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淺槽重介分選機(jī)在精煤除雜系統(tǒng)中的應(yīng)用

2023-12-09 06:42:32劉丹
石化技術(shù) 2023年12期
關(guān)鍵詞:重介排料雜物

劉丹

山西焦煤西山煤電馬蘭礦選煤廠 山西 太原 030200

淺槽重介分選機(jī)是選煤廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要設(shè)備之一,煤炭產(chǎn)業(yè)的科技力量日新月異,越來(lái)越多的科技力量投入淺槽重介分選機(jī)的升級(jí)改造中。提高了選煤效率選煤廠普遍采用重介淺槽分選機(jī)對(duì)原煤中的大塊矸石進(jìn)行洗選,降低矸石對(duì)重介質(zhì)旋流器、溜槽以及弧形篩沖擊壓力,但是在煤炭洗選過(guò)程中精煤中仍混有木質(zhì)雜物、棉紗等雜質(zhì)。精煤中含有的雜質(zhì)會(huì)直接影響精煤品質(zhì),為降低精煤中雜質(zhì)含量,部分選煤廠在洗選環(huán)節(jié)增加除鐵器,但是此種設(shè)備難以有效去除木質(zhì)雜物等。若采用人工分揀方式則面臨工作強(qiáng)度大、作業(yè)環(huán)境惡劣等問(wèn)題,因此在煤炭洗選流程中增設(shè)自動(dòng)化除雜設(shè)備,可進(jìn)一步降低精煤產(chǎn)品中雜質(zhì)含量,提高產(chǎn)品品質(zhì)。本文以山西焦煤西山煤電馬蘭礦選煤廠為工程背景,設(shè)計(jì)提出采用淺槽重介分選機(jī)去除精煤中雜物,并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)分選機(jī)進(jìn)行改進(jìn),提高了應(yīng)用效果[1]。

1 選煤廠概況

馬蘭礦選煤廠設(shè)計(jì)能力為 400 萬(wàn)t/a,入洗原煤來(lái)自馬蘭礦,為優(yōu)質(zhì)肥煤?,F(xiàn)工藝流程為無(wú)壓三產(chǎn)品重介-浮選聯(lián)合流程。礦井采掘的原煤在輸送到選煤廠準(zhǔn)備車間前往往會(huì)采取預(yù)先處理方式去除雜質(zhì),但是仍會(huì)存在夾雜部分矸石,若未分選出進(jìn)入到重介質(zhì)旋流器、溜槽等分選設(shè)備中,會(huì)導(dǎo)致設(shè)備使用故障,影響選煤廠的正常生產(chǎn)秩序,為此,設(shè)計(jì)提出采用淺槽重介分選機(jī)進(jìn)行分選。

2 淺槽重介分選機(jī)結(jié)構(gòu)及分選流程

2.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)組成

淺槽重介分選機(jī)是通過(guò)物料密度差異實(shí)現(xiàn)分選。淺槽結(jié)構(gòu)包括傳動(dòng)部分、入介部分、排矸部分及槽體等。槽體為具有一定坡度金屬槽,在兩側(cè)有入料及溢流槽;在槽底布置上升介質(zhì)槽(漏斗狀),為淺槽提供上升介質(zhì),以便提高分選精度;沿著槽體布置有滑軌作為刮板鏈通道,實(shí)現(xiàn)矸石外運(yùn)。精煤中雜物密度多在1g/cm3以內(nèi),因此理論上采用淺槽重介分選機(jī)可有效去除精煤雜質(zhì)。相對(duì)于其他設(shè)備,淺槽重介分選機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,同時(shí)具備較寬闊的分選空間,有助于設(shè)備檢修,能夠較好地控制產(chǎn)品品質(zhì)[2]。

2.2 分選工藝流程

在槽體內(nèi)雜質(zhì)、精煤等受到浮力、重力以及上升水流等作用,密度較大的精煤淺槽底部沉積并通過(guò)刮板運(yùn)輸,后經(jīng)過(guò)脫水后即可銷售。密度較小的雜物漂浮在介質(zhì)上層,在水平介質(zhì)流作用下從排料端排出;含水雜物經(jīng)過(guò)脫水后在雜物區(qū)存儲(chǔ),具體雜質(zhì)去除流程見圖1 所示。

圖1 分選機(jī)雜質(zhì)去除流程

在分選過(guò)程中淺槽介質(zhì)可采用清水,通過(guò)介質(zhì)泵打入水平以及上升介質(zhì)槽內(nèi);精煤以及雜物脫水均采用固定篩,篩下水經(jīng)過(guò)管路回流至清水桶,從而實(shí)現(xiàn)淺槽介質(zhì)循環(huán)使用[3]。

3 淺槽重介分選機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)

3.1 刮板優(yōu)化設(shè)計(jì)

精煤對(duì)水分要求較高,為降低后續(xù)脫水壓力,采用傳統(tǒng)的刮板不能滿足需要。將淺槽重介分選機(jī)用以精煤雜質(zhì)去除中,底部刮板應(yīng)滿足以下要求:

(1)刮板受到精煤阻力以及兩側(cè)鏈條牽引力作用,強(qiáng)度要求高;

(2)精煤水分有較高要求,因此刮板應(yīng)有較大開孔率。但是開孔率過(guò)高則會(huì)降低刮板強(qiáng)度,因此需尋找開孔率、強(qiáng)度兩者之間的平衡點(diǎn)。

傳統(tǒng)的刮板采用厚度 10 mm 鋼板沖孔而成,沖孔直徑在 13 mm,并在后部布置加強(qiáng)筋提高強(qiáng)度,為確保刮板強(qiáng)度開孔數(shù)量較小,開孔率整體較低,改進(jìn)的刮板中間增加篩網(wǎng)(開孔10 mm×20 mm),兩側(cè)通過(guò)鋼板連接,在后部安裝加強(qiáng)鋼筋。傳統(tǒng)的刮板與改進(jìn)后的刮板應(yīng)用效果對(duì)比情況如表1所示。

表1 刮板鏈不同速度精煤含水率統(tǒng)計(jì)結(jié)果

從表 1 看出,低速運(yùn)行時(shí),兩種刮板脫水效果相差不明顯;當(dāng)速度較高時(shí),改進(jìn)后的精煤脫水效果變化不明顯,而傳統(tǒng)的刮板精煤脫水效果明顯變差。在實(shí)際生產(chǎn)中,刮板保持高速運(yùn)行,因此改進(jìn)后的刮板可更好滿足生產(chǎn)需要。

3.2 排料輪改進(jìn)設(shè)計(jì)

分析精煤雜質(zhì),發(fā)現(xiàn)主要為木質(zhì)雜物,少量雜物為塑料、棉紗,上述雜物均有質(zhì)地軟、韌性且易破碎特點(diǎn),同時(shí)雜物密度集中在 0.9~1.2 g/cm3;雜物形狀差異較大,木質(zhì)雜物中形狀最多為塊狀或者長(zhǎng)棍狀,長(zhǎng)度可超過(guò)1000 mm;棉紗形狀多為球形,直徑在200 mm以內(nèi);橡膠形狀多為長(zhǎng)條形,長(zhǎng)度一般在500 mm 以內(nèi)。采用淺槽重介分選機(jī)清除精煤雜質(zhì)時(shí),由于雜質(zhì)密度較強(qiáng),進(jìn)入到淺槽槽體內(nèi)時(shí)會(huì)上浮,但是當(dāng)木質(zhì)雜質(zhì)吸水后密度增加,從而存在不能完全懸浮于液面上排出的問(wèn)題。若雜物無(wú)法及時(shí)排出,則會(huì)引起排料口堵塞的情況,為此提出在溢流堰口布置排料輪,不僅可提高雜物排料效率,而且可降低用水量。在溢流端布置排料輪,排料輪材質(zhì)分別為橡膠制品(軟接觸)、鋁合金制品(硬接觸)。

在其他參數(shù)不變情況下,改變頂流流量對(duì)兩種類型排料輪應(yīng)用效果進(jìn)行比對(duì)分析。入料的精煤中雜質(zhì)含量約為 10 kg/t。具體兩種排料輪應(yīng)用效果對(duì)比情況如表 2 所示。

從表2中可看出采用淺槽重介分選機(jī)清除精煤中雜物可行性較高;在保持頂水流量不變情況下,Ⅱ 型排料輪(橡膠排料輪)除雜效果明顯優(yōu)于Ⅰ型排料輪(鋁合金材質(zhì)),特別是在清理木質(zhì)類雜物方面,Ⅱ型排料輪效果更為顯著;增加頂水流量時(shí)可提高精煤雜質(zhì)分離效果?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用過(guò)程中,Ⅰ型排料輪(鋁合金材質(zhì))被木塊卡堵從而出現(xiàn)變形情況,而Ⅱ型排料輪(橡膠排料輪)由于為柔性材質(zhì),運(yùn)行整體較為穩(wěn)定,未出現(xiàn)明顯變形情況。

表2 排料輪應(yīng)用效果對(duì)比表

4 結(jié)論

精煤中含有的部分雜質(zhì)會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì),為此提出將淺槽重介分選機(jī)應(yīng)用到精煤雜質(zhì)去除中?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,淺槽重介分選機(jī)可有效去除精煤雜質(zhì),頂水流量會(huì)直接影響雜質(zhì)去除效果。為降低槽底精煤含水率,對(duì)刮板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn);同時(shí)由于精煤中雜質(zhì)類型主要為木質(zhì)雜物,并伴隨有少量雜物為塑料、棉紗,部分雜質(zhì)長(zhǎng)度大,容易在排料口堵塞,從而影響雜質(zhì)去除效果,為此,可通過(guò)排料輪提高雜物去除效果,并通過(guò)對(duì)比分析最終確定排料輪類型為橡膠排料輪。

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