王峰 戰(zhàn)友亮 鄧魯寧 王佳寧 趙娜
(1.中國石油大港石化公司第三聯(lián)合車間;2.中國石油大港油田公司井下作業(yè)公司;3.中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司井下技術(shù)服務(wù)分公司;4.中國石油北京項(xiàng)目管理公司天津設(shè)計(jì)院)
催化裂化是煉油工業(yè)中最重要的一種二次加工工藝,是重油輕質(zhì)化和改質(zhì)的重要手段之一。該工藝可提高優(yōu)質(zhì)的汽油和低碳烯烴的產(chǎn)出率,在減油增化中起著舉足輕重的作用。催化裂化按照再生工藝特點(diǎn)分為完全再生和不完全再生兩種工藝。其中,完全再生工藝可提升催化劑活性, 降低催化劑單耗[1]。同時(shí)由于環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,揮發(fā)性有機(jī)物在完全再生工藝中充分燃燒,增加煙氣脫硝措施后,可大幅降低再生煙氣中污染物,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放[2]。
中國石油大港石化公司140×104t/a 催化裂化裝置由中國石化工程建設(shè)有限公司(原中國石化集團(tuán)北京設(shè)計(jì)院)設(shè)計(jì),1996 年10 月建成投產(chǎn),采用反應(yīng)再生高低并列、兩段再生工藝,后部設(shè)高溫取熱爐。主要加工大港原油的減壓蠟油、常壓渣油和焦化蠟油,裝置投產(chǎn)至今已進(jìn)行過多次技術(shù)改造,目前加工規(guī)模為140×104t/a。
140×104t/a 催化裂化裝置反應(yīng)系統(tǒng)在2000 年進(jìn)行了改造,沉降器提升管出口快分采用UOP 公司“VSS+單級旋分”型式。2017 年,對裝置進(jìn)行了高溫取熱爐安全隱患治理,增加了前置爐,高爐取熱能力提升,爆管風(fēng)險(xiǎn)解除。改造后,煙氣中CO 含量雖大幅降低,但混合煙氣中仍有近2%(體積分?jǐn)?shù),下同)的CO 未能燃燒,有著進(jìn)一步降低的空間。實(shí)現(xiàn)CO 的完全燃燒,需要解決的主要問題是提高系統(tǒng)過剩氧,增加裝置主風(fēng)量,要全面考慮裝置尤其是第二再生器的負(fù)荷。為此,委托中國石化工程建設(shè)有限公司進(jìn)行可行性研究,結(jié)合其他同類型裝置改造經(jīng)驗(yàn),確定了通過第二再生器擴(kuò)容,實(shí)現(xiàn)完全再生的技術(shù)改造方案。2021 年4 月裝置大修期間,實(shí)施了第二再生器擴(kuò)容改造。主要目的是將第二再生器的主風(fēng)流量由原來30 000 Nm3/h 提高到41 000 Nm3/h,氧含量控制在2%~4%, CO 實(shí)現(xiàn)完全燃燒,最終由不完全再生裝置改造成為完全再生裝置。根據(jù)計(jì)劃,同時(shí)對裝置進(jìn)行了MIP-CGP 技術(shù)改造[3]。
為確保改造成功,在裝置停工前進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn)。試驗(yàn)的主要目的有三個(gè):
第一是現(xiàn)有條件下是否能實(shí)現(xiàn)完全再生,通過化驗(yàn)分析外排煙氣組分的變化情況,檢查能否燒凈催化煙氣中的CO。
第二是使設(shè)計(jì)工況符合第二再生器操作條件。
第三是考察在設(shè)計(jì)燒焦用風(fēng)總量下,軸流風(fēng)機(jī)、增壓機(jī)的運(yùn)行情況,其負(fù)荷及相關(guān)參數(shù)能否滿足后續(xù)的改造要求。
整個(gè)第二再生器改造試驗(yàn)方案的原則是保證在試驗(yàn)過程中裝置波動最小,不影響正常生產(chǎn)。
試驗(yàn)過程為:通過提高第二再生器風(fēng)量,降低第一再生器風(fēng)量,同時(shí)在高溫取熱爐入口補(bǔ)充一部分主風(fēng)量,燒凈混合煙氣中的CO。在試驗(yàn)過程中,適度降低裝置加工量,保證第二再生器二級旋風(fēng)分離器線速不超過26 m/s,第三級旋風(fēng)分離器線速不超過32 m/s,高溫取熱爐入口溫度不超過1 050 ℃,同時(shí)兼顧軸流風(fēng)機(jī)、增壓機(jī)的工況。試驗(yàn)時(shí)長控制在8 h 之內(nèi),試驗(yàn)期間進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)采集和采樣化驗(yàn)分析。試驗(yàn)工況主要參數(shù)見表1。
表1 試驗(yàn)工況主要參數(shù)Tab.1 Main parameters of test conditions
通過工業(yè)試驗(yàn),調(diào)整優(yōu)化各相關(guān)參數(shù),當(dāng)混合煙氣中的過剩氧含量提高到1.4%時(shí),CO 含量為0,初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目的。通過降低第一再生器的風(fēng)量,調(diào)整高溫取熱爐補(bǔ)燃風(fēng)量,合理配比風(fēng)量,可提高第二再生器風(fēng)量至41 000 Nm3/h,軸流風(fēng)機(jī)的工況能夠滿足要求,增壓機(jī)在風(fēng)量38 000 Nm3/h、壓力0.42 MPa 工況下運(yùn)行平穩(wěn),增壓機(jī)電動機(jī)電流仍小于額定電流(91.4 A)。在改造設(shè)計(jì)工況下,關(guān)鍵操作指標(biāo)密相、稀相、旋風(fēng)分離器線速等在高質(zhì)量運(yùn)行范圍之內(nèi),催化劑循化流化、兩器壓力平衡正常。同時(shí)高溫取熱爐入口溫度實(shí)現(xiàn)1 000 ℃左右靈敏控制,調(diào)節(jié)更為平穩(wěn)。即第二再生器進(jìn)行擴(kuò)容改造后,可以實(shí)現(xiàn)混合煙氣的完全燃燒,回收CO全部化學(xué)能,最終達(dá)到降低整個(gè)催化裂化裝置能耗的目的[4]。
針對目前140×104t/a 催化裂化裝置運(yùn)行中外排煙氣CO 不能完全燃燒的問題,2021 年4 月,在裝置大修期間進(jìn)行了技術(shù)改造,主要改造內(nèi)容如下:
1)第二再生器(C-2103)整體更換;第二再生器裙座直徑?4 480 mm 不變(利用原基礎(chǔ)框架),將原設(shè)計(jì)的?6 400 mm/?4 480 mm×10 254 mm(T/T) 更換為?6 640 mm/?5 800 mm/?4 480 mm ×24 000 mm(T/T);裙座直徑由?4 480 mm 經(jīng)過渡段增加至?5 800 mm , 稀相直徑由?6 400 mm改為?6 640 mm ,稀相沉降高度增加。由于擴(kuò)徑和增加高度,第二再生器重量增加,為減輕第二再生器重量,降低原基礎(chǔ)承重。將現(xiàn)有第二再生器3 組兩級外旋改為3 組兩級BY 型內(nèi)旋,設(shè)置內(nèi)集氣室;在更換第二再生器的同時(shí),取消了第二再生器的溢流斗,還將再生劑冷卻器拆除,改造為再生劑脫氣罐。
2)第一再生器、第二再生器煙氣混合燃燒煙道因第二再生器整體更換,更換第二再生器出口煙道(?1 240 mm /?1 000 mm),更換原曲管壓力平衡膨脹節(jié)。
3) 第二再生器上連接的管道及儀表一次閥、設(shè)備平臺需要重新規(guī)劃設(shè)計(jì)。原再生器冷卻器抬高,相關(guān)平臺需要調(diào)整,管道及儀表一次閥要重新鋪設(shè)。
4)儀表控制回路及指示回路不變,設(shè)備及相關(guān)工藝管線上現(xiàn)場儀表利舊,設(shè)備上溫度元件(熱電偶等)更換,增加及更換現(xiàn)場儀表安裝材料。
5)利用原反應(yīng)再生構(gòu)架,并對第二再生器構(gòu)架進(jìn)行局部改造。
6) 第二再生器改造后,由于燒焦強(qiáng)度提高,外排煙氣中NOx 濃度約為400 mg/Nm3,不能滿足目前小于或等于100 mg/Nm3的國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求,因此要配合新增煙氣脫硝設(shè)施[5],煙氣脫硝適合采用選擇性催化還原法(SCR)[6]。
再生器分段施工。為了加快施工進(jìn)度,保證施工任務(wù)按時(shí)完成,裝置停產(chǎn)前完成新第二再生器分段預(yù)制工作,達(dá)到吊裝條件[7]。根據(jù)現(xiàn)場吊裝環(huán)境及吊車吊裝作業(yè)能力,新第二再生器分兩段預(yù)制組對吊裝。第二再生器上段吊裝前應(yīng)將封頭、3 組旋風(fēng)分離器、筒節(jié)組對焊接完成,襯里(下端口預(yù)留1 000 mm)、平臺及勞動保護(hù)設(shè)施安裝完成;第二再生器下段吊裝前應(yīng)將主風(fēng)分布環(huán)、分配器、筒節(jié)組對焊接完成,襯里(上端口預(yù)留1 400 mm)、平臺及勞動保護(hù)設(shè)施安裝完成,料腿、翼閥放置筒體內(nèi)部固定好[8]。根據(jù)現(xiàn)場安裝方案,把第二再生器殼體分三大段預(yù)制,第二再生器三段安裝示意圖見圖1,第二再生器分段情況見表2。
圖1 第二再生器三段安裝示意圖Fig.1 Installation diagram of the third section of the second regenerator
表2 第二再生器分段情況Tab.2 Sectioning of the second regenerator
改造后,進(jìn)行了旋分線速計(jì)算與空白標(biāo)定對比分析,再生器各級旋分線速對比見表3??梢钥闯?,改造后各級旋分線速均有下降。主要原因是第二再生器擴(kuò)容改造后,提高了第二再生器燒焦比例,第一再生器風(fēng)量降低、第二再生器主風(fēng)流量增加,導(dǎo)致第一再生器旋分線速降低;第二再生器雖然風(fēng)量增加,但第二再生器加高加大,旋分重新設(shè)計(jì)更換,旋分線速沒有增加且有所降低。由于各級旋分線速均有下降,說明改造后裝置操作彈性增大,可靠性提高,有利于裝置的長周期運(yùn)行[9]。
表3 再生器各級旋分線速對比Tab.3 Comparison of spinning line speed of regenerator at each stagem/s
改造前后第一再生器煙氣、第二再生器煙氣及混合煙氣對比見表4。改造后第一再生器煙氣CO 含量下降1.63%,第二再生器氧含量增加2.52%,混合煙氣中CO 含量為0。在富氧條件下,CH4及非CH4總烴充分燃燒,外排煙氣中VOCs 接近0,體現(xiàn)了完全再生在外排煙氣達(dá)標(biāo)方面的優(yōu)勢。但是完全再生過程中,生成的NOx 增加,配合第二再生器擴(kuò)容改造,在過熱器中增加了脫硝段,標(biāo)定時(shí)脫硝效果良好,外排煙氣中NOx控制在80 mg/Nm3的減排指標(biāo)以下[10-11]。
表4 改造前后第一再生器煙氣、第二再生器煙氣及混合煙氣對比Tab.4 Comparison of the first regenerator flue gas,the second regenerator flue gas and mix flue gas before and after reconstruction
第二再生器改造后,由于再生溫度、反應(yīng)溫度、再生煙氣溫度平穩(wěn),高溫取熱爐入口溫度可穩(wěn)定控制在1 000 ℃以內(nèi),高溫取熱爐的爐管風(fēng)險(xiǎn)降低,安全性大幅提高。再生劑冷卻器取消改為脫氣罐,提高了油氣與再生劑催化劑混合溫度,改善了產(chǎn)品分布,提高了液化氣收率。改造前第二再生器密相床層徑向溫差最大約10 ℃,由于第二再生器擴(kuò)容改造時(shí)對密相床層增加了分布格柵,使床層流化更加均勻穩(wěn)定,第二再生器密相床層徑向溫差小于1 ℃,流化質(zhì)量進(jìn)一步提高。隨著第二再生器擴(kuò)容改造后,第二再生器燒焦比例由22.9%增加至25.5%,裝置已從不完全再生工藝轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆偕に嘯12-16]。
140×104t/a 催化裂化裝置第二再生器擴(kuò)容改造后,煙氣實(shí)現(xiàn)了完全燃燒,CO 化學(xué)能充分回收。通過標(biāo)定數(shù)據(jù)對比,改造后裝置總能耗降低7.86 kJ/kg,但是由于耗風(fēng)量增加,煙氣總量增加,三旋雙動的開度增加;同時(shí)過熱器增加脫硝段,煙機(jī)出口背壓增加約3.34 kPa,均使得煙機(jī)做功減少,軸流風(fēng)機(jī)耗電增加,裝置電耗增加6.23 kJ/kg。
1)140×104t/a 催化裂化裝置第二再生器的擴(kuò)容改造效果明顯,第二再生器燒焦比例提高,外排煙氣中CO 含量和VOCs 降為0,煙氣實(shí)現(xiàn)了完全燃燒,熱量可充分回收,裝置能耗降低。
2)第二再生器擴(kuò)容改造后,催化劑床層流化均勻穩(wěn)定,密相床徑向溫差減小,流化質(zhì)量明顯提升;高溫取熱爐入口溫度操作平穩(wěn),安全性提高。
3) 此次改造的成功,保留了兩段再生工藝,具有降低催化劑水熱失活的優(yōu)點(diǎn),還為不完全再生裝置改造成完全再生裝置提供了可借鑒經(jīng)驗(yàn)。