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常減壓蒸餾裝置加熱爐能效提升改造

2023-11-16 06:49:08
煉油與化工 2023年5期
關(guān)鍵詞:襯里預(yù)熱器熱效率

劉 巍

(武漢金中工程技術(shù)有限公司,湖北 武漢 430223)

加熱爐是石油化工廠與煉油廠常見(jiàn)設(shè)備,常減壓蒸餾裝置中的加熱爐是重要的供熱設(shè)備[1,2],也是常減壓蒸餾裝置能耗最高的設(shè)備之一。在裝置運(yùn)行過(guò)程中,分析熱效率過(guò)低的原因,采取有效的能效提升措施,從而提高加熱爐的熱效率,同時(shí)降低對(duì)環(huán)境造成的影響[3~6],是降低加熱爐運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的有效途徑。

1 裝置運(yùn)行現(xiàn)狀

南陽(yáng)某煉油廠常減壓蒸餾裝置常壓爐、減壓爐于1992 年建成投運(yùn),承擔(dān)著裝置進(jìn)行原油分餾處理的加熱任務(wù),2 個(gè)爐均為圓筒型管式加熱爐,其中,常壓爐設(shè)計(jì)熱效率為86%,減壓爐設(shè)計(jì)熱效率為81%,均以燃油為燃料。

為利用煙氣余熱,2009 年8 月,該煉油廠新增空氣預(yù)熱器1 臺(tái),2 爐共用,配套1 臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)和1 臺(tái)引風(fēng)機(jī)。2021 年7 月,根據(jù)政府環(huán)保要求,煉油廠更換了2臺(tái)加熱爐燃燒器,將原來(lái)的油氣混燒方式改為單獨(dú)燒天然氣方式,同時(shí)對(duì)爐膛爐管外壁進(jìn)行了清灰,對(duì)加熱爐對(duì)流室積灰進(jìn)行了化學(xué)清洗,更換了空氣預(yù)熱器部分失效熱管,取得了一定成效,加熱爐排煙溫度由原來(lái)的260 ℃降到140℃,加熱爐熱效率有所提高,但仍存在4個(gè)主要問(wèn)題。

(1)排煙溫度仍較高;

(2)加熱爐外壁溫度高;

(3)爐體漏風(fēng)較大;

(4)加熱爐效率長(zhǎng)期維持在88%。

針對(duì)以上的問(wèn)題,2022 年8 月,煉油廠對(duì)加熱爐系統(tǒng)進(jìn)行一系列能效提升改造[7],包括空氣預(yù)熱器改造;加熱爐襯里改造;防爆門、看火門、彎頭箱門更換。

2 空氣預(yù)熱器改造

該裝置2臺(tái)加熱爐采用聯(lián)合余熱回收系統(tǒng),通過(guò)共用的地面自立混凝土煙囪排放煙氣。此次改造在原熱管空氣預(yù)熱器上部增加雙流程擾流子預(yù)熱器,預(yù)熱器煙氣入口及落地?zé)煹郎系拈_(kāi)口往上移動(dòng)5 m,預(yù)熱器空氣出口抬高5 m。

擾流子空預(yù)器是在普通管式空預(yù)器的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)發(fā)展的新型空氣預(yù)熱器。主要是在換熱管內(nèi)增設(shè)了擾流片,增加管內(nèi)流動(dòng)擾動(dòng),提高管內(nèi)換熱系數(shù)[8,9]。

此次增設(shè)的擾流子空預(yù)器,換熱管水平布置,管內(nèi)走空氣,管內(nèi)布置擾流子,可以提高空氣側(cè)換熱系數(shù)。殼側(cè)走煙氣,便于清灰。高溫段采用擾流子空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)可以徹底解決熱管的超溫失效、爆管等缺陷。

3 加熱爐襯里改造

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查,加熱爐內(nèi)部襯里裂縫較多,導(dǎo)致熱量損失嚴(yán)重。為改善輻射室的傳熱狀況,提高輻射爐膛傳熱能力,降低輻射頂煙氣溫度和爐外壁溫度,減少散熱損失,結(jié)合常壓爐、減壓爐爐壁紅外線檢測(cè)結(jié)果,需要對(duì)爐壁的內(nèi)襯進(jìn)行更換。

復(fù)合襯里在常減壓加熱爐上的應(yīng)用效果顯著,此次改造將爐壁以及輻射段頂部已破損的襯里進(jìn)行清理,更換為復(fù)合襯里。改造完成后,加熱爐外壁溫度、散熱量明顯下降,爐內(nèi)隔熱效果明顯改善,從而提高了熱效率,并且更加具有穩(wěn)定性[10]。同時(shí),復(fù)合襯里兼具經(jīng)濟(jì)、安全,施工相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)[11,12]。

新的爐襯里結(jié)構(gòu)采用了雙層復(fù)合結(jié)構(gòu),底層50 mm厚陶纖棉粘貼+外層高溫紅外復(fù)合涂料。

改造要達(dá)到的主要技術(shù)指標(biāo)有2項(xiàng)。

(1)平均爐外壁溫度≤60 ℃(27.5 ℃、無(wú)風(fēng));

(2)計(jì)算體系外壁散熱損失≤3%。

4 防爆門、看火門、彎頭箱門更換

4.1 新型防爆門模塊

安全泄壓隔熱模塊采用新型無(wú)機(jī)保溫材料,體積密度為0.27 g/cm3,常溫下的耐壓強(qiáng)度不大于0.1 MPa,重?zé)€變化-1.85%(900 ℃×24 h),內(nèi)部中空格塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增強(qiáng)隔熱性能及保證爆破后瞬間解體。

安全泄壓隔熱模塊采用顆粒壓鑄整體成型,確保加熱爐在發(fā)生閃爆時(shí),安全泄壓隔熱模塊瞬間破碎成小塊及細(xì)小顆粒,防爆門能正常打開(kāi)保證加熱爐安全性。安全泄壓隔熱模塊超長(zhǎng)運(yùn)行使用不出現(xiàn)粉化,避免防爆門四周漏風(fēng)、超溫等影響加熱爐熱效率的情況出現(xiàn)。

4.2 新型節(jié)能看火門

節(jié)能型看火門鋼結(jié)構(gòu)外敷1 層新型輕質(zhì)耐磨澆筑耐火材料,新型輕質(zhì)耐磨澆筑耐火材料導(dǎo)熱系數(shù)<0.2 W/(m·k),有效隔離開(kāi)高溫區(qū)與鋼結(jié)構(gòu)熱傳導(dǎo)。

門蓋內(nèi)層采用納米材料作為內(nèi)層保溫,外層保溫為新型輕質(zhì)耐磨澆筑耐火材料。通過(guò)看火門楔形保溫與邊框的配合方式來(lái)達(dá)到密封空氣的目的,并且采用快壓閥做為門蓋的鎖緊裝置,操作便捷,鎖緊性能好。節(jié)能型看火門已經(jīng)成功進(jìn)行節(jié)能改造,減小了門蓋與底座之間的縫隙,避免了嚴(yán)重漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生,減小了煙氣氧含量,提高了加熱爐熱效率[13]。

新型節(jié)能看火門主要有4個(gè)特點(diǎn)。

(1)防止漏風(fēng)。阻止冷空氣由看火門縫隙進(jìn)入爐內(nèi),降低了加熱爐的氧含量,對(duì)提高加熱爐熱效率有很好效果;

(2)降低熱損??椿痖T表面及邊框爐壁的溫度可達(dá)到40 ℃,大幅減小散熱損耗;

(3)操作簡(jiǎn)便??椿痖T開(kāi)關(guān)動(dòng)作簡(jiǎn)單,門蓋關(guān)閉后用快壓閥鎖緊;

(4)使用期長(zhǎng)。門蓋內(nèi)采用新型輕質(zhì)耐磨襯里耐火材料,不易墜落及斷裂,且熱傳導(dǎo)率低。

4.3 彎頭箱門陶纖噴涂

此次改造采用1種新型彎頭箱,主要用于解決現(xiàn)有的管式加熱爐對(duì)流室彎頭箱采用陶瓷纖維作為彎頭密封件所存在的不能完全消除漏風(fēng)現(xiàn)象的問(wèn)題。設(shè)于彎頭箱內(nèi)部的彎頭密封件包括密封模塊和密封塊。每個(gè)密封模塊帶有1 個(gè)與彎頭的形狀相適應(yīng)、可以容納1個(gè)彎頭的腔體。每個(gè)彎頭上加戴1 個(gè)密封模塊,各密封模塊之間緊密貼合,并密封連接于管板上。

5 改造效果

為比較加熱爐改造前與改造后能效提升效果,該煉油廠對(duì)加熱爐相關(guān)工藝指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 加熱爐改造前與改造后工藝指標(biāo)對(duì)比

經(jīng)過(guò)加熱爐能效提升改造,綜合運(yùn)行熱效率為93.48%,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)限定值(≥87%),加熱爐運(yùn)行良好。

(1)排煙處氧含量從改造前10.31%降低到4.67%,排煙溫度從146.1 ℃降低到107.1 ℃,排煙熱損失從8.40%降低到4.21%;

(2)加熱爐平均外表面溫度從59.8 ℃降低到44.7 ℃,爐體散熱損失從4.04%降低到2.27%。

綜合考慮以上2方面原因,此次加熱爐綜合運(yùn)行熱效率比維修改造前提高了5.55%~6.55%,建議持續(xù)保持,確保加熱爐在該生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)的工況下運(yùn)行。

6 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)煉油廠常減壓蒸餾裝置常壓爐、減壓爐進(jìn)行一系列能效提升改造,有效提高了加熱爐熱效率,降低了排煙溫度和爐體表面溫度,達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果。

在空氣預(yù)熱器的選型過(guò)程中,煙氣側(cè)出口溫度控制在低于110 ℃,主要考慮煙氣中硫化氫對(duì)煙氣管道的露點(diǎn)腐蝕問(wèn)題。對(duì)于大型加熱爐系統(tǒng),可通過(guò)使用繞流子換熱器進(jìn)一步降低排煙溫度至90 ℃,煙氣側(cè)管道考慮內(nèi)襯玻璃鋼或其它材料解決露點(diǎn)腐蝕問(wèn)題,從而進(jìn)一步提高加熱爐效率。

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