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某油頁巖電站CFB 鍋爐流渣原因分析及應(yīng)對措施

2023-10-09 11:57:30何文鋒
電力勘測設(shè)計(jì) 2023年9期
關(guān)鍵詞:排渣油頁巖滾筒

何文鋒,白 鋒,雷 宇,張 保

(中國能源建設(shè)集團(tuán)華南電力試驗(yàn)研究院有限公司,廣東 廣州 510799)

0 引言

某2×235 MW 油頁巖電站項(xiàng)目(以下簡稱“該油頁巖電站項(xiàng)目”)滾筒冷渣器通過循環(huán)流化床鍋爐(以下簡稱“CFB 鍋爐”)排出的灰渣進(jìn)行冷卻,將灰渣物理熱回收進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),既提高了燃料的熱量利用率,又完成了對灰渣的輸送[1]。該油頁巖電站項(xiàng)目自整套啟動(dòng)以來,2 臺鍋爐的40 臺滾筒冷渣器均出現(xiàn)了不同程度的流渣問題,尤其是在機(jī)組變負(fù)荷期間,大量底渣快速進(jìn)入冷渣器,冷渣器超負(fù)荷跳停,無法重新啟動(dòng),對于鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行造成威脅[2]。同時(shí),大量熱渣未經(jīng)冷卻快速?zèng)_入下游的鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)和斗提機(jī),超出設(shè)計(jì)溫度,容易造成部件變形導(dǎo)致排渣系統(tǒng)故障[3]。爐內(nèi)熱渣在短時(shí)間內(nèi)大量進(jìn)入冷渣器,會使鍋爐床壓短時(shí)間內(nèi)快速下降,對循環(huán)流化床鍋爐保持穩(wěn)定料層厚度非常不利[4]。同時(shí),冷渣器流渣需要打開冷渣器進(jìn)行處理,污染廠區(qū)環(huán)境,而且高溫檢修作業(yè)時(shí)可能對人身和設(shè)備安全構(gòu)成威脅[5]。

本文分析該油頁巖電站項(xiàng)目循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣器流渣原因,提出相應(yīng)的解決措施。

1 流渣原因分析

1.1 燃料分析

油頁巖是一種高灰分、高揮發(fā)分、低熱值的劣質(zhì)燃料。該油頁巖電站燃料消耗量大,在最惡劣工況下物料處理能力達(dá)1 600 t/h,燃料工業(yè)分析與元素分析結(jié)果見表1 所列。

表1 油頁巖燃料工業(yè)分析及元素分析結(jié)果

該油頁巖電站鍋爐燃料粒徑質(zhì)量占比在設(shè)計(jì)規(guī)劃上并未與物料處理工藝及產(chǎn)量進(jìn)行匹配,未給極端情況下留有足夠可變范圍,實(shí)際運(yùn)行過程中燃料粒徑質(zhì)量占比與設(shè)計(jì)偏差較大,具體設(shè)計(jì)參數(shù)見表2 所列。

表2 油頁巖燃料粒徑質(zhì)量占比設(shè)計(jì)參數(shù)

某時(shí)段油頁巖入爐前粒徑篩分分析結(jié)果見表3 所列。

表3 油頁巖粒徑篩分分析結(jié)果

燃料經(jīng)二級破碎后進(jìn)入爐膛,由于物料系統(tǒng)處理能力未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致入爐燃料粒徑與設(shè)計(jì)值偏差較大呈粗細(xì)兩極分化。

對比冷渣器流渣和穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)段所用油頁巖,結(jié)果顯示:油頁巖相對于煤的燃燒爆裂特性較弱,油頁巖粒徑過粗容易導(dǎo)致燃燒不充分,排渣過程中發(fā)生二次燃燒,底渣結(jié)塊從而導(dǎo)致落渣管堵塞;燃料粒徑過細(xì)會導(dǎo)致爐內(nèi)密相區(qū)和稀相區(qū)分層不明顯,同時(shí)粒徑過小會導(dǎo)致底渣流動(dòng)性增強(qiáng),從而難以在冷渣器下渣管處形成渣封(渣封是指渣顆粒在鍋爐排渣管出口處堆積的料柱),對流動(dòng)起阻礙作用,且與管內(nèi)渣形成的料柱共同起到對氣體的密封作用,以抵消爐膛與冷渣器筒內(nèi)之間的差壓達(dá)到穩(wěn)定連續(xù)的渣流,容易造成渣流噴射從而引發(fā)流渣。

同一冷渣器及相同發(fā)電負(fù)荷下,連續(xù)14 d每天按1 個(gè)工況,編號為工況1 至工況14,則各工況燃料粒徑與排渣情況對比分析詳見表4所列。

表4 燃料粒徑與排渣情況分析表

燃料粒徑在接近設(shè)計(jì)范圍時(shí)冷渣器排渣正常,燃料粒徑過粗排渣管容易發(fā)生堵渣,過細(xì)則冷渣器容易發(fā)生流渣。

1.2 床壓及流化風(fēng)

經(jīng)多次調(diào)整發(fā)現(xiàn),床壓維持在4.5~5.5 kPa間運(yùn)行排渣相對穩(wěn)定,流化風(fēng)量宜在對應(yīng)負(fù)荷的設(shè)計(jì)范圍內(nèi)運(yùn)行。流化風(fēng)過高容易導(dǎo)致爐床稀相區(qū)上移,密相區(qū)分層不明顯,灰渣沉降速度變慢,落渣管渣封不足容易被爐膛內(nèi)氣相裹挾固相底渣形成噴射渣流沖破渣封,大幅度增加了流渣發(fā)生的幾率,流化風(fēng)的增加也使床壓上升,流渣問題會持續(xù)惡化。

1.3 冷渣器結(jié)構(gòu)

當(dāng)冷渣器機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候,鍋爐排渣通過入口斜管進(jìn)入冷渣器,在斜管出口與冷渣器內(nèi)壁之間形成穩(wěn)定的堆積椎體渣封,如圖1 所示。

圖1 冷渣器結(jié)構(gòu)示意圖

當(dāng)冷渣器滾筒連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),堆積椎體被冷渣器內(nèi)部的螺旋鰭片破壞,并向出口側(cè)移動(dòng);移動(dòng)過程中,渣的熱量被水冷滾筒吸收。隨著新的熱渣不斷從斜管流出,和冷卻后的渣從滾筒出口離開,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)排渣降溫過程。

渣封的形成與下渣連續(xù)性、下渣速度和筒體底部渣存量有關(guān)系。如果下渣管內(nèi)不能形成連續(xù)的渣流,從爐膛進(jìn)入下渣管的風(fēng)和熱渣便會形成氣力輸送狀態(tài),從而破壞渣封。如果下渣管中的流動(dòng)過于流暢,下渣速度過快,前面的細(xì)渣流動(dòng)快,后面的粗渣流動(dòng)較慢,中部就會形成斷流,致使下渣管出口的地方出現(xiàn)空缺,也無法形成渣封。如果筒體底部渣量過少,下渣管出口位置同樣易出現(xiàn)空缺,也難以形成良好的渣封。

導(dǎo)致滾筒冷渣器出現(xiàn)流渣的原因主要包括以下兩個(gè)因素:1)下渣管出口距離冷渣器筒體距離太大,難以形成良好的渣封,滾筒冷渣器轉(zhuǎn)動(dòng)控制滯后于爐膛排渣時(shí),渣封被破壞,容易產(chǎn)生流渣問題;2)下渣管尺寸較短,且?guī)缀醮怪庇诶湓鬟M(jìn)口,下渣管的阻力過小,導(dǎo)致下渣門打開后排渣過快。

1.4 風(fēng)室內(nèi)落渣管結(jié)構(gòu)

循環(huán)流化床鍋爐的落渣管穿過一次風(fēng)室進(jìn)入冷渣器進(jìn)渣口,風(fēng)室內(nèi)下渣管結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 風(fēng)室內(nèi)下渣管結(jié)構(gòu)

風(fēng)室部分的落渣管工作工況變化大,內(nèi)部有600 ℃左右的灰渣通過,外部有250 ℃左右的一次風(fēng),落渣管上布置有清堵用的空氣炮,管道內(nèi)部出現(xiàn)堵塞情況時(shí)還可能需要人工敲擊清堵。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn):下渣管膨脹節(jié)膨脹量不夠,長時(shí)間使用空氣炮和人工清堵,膨脹節(jié)的焊口大面積裂開,一次熱風(fēng)通過裂口吹到下渣管,形成氣力輸送,排渣狀況惡化,加劇流渣。

2 流渣應(yīng)對措施

2.1 燃料調(diào)整

嚴(yán)格控制入爐燃料粒徑,燃料粒徑盡量符合鍋爐設(shè)計(jì)要求,及時(shí)篩分燃料粒徑。通過及時(shí)調(diào)整料場破碎機(jī)和細(xì)篩的工況,基本上能夠保證入爐燃料粒徑接近設(shè)計(jì)要求,冷渣器流渣現(xiàn)象得到很大緩解。

2.2 結(jié)構(gòu)調(diào)整

及時(shí)檢查落渣管與冷渣器內(nèi)壁間隙(以下簡稱“落渣管間隙”),調(diào)整至70~100 mm,有效增大堆積阻力,加強(qiáng)渣封作用,同時(shí)可以使冷渣器電流下降,處理能力增強(qiáng)。冷渣器設(shè)計(jì)參數(shù)見表5 所列。

表5 冷渣器設(shè)計(jì)參數(shù)

同一機(jī)組及相同工況下,單臺冷渣器與落渣管間隙調(diào)整時(shí)運(yùn)行參數(shù)對比見表6 所列。

表6 單臺冷渣器在落渣管不同間隙下運(yùn)行參數(shù)

落渣管間隙調(diào)整前后對比如圖3 所示。調(diào)整前、調(diào)整后的落渣管間隙分別為240 mm 和95 mm。

圖3 落渣管間隙調(diào)整前后對比圖

更換膨脹系數(shù)更大的膨脹節(jié),對膨脹節(jié)外部進(jìn)行密封處理,避免一次熱風(fēng)對膨脹節(jié)的沖擊,從而保證膨脹節(jié)能夠正常工作。

2.3 運(yùn)行調(diào)整

適當(dāng)提高一次風(fēng)量,可有效抑制流渣。提高一次風(fēng)量能夠促進(jìn)密相區(qū)內(nèi)顆?;旌蠑U(kuò)散,避免在橫向和縱向的燃料整體密度分布不均,從而抑制排渣過程中交替出現(xiàn)的堵渣和流渣現(xiàn)象。另外,合適的一次風(fēng)、二次風(fēng)配比會影響到灰渣中可燃物含量的高低,可以避免灰渣二次燃燒帶來的冷渣器超溫問題。

對床壓自動(dòng)進(jìn)行比例積分微分控制(proportional integral derivative,PID) 修正,使控制過程緩慢進(jìn)行,從而使冷渣器速度變化放慢,增加系統(tǒng)穩(wěn)定性,嚴(yán)禁急升急降情況發(fā)生,應(yīng)緩慢操作,提前設(shè)置偏置控制[6]。

原有設(shè)計(jì)流渣的聯(lián)鎖保護(hù)為:冷渣器運(yùn)行電流>40 A。后經(jīng)摸索排查發(fā)現(xiàn),每當(dāng)入口溫度溫升率>15 ℃/min 時(shí),冷渣器電流在其1 min 后觸發(fā)流渣保護(hù)如圖4 所示。

圖4 冷渣器入口溫度與運(yùn)行電流變化

隨后再次啟動(dòng)冷渣器則顯示過流故障,冷渣器開蓋后發(fā)現(xiàn)已發(fā)生流渣現(xiàn)象,為保證設(shè)備安全及穩(wěn)定運(yùn)行隨后增加冷渣器入口溫升速率限制邏輯,當(dāng)溫升率>10 ℃/min 時(shí)應(yīng)立即自動(dòng)關(guān)閉落渣氣動(dòng)閘板,有效阻斷流渣發(fā)生。后經(jīng)優(yōu)化,在機(jī)組不同負(fù)荷區(qū)間下冷渣器入口渣溫所對應(yīng)的流渣溫升率保護(hù)定值如圖5 所示。

圖5 運(yùn)行分段區(qū)間冷渣器入口溫度與流渣溫升率保護(hù)定值

同時(shí)增加落渣溫度過高、冷渣器電流過大、冷渣器出水溫度過高關(guān)閉落渣氣動(dòng)閘板、降低冷渣器轉(zhuǎn)速的邏輯,冷渣器保護(hù)一旦發(fā)生動(dòng)作應(yīng)待條件恢復(fù)后重新投用[7]。

3 結(jié)語

針對該油頁巖電站項(xiàng)目滾筒冷渣器出現(xiàn)的流渣現(xiàn)象,文章提出落渣管設(shè)計(jì)和膨脹節(jié)優(yōu)化的方案,同時(shí)從鍋爐運(yùn)行方式和入爐煤粒徑控制等方面提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。以上應(yīng)對措施實(shí)施后,該油頁巖電站項(xiàng)目冷渣器流渣情況得到很大改善,使機(jī)組順利調(diào)試及穩(wěn)定運(yùn)行,確保機(jī)組的順利移交,為后續(xù)商業(yè)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

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