袁定軍,蔣婷婷,金玉龍,應(yīng) 婷,丁 琳,陽曉嵐,趙天月
[中策橡膠(建德)有限公司,浙江 建德 311606]
在全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)過程中,胎圈氣泡較易引發(fā)輪胎外觀質(zhì)量缺陷[1-4]。2021年度我公司全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡發(fā)生率約為2.20%,以每天生產(chǎn)2.6萬條輪胎計(jì)算,每天有572條輪胎需要修補(bǔ)和降級(jí)處理,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)利潤。
為解決全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡問題,我公司組織技術(shù)人員對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并提出了相應(yīng)的解決措施,取得了良好的效果,現(xiàn)將主要情況介紹如下。
胎圈氣泡從外觀上可以分為兩種,一種是胎踵至裝配防水線之間的氣泡,即胎圈外側(cè)氣泡,如圖1所示;另一種是胎趾到胎踵之間的氣泡,即胎圈底部氣泡,如圖2所示。
圖1 胎圈外側(cè)氣泡
圖2 胎圈底部氣泡
(1)半成品部件端點(diǎn)窩氣。
(2)半成品部件貼合時(shí)層間存在氣體。
(3)胎圈材料匹配不良。
2.2.1 避免半成品端點(diǎn)窩氣
(1)減小半成品端點(diǎn)厚度。設(shè)計(jì)新的氣密層型輥,減小氣密層或過渡層邊部厚度,以改善氣密層或過渡層與胎側(cè)貼合時(shí)層間的窩氣現(xiàn)象,同時(shí)確保過渡層和氣密層厚度分布均勻。
(2)減少半成品部件端點(diǎn)。原胎側(cè)膠片為外貼式,膠片邊部有厚度差,且需要將膠片拉到耐磨膠端點(diǎn)[5];新胎側(cè)膠片設(shè)計(jì)為內(nèi)嵌式,減少了半成品部件端點(diǎn)。
(3)改善半成品部件形狀。要求半成品部件無形狀突變,平滑過渡,特別是胎側(cè)與貼合鼓貼合的一面盡可能平滑過渡,改善因半成品部件形狀突變導(dǎo)致貼合滾壓不實(shí)。例如優(yōu)化胎側(cè)樣板設(shè)計(jì),使胎圈底部材料厚度過渡平緩,如圖3所示。
圖3 優(yōu)化設(shè)計(jì)前后胎側(cè)樣板
(4)改善端點(diǎn)分布狀況。將氣密層和過渡層加寬或減窄,避開胎圈底部,即氣密層和過渡層加寬至胎踵外部,通過胎側(cè)滾壓將氣體排出;或者氣密層和過渡層減窄至胎趾內(nèi)側(cè),且其與耐磨膠復(fù)合部位寬度減小,使氣體通過耐磨膠排氣線排出。
2.2.2 排出半成品部件貼合時(shí)層間氣體
(1)準(zhǔn)備工序中確保半成品部件擠出厚度、排氣線以及胎側(cè)刺孔工藝符合要求,膠部件粘性合適[6]。
(2)成型工序中,注意滾壓停頓位置、滾壓時(shí)間和滾壓壓力符合要求;同時(shí),在胎側(cè)和內(nèi)襯層復(fù)合部位增加刺孔,改善預(yù)復(fù)合后端點(diǎn)窩氣現(xiàn)象。
(3)硫化工序中,嚴(yán)格控制硫化時(shí)間、硫化壓力和硫化溫度。對(duì)比硫化罐和雙模硫化機(jī)硫化輪胎可知,硫化罐硫化輪胎胎圈氣泡發(fā)生概率較低,分析認(rèn)為,硫化罐硫化壓力緩慢上升,硫化溫度低且硫化時(shí)間長,有利于氣體排出。
2.2.3 提高胎圈材料的匹配性
(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)注重胎坯胎圈材料與模具的匹配性。避免胎圈材料縱向壓縮和橫向壓縮設(shè)計(jì)不合理而導(dǎo)致膠料流動(dòng),從而帶動(dòng)其他位置的氣體流動(dòng)。合理設(shè)計(jì)平面寬,避免胎體回抽大而導(dǎo)致膠料流動(dòng)。同時(shí),確保胎圈外側(cè)和底部的排氣孔和排氣線設(shè)計(jì)合理。
(2)配方設(shè)計(jì)時(shí)注重膠料粘性的匹配性。膠料粘性過大,半成品部件層間封閉,氣體無法排出;膠料粘性過小,滾壓后半成品部件層間脫開,氣體進(jìn)入[7-9]。
(3)成型工藝設(shè)計(jì)時(shí)注重?fù)螇K形狀的匹配性,即設(shè)計(jì)撐塊以改善胎坯胎圈形狀與模具令模的匹配性。成型采用帆布膠囊,以提高工藝的穩(wěn)定性。
(1)應(yīng)用T21氣密層新型輥后,8.5R17.5,205/75R17.5,215/75R17.5和225/75R17.5輪 胎胎圈氣泡發(fā)生率由10.68%降至3.33%。
(2)在7.50R16輪胎上應(yīng)用內(nèi)嵌式新胎側(cè)膠片后,胎圈氣泡發(fā)生率由9.07%降至1.60%。
(3)7.00R16輪胎的氣密層寬度減小,將氣密層和耐磨膠搭接寬度由21.5 mm調(diào)整為14 mm后,胎圈氣泡發(fā)生率由4.77%降至1.73% 。
(4)9.5R17.5輪胎的平面寬合理設(shè)計(jì)后,胎圈氣泡發(fā)生率由11.3%降至2.8%。
(5)215/75R17.5輪胎重新設(shè)計(jì)支撐塊后,胎圈氣泡發(fā)生率由4.52%降至2.08%。
(6)原8.25R16 輪胎胎圈氣泡發(fā)生率為6.97%,其中輪胎胎趾到胎踵間氣泡發(fā)生率為4.79%,胎踵至裝配防水線氣泡發(fā)生率為2.18%;采取使用CH45-20HE粗鋼絲圈包布后,加強(qiáng)了排氣效果,試生產(chǎn)337條輪胎,胎圈氣泡發(fā)生率為1.19%,推廣后胎圈氣泡發(fā)生率為1.05%,效果顯著。
(7)12.00R20輪胎的耐磨膠配方調(diào)整后,膠料粘性得到改善,同時(shí)在胎圈底部增加1層錦綸包布提高其挺性[10],胎圈氣泡發(fā)生率由23.41%降至1.82%。
針對(duì)不同規(guī)格不同花紋輪胎產(chǎn)生的不同形式的胎圈氣泡問題仍在持續(xù)解決中,胎圈氣泡發(fā)生率將進(jìn)一步降低。
通過對(duì)全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決措施,取得了良好的效果。經(jīng)過一年多的努力,我公司全鋼載重子午線輪胎胎圈氣泡發(fā)生率由2.20%降至1.10%,下降了50.0%,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。