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生產(chǎn)廢水回用干法乙炔發(fā)生裝置研究與實踐

2023-10-25 07:05:22曹國玉劉建樓
中國氯堿 2023年9期
關鍵詞:堵塞物生產(chǎn)廢水碳酸

曹國玉,劉建樓

(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)

1 項目背景

2020 年7 月,陜西北元化工集團有限公司母液水深度處理裝置投運后, 乙炔發(fā)生裝置用水出現(xiàn)短缺(原用水為母液水),安排生產(chǎn)廢水回用乙炔干法發(fā)生裝置。 12月6 日,部分干法乙炔裝置發(fā)生器注水流量出現(xiàn)波動,影響生產(chǎn)穩(wěn)定運行,安排清理注水管道過濾器。 12 月7 日下午,安排清理供水總管過濾器及部分發(fā)生器注水噴頭, 拆開總管過濾器后外壁有呈片狀的堵塞物和泥沙, 注水過濾器有雜物和泥沙,噴頭內有泥沙、鈣垢和黏泥物,影響發(fā)生器安全穩(wěn)定運行, 生產(chǎn)廢水回用量由80 t/h 降至30 t/h,維持運行。

2 廢水再利用流程

北元化工綜合污水處理站位于熱電分公司廠區(qū)西北角, 包括生產(chǎn)廢水處理和生活污水處理系統(tǒng),建有約10 000 m3的生產(chǎn)事故水池,總占地面積約7 300 m2,生產(chǎn)廢水主要來源于公司各循環(huán)水站反洗置換排水及各裝置排污水, 水質指標鈣、 鎂硬度較高,常規(guī)檢測項目有電導率、氯離子、pH 值、COD、濁度和游離氯。 生產(chǎn)廢水主要采用“酸堿中和+混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化”簡單處理工藝,去除氨氮和有機物, 經(jīng)過2 臺多介質過濾器過濾后進入超濾產(chǎn)水池,通過變頻泵輸送至干法乙炔發(fā)生裝置使用。為解決廢水結垢堵塞的問題, 經(jīng)研究在接觸氧化池投加硫酸調節(jié)pH 值, 減少碳酸氫鈣在用戶側因受到高溫而形成結垢物,影響發(fā)生器穩(wěn)定運行。

3 廢水回用及供水指標

生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后,對廢水進行化驗,各項指標均符合回用要求,見表1。

表1 廢水回用檢測值

4 結垢物實驗分析

2021 年1-4 月, 生產(chǎn)技術部先后組織科技研發(fā)中心、 化工分公司和熱電分公司相關人員就化工分公司二期干法發(fā)生器噴頭、 過濾器堵塞的問題多次召開專題討論會和現(xiàn)場調研會, 發(fā)生器維護保養(yǎng)時將結垢物取下化驗分析, 確定結垢物及黏泥物的組分,化驗分析記錄為(1)取注水管道過濾器和注水噴頭堵塞物進行分析, 主要成分為鍋爐水垢、水膩子、纖維素、漂白劑、CaCO3、滌綸。 (2)用18%鹽酸和98%硫酸溶解注水管道過濾器和注水噴頭堵塞物,產(chǎn)生大量氣泡,堵塞物明顯變少,說明堵塞物成分大部分為碳酸鈣。 (3)用次氯酸鈉溶解注水管道過濾器和注水噴頭堵塞物, 堵塞物明顯變少和變白,同時有白色絲狀物質出現(xiàn);用電爐煅燒堵塞物,堵塞物重量明顯變輕,有毛發(fā)燒焦味道。說明堵塞物中有有機物成分。(4)發(fā)生緩沖水罐底部和放凈處沉淀物較多,注水泵輸送過程中容易堵塞濾網(wǎng)和噴頭。

原因初步分析,生產(chǎn)廢水主要為循環(huán)水反洗水,鈣、鎂硬度較高,堿度也相對高,在管道內容易沉積形成碳酸鈣沉淀物,尤其在發(fā)生器注水噴頭處,因溫度相對高,極易結垢。 熱電供化工水管道內有泥沙、鐵銹,發(fā)生緩沖水罐罐底含有泥沙及雜質,廢水中含有微生物。

5 機理研究

根據(jù)現(xiàn)場情況,并通過查閱資料得出,一是廢水的pH 較低時碳酸鈣不易產(chǎn)生沉淀。 pH 值對碳酸鹽的溶解度影響很大, 降低pH 值會增加它們的溶解度。二是溫度是影響碳酸鈣沉淀另一重要因素,絕大部分鹽類在水中的溶解度是隨溫度升高而增大。 但碳酸鈣在溫度升高時溶解度反而下降, 即水溫升高時會沉淀更多的碳酸鈣。 pH 值、溫度和CO2分壓對碳酸鈣溶解沉淀有一定的控制作用。

碳酸鈣在水中的溶解度很低。 碳酸鈣是由水中的鈣離子與碳酸根或碳酸氫根離子結合生成的。 反應式如下:

5.1 二氧化碳的影響

CO2溶解在水中時,生成碳酸,其電離反應式如下:

在一定的pH 值下, 只有很少的碳酸氫根電離成氫離子和碳酸根離子,見圖1,當水的pH≤4.3(甲基橙變色點)時,水中碳酸化合物基本上都是CO2;當pH≤8.3(酚酞變色點)時,98%以上的碳酸化合物都轉化為;當pH≥8.3 時,和同時存在;當pH≥10 以后,迅速減少。

圖1 水中三種碳酸的比例變化曲線

5.2 pH 值的影響

5.3 溫度的影響

溫度是影響碳酸鈣沉淀另一重要因素, 絕大部分鹽類在水中的溶解度是隨溫度升高而增大。 但碳酸鈣具有反常的溶解度, 在溫度升高時溶解度反而下降,即水溫升高時會沉淀更多的碳酸鈣。

5.4 總壓力的影響

當壓力增大有利于碳酸鈣的溶解, 而當壓力減小時會促進碳酸鈣沉淀。 對于氣、液兩相系統(tǒng),首先總壓力增加,二氧化碳分壓增大,碳酸鈣的溶解度隨之增大;其次從熱力學角度看,壓力增加也會使碳酸鈣的溶解度增加, 其機理與后面討論的壓力對硫酸鈣溶解度的影響類似。對于只有水的單相系統(tǒng),只能從熱力學的觀點考慮, 壓力增加會使碳酸鈣的溶解度增大。

5.5 水中所溶鹽類的影響

水中含鹽量增加時碳酸鈣的溶解度也增加,例如將20 000 mg/L 的氯化鈉加入蒸餾水中,碳酸鈣的溶解度從100 mg/L 增加到250 mg/L。 水中溶解的固體總量越高(不包括鈣離子和碳酸根離子),碳酸鈣在水中的溶解度就越大。 這可以解釋為溶解的鹽效應,當含鹽量增加時,相應提高了水中的離子濃度,由于離子間的相互靜電作用, 使成垢離子的活動性減弱,降低了結垢速度。

總體來說, 溫度升高,CO2分壓減小,pH 值增加,含鹽量減小,總壓力減小都會使碳酸鈣的沉淀增加。

6 采取措施

結合以上機理分析,圍繞發(fā)生器噴頭、過濾器堵塞物、 生產(chǎn)廢水水質及過程管理進行討論分析并制定臨時處置措施。 (1)通過優(yōu)化調整生產(chǎn)廢水pH值,由原來6~9 調整至7.0~7.5,減少碳酸氫鈣的溶解度,緩解廢水結垢的傾向。 (2)制定過濾器和噴頭清理頻次,同時通過尋找技術廠家,對噴頭進行特殊防粘附處理,并進行試驗。 (3)優(yōu)化調整污水系統(tǒng)投加PAM 量及供水氯離子指標。 (4)論證通過鈉床來解決廢水鈣、鎂硬度的經(jīng)濟性和可行性,協(xié)同研發(fā)中心研究石灰軟化法處理方案。 pH 值由8.3~8.9 調至7.0~7.5 時,pH 調整后運行效果良好,結垢問題基本解決,2021 年4 月份,公司生產(chǎn)廢水實現(xiàn)“零排放”。存在的問題是投加鹽酸后廢水系統(tǒng)氯離子含量升高,隨著生產(chǎn)廢水回用量的提高,造成電石渣氯離子指標超標,影響水泥生產(chǎn)工藝運行,主要原因是水與電石反應后產(chǎn)生電石渣,主要成分為氫氧化鈣,作為水泥生產(chǎn)的一種原料。 鑒于以上情況,5 月,生產(chǎn)技術部編寫并下發(fā)《關于降低生產(chǎn)廢水氯離子分步實施方案的通知》,根據(jù)pH 值對碳酸鈣溶解度的影響來分析, 將pH 值7.0~7.5 優(yōu)化調整至7.5~8.3 觀察運行30 天, 提高pH 值控制目的是減少鹽酸量的投加,進一步降低電石渣氯離子含量,通過實驗,效果不是很明顯。為了徹底解決廢水中氯離子含量高的問題, 采用98%硫酸將供化工生產(chǎn)廢水pH 控制在7.0~7.5 運行, 廢水氯離子含量由193 mg/L 降至98 mg/L,電石渣氯離子含量最高為230 mg/L(指標為≤300 mg/L)左右,效果比較明顯。

結合經(jīng)濟性和可行性分析,采用酸調整廢水pH值最經(jīng)濟最有效的途徑,通過近半年的測試和調整,基本解決了廢水結垢、堵塞的問題,生產(chǎn)廢水回用量由30 t/h 提至150 t/h。同時,根據(jù)半年的測試及化驗室實驗結果, 論證了在化工分公司二期乙炔清凈廠房增加自動pH 檢測和硫酸投加的可行性, 組織相關人員進行研討、編制《生產(chǎn)廢水加濃硫酸技術改造方案》,方案的實施,進一步保障了生產(chǎn)廢水穩(wěn)定回用,該項目由化工分公司組織實施,項目涉及到的設備及材料報計劃采購中。

7 月份,針對錦源化工生產(chǎn)廢水無法外排,制約生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行的現(xiàn)狀, 生產(chǎn)技術部組織開展針對再生廢水回用召開專題討論會并編寫下發(fā)了《關于錦源化工有限公司生產(chǎn)廢水回用系統(tǒng)的試行方案》,根據(jù)污水水質差異、用水水質的不同特點,遵循“分類收集、分質處理、分項回收”的原則,實現(xiàn)了再生廢水回用化工鹽井注井,1#-4# 循環(huán)水置換反洗水回用乙炔發(fā)生裝置, 脫硫廢水回用熱電分公司脫硫灰拌合,緩解了廢水無法外排的局面。

7 改造方案

采用硫酸調整廢水pH 時, 由于加酸位置不同導致廢水加酸量不同,由于水中存在大量碳酸根離子,氫離子與碳酸根反應生成碳酸氫根,碳酸氫鈣溶于水,導致在斜板沉淀池碳酸根無法沉降,以碳酸氫根形式進入后續(xù)處理系統(tǒng)。 碳酸根在接觸氧化池進行水解產(chǎn)生大量氫氧根,水中pH 上升。水解反應如下:

加酸位置調整至曝氣池后, 水中碳酸根離子與鈣離子反應生成碳酸鈣沉淀, 加PAC、PAM 后經(jīng)斜板沉淀池沉降去除,水解酸化池加酸后,水中未沉降的碳酸根離子與硫酸反應生成碳酸氫根, 少量碳酸氫根水解生成碳酸和氫氧根離子, 水中pH 上漲幅度較小,加酸量明顯下降。

因廢水需要硫酸進行調節(jié)處理,而生產(chǎn)廢水處理裝置未設置硫酸儲存裝置,實際運行過程中加酸操作比較困難,運輸也不方便,存在硫酸燒傷的風險, 同時冬季運行過程中容易結晶導致無法運行,基于此,將加酸裝置論證分析改至乙炔發(fā)生清凈廠房,利用現(xiàn)有的硫酸儲罐且在廠房內,冬季能更好地管理。

(1)濃硫酸儲存設施利舊(乙炔干法裝置清凈廠房一樓硫酸緩沖罐)。

(2)在硫酸緩沖罐旁新增1 臺自動調節(jié)計量泵,將硫酸緩沖罐放凈增加三通作為泵的進, 泵出口電磁流量計,泵進出口管線采用DN25 的無縫鋼管。

(3)在清凈廠房西側(沿硫酸緩沖罐西側方向)2.2 m 處, 將熱電廢水埋地管線由地下改為地上,并增設管道混合器,管道混合器前設置止逆閥、電磁流量計和閘閥, 在進入發(fā)生緩沖水罐前增加在線pH值分析儀。

(4)根據(jù)pH 值在線數(shù)據(jù)自動調整計量泵硫酸流量,實現(xiàn)熱電廢水pH 值穩(wěn)定控制,同時對熱電廢水和計量泵設置回路控制, 當熱電廢水流量低于設定值時聯(lián)鎖停計量泵(根據(jù)回用水的流量設定)。

8 運行效果

(1)酸調節(jié)廢水pH 值后,過濾器結垢堵塞情況見圖2。

圖2 廢水用硫酸調節(jié)pH后過濾器使用情況

(2)pH 調節(jié)由鹽酸改為硫酸時廢水氯離子含量情況(見圖3)

圖3 用鹽酸和硫酸調節(jié)pH氯離子含量

(3)項目實施后,熱電廢水pH 值穩(wěn)定至7.0~7.5,改善了發(fā)生注水管線、流量計和噴頭結垢堵塞現(xiàn)象,降低了崗位人員清理頻次,減少了發(fā)生器因噴頭堵塞置換次數(shù),保障了系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。DCS可以遠程控制用水流量, 廢水回用量能夠維持在150 t/h 運行。

9 取得效益

通過以上措施的實施,生產(chǎn)廢水實現(xiàn)回用生產(chǎn)裝置,同時錦源化工循環(huán)水置換反洗水、樹脂再生中和水和脫硫廢水也實現(xiàn)循環(huán)再利用,解決了錦源化工生產(chǎn)廢水無法回收利用的現(xiàn)狀。 采用酸調整廢水pH 值是最經(jīng)濟也是最有效的途徑, 通過測試和調整,基本解決了廢水結垢、堵塞的問題,生產(chǎn)廢水回用量由30 t/h 提至150 t/h 并穩(wěn)定運行,年運行按照8 000 h 計,每噸水按照3.5 元計算,全年創(chuàng)造經(jīng)濟效益約420 萬元,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

10 結語

該項疑難問題已攻克,基本達到預期效果,實現(xiàn)了廢水有效再利用, 但發(fā)生器注水過濾器和噴頭仍有黏泥物堵塞,需要定期清理,從長遠角度來考慮,建議在生產(chǎn)廢水處理增加除鈣、鎂離子的相關設施,降低廢水中的總硬度,廢水中鈣鎂硬度降低后,無需投加酸調節(jié)pH 值, 只需投加少量次氯酸鈉進行殺菌滅藻,減少黏泥物的生成,處理后的水除回用于發(fā)生裝置外,也可用于循環(huán)水系統(tǒng)補水,進一步提高生產(chǎn)廢水重復利用率,持續(xù)推進綠色工廠建設,最終實現(xiàn)廢水“零排放”目標。

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