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模型預(yù)測(cè)控制火電機(jī)組再熱蒸汽汽溫的研究與應(yīng)用

2023-10-18 06:10張?zhí)煊?/span>陳占輝馬樹峰
鞍鋼技術(shù) 2023年5期
關(guān)鍵詞:汽溫熱器風(fēng)門

張?zhí)煊?,陳占輝,馬樹峰

(1.國(guó)能太倉發(fā)電有限公司,江蘇 蘇州 215433;2.施耐德電氣(中國(guó))有限公司,上海 200333)

再熱循環(huán)可以降低蒸汽損耗,提高電廠運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。目前電廠大型火電機(jī)組應(yīng)用較多的是中間再熱,再熱器為對(duì)流結(jié)構(gòu),再熱器溫度受爐膛煙氣溫度、流速、流量的影響較大。由于再熱蒸汽汽溫控制回路具有滯后性、非線性、多變量等特征,其控制難度較大,常規(guī)的PID控制往往很難達(dá)到理想的效果,因此,再熱蒸汽汽溫的優(yōu)化控制成為電廠生產(chǎn)的重要目標(biāo),對(duì)火電機(jī)組的穩(wěn)定、高效運(yùn)行具有重要意義。隨著計(jì)算機(jī)性能的提高和控制理論的發(fā)展,更加復(fù)雜的高級(jí)過程控制方法不斷出現(xiàn),能更好地解決強(qiáng)耦合、強(qiáng)時(shí)變、非線性和大時(shí)滯等過程控制問題。優(yōu)于常規(guī)PID控制效果的控制策略統(tǒng)稱為先進(jìn)過程控制技術(shù)(Advanced Process Control,APC), 其中模型預(yù)測(cè)控制(Model Predicting Control,MPC)技術(shù)在目前工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用較多且效果較好。國(guó)能太倉發(fā)電有限公司基于MPC技術(shù),結(jié)合鍋爐實(shí)際運(yùn)行方式,提出了模型預(yù)測(cè)+二次風(fēng)門控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了再熱蒸汽汽溫的穩(wěn)定控制。

1 存在的問題

國(guó)能太倉發(fā)電有限公司7號(hào)機(jī)組為國(guó)產(chǎn)首臺(tái)超臨界參數(shù)、變壓運(yùn)行、一次中間再熱、四角切圓燃燒、螺旋管圈630 MW直流鍋爐。

該機(jī)組原調(diào)節(jié)方式為傳統(tǒng)PID調(diào)節(jié),以改變二次風(fēng)門總操指令為主,手動(dòng)改變?nèi)紵鲾[角及自動(dòng)調(diào)節(jié)高再微量噴水閥門和事故減溫水為輔。機(jī)組運(yùn)行中,再熱器溫度主要靠再熱減溫水調(diào)節(jié),即燃燒器擺角手動(dòng)控制+兩級(jí)噴水減溫串級(jí)控制的方式,兩級(jí)噴水分別為事故噴水和微量噴水。事故噴水為一級(jí)再熱汽溫控制,在溫度過高時(shí)才參與調(diào)節(jié);微量噴水為二級(jí)再熱汽溫控制,起主要調(diào)節(jié)作用。根據(jù)再熱汽溫被控對(duì)象的傳遞函數(shù)得知,燃燒器擺角和減溫水回路均存在很大的慣性遲延。變負(fù)荷過程中再熱器溫度主要靠減溫水控制,這種常規(guī)事后反饋控制方法對(duì)于大滯后、純遲延控制對(duì)象來說,控制品質(zhì)很難滿足機(jī)組變負(fù)荷過程中汽溫平穩(wěn)的控制要求,存在調(diào)節(jié)不及時(shí)、管壁超溫、噴水量過多(噴水量每增加1%,機(jī)組循環(huán)效率降低 0.1%~0.2%)、運(yùn)行操作強(qiáng)度較大等[4]問題。

2 MPC技術(shù)

MPC技術(shù)主要包括:預(yù)測(cè)模型,即利用生產(chǎn)裝置的模型根據(jù)裝置的歷史信息來預(yù)測(cè)相關(guān)變量的未來行為;滾動(dòng)優(yōu)化,即根據(jù)預(yù)測(cè)值提前控制并優(yōu)化裝置的操作;在線校正,即根據(jù)裝置的實(shí)測(cè)值實(shí)時(shí)校正模型預(yù)測(cè)值,以消除因?yàn)槟P褪洌P驼`差)對(duì)裝置控制的影響。

MPC是一種多變量高級(jí)控制技術(shù),以先前的程序動(dòng)態(tài)行為基礎(chǔ)產(chǎn)生一個(gè)數(shù)學(xué)模型,預(yù)測(cè)控制程序的將來行為。模型預(yù)測(cè)能計(jì)算出最佳動(dòng)作,使實(shí)際和期望程序行為間的誤差減到最小。此外,能夠計(jì)算程序最佳操作點(diǎn),并將過程控制最優(yōu)化。圖1為MPC示意圖。

圖1 MPC示意圖Fig.1 MPC Diagram

如圖1所示,利用實(shí)際被控變量(CV)在當(dāng)前的測(cè)量值,以及操作變量(MV)和前饋?zhàn)兞浚‵V)當(dāng)前狀態(tài),通過控制模型預(yù)測(cè)出被控變量在將來時(shí)段的變化趨勢(shì)以及偏離情況,通過控制器計(jì)算應(yīng)用到操作變量進(jìn)行合理的控制調(diào)整 (Move Plan),來抵消未來時(shí)刻被控變量的偏離。

3 再熱蒸汽汽溫控制優(yōu)化

3.1 再熱減溫水控制優(yōu)化

再熱減溫水控制優(yōu)化流程如圖2所示。

圖2 再熱減溫水控制優(yōu)化流程Fig.2 Optimized Flow for Control of Reheating Desuperheating Water

當(dāng)機(jī)組負(fù)荷增加時(shí),開始階段再熱蒸汽汽溫會(huì)有一個(gè)快速增高的過程,隨后恢復(fù)正常值;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷減少時(shí),開始階段再熱蒸汽汽溫會(huì)有一個(gè)快速下降的過程,隨后恢復(fù)正常值。這個(gè)短暫的過程需要采用輔助二次風(fēng)門來調(diào)節(jié)煙氣流量,以削弱溫度變化的峰谷現(xiàn)象。實(shí)際情況下,再熱器溫度升高,開大輔助二次風(fēng)門,再熱器溫度會(huì)降低;再熱器溫度降低,關(guān)小輔助二次風(fēng)門,再熱器溫度會(huì)減緩下降趨勢(shì)。為了穩(wěn)定控制再熱器溫度,在減溫水控制系統(tǒng)中納入了輔助二次風(fēng)門和燃燒器擺角的模糊預(yù)測(cè)控制協(xié)同控制方案。

3.2 再熱蒸汽汽溫控制優(yōu)化

采用APC和DCS傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的方式可實(shí)現(xiàn)先進(jìn)過程控制對(duì)具有滯后性、非線性、多變量性特征的二次風(fēng)門控制,同時(shí)保留原有的高溫再熱器微量噴水調(diào)閥的PID控制作為輔助及保護(hù)手段。高溫再熱器微量噴水調(diào)閥的PID控制設(shè)定值要高于APC設(shè)定的上限值(1.0~1.5)℃,以保證優(yōu)先使用二次風(fēng)門控制再熱蒸汽汽溫。

(1)二次風(fēng)門APC控制

二次風(fēng)門的MPC是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)階躍測(cè)試得到過程響應(yīng)數(shù)據(jù),對(duì)其辨識(shí)后得到再熱蒸汽汽溫的多個(gè)定常狀態(tài)模型如下:

式中,ΔYi為模型第i個(gè)被控變量當(dāng)前值與最優(yōu)控制預(yù)測(cè)值之間的差值;m為MV在控制器中的數(shù)量;gij為第j個(gè)MV與第i個(gè)CV之間的定常增益;Δuj為模型第j次當(dāng)前值與最優(yōu)控制預(yù)測(cè)值之間的差值;q為FV在控制器中的數(shù)量;gik為第k個(gè)FV與第i個(gè)CV之間的定常增益;ΔVk模型第k個(gè)FV當(dāng)前值與最優(yōu)控制預(yù)測(cè)值之間的差值。

將二次風(fēng)門總操偏置作為先進(jìn)過程控制的操作變量,將鍋爐主控指令及高溫再熱器微量噴水作為主要的前饋?zhàn)兞?,將高溫再熱器A/B側(cè)出口蒸汽溫度作為被控變量,采用區(qū)間控制方式。同時(shí)新增高溫再熱器出口平均溫度被控變量,采用設(shè)定點(diǎn)控制方式,設(shè)定值為高溫再熱器A/B側(cè)出口溫度區(qū)間控制設(shè)定的上限值,在被控區(qū)間滿足要求的情況下,盡可能抬高平均值的溫度,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。將先進(jìn)控制平臺(tái)辨識(shí)出的多個(gè)單獨(dú)的定常狀態(tài)模型進(jìn)行重新調(diào)整、組合,構(gòu)成最終的復(fù)合模型矩陣,見圖3所示。

圖3 復(fù)合模型矩陣Fig.3 Composite Model Matrix

(2)再熱蒸汽汽溫預(yù)測(cè)

利用圖3所示的模型矩陣采取二次優(yōu)化約束的控制方式對(duì)再熱蒸汽汽溫進(jìn)行預(yù)測(cè)控制。約束控制模型如下:

式中,ek+1為裝置被控變量偏差向量;Δuk為控制作用向量;fk為MV偏差向量;P、Q和 R分別為CV設(shè)定值偏差、MV控制作用、MV目標(biāo)偏差權(quán)重矩陣。通過改變上述權(quán)重,控制器的求解會(huì)“偏向于”某個(gè)變量,也會(huì)改變控制器實(shí)現(xiàn)“最優(yōu)”軌跡。預(yù)測(cè)控制優(yōu)化流程框圖見圖4。

圖4 預(yù)測(cè)控制優(yōu)化流程框圖Fig.4 Optimized Flow Block Diagram for Predictive Control

3.3 DCS上預(yù)測(cè)控制器投切方式設(shè)計(jì)

APC與DCS接口邏輯及畫面組態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)APC控制器與DCS之間通訊狀態(tài)。DCS邏輯圖見圖5,投切邏輯圖見圖6。

圖5 DCS邏輯圖Fig.5 DCS Logic Diagram

圖6 投切邏輯圖Fig.6 Input and Exit Logic Diagram

采用Watchdog看門狗機(jī)制,APC控制器每個(gè)運(yùn)算周期發(fā)送0~99順序序列至DCS,并讀回。DCS側(cè)的Watchdog狀態(tài)判斷在DCS邏輯中實(shí)現(xiàn),讀寫數(shù)據(jù)差值如果小于±0.5,則延時(shí)發(fā)送通訊故障。DCS控制邏輯自動(dòng)切除控制器以及所有的MV,并具有通訊故障以及控制器、控制回路切除報(bào)警功能,所有操作權(quán)限回歸運(yùn)行人員。

DCS主要實(shí)現(xiàn)以下功能:

(1)運(yùn)行人員可在APC的操作界面實(shí)現(xiàn)控制器的投入/切除、被控變量的投入/切除及控制區(qū)間和控制設(shè)定點(diǎn)的設(shè)定、操作變量的投入/切除及輸出上下限的設(shè)定、前饋?zhàn)兞康耐度?切除、控制狀態(tài)顯示和看門狗報(bào)警顯示等。

(2)實(shí)現(xiàn)APC控制器及各個(gè)變量的無擾投切,控制器自動(dòng)切除條件和操作變量閉鎖及切除條件的組態(tài),保證APC運(yùn)行的安全性。

3.4 搭建AVEVA APC軟件平臺(tái)

先進(jìn)控制平臺(tái)與DCS的通訊采用標(biāo)準(zhǔn)OPC協(xié)議搭建AVEVA APC軟件平臺(tái),基于先進(jìn)控制的開放式一體化控制平臺(tái)對(duì)二次風(fēng)門控制進(jìn)行優(yōu)化,通訊框架見圖7。

圖7 通訊框架Fig.7 Network Architecture Diagram

采用APC先進(jìn)控制的輸出作為二次風(fēng)門總操的偏置量嫁接至原有的DCS操作系統(tǒng)中,常規(guī)工況下可實(shí)現(xiàn)二次風(fēng)門對(duì)再熱汽溫的自動(dòng)控制,同時(shí)在特殊工況時(shí),也可手動(dòng)操作二次風(fēng)門,保障機(jī)組的安全運(yùn)行。

4 取得的效果

統(tǒng)計(jì)在相同負(fù)荷段(565~610 MW)、相同工況下,模型預(yù)測(cè)控制技術(shù)投用前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)。表1為再熱蒸汽汽溫控制性能的對(duì)比。由表1可以看出,模型預(yù)測(cè)控制技術(shù)投用后,減溫水用量下降了91.2%,再熱器出口溫度變化標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了49.5%,手動(dòng)干預(yù)次數(shù)下降了77.7%,再熱蒸汽汽溫的控制穩(wěn)定性有了明顯的提升。

表1 再熱蒸汽汽溫控制性能的對(duì)比Table 1 Comparison of Reheating Steam Temperature Control Performance

5 結(jié)語

國(guó)能太倉發(fā)電有限公司基于模型預(yù)測(cè)控制技術(shù),結(jié)合鍋爐實(shí)際運(yùn)行方式,提出了模型預(yù)測(cè)+二次風(fēng)門控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了再熱蒸汽汽溫的優(yōu)化控制。該技術(shù)投用后,減溫水用量下降了91.2%,再熱器出口溫度變化標(biāo)準(zhǔn)偏差減少了49.5%,手動(dòng)干預(yù)次數(shù)下降了77.7%,取得了良好的控制效果,具有較強(qiáng)的適用性和推廣價(jià)值。

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