馮 瑤,于 賓,李忠凱,翁 文,倪舒亞,楊艷濱
(南京巨龍鋼管有限公司,江蘇 南京 210061)
鋼管水壓試驗(yàn)機(jī)(簡稱水壓機(jī))是廣泛應(yīng)用于鋼管行業(yè)的大型自動(dòng)化檢測設(shè)備,靜水壓試驗(yàn)的目的是檢測鋼管管體密封性、檢驗(yàn)鋼管焊接質(zhì)量、消除鋼管殘余應(yīng)力[1-7]。3000 t 水壓機(jī)作為南京巨龍鋼管有限公司檢驗(yàn)螺旋縫埋弧焊管質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備之一,可根據(jù)API Spec 5L—2018《管線鋼管規(guī)范》、GB/T 9711—2017《石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管》等鋼管制造標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行鋼管靜水壓試驗(yàn),達(dá)到暴露鋼管隱性缺陷、釋放全管體殘余應(yīng)力的目的[8-14]。
3000 t 水壓機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要由以下四個(gè)部分組成:固定機(jī)架、拉力梁框架、托輥裝置和移動(dòng)機(jī)架。
圖1 3000 t 水壓機(jī)結(jié)構(gòu)示意
螺旋縫埋弧焊管靜水壓試驗(yàn)過程可概括為充水、加壓、穩(wěn)壓、泄壓四個(gè)步驟。待鋼管注滿水后采用增壓系統(tǒng)向鋼管內(nèi)加注高壓水,使鋼管內(nèi)部水壓值達(dá)到規(guī)定試驗(yàn)壓力值,隨后進(jìn)入穩(wěn)壓階段,穩(wěn)壓階段一般會(huì)維持10~15 s,穩(wěn)壓結(jié)束后水壓機(jī)控制系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)進(jìn)行泄壓操作。上述過程均需要圖1 所示水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架牢固鎖定,否則無法實(shí)現(xiàn)水壓機(jī)密封盤對(duì)鋼管管端的可靠密封。因此,水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)的使用狀態(tài)直接影響著鋼管水壓試驗(yàn)的完成效果。
水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架是通過插銷裝置實(shí)現(xiàn)鎖定定位的,如圖2 所示,該裝置安裝于移動(dòng)機(jī)架的背面(裝有密封盤的一側(cè)為移動(dòng)機(jī)架正面),背面結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖2 水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架插銷裝置示意
圖3 水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架背面結(jié)構(gòu)示意
由圖3 可以看出,移動(dòng)機(jī)架在如圖1 所示的機(jī)架驅(qū)動(dòng)油缸作用下,移動(dòng)至適合水壓試驗(yàn)管長位置后(如孔5 位置),位于移動(dòng)機(jī)架背面的上下兩套插銷裝置動(dòng)作,使上下兩套插銷裝置中的4 個(gè)銷軸分別插入上下拉力梁框架對(duì)應(yīng)插銷孔中(孔5),移動(dòng)機(jī)架可靠固定于拉力梁框架上,即借助拉力梁框架實(shí)現(xiàn)移動(dòng)機(jī)架的鎖定定位,同時(shí)通過安裝于移動(dòng)機(jī)架上的主平衡油缸來補(bǔ)償800 mm 左右的管長差異,待該類管長規(guī)格鋼管水壓試驗(yàn)結(jié)束后,4 個(gè)銷軸分別從拉力梁插銷孔(孔5)中拔出,繼續(xù)發(fā)揮移動(dòng)機(jī)架的移動(dòng)功能,為適應(yīng)其他規(guī)格水壓試驗(yàn)管長做準(zhǔn)備。這里值得注意的是:為了使直徑為190 mm 的銷軸能夠在水壓機(jī)框架結(jié)構(gòu)上的插銷孔順暢完成插拔動(dòng)作,位于水壓機(jī)框架結(jié)構(gòu)上的插銷孔采用的是直徑為200 mm 和直徑為190 mm 的圓孔結(jié)合體,插銷裝置需要插拔時(shí),銷軸從大孔側(cè)插入或拔出,移動(dòng)機(jī)架頂住鋼管端面試壓時(shí),銷軸移至小孔側(cè),在打壓過程中4 個(gè)銷軸需承受鋼管水壓試驗(yàn)過程產(chǎn)生的作用于移動(dòng)機(jī)架上的水平力。
截至目前,南京巨龍鋼管有限公司水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)已服役10 余年,自2021 年初開始,該部位在運(yùn)行過程中極易發(fā)生卡滯現(xiàn)象,嚴(yán)重影響水壓機(jī)過管效率,據(jù)統(tǒng)計(jì)2021 年水壓機(jī)總故障時(shí)間為1986 min,其中移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)故障時(shí)間為1205 min,占水壓機(jī)總故障時(shí)間的60.7%,因此消除移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)故障是有效降低水壓機(jī)故障率的關(guān)鍵。
經(jīng)分析,導(dǎo)致水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)卡滯故障頻發(fā)的主要原因如下:
(1) 構(gòu)成移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)的核心部件——插銷裝置在長期使用中已出現(xiàn)較大磨損量(圖2 所示銷軸與導(dǎo)向座間的磨損以及推桿與油缸連接件間的磨損);
(2) 上述磨損量的出現(xiàn)使插銷裝置運(yùn)行平穩(wěn)性變差,難以保證驅(qū)動(dòng)油缸的驅(qū)動(dòng)軌跡與銷軸運(yùn)行軌跡始終平行,從而使油缸桿受到偏離運(yùn)行軌跡方向上的非正常外力,該外力直接造成插銷動(dòng)作不暢,甚至發(fā)生卡滯;
(3) 另外,發(fā)生卡滯時(shí),維修人員往往采用提高液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的工作壓力進(jìn)行解決,但較高的工作壓力又會(huì)導(dǎo)致圖2 所示插銷裝置中驅(qū)動(dòng)油缸的油缸桿(直徑為45 mm)發(fā)生變形,變形的油缸桿又會(huì)引發(fā)油缸密封件損壞,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)泄,液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)無法正常建立工作壓力,此時(shí)出現(xiàn)的移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)卡滯故障僅能通過更換油缸密封件、重新建立系統(tǒng)壓力予以消除,但僅僅依靠更換油缸密封件是無法從根本上消除卡滯故障的,只能短時(shí)間恢復(fù)水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架的鎖定定位功能。
通過分析故障原因可知,導(dǎo)致水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)卡滯故障頻發(fā)的根本原因在于該部位機(jī)械結(jié)構(gòu)的磨損量已累積超過允許磨損量,經(jīng)測繪圖2所示驅(qū)動(dòng)油缸與推桿間的銷軸連接處,其最大磨損量為5.2 mm,超出允許磨損量3.2 mm,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)油缸的推力無法通過推桿水平傳遞至銷軸,最終使銷軸在導(dǎo)向座中頻頻發(fā)生卡滯。因此減少或者消除磨損量是有效解決該部位卡滯故障的關(guān)鍵,但倘若只是選擇對(duì)該部位機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新加工制作與裝配,并不能有效提升水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)的使用壽命,僅是簡單的以新?lián)Q舊,不久后還會(huì)面臨相同的故障問題,沒有任何技術(shù)性能方面的提升。拋開“以新?lián)Q舊”這種簡單的維修模式,要想減少或者消除磨損量,可以通過省去產(chǎn)生磨損的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn),于是根據(jù)水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)的工作原理及原插銷裝置支架7(圖2 所示)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了圖4 所示的集成式液壓缸裝置。該集成式液壓缸裝置與移動(dòng)機(jī)架的連接方式與原插銷裝置與移動(dòng)機(jī)架的連接方式相同,通過圖4 所示的油缸連接支架3 與移動(dòng)機(jī)架實(shí)現(xiàn)連接,油缸支架3 的連接尺寸與原插銷裝置中的支架7(圖2 所示)完全一致。該集成式液壓缸裝置除具備圖2 所示插銷裝置中兩個(gè)驅(qū)動(dòng)油缸和的功能外,還簡化了原插銷裝置的結(jié)構(gòu)。集成式液壓缸裝置與移動(dòng)機(jī)架背面連接結(jié)構(gòu)如圖5 所示。
圖4 集成式液壓缸裝置
圖5 集成式液壓缸裝置與移動(dòng)機(jī)架背面連接結(jié)構(gòu)示意
改進(jìn)后的機(jī)械結(jié)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定定位功能方面具備以下優(yōu)點(diǎn):
(1) 在圖2 所示銷軸與導(dǎo)向座保留不變的前提下,采用集成式液壓缸裝置取代原插銷裝置后,原插銷裝置后中的推桿機(jī)構(gòu)被簡化,即圖2 所示推桿及其相關(guān)連接件被省去,消除了該處產(chǎn)生磨損量的可能性,使易產(chǎn)生磨損量的部位由原來的2 個(gè)減少為1 個(gè);
(2) 采用集成式液壓缸裝置取代原插銷裝置后,驅(qū)動(dòng)油缸的油缸桿與銷軸之間實(shí)現(xiàn)了直連(由于水壓試驗(yàn)過程銷軸受力不會(huì)傳遞到集成式液壓缸裝置的活塞桿上,所以銷軸與活塞桿采用了最簡單的剛性連接結(jié)構(gòu)),銷軸所受驅(qū)動(dòng)力的方向基本與導(dǎo)向座所導(dǎo)方向共線,受力方向與運(yùn)動(dòng)方向難以產(chǎn)生夾角,自然消除了銷軸因受其他方向外力而造成的卡滯現(xiàn)象。而在原插銷結(jié)構(gòu)中油缸桿通過推桿與銷軸連接,一旦推桿機(jī)構(gòu)出現(xiàn)磨損晃動(dòng),銷軸極易在其他方向的外力下發(fā)生卡滯。因此,改進(jìn)后的水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定結(jié)構(gòu)更加簡化,動(dòng)作更加平穩(wěn),故障率自然得到了有效控制。
水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)液壓控制系統(tǒng)原理如圖6 所示。
圖6 水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)液壓控制系統(tǒng)原理
由圖6(a)可知,原水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)中的4 個(gè)插銷油缸由同一個(gè)電磁換向閥6 控制。該控制方式的缺點(diǎn)是:當(dāng)4 個(gè)插銷油缸中的任意一個(gè)發(fā)生內(nèi)泄,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)液壓系統(tǒng)無法正常建立壓力,其余3 個(gè)插銷油缸也會(huì)因此無法正常動(dòng)作。該控制方式也不利于快速、準(zhǔn)確地找到發(fā)生內(nèi)泄的油缸。
為實(shí)現(xiàn)發(fā)生油缸內(nèi)泄故障時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確找出內(nèi)泄油缸,在改進(jìn)移動(dòng)機(jī)架鎖定機(jī)構(gòu)機(jī)械結(jié)構(gòu)的同時(shí),對(duì)相應(yīng)的液壓控制系統(tǒng)也進(jìn)行了適當(dāng)優(yōu)化,即在原來的基礎(chǔ)上增加一組電磁換向閥組,分別對(duì)上下兩個(gè)集成式液壓缸裝置進(jìn)行控制,但在實(shí)際操作中,這兩組電磁換向閥仍靠原來的操作按鈕控制通電與斷電,優(yōu)化后的液壓控制系統(tǒng)原理如圖6(b)所示。由圖6(b)可知,上下兩個(gè)集成式液壓缸裝置分別靠兩個(gè)電磁換向閥控制后,當(dāng)其中一個(gè)集成式液壓缸裝置發(fā)生內(nèi)泄,就可以根據(jù)動(dòng)作執(zhí)行情況迅速找出內(nèi)泄油缸,可大大縮短故障判斷時(shí)間。
改進(jìn)后的水壓機(jī)移動(dòng)機(jī)架鎖定系統(tǒng),使用效果突出,成功解決了生產(chǎn)中的實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)了全年鋼管靜水壓試驗(yàn)過程環(huán)節(jié)零故障,有效提升了水壓機(jī)全年運(yùn)轉(zhuǎn)效率,與此同時(shí)也大大降低了維修人員的檢維修作業(yè)強(qiáng)度與水壓機(jī)設(shè)備的全年維修成本。