岑儼君
(廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510030)
漿染是現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。漿染廢水具有廢水量大、有機(jī)物濃度高、pH值及溫度較高、成分復(fù)雜等特點(diǎn),是工業(yè)廢水治理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
廣東某印染基地配備污水處理廠(chǎng),總處理規(guī)模為6萬(wàn)噸/天,但隨著周邊企業(yè)(大多是牛仔布生產(chǎn)企業(yè))的增多及產(chǎn)品調(diào)整,所排放的廢水含高濃度的有機(jī)物、鹽分及硫化物,使得進(jìn)入污水處理廠(chǎng)的污水濃度增高,原污水處理系統(tǒng)負(fù)荷提高,超過(guò)原系統(tǒng)設(shè)計(jì)范圍,處理能力無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)需求。
為此,印染基地亟需新建一套針對(duì)高濃度廢水進(jìn)行單獨(dú)處理的污水處理系統(tǒng),污水處理后達(dá)到相關(guān)規(guī)定,再排入基地現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理,從而降低基地原污水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,提高處理效率。
該印染基地廢水量大,且大部分企業(yè)采用改性淀粉漿料,少量采用聚乙烯醇(PVA),廢水有機(jī)物濃度高,可生化性好,適合采用生化處理工藝。廢水pH值和溫度較高,影響后續(xù)生化效果,所以生化前需要進(jìn)行酸堿中和冷卻降溫預(yù)處理。漿染過(guò)程采用硫化染料,廢水中硫化物濃度較高,對(duì)硝化反應(yīng)有一定的抑制作用[1],在生物處理預(yù)處理階段需進(jìn)行硫化物的去除。廢水中含有部分難降解有機(jī)物,需通過(guò)合理的厭氧水解處理,進(jìn)一步提升廢水可生化性。廢水中硫化物濃度高,硫化物在厭氧產(chǎn)甲烷階段會(huì)對(duì)產(chǎn)甲烷菌進(jìn)行抑制,因此需要慎重選擇厭氧工藝。
該漿染廢水設(shè)計(jì)處理量為15 000 m3/d,本項(xiàng)目將對(duì)高濃度的漿染廢水進(jìn)行單獨(dú)處理,在其達(dá)到相關(guān)要求的標(biāo)準(zhǔn)后排入工業(yè)園現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)。本項(xiàng)目處理后的廢水CODCr、pH值、SS及TP需達(dá)到當(dāng)?shù)匾笈欧畔拗担珺OD5及硫化物需達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限制》(DB 44/26-2001)[2]中第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)詳見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
根據(jù)廢水特性,結(jié)合相關(guān)工程案例,確定本項(xiàng)目處理工藝采用“物化+生物組合工藝”,具體工藝流程見(jiàn)圖1,表2。
圖1 工藝流程圖
表2 各階段主要污染物處理效率預(yù)測(cè)
2.1.1 格柵
廢水中含有細(xì)小纖維、毛屑等雜物,雜物進(jìn)入后續(xù)處理階段將影響后續(xù)設(shè)備的運(yùn)行,本項(xiàng)目設(shè)置格柵去除污水中的雜物,保護(hù)后續(xù)設(shè)備不被雜物損壞。廢水經(jīng)格柵機(jī)后自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d
(2)主要工程內(nèi)容
2.1.2 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池雖不具水處理功能,但其對(duì)處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行具有非常重要的作用。本項(xiàng)目水質(zhì)、水量波動(dòng)較大,需通過(guò)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量、均衡水質(zhì),避免因水質(zhì)、水量波動(dòng)而對(duì)水處理系統(tǒng)造成影響[3]。
另外,本項(xiàng)目漿染廢水進(jìn)水最高溫度達(dá)50 ℃,因此設(shè)置冷卻塔對(duì)調(diào)節(jié)池提升廢水進(jìn)行降溫處理,將廢水降溫至10~12 ℃,以利于后續(xù)生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),由于進(jìn)水偏堿性,需通過(guò)加酸進(jìn)行pH值的調(diào)節(jié)。
本項(xiàng)目進(jìn)水有機(jī)物、懸浮物濃度較高,因此在調(diào)節(jié)池底部設(shè)置穿孔曝氣裝置,以防沉積。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;水力停留時(shí)間:6 h;池容:3 750 m3;有效水深:5.5 m。
(2)主要工程內(nèi)容
提升泵選用臥式離心泵,共設(shè)4臺(tái)水泵(3用1備)。水泵規(guī)格為流量:210 m3/h。設(shè)4臺(tái)潛水?dāng)嚢杵?,設(shè)2臺(tái)板式冷卻塔,規(guī)格為流量:315 m3/h;溫降為10~12 ℃。
2.1.3 除硫沉淀池、氧化池
廢水進(jìn)入除硫沉淀池,通過(guò)投加硫酸亞鐵粉去除廢水中的硫化物。生成沉淀物進(jìn)入污泥池,上清液進(jìn)入后續(xù)處理單元。
廢水進(jìn)入氧化池,通過(guò)鼓風(fēng)曝氣進(jìn)一步去除硫化物及部分有機(jī)物。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
①除硫沉淀池:設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;沉淀池表面負(fù)荷:0.70 m3/(m2·h)。
②氧化池:設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;曝氣池停留時(shí)間:2 h;池容:1 250 m3。
(2)主要工程內(nèi)容
①除硫沉淀池設(shè)2臺(tái)攪拌器,2臺(tái)排泥泵(1用1備,規(guī)格為流量:10 m3/h),并配備行車(chē)式刮吸泥機(jī)。
②氧化池配套設(shè)置2 臺(tái)羅茨鼓風(fēng)機(jī),規(guī)格為流量:22 m3/min;壓力:0.05 MPa。氧化池內(nèi)配備盤(pán)式微孔曝氣器,規(guī)格為3.5 m3/(h·個(gè))。
2.1.4 混凝沉淀池
混凝沉淀池的目的是去除污水處理廠(chǎng)進(jìn)水中易沉淀的固體顆粒和懸浮物質(zhì),從而降低后續(xù)生化處理單元的懸浮固體和有機(jī)污染物負(fù)荷[4]。當(dāng)污水進(jìn)入混凝沉淀池后流速迅速減少至0.02 m/s以下,從而極大地減小了水流夾帶懸浮物的能力,通過(guò)投加混凝劑,使懸浮物在重力作用下沉淀成為污泥,而相對(duì)密度小于1的細(xì)小漂浮物則浮至水面形成浮渣而除去。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;沉淀池表面負(fù)荷:0.70 m3/(m2·h)。
(2)主要工程內(nèi)容
混凝沉淀池設(shè)2臺(tái)絮凝攪拌器,混凝沉淀池設(shè)2臺(tái)排泥泵(1用1備,規(guī)格為流量:100 m3/h),并配備行車(chē)式刮吸泥機(jī)。
2.2.1 水解酸化池
廢水中含有難以降解的大分子有機(jī)物,本項(xiàng)目采用水解酸化池,使污水中難以降解的大分子有機(jī)物在水解與產(chǎn)酸階段,分解為較容易降解的小分子有機(jī)物,從而有效提高污水的可生化性[5]。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;水力負(fù)荷:0.4 m3/(m2·h);停留時(shí)間:15.8 h;池容:9 860 m3;有效水深:6.5 m。
(2)主要工程內(nèi)容
水解酸化池內(nèi)共設(shè)置8臺(tái)潛水推流器,規(guī)格為槳葉直徑:2 600 mm;轉(zhuǎn)速:76 rpm。
2.2.2 水解沉淀池
在水解酸化反應(yīng)過(guò)程中,反應(yīng)器內(nèi)部的填料上附著的污泥會(huì)剝落,該部分污泥在水解沉淀池中沉降,并排放至污泥泵站,上清液進(jìn)入后續(xù)處理單元。回流污泥根據(jù)運(yùn)行情況控制流量進(jìn)入水解酸化池。
由于本項(xiàng)目廢水有機(jī)物濃度高,池子面積大,水解工藝的停留時(shí)間長(zhǎng),如采用脈沖布水方式較難實(shí)現(xiàn)均勻布水,強(qiáng)度難以保證。因此,經(jīng)比選后確定采用推流式混合的溝型。溝型池體結(jié)合了推流和完全混合兩種流態(tài),減少短流,使進(jìn)水被數(shù)十倍甚至數(shù)百倍的循環(huán)水所稀釋?zhuān)瑥亩岣吡讼到y(tǒng)的緩沖能力,并使污染底物與微生物充分接觸,提高效率。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
①沉淀池:表面負(fù)荷:1.0 m3/(m2·h)。
②污泥泵站:設(shè)計(jì)流量:625 m3/h;最大回流比:100%;干污泥產(chǎn)量:5 tDS/d。
(2)主要工程內(nèi)容
①沉淀池:共設(shè)2座水解沉淀池,每座配備一臺(tái)行車(chē)式刮吸泥機(jī)。
②污泥泵站:污泥回流泵設(shè)置3臺(tái)(2用1備),單泵規(guī)格為流量:313 m3/h。剩余污泥泵設(shè)置2臺(tái)(1用1備),單泵規(guī)格為流量:60 m3/h。
2.2.3 好氧處理單元(好氧池)
廢水經(jīng)厭氧水解后進(jìn)入好氧池,廢水在好氧池中,通過(guò)鼓風(fēng)曝氣去除絕大部分有機(jī)物,出水混合液經(jīng)中間提升泵站進(jìn)入二次沉淀池,在二沉池實(shí)現(xiàn)泥水分離。底部沉泥進(jìn)入污泥泵房,上清液進(jìn)入后續(xù)處理單元?;亓魑勰喔鶕?jù)運(yùn)行情況控制流量進(jìn)入好氧池,剩余污泥脫水處理,清液進(jìn)入后續(xù)處理單元。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
①好氧池:設(shè)計(jì)流量:15 000 m3/d;有效容積:13 156 m3;有效水深:5.75 m;停留時(shí)間:21 h;鼓風(fēng)曝氣量:312.5 m3/min;水氣比:1:30;污泥濃度:4.0 g/L。
②二沉池:表面負(fù)荷:0.8 m3/(m2·h)。
③污泥泵站:設(shè)計(jì)流量:625 m3/h;最大回流比:100%;干污泥產(chǎn)量:10 tDS/d。
(2)主要工程內(nèi)容
①好氧池:好氧池I~I(xiàn)I內(nèi)共設(shè)置6臺(tái)潛水推流器,規(guī)格為槳葉直徑:2 300 mm;轉(zhuǎn)速:46 rpm。好氧池內(nèi)配備盤(pán)式微孔曝氣器,規(guī)格為5 m3/(h·個(gè))。
②二沉池:采用輻流式沉淀池,周邊進(jìn)水,周邊出水,共2座,每座池規(guī)格為內(nèi)徑:22 m。沉淀池出水采用環(huán)形集水槽,每座沉淀池內(nèi)配備一臺(tái)中心傳動(dòng)刮吸泥機(jī)。
③污泥泵站:污泥回流泵設(shè)置3臺(tái)(2用1備),單泵規(guī)格為流量:313 m3/h。剩余污泥泵設(shè)置2臺(tái)(1用1備),單泵規(guī)格為流量:125 m3/h。
④中間提升泵站:提升泵選用潛污泵,共設(shè)4臺(tái)水泵(3用1備)。水泵規(guī)格為流量:210 m3/h。
結(jié)合上述厭氧、好氧處理工藝,從排放標(biāo)準(zhǔn)、占地、投資、運(yùn)營(yíng)成本等方面考慮,本項(xiàng)目選用高效沉淀池工藝作為深度處理工藝。高效沉淀池可通過(guò)投加PAM、PAC混凝劑,使剩余難降解有機(jī)物、懸浮物、總磷等污染物沉淀并去除,進(jìn)一步凈化水質(zhì)[6]。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)流量:625 m3/h;表面負(fù)荷:6.25 m3/(m2·h);有效水深:6 m。
(2)主要工程內(nèi)容
共設(shè)4臺(tái)攪拌器,其中2臺(tái)規(guī)格為轉(zhuǎn)速:200 rpm,另外2臺(tái)規(guī)格為轉(zhuǎn)速:400 rpm。
沉淀池內(nèi)設(shè)中心傳動(dòng)刮吸泥機(jī),配套設(shè)置2臺(tái)排泥泵(1用1備),規(guī)格為流量:15 m3/h。
通過(guò)添加污泥藥劑對(duì)污泥進(jìn)行濃縮、調(diào)理,經(jīng)過(guò)隔膜板框壓濾機(jī)壓榨脫水,使脫水后的泥餅含水率降至60%。
(1)設(shè)計(jì)工藝參數(shù)
設(shè)計(jì)污泥處理量:47.5 tDS/d,118.75 t/d(含水率為60%)。
(2)主要工程內(nèi)容
①污泥濃縮池
2座污泥濃縮池,規(guī)格為池內(nèi)徑:22 m,濃縮池內(nèi)設(shè)中心傳動(dòng)濃縮機(jī)。
②污泥調(diào)理池
2座污泥調(diào)理池,每座調(diào)理池內(nèi)設(shè)2臺(tái)攪拌器,規(guī)格為轉(zhuǎn)速:30 rpm;電機(jī)功率:2.2 kw。
③污泥脫水機(jī)房
廂式隔膜壓濾機(jī)4臺(tái),單臺(tái)過(guò)濾面積:400 m2。配套輔助設(shè)備包括:翻板系統(tǒng)、藥劑制備投加系統(tǒng)、高低壓泵、壓榨泵、濾布洗滌泵、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐、冷干機(jī)、過(guò)濾器、壓力變送器和流量計(jì)等。
本項(xiàng)目運(yùn)行成本主要包括人工成本、藥劑消耗量、電費(fèi)、水費(fèi)、污泥外運(yùn)處置費(fèi)及日常維修費(fèi)。全年運(yùn)行費(fèi)用為5 486.47萬(wàn)元,折合單位水處理運(yùn)行成本為10.02元/噸。
本文通過(guò)分析某印染基地產(chǎn)生的漿染廢水水質(zhì)特點(diǎn),采用先物化處理,去除硫化物及其他部分污染物,為后續(xù)生化反應(yīng)提供有利條件;然后通過(guò)生化處理,有效降解有機(jī)物;最后采用高效沉淀池處理磷及其他污染物,保證水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。污水處理后CODCr削減約91.7%,BOD5削減約90%,硫化物削減約99.8%,TP削減約70%,滿(mǎn)足當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn),有效解決了原處理系統(tǒng)超負(fù)荷的問(wèn)題。本項(xiàng)目對(duì)類(lèi)似工程的分析和設(shè)計(jì)具有一定的參考價(jià)值。