王紅麗,郝勇剛,孫皓奇,王劍豪
(中國北方發(fā)動機研究所,天津 300400)
內(nèi)燃機的輕量化,可以減低燃油消耗、減少尾氣排放,尤其是在汽車和發(fā)動機行業(yè),高功率密度發(fā)動機的輕量化設(shè)計尤其重要。發(fā)動機的輕量化設(shè)計帶來的利益會直接反映在數(shù)以萬計的發(fā)動機產(chǎn)品的原材料消耗方面,進(jìn)而體現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)成本。對于載重運輸用車輛來說,發(fā)動機輕量化設(shè)計所帶來的整車質(zhì)量降低會直接轉(zhuǎn)化為車輛載重能力的增加。發(fā)動機輕量化設(shè)計無疑會增強企業(yè)及產(chǎn)品在市場中的競爭力。內(nèi)燃機輕量化技術(shù)包括輕量化材料使用和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計兩大內(nèi)容。
某直列三缸發(fā)動機,為了提高功重比、實現(xiàn)輕量化設(shè)計,采用結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),為了減少傳動系零件,機油泵由曲軸軸端鍵槽直接驅(qū)動,這種結(jié)構(gòu)可以減少一個傳動齒輪及其支撐零部件,有效減少發(fā)動機質(zhì)量。但由于機油泵安裝在傳動板上,存在定位加工誤差,實際安裝機油泵與曲軸同軸度超差,在臺架試驗中出現(xiàn)了曲軸驅(qū)動端軸頭鍵槽和機油泵鍵偏磨問題,后者插入曲軸軸端鍵槽內(nèi)(圖1)。為保證機油泵正常工作,鍵和鍵槽接觸面潤滑良好無磨損,需要對軸端驅(qū)動結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計[1]。
圖1 機油泵與曲軸安裝圖
某直列三缸發(fā)動機,功率75 kW,轉(zhuǎn)速4000 r/min,缸徑80 mm。在50 h 整機性能試驗過程中,拆機檢查時多次出現(xiàn)曲軸驅(qū)動軸端鍵槽磨損,鍵槽承力面出現(xiàn)深坑,軸端顏色發(fā)藍(lán)、溫度過高,軸端磨損現(xiàn)象(圖2);機油泵軸平鍵磨損嚴(yán)重,承力面出現(xiàn)深槽,平鍵磨損現(xiàn)象(圖3)。經(jīng)過多次試驗總結(jié)并結(jié)合傳動板測量數(shù)據(jù),分析磨損原因為:傳動板上油泵安裝位置超差,導(dǎo)致機油泵軸與曲軸同軸度也超差,機油泵軸與曲軸安裝時不同心;由于廠家加工能力限制、無法提高加工質(zhì)量,同軸度達(dá)不到穩(wěn)定試驗驅(qū)動需求。
圖2 曲軸驅(qū)動軸端磨損
圖3 機油泵軸磨損
為了使機油泵可靠工作,在無法提高傳動板加工質(zhì)量的條件下,對曲軸驅(qū)動端軸頭進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計了一種浮動式雙U 形槽軸頭。軸頭兩側(cè)設(shè)計互相垂直的U 形槽,與曲軸連接段端為開口式U 形槽,與機油泵泵軸連接端為封閉式U 形槽,每個U 形槽寬度設(shè)計加公差,相應(yīng)的平鍵設(shè)計減公差(圖4)。同時切割掉曲軸軸端線相應(yīng)長度,僅保留驅(qū)動平鍵,保證安裝浮動式雙U 形槽軸頭后軸端驅(qū)動長度、原軸端鍵槽位置和深度保持不變。軸頭一端U 形槽與軸端平鍵間隙配合,軸頭另一端U 形槽與機油泵軸平鍵間隙配合,浮動式軸頭能夠有效調(diào)整機油泵與曲軸的同軸度[2],將同軸度范圍從Φ0.1~0.2 mm 調(diào)整到Φ0.2~0.4 mm,足夠覆蓋掉傳動板的定位加工誤差。浮動式軸頭材料選用和曲軸相同的材料42CrMo鋼[3],調(diào)質(zhì)處理后的具體裝配參數(shù)見表1,與曲軸和機油泵的裝配關(guān)系模型見圖5。
表1 浮動式軸頭裝配參數(shù) mm
圖4 優(yōu)化后的浮動式雙U 形槽軸頭
圖5 優(yōu)化后浮動式軸頭與曲軸機油泵安裝圖
為了了解優(yōu)化后雙U 形槽軸頭的應(yīng)力和變形情況,采用ANSYS-Workbench 有限元計算軟件對裝配后的曲軸和軸頭進(jìn)行有限元計算分析。軸頭按實際工作狀態(tài)安裝,軸頭驅(qū)動受力情況與曲軸遠(yuǎn)端沒有關(guān)系,本次計算僅保留驅(qū)動端軸段。有限元模型的所有實體部分,均采用十節(jié)點四面體單元,單元長度為4 mm(圖6)。
圖6 曲軸和軸頭裝配有限元網(wǎng)格模型
根據(jù)浮動軸頭的實際工作狀況,浮動軸頭連接曲軸鍵槽開口較大,連接機油泵軸端開口小且為閉合槽,在相同驅(qū)動力矩下,開口較大的鍵槽較危險,所以優(yōu)先考察開口鍵槽。在有限元模型中,軸頭鍵槽和曲軸平鍵設(shè)置面接觸,潤滑系數(shù)設(shè)置為0.15;在曲軸主軸頸端面設(shè)置固定約束,在浮動式軸頭機油泵端設(shè)置驅(qū)動力矩,考慮到驅(qū)動的沖擊性和安全可靠性,施加驅(qū)動力矩為機油泵工作力矩的10 倍(圖7)。
圖7 有限元仿真力矩加載
通過有限元仿真計算得出優(yōu)化后軸頭的最大主應(yīng)力云圖與變形云圖(圖8~圖9)。其中,最大主應(yīng)力出現(xiàn)在軸頭開口鍵槽圓角處、為278.2 MPa,小于材料的屈服極限930 MPa,開口鍵槽并未屈服;采用Goodman 平均應(yīng)力修正方法計算安全系數(shù),安全系數(shù)為2.47(大于設(shè)計要求的1.5 倍),軸頭設(shè)計安全可靠;最大變形0.027 mm,僅為設(shè)計配合間隙的27%,對驅(qū)動沖擊影響可以忽略。
圖8 浮動式軸頭最大主應(yīng)力云圖
圖9 浮動式軸頭變形云圖
經(jīng)過對雙U 形槽軸頭優(yōu)化設(shè)計并加工樣件,在后續(xù)的臺架試驗中安裝驗證,浮動式軸頭有效地調(diào)整了機油泵與曲軸的不同軸度。臺架試驗后的軸頭鍵槽表面光滑,僅有輕微變色,未出現(xiàn)磨損現(xiàn)象(圖10)。該樣機順利通過50 h 考核試驗。
圖10 試驗后軸頭
針對某直列三缸發(fā)動機多次出現(xiàn)的曲軸驅(qū)動機油泵端軸頭鍵與鍵槽的磨損問題,分析原因為機油泵軸與曲軸安裝同軸度超差,采用對曲軸輸出端結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計的方法,將曲軸驅(qū)動端優(yōu)化為浮動式雙U 形槽軸頭結(jié)構(gòu),優(yōu)化后的軸端軸向尺寸和鍵槽尺寸保持不變,能將機油泵軸與曲軸的不同軸度提高至Φ0.2~0.4 mm,足夠覆蓋掉傳動板的定位加工誤差,解決驅(qū)動軸頭的磨損問題。該直列三缸發(fā)動機在經(jīng)過50 h 臺架試驗,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速4000 r/min、扭矩186 N·m 工況條件下,功率達(dá)到75 kW,軸頭未出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,順利完成試驗任務(wù)。