◎ 陳志海 中交第四航務(wù)工程局有限公司
目前國(guó)內(nèi)大部分圍海造地工程位于外海,施工過程中無掩護(hù)、受風(fēng)浪沖擊影響較大,且地質(zhì)差,淤泥層厚,淤泥是流塑狀態(tài),具有高壓縮性能,地基承載力極差,在未加固的淤泥上采用傳統(tǒng)的充灌大砂袋工藝,層層堆疊砂袋形成砂袋圍堰,易發(fā)生較大的不均勻沉降、滑移失穩(wěn)。如何安全、快速地在無掩護(hù)的外海軟基建造臨時(shí)圍堰成為一大難題[2]。
本文以某填海造地工程為例,在未加固的水下軟土地基上采用新型復(fù)合的砂袋圍堰結(jié)構(gòu),并采用填石反壓層施工工藝,解決了圍堰建造過程中不均勻沉降、滑移失穩(wěn)的問題。該圍堰工藝技術(shù),可操作性強(qiáng),造價(jià)低,已成功應(yīng)用于工程實(shí)踐。
惠州某填海造地工程填海陸域形成總面積68萬m2,該工程海堤基槽疏浚產(chǎn)生淤泥達(dá)43.6萬m3,無法外運(yùn)傾卸,需在陸域回填區(qū)建造砂袋圍堰消納該疏浚淤泥。砂袋圍堰建造完成后,容納淤泥約43.6萬m3,納泥面積10.3萬m2,淤泥堆高約5m,采用抽真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固新吹填和原有淤泥土。
項(xiàng)目位于山地丘陵沿海淺灘區(qū),施工水域水深較淺,平潮水深約2.5m,淤泥層厚度為5~10m,每年7~9月受臺(tái)風(fēng)侵襲。
地質(zhì)從上至下劃分為:
(1)海相沉積層(Q4m):流泥、①1淤泥、①2淤泥質(zhì)黏土,層厚約9m~11m。
(2)沖積層(Q4al):②1粉質(zhì)黏土、②2細(xì)中砂、②3卵石,層厚約2m~3m。
(3)殘積土層(Qel)與基巖風(fēng)化層(K2y):③殘積土、③1全風(fēng)化沉火山角礫巖、③2強(qiáng)風(fēng)化沉火山角礫巖。
圖1 砂袋圍堰典型斷面圖(優(yōu)化后)
圖2 最不利工況計(jì)算結(jié)果圖
通過對(duì)原有圍堰結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝、材料參數(shù)開展優(yōu)化,在圍堰底部增加土工墊和砂被墊層,并在砂被墊層上插打塑料排水板的新型復(fù)合結(jié)構(gòu),砂袋圍堰上下底寬分別縮小3m和10m。
由圖4可知,插絲率與巖棉板傳熱系數(shù)K之間近似呈一次線性關(guān)系,隨著插絲率的提高,巖棉保溫板的傳熱系數(shù)K呈上升趨勢(shì)。當(dāng)插絲率由0提高至0.2%時(shí),巖棉板傳熱系數(shù)由0.045 W/(m2·K)提高至0.134 W/(m2·K)。由于傳熱系數(shù)K表示單位時(shí)間通過單位面積傳遞的熱量,K值越小,則表示材料的保溫性能越優(yōu)異。因此,提高插絲率會(huì)降低巖棉保溫板的保溫性能,但是當(dāng)傳熱系數(shù)的最大值也僅為0.134 W/(m2·K),傳熱系數(shù)仍相對(duì)較低,插絲對(duì)巖棉保溫板的保溫性能的負(fù)面影響程度較低。
圍堰長(zhǎng)度701.3m,頂高程+2.5m,頂部寬度5m(原設(shè)計(jì)8m),底部寬度25~30m(原設(shè)計(jì)35m~40m),每層厚度為0.5~1.0m。兩側(cè)邊坡為1:2,在圍堰外側(cè)、高程0m處設(shè)置8m寬肩臺(tái)。
分析所用土性參數(shù)如表1所示。
表1 土性參數(shù)表
采用指標(biāo)為圍堰附近鉆孔中最差指標(biāo),并用巖土分析軟件G eo slope分析計(jì)算砂袋圍堰穩(wěn)定性,利用圓弧滑動(dòng)法進(jìn)行計(jì)算,考慮最不利工況地基加固,流泥、淤泥以及淤泥質(zhì)粘土層相應(yīng)時(shí)間段排水固結(jié)后土性參數(shù)的提升,計(jì)算結(jié)果顯示整體穩(wěn)定抗力分項(xiàng)系數(shù)1.11,滿足圍堰整體穩(wěn)定性要求。
砂袋圍堰原設(shè)計(jì)材料采用中粗砂,細(xì)度模數(shù)為2.3~3.7,粒徑為1mm~0.25mm,顆粒質(zhì)量超過總質(zhì)量50%,含泥量不超過5%。袋體編織袋布滲透系數(shù)大于1×10-3cm/s。通過試驗(yàn)段施工,充填工效達(dá)60m3~100m3/h,在充填過程中砂易起堆,換袖口較頻繁,一次充填平整度較差,造成砂料浪費(fèi),施工工效較低。
為了解決以上問題,本項(xiàng)目將圍堰材料優(yōu)化為中砂,細(xì)度模數(shù)為2.3~3.0,粒徑0.5mm~0.25mm顆粒質(zhì)量超過總質(zhì)量50%,含泥量不超過5%的中砂進(jìn)行充填;袋體選用長(zhǎng)絲機(jī)織土工布,袋布滲透系數(shù)大于5×10-3cm/s;吹填施工工效達(dá)到150m3~200m3/h,充填顆粒均勻分布,無需頻繁換袖口,一次充填平整度較好,節(jié)省砂料,施工工效顯著提高。
為了加快砂袋排水,砂袋圍堰選用透水性較好的袋布,砂粒徑不宜過大,能提高水砂混合漿進(jìn)袋體的工效,袋體內(nèi)的水能快速通過袋布孔隙流走,砂在水力的帶動(dòng)下均勻分布在袋體內(nèi)。
本項(xiàng)目采用自主研發(fā)非自航鋼浮箱作為定位平臺(tái),在海上能抵抗一定風(fēng)浪影響,延長(zhǎng)了施工作業(yè)時(shí)間。
圖3 非自航定位鋼浮箱平臺(tái)
鋼浮箱設(shè)計(jì)采用Q2 3 5 鋼板焊制而成,單個(gè)尺寸為長(zhǎng)(6m)×寬(2m)×高(0.5m),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際袋布尺寸拼接成相應(yīng)尺寸的定位平臺(tái),達(dá)到靈活適用各種異形尺寸操作平臺(tái),讓充填砂、展袋布實(shí)現(xiàn)流水連續(xù)施工作業(yè),提高單位時(shí)間內(nèi)的有效作業(yè)時(shí)間。
新型臨時(shí)圍堰的施工工藝流程如下:圍堰底部復(fù)合結(jié)構(gòu)施工(土工墊、砂被、塑料排水板)→膜袋加工及鋼浮箱平臺(tái)拼裝→鋼浮箱平臺(tái)、膜袋運(yùn)輸→鋼浮箱平臺(tái)定位→泵管拼接→膜袋鋪設(shè)→底層膜袋充填找平→逐層填充砂袋施工至設(shè)計(jì)標(biāo)高→圍堰內(nèi)吹填淤泥→圍堰外反壓層施工。
流水施工充填大砂袋,形成閉環(huán),分層施工,直至圍堰整體成型達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高。
工廠加工成品土工墊,運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),采用專業(yè)鋪排船鋪設(shè)至原泥面。在土工墊上進(jìn)行0.7m厚砂被墊層鋪設(shè)。在砂被墊層上采用自主研發(fā)設(shè)計(jì)的水上插板船打設(shè)塑料排水板[1],排水板呈正方形布置,間距0.8m,底標(biāo)高為淤泥層底,在砂被面外露長(zhǎng)度不少于0.3m。
①在一側(cè)的鋼浮箱上拉開膜袋并且4個(gè)袋角用麻繩系穩(wěn),然后連接鋼浮箱。
②在攤鋪袋體對(duì)側(cè)鋼浮箱上的人員利用麻繩把袋體拉開。
③固定膜袋。
④連接充填砂管。
⑤在袋體4個(gè)袋角放置若干個(gè)小沙包,讓袋體半浮沉。
灌砂前先將水、砂按1:0.76的比例混合,接著用泥漿泵抽取水砂混合物充灌,砂泵出口壓力為0.25~0.35mPa?;旌衔餄舛确秶?.16~0.21之間,袋體充實(shí)度約在0.8~0.9之間。
膜袋展開精準(zhǔn)定位后,先對(duì)4個(gè)袋角同時(shí)灌砂,讓袋體灌砂后緩慢向下沉,接著鋼浮箱平臺(tái)上的作業(yè)人員把連接袋體4個(gè)角的繩子慢慢地松放,袋體落底穩(wěn)定后進(jìn)行砂袋中部灌砂,待所有袖口附近灌砂厚度在0.6~1.0m時(shí)即可停止灌砂。
圍堰建造完成后采用兩條3000P絞吸船,將海堤基槽淤泥疏浚吹填至砂袋圍堰內(nèi),吹填淤泥漿水混合物至+2.0m標(biāo)高時(shí),停止繼續(xù)吹填淤泥進(jìn)圍堰,需靜置約2~3小時(shí),讓淤泥充分沉淀落底后,再通過排水閥門排出多余清水,方能繼續(xù)吹填。反復(fù)循環(huán)步驟:吹填→靜置→排水→吹填,直至基槽疏浚完成。
砂袋圍堰施工位于外海,受潮水及風(fēng)浪影響較大,圍堰內(nèi)側(cè)吹填淤泥水混合物標(biāo)高為+2.0m,圍堰外側(cè)低水位標(biāo)高為-1.04m,內(nèi)外高差達(dá)3.04m,當(dāng)潮水處于低水位時(shí),圍堰內(nèi)側(cè)受到淤泥水混合物擠壓力的影響,處于不平衡單向受力狀態(tài)。
為了平衡圍堰受力狀態(tài),在砂袋圍堰外側(cè)采用回填塊石反壓層,填石反壓層施工前先鋪設(shè)一層土工布防止填石扎破砂袋。圍堰外側(cè)填石反壓層,分層填筑,每層填筑1m-2m厚,填筑完成面比最高淤泥面低0.5 m。
圍堰施工結(jié)束后,吹填過程中對(duì)圍堰結(jié)構(gòu)開展監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括:沉降、深層水平位移等,監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)如圖4所示。
圖4 監(jiān)測(cè)點(diǎn)平面布置圖(單位cm)
圖5 CX深層水平位移-累計(jì)位移曲線圖
圖6 砂袋圍堰累計(jì)沉降曲線分析圖
吹填開始后,經(jīng)過連續(xù)1個(gè)月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示:圍堰施工整體斷面沉降均勻,兩側(cè)累計(jì)沉降平均值為0.22m,圍堰中部的平均沉降為0.3m,兩側(cè)與中間沉降差為0.12 m。
圍堰結(jié)構(gòu)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,吹填施工未產(chǎn)生大滑移,沉降均勻,沉降、位移曲線逐步收斂,圍堰結(jié)構(gòu)在吹填施工過程中整體趨于穩(wěn)定。
(1)未加固軟基設(shè)計(jì)采用新型復(fù)合砂袋圍堰結(jié)構(gòu)(底部鋪設(shè)土工墊、砂被墊層、插打塑料排水板),解決了砂袋圍堰成形過程中因不均勻沉降、滑移導(dǎo)致的失穩(wěn)破壞等問題,加快施工進(jìn)度,提高圍堰穩(wěn)定性。
(2)砂袋圍堰內(nèi)側(cè)吹填淤泥過程中,隨著吹填泥面的升高,內(nèi)側(cè)受擠壓力逐步加大,在圍堰外側(cè)采取回填石反壓層,消除了低潮水位時(shí)圍堰單向受力過大造成圍堰滑移的安全隱患,加大了圍堰施工安全穩(wěn)定系數(shù)。
(3)采用中砂、高透水性機(jī)織布并縮小砂袋圍堰斷面結(jié)構(gòu)尺寸,減少了圍堰材料用量,提高了施工工效,節(jié)省了施工成本,降低了圍堰工程造價(jià)。