡口,對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)子中心體和外圍環(huán)板部位進(jìn)行清掃打磨,去除漆皮、氧化皮等,直至露出金屬光澤。
(5)焊接順序:首先,進(jìn)行“T”形加強(qiáng)筋板內(nèi)、外側(cè)弧形角焊縫打底焊,再進(jìn)行轉(zhuǎn)子支臂徑向平行角焊縫打底焊,單條焊縫長度不超過200mm,否則,進(jìn)行分段焊。焊接每段焊縫后立即用風(fēng)鏟或手錘進(jìn)行敲擊,釋放焊接應(yīng)力。
(6)焊接工藝采用富Ar 氣體保護(hù)焊,焊絲直徑φ1.2、焊絲材質(zhì)H08MnSiA。
(7)按照對(duì)稱焊接的原則,一側(cè)“T”形加強(qiáng)筋板焊接完成后,進(jìn)行對(duì)側(cè)支臂加強(qiáng)筋板焊接,直至所有20塊筋板焊接完成。
(8)所有20 塊筋板打底焊完成后,再對(duì)稱進(jìn)行表面角焊縫的焊接,焊角高度14 ⊿,單條焊縫長度不超過200mm,否則,進(jìn)行分段焊。表面角焊完成后,對(duì)焊縫表面進(jìn)行打磨光滑、平整,各角焊縫焊角高度允許偏差±1mm,經(jīng)超聲波和磁粉合格。
4.3.2 轉(zhuǎn)子支臂中部“蝶”形加強(qiáng)筋板焊接
(1)根據(jù)轉(zhuǎn)子中心體和兩相鄰轉(zhuǎn)子支臂際尺寸,設(shè)計(jì)制作“蝶”形加強(qiáng)筋板(具體尺寸見圖5),筋板材質(zhì)采用Q345C、板厚24mm。
圖5 “蝶”形加強(qiáng)筋板下料圖
(2)此處筋板稱重分配、焊接工藝與4.3.1 項(xiàng)基本相同,焊接完成后,所有角焊縫修磨平整,經(jīng)磁粉檢測(cè)合格。
按照上述方案對(duì)所有裂紋進(jìn)行了修復(fù)處理,轉(zhuǎn)子支架上、中、下端部加裝了“T 形”和“蝶形”筋板,補(bǔ)強(qiáng)轉(zhuǎn)子支架強(qiáng)度,所有加裝的30 塊筋板總重約500kg,對(duì)于轉(zhuǎn)子重量及推力負(fù)荷影響不大。具體修復(fù)情況如圖6。
圖6 轉(zhuǎn)子支臂加固效果圖
所有處理方案實(shí)施完畢后開機(jī)試驗(yàn),檢查機(jī)組推力、導(dǎo)軸承瓦溫?zé)o明顯變化。檢查機(jī)組各部振動(dòng)、擺度變化情況,具體數(shù)據(jù)如表1。
表1 2 號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子支臂裂紋處理前后振動(dòng)、擺度對(duì)比分析表
經(jīng)過對(duì)上表數(shù)據(jù)的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子支臂裂紋處理后,各項(xiàng)振擺技術(shù)參數(shù)略有增大,但數(shù)據(jù)均在國標(biāo)、行標(biāo)規(guī)程允許范圍內(nèi),不影響機(jī)組的正常運(yùn)行。經(jīng)過機(jī)組近2 年的運(yùn)行監(jiān)視,整體運(yùn)行工況穩(wěn)定,轉(zhuǎn)子支臂再未發(fā)生開裂情況,該問題得到了有效徹底的解決。該轉(zhuǎn)子支臂裂紋的成功處理,為同類型結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子支臂裂紋的處理提供了一定的參考經(jīng)驗(yàn),對(duì)于同類問題的處理具有一定的借鑒意義。