王圓圓,劉志豪,陳 蕾,孫元良,王艷杰,趙宏俊,侯心洋
(濰柴(濰坊)材料成型制造中心有限公司,山東濰坊 261100)
隨著鑄造行業(yè)的快速發(fā)展,澆注機(jī)的使用也由半自動澆注設(shè)備向全自動澆注設(shè)備發(fā)展。我公司澆注機(jī)是由瑞士SLS 公司生產(chǎn),為當(dāng)前世界上較先進(jìn)的全自動澆注機(jī)。該澆注機(jī)由X、Y、Z 軸驅(qū)動實現(xiàn)澆注機(jī)水平和垂直運動,A 軸驅(qū)動實現(xiàn)澆注機(jī)的重心傾轉(zhuǎn)從而實現(xiàn)鐵水澆注,IX 軸驅(qū)動實現(xiàn)隨流孕育劑加入功能,在澆注過程中隨流孕育裝置根據(jù)配方將孕育劑均勻輸送到鐵水中。濰柴材料成型中心自2006 年以來陸續(xù)安裝4 條PUMA 澆注生產(chǎn)線,原隨流孕育裝置設(shè)計能較好實現(xiàn)閉環(huán)控制,正常使用時穩(wěn)定可靠。但隨著使用最長年限達(dá)15 年、關(guān)鍵備件的陸續(xù)更換,其中一臺隨流孕育裝置使用過程中孕育劑系統(tǒng)精度下降,當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定時,調(diào)試難度大,成為維修的一大難題;且存在部分關(guān)鍵備件停產(chǎn)或即將停產(chǎn),維護(hù)成本加大;孕育劑加入量波動范圍較大,不能滿足生產(chǎn)工藝要求,直接導(dǎo)致鑄件質(zhì)量問題。針對我公司孕育劑材料供應(yīng)商穩(wěn)定特點,本文結(jié)合現(xiàn)狀通過摸索分析,對本臺澆注機(jī)孕育劑裝置進(jìn)行改進(jìn),通過選用一種螺旋送料定量加注方式代替原有動態(tài)稱重、振動輸送方式,達(dá)到設(shè)備維護(hù)簡單、運行可靠、備件維護(hù)成本低的效果。
原有隨流孕育裝置采用動態(tài)稱重、振動輸送方式進(jìn)行孕育劑定量加注,主要有稱重系統(tǒng)、振動輸送系統(tǒng)、檢測反饋系統(tǒng)組成;稱重系統(tǒng)主要起標(biāo)定及偏差校準(zhǔn)作用,主要由稱重傳感器及稱重控制器組成,通過自動反饋調(diào)節(jié),實現(xiàn)精準(zhǔn)加料(如圖1、圖2 所示)。
圖1 原隨流孕育裝置原理
圖2 原裝置結(jié)構(gòu)圖
實際使用過程中,振動電機(jī)、振動電機(jī)控制器、稱重傳感器性能發(fā)生下降時,比如稱重傳感器零位有時發(fā)生漂移,均會造成孕育劑加入量不穩(wěn)定情況,維修人員維修難度大。隨著使用年限增加,備件故障現(xiàn)象也時有發(fā)生,隨著備件停產(chǎn)或即將停產(chǎn),采購難度大、周期長、采購成本高,維修成本大大增加,若備件供應(yīng)不及時,將影響功能使用,直接制約現(xiàn)場生產(chǎn)運行?;诖?,本文對本臺澆注機(jī)隨流孕育裝置進(jìn)行研究及改進(jìn)。
新裝置選定伺服驅(qū)動加螺旋給料的方式,結(jié)構(gòu)簡單、中間控制環(huán)節(jié)較少,可提高設(shè)備運行可靠性與定量精度。新裝置由料倉、加料閘板、螺旋、裝置底座、送料管、料位傳感器、流量監(jiān)測傳感器、送料管管路堵塞檢測傳感器、孕育劑吹送裝置、送料管吹掃裝置、氣動回路、電機(jī)及伺服控制器組成。調(diào)試過程中測試并記錄變頻器頻率與孕育劑流速關(guān)系,通過數(shù)據(jù)擬合曲線得到固定關(guān)系后進(jìn)行PLC 編程,伺服控制器根據(jù)設(shè)備運行人員設(shè)定的孕育劑加入量和時間,進(jìn)行電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)來旋轉(zhuǎn)給料,同時隨著螺旋磨損,擬合的曲線會存在偏差,針對該情況,通過PLC 程序計算偏差值,從而得到新的電機(jī)運行頻率,使孕育劑驅(qū)動裝置按照新頻率運行,將孕育劑均勻地由送料管送入鐵水中,達(dá)到投料準(zhǔn)確的效果(如圖3 所示)。
圖3 新裝置原理
設(shè)定變頻器頻率為Y,孕育劑流速為X,調(diào)試時通過曲線擬合得到Y(jié)=AX+B,(本設(shè)備中A=906.26,B=480.55),A,B 數(shù)值受孕育劑顆粒體積、螺旋結(jié)構(gòu)等影響。當(dāng)隨著螺旋使用頻次增加會出現(xiàn)一定程度磨損,導(dǎo)致校準(zhǔn)曲線精度達(dá)不到工藝要求時,可采用校準(zhǔn)功能。比如測試模式下,操作人員測試1 組數(shù)值即為孕育劑的實際測試重量m,可得到速度偏移V1=(實際測試重量m- 設(shè)定測試重量n)/孕育劑加入時間,新速度V2=(速度偏移V1×運行時間+設(shè)定重量)/運行時間,新速度V2更新為曲線Y=AX+B 中的X 參數(shù),變頻器采用得到的新的頻率來工作,從而達(dá)到校準(zhǔn)功能。
新裝置孕育參數(shù)主要是孕育劑加入時間(s)和孕育劑總量(g),控制參數(shù)選定控制孕育總量的方式,可更精準(zhǔn)的控制孕育劑加入量。另外,新孕育系統(tǒng)與澆注機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行交互,盡可能的利用澆注機(jī)系統(tǒng)信號,減少新孕育系統(tǒng)的檢測信號,以降低成本。
新裝置工作模式包含測試模式及工作模式,其中工作模式采用工藝配方中的孕育劑添加重量及加入時間,測試模式用于日常校準(zhǔn)使用。根據(jù)輸入值,程序自動控制變頻器動作,實現(xiàn)孕育劑的加入及擠壓閥、吹清閥、清料閥的動作。具體流程見圖4 所示。
圖4 動作流程圖
2.3.1 機(jī)械裝置選型
根據(jù)現(xiàn)場安裝環(huán)境,測繪隨流孕育裝置安裝尺寸,根據(jù)工藝要求測算裝置技術(shù)參數(shù),根據(jù)工藝要求確定螺旋裝置供應(yīng)效率,功率為100 W,速比為1/20,如圖5 所示。由于孕育劑顆粒度小,料流下后擠壓在螺旋上,起步時出現(xiàn)過載,在我們設(shè)計中,在進(jìn)料處增加減壓板以降低負(fù)載,同時在電機(jī)選型時,建議在100 W 基礎(chǔ)上可適當(dāng)提高電機(jī)功率。
圖5 機(jī)械裝置圖
2.3.2 控制系統(tǒng)設(shè)計
控制系統(tǒng)由控制柜、可編程控制器、WINCC7.3、變頻器及電氣管線等組成。電控系統(tǒng)采用西門子S7-1200 系列可編程控制器,變頻器采用0.75 kW 的G120C 變頻器,通過PROFINET 通訊分別與澆注機(jī)CPU 和WINCC 通訊(圖6)構(gòu)成孕育劑控制網(wǎng)絡(luò),完成檢測信號讀取、加料、吹掃、蝶閥等動作控制、故障報警、孕育劑加入偏差校正等功能,實現(xiàn)孕育劑隨鐵水連續(xù)、穩(wěn)定加入。安裝完實物圖見圖7。
圖6 工程畫面
圖7 實物安裝圖
為便于孕育劑參數(shù)隨生產(chǎn)件號變化,特將孕育劑參數(shù)納入配方管理,在WINCC 中添加參數(shù)I/O 域n_Recipes_dat_1 和In_Recipes_dat_2,代表孕育劑加入重量和加入時間設(shè)定值,使用腳本HMIRuntime.Tags ("@UA_Recipes_dat_1").Write(HMIRuntime.Tags("In_Recipes_dat_1").Read)下載型板數(shù)據(jù)至WINCC 內(nèi)部變量,在配方歸檔中進(jìn)行顯示,歸檔中關(guān)聯(lián)新的名稱Recipes_dat_1,在WINCC 的VBS 編 輯 器RW_Recipe_PLC.bac 中,增 加 HMIRuntime.Tags("SetWeight_run").Write(objRecordset.fields("Recipes_dat_1").value),即可將重量和時間傳遞給PLC 中參與計算與控制。另外,通過修改WINCC 腳本,將原先澆注數(shù)據(jù)歸檔中的孕育劑加入量替換為新裝置變量地址,從而實現(xiàn)新裝置與原澆注系統(tǒng)完全融合。
設(shè)備操作人員定期檢查顯示控制器中定義的孕育量是否與實際量相符,如果實際和設(shè)定值不一致,將通過【孕育劑校準(zhǔn)】按鍵進(jìn)行校準(zhǔn),如圖8。
圖8 新增WINCC 畫面
通過近一年的使用驗證,螺旋給料孕育劑添加裝置運行可靠、可保證較高的添加精度,能有效提高鑄件質(zhì)量及工藝保障能力,可有效解決原裝置維護(hù)成本高,調(diào)試難度大的缺點。
進(jìn)口設(shè)備原理一般較為先進(jìn),當(dāng)出現(xiàn)使用瓶頸時,要大膽探索,積極嘗試,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整改進(jìn),徹底擺脫使用過程中各種束縛,同時該改造可在同類設(shè)備中進(jìn)行推廣。