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進(jìn)氣節(jié)流優(yōu)化對柴油機(jī)低負(fù)荷循環(huán)工況下NOx排放的影響研究

2023-12-13 11:29:38高濤杜闖汪曉偉高寅祥霍永占
汽車工程師 2023年12期
關(guān)鍵詞:節(jié)流排放量排氣

高濤 杜闖 汪曉偉 高寅祥 霍永占

(中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司,天津 300300)

1 前言

重型車的污染物排放已經(jīng)成為大氣污染的重要來源,其中柴油車NOx排放量占汽車排放總量的80%以上,顆粒物排放量占汽車排放總量的90%以上[1]。為了進(jìn)一步降低柴油車的污染物排放量,特別是NOx的排放量,美國加州空氣資源委員會(California Air Resources Board,CARB)等機(jī)構(gòu)將出臺更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。自2024 年起,CARB 的NOx排放限值將降至0.067 g/(kW·h),到2027 年,將繼續(xù)降低至0.027 g/(kW·h),并將低負(fù)荷循環(huán)(Low Load Cycle,LLC)測試工況加入重型車的發(fā)動機(jī)臺架測試中,對低負(fù)荷排放考核進(jìn)一步加嚴(yán)[2]。

LLC 工況下NOx排放量高的主要原因是排氣溫度較低,后處理系統(tǒng)性能較差[3]。因此,在開展LLC工況下的標(biāo)定開發(fā)時,需重點關(guān)注后處理系統(tǒng)的熱管理以及選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)系統(tǒng)的低溫轉(zhuǎn)化性能。研究表明,通過在進(jìn)氣管安裝節(jié)流閥可以明顯提高發(fā)動機(jī)排氣溫度[4],本文通過3種進(jìn)氣節(jié)流狀態(tài)下LLC 工況測試的對比,進(jìn)一步深入研究柴油機(jī)進(jìn)氣節(jié)流對發(fā)動機(jī)低負(fù)荷工況下排放性能的影響。

2 試驗方案

本文選取某滿足國家第六階段污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油發(fā)動機(jī),在發(fā)動機(jī)控制器(Engine Control Unit,ECU)國六原始數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,針對低負(fù)荷工況區(qū)域提出2 種不同程度的節(jié)氣門節(jié)流標(biāo)定方案,方案2 在方案1 的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強低負(fù)荷區(qū)域的節(jié)流作用,在低負(fù)荷區(qū)域提升發(fā)動機(jī)排氣溫度,提高后處理轉(zhuǎn)化效率。同時用臺架氣態(tài)污染物分析儀和油耗儀采集試驗數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,同一種ECU 狀態(tài)下開展3 次LLC 測試,試驗結(jié)果取3次試驗數(shù)據(jù)的平均值。

2.1 發(fā)動機(jī)參數(shù)

發(fā)動機(jī)后處理系統(tǒng)包括柴油氧化催化器(Diesel Oxidation Catalysts,DOC)、SCR 系統(tǒng)、氨催化器(Ammonia Slip Catalyst,ASC)及顆粒捕集器(Diesel Particulate Filter,DPF),發(fā)動機(jī)具體參數(shù)如表1所示。

表1 發(fā)動機(jī)參數(shù)

2.2 測試設(shè)備

在發(fā)動機(jī)臺架控制系統(tǒng)中,根據(jù)LLC 工況下發(fā)動機(jī)歸一化轉(zhuǎn)速和扭矩系數(shù)輸入發(fā)動機(jī)工況,然后由PUMA 系統(tǒng)控制測功機(jī)轉(zhuǎn)速和發(fā)動機(jī)負(fù)荷,發(fā)動機(jī)臺架試驗中使用的主要設(shè)備如表2所示。

表2 主要試驗設(shè)備

2.3 測試工況

LLC 工況開發(fā)過程中采集了751 輛汽車的原始數(shù)據(jù),并通過低負(fù)荷窗口定義、聚類分析等得到了代表性的工況片段,再通過拼接、試驗驗證等方式獲得了整車的低負(fù)荷循環(huán)[5],美國西南研究院采用美國環(huán)保署的溫室氣體排放模型(Global Energy Model,GEM)將整車工況轉(zhuǎn)換為發(fā)動機(jī)工況,從而得到了發(fā)動機(jī)的LLC工況,如圖1所示。

3 優(yōu)化結(jié)果及分析

3.1 發(fā)動機(jī)LLC工況點分布

在原始ECU 狀態(tài)下開展發(fā)動機(jī)LLC 工況測試,由圖2 可知,LLC 工況散點分布轉(zhuǎn)速相對集中在650~1 600 r/min區(qū)間,負(fù)荷點主要分布在-50~300 N·m區(qū)間。以工況點分布和噴油量為依據(jù),選定每沖程噴油量18 mg 為優(yōu)化邊界限值,對低于該限值的工況點開展節(jié)氣門節(jié)流標(biāo)定優(yōu)化。

圖2 發(fā)動機(jī)LLC工況點

對原始ECU 狀態(tài)工況點分布情況展開統(tǒng)計分析,結(jié)果如表3所示。怠速區(qū)域(發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為640~660 r/min、發(fā)動機(jī)扭矩小于50 N·m)工況點占比為41.51%,發(fā)動機(jī)扭矩小于300 N·m 的工況點占比為83.47%,可見LLC工況主要分布在低負(fù)荷區(qū)間。

表3 LLC工況點分布(工況點數(shù)量占比)%

3.2 NOx排放質(zhì)量分布

利用LLC 測試工況中實時測得的NOx濃度計算得到NOx瞬時排放質(zhì)量m(NOx):

式中,Ugas為稀釋排氣組分密度與稀釋排氣密度之比,對于柴油發(fā)動機(jī),Ugas=0.001 587;Cgas為排氣組分中NOx瞬時濃度;med為排氣質(zhì)量流量;kh,d為NOx濕度修正系數(shù)[6]。

對計算得到的m(NOx)根據(jù)工況點統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行累計分析得到該發(fā)動機(jī)LLC 工況下NOx質(zhì)量的分布情況,如表4 所示,怠速區(qū)域NOx排放質(zhì)量占比約為15.52%,低于300 N·m 的工況點NOx排放質(zhì)量占LLC 工況發(fā)動機(jī)循環(huán)NOx排放總質(zhì)量的43.64%,低負(fù)荷區(qū)域排放占比較高。

表4 NOx排放質(zhì)量分布(排放質(zhì)量占比)%

3.3 SCR系統(tǒng)上游溫度

表5 所示為3 種ECU 狀態(tài)下LLC 工況測試結(jié)果,通過累計的NOx排放量對比發(fā)現(xiàn),節(jié)氣門進(jìn)氣節(jié)流對LLC 工況NOx排放控制效果顯著。相較于原始ECU 狀態(tài),在顆粒物數(shù)量(Particle Number,PN)沒有明顯增加的情況下,在整個LLC 工況下,方案1 SCR 系統(tǒng)上游溫度平均提升了14.03 ℃,方案2 SCR 系統(tǒng)上游溫度平均提升了37.59 ℃,2 種方案均可在LLC 工況下提升SCR 系統(tǒng)上游溫度,氮氧化物轉(zhuǎn)換效率分別提高了7.23 百分點、16.93百分點,轉(zhuǎn)換效率使用SCR 系統(tǒng)上、下游NOx傳感器數(shù)據(jù)計算得到,排除達(dá)到“露點”溫度前的無效數(shù)據(jù),NOx的尾氣排放量分別減少41.23%、62.46%。

表5 LLC工況測試結(jié)果

3.4 CO2比排放

CO2排放與車輛燃料消耗量直接相關(guān)[7],將LLC工況產(chǎn)生的CO2排放量除以LLC 工況循環(huán)功得到CO2比排放,如圖3所示,隨著節(jié)氣門開度的減小,雖然NOx排放數(shù)據(jù)優(yōu)化,但導(dǎo)致燃燒惡化,從而帶來燃油經(jīng)濟(jì)性的惡化,方案1和方案2測試的CO2比排放較原始狀態(tài)分別增加了0.96%和7.48%。

圖3 LLC工況CO2比排放

3.5 怠速分析

圖4所示為3 種ECU 狀態(tài)下LLC 工況測試過程的車載診斷系統(tǒng)(On-Board Diagnostics, OBD)瞬態(tài)數(shù)據(jù),摘取其中60 s怠速和600 s怠速片段分別進(jìn)行分析,參數(shù)指標(biāo)選擇上游NOx傳感器示數(shù)、下游NOx傳感器示數(shù)、SCR系統(tǒng)上游溫度傳感器示數(shù)、進(jìn)氣流量和油耗量。

圖4 怠速片段

3.5.1 短時間怠速分析

在經(jīng)過60 s 怠速后,3 種ECU 數(shù)據(jù)狀態(tài)SCR 上游溫度降幅均低于3 ℃,下游NOx傳感器讀數(shù)均為0,可以滿足發(fā)動機(jī)原始排放NOx轉(zhuǎn)化的要求,因此,對于短時間怠速,SCR系統(tǒng)上游排氣溫度降幅較小,經(jīng)過后處理的NOx尾氣排放基本無變化,但會因為進(jìn)氣節(jié)流的效果導(dǎo)致NOx原始排放和油耗量增加,結(jié)果如表6 所示。綜上,短時間怠速不需要采用進(jìn)氣節(jié)流的方式提升排氣溫度。

表6 短時間怠速分析數(shù)據(jù)

3.5.2 長時間怠速分析

對于長時間怠速,3 種ECU 數(shù)據(jù)狀態(tài)下SCR 系統(tǒng)上游溫度隨怠速持續(xù)時間的延長均呈現(xiàn)下降趨勢,長時間怠速起、止時刻數(shù)據(jù)結(jié)果如表7所示。在原始狀態(tài)下,SCR 系統(tǒng)上游溫度經(jīng)過600 s怠速后可降至100 ℃,遠(yuǎn)低于后處理轉(zhuǎn)換的工作溫度,經(jīng)過600 s 怠速后,原始狀態(tài)下游NOx傳感器與上游NOx傳感器數(shù)據(jù)基本接近,此時SCR 系統(tǒng)失去催化轉(zhuǎn)換效果。而方案1和方案2可以明顯改善怠速600 s造成的排氣溫度下降和原始排放濃度升高后污染物排放量的增加,方案2 在怠速600 s 后,SCR 系統(tǒng)仍保持轉(zhuǎn)化作用,尾氣NOx排放量接近0。

表7 長時間怠速分析數(shù)據(jù)

3.5.3 怠速穩(wěn)態(tài)點分析

對自然怠速穩(wěn)態(tài)工況點開展測試,取每種穩(wěn)定狀態(tài)下30 s 平均值進(jìn)行計算,結(jié)果表明,進(jìn)氣節(jié)流對怠速排氣溫度提升作用非常明顯,如表8 所示,隨著節(jié)氣門開度降低,怠速工況排氣溫度最大可提升約50 ℃。

表8 怠速工況點對比

4 結(jié)束語

本文以LLC 為試驗工況,使用3 種不同程度的節(jié)氣門節(jié)流方案,驗證了進(jìn)氣節(jié)流優(yōu)化對柴油機(jī)低負(fù)荷循環(huán)工況下NOx排放的影響。研究結(jié)果顯示:

a. 進(jìn)氣節(jié)流會導(dǎo)致燃燒惡化,從而使NOx原始排放量和油耗量增加,但進(jìn)氣節(jié)流策略對排氣溫度的提升較大,還會降低低負(fù)荷工況NOx排放量,同時顆粒物數(shù)量沒有明顯提高;

b.怠速狀態(tài)下,節(jié)流帶來的影響導(dǎo)致油耗量增加,短時間怠速(60 s)排氣溫度降低較少,權(quán)衡油耗和原始排放情況,不需要采用進(jìn)氣節(jié)流的方式提升排氣溫度;

c.SCR系統(tǒng)上游溫度隨著發(fā)動機(jī)怠速持續(xù)時間的延長均呈現(xiàn)下降趨勢,長時間怠速后溫度將低于后處理轉(zhuǎn)換的工作溫度。針對此低負(fù)荷問題,可在經(jīng)過短時間怠速階段后,采用進(jìn)氣節(jié)流的方式提升發(fā)動機(jī)排氣溫度,減少NOx的產(chǎn)生。

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