吳晗,劉海冰,牛海清
(珠海格力電器股份有限公司,廣東珠海,519070)
在空調生產的過程中需要進行商檢測試,分體室外機商檢測試前后,電源及信號線的接/拆線崗位需2名員工用風批逐個緊/松螺釘進行接/拆線,效率低下、勞動強度大及安全系數(shù)不高。按照平均生產節(jié)拍,員工每天要松/緊螺釘10000次以上,工作強度大且生產效率很低。測試過程中,帶電的接線板及接線端子外露,存在安全隱患。使用傳統(tǒng)的接線工裝,因結構設計問題,容易出現(xiàn)打火、跳電、松脫等安全隱患,未能推廣使用;商檢測試過程中,萬一接線工裝松脫,無斷電保護功能,不會自動斷電,存在嚴重的安全隱患。急需攻關研究,開發(fā)出穩(wěn)定可靠的快速接線測試工裝。
分體室外機商檢測試需要連接外機接線板上的零線、火線、信號線,通過空中對接測試線,和測試標準機聯(lián)通,完成測試過程。如圖1所示為室外機接線板圖,接線板通過連接片固定在電器盒部件上,同時連接片整體將電器盒部件固定在外機右側板上,穩(wěn)定可靠。對接線板進行分析,材質為密胺,3位接線板中間有長度不均的擋片,連接片上有接地螺釘孔、接地標識和警告標識,初步確定采用磁吸式方式進行接線。
圖1 室外機接線板圖
基于連接片為金屬,可利用磁鐵進行吸附,設計了如圖2所示的測試工裝,主要包括下主體、上主體、上蓋、磁鐵、對接套筒、接地柱等組成部分。對接套筒根據(jù)接線板螺釘結構進行設計,對接套筒把接線板的整個螺釘頭套住,加大與接線板螺釘頭及其墊片的接觸面積,可有效避免測試過程中振動或抖動引起打火問題,且有效解決對接偏移或虛接的情況。接線柱內設彈簧結構,對接套筒可隨對接情況進行線性移動,適應于不同誤差大小的接線板;磁鐵用于固定工裝于電器盒連接片鈑金件上,起固定作用。下主體為POM材質,上主體為透明有機玻璃,可觀察內部對接情況。接拆方便,安全性和可靠性較高,可實現(xiàn)脫落自動斷電,對接后帶電部分的封閉性較好,內部結構相對復雜。
圖2 測試工裝結構圖
以下主體為例,根據(jù)接線板擋板間歇設計了間歇槽,對于連接片鈑金件上的螺釘孔和警告標識做了避讓。對于和上主體、上蓋組成部件采用螺釘螺栓固定,預留螺釘孔位。對接套筒、接地組件采用過盈配合實現(xiàn)裝配連接。如圖3為下主體主視圖。對接套筒進行分段式設計實現(xiàn)分段對接自動斷電控制功能,當工裝處于自由狀態(tài)時,前后對接銅柱因彈簧作用,而處于斷開狀態(tài);當工裝與接線板進行對接時,前后對接銅柱受擠壓,而處于導通狀態(tài),實現(xiàn)斷電保護。
圖3 下主體主視圖
該三位快速接線工裝有2組接線套筒,包括動銅柱1和動銅柱2,與接線板接觸部分為動銅柱1,有效行程為8mm,動銅柱2有效行程為4.5mm。第1組對接裝置定銅柱與動銅柱間的彈簧:彈性系數(shù):0.29N/mm;彈簧長度:20mm;初始狀態(tài)被壓縮長度:9.5mm;定銅柱與動銅柱間的彈力:0.29×9.5=2.75N;完成對接被壓縮長度:17.5 mm;定銅柱與動銅柱間的彈力:0.29×17.5=5.07N。第2組對接裝置定銅柱與動銅柱間的彈簧:彈性系數(shù):0.29 N/mm;彈簧長度:11mm;初始狀態(tài)被壓縮長度:11mm;定銅柱與動銅柱間的彈力:0.29×11=3.191N;完成對接被壓縮長度:15.5mm;定銅柱與動銅柱間的彈力:0.29×15.5=4.49N。最終選擇磁鐵材料為釹鐵硼,磁力達4 kg,規(guī)格12×10×40 mm。如圖4為對接組件圖。
圖4 對接組件圖
根據(jù)空調商檢測試工藝要求工裝理論上需要承載電流120 A以上,需要避免工裝因接觸面積小或者啟動電流大產生的打火問題。工裝存在2處對接,第1處采用錐面對接方案,第二處采用套筒+銅鍍銀導電橡膠對接方案。
對銅柱錐面對接方案的承載理論電流進行分析,分段對接錐面面積實測約為15mm2,銅柱截面積為3.14×22=12.56 mm2,如錐面和錐孔加工精度足夠高,錐面與錐孔配合良好,則理論上此對接環(huán)節(jié)承載的最大電流估算為12.56×25/2.5=125.6 A(25/2.5是參考電線線徑的標稱電流進行估算,2.5mm2線徑的電線最大電流承載25A,同樣大小的銅柱理論上承載電流要比電線大)。
對套筒與接線板的對接方案理論承載電流進行分析,套筒與接線板的對接面積分2部分,第一部分是套筒與接線板螺釘頭的側邊配合,螺釘頭的側邊面積為18.8mm2,因接線工裝有個向下的轉矩,所以套筒能與螺釘頭的側邊接觸的面積約占1/2,即9.4 mm2;第二部分是套筒里面的銅鍍銀導電橡膠與螺釘頭接觸,如下圖紅色區(qū)域,單個螺釘頭的面積約8.46/3=2.88mm2;所以套筒與接線板的對接的總接觸面積為9.4+2.88=12.28mm2,即理論承載電流估計約12.28×25/2.5=122.8A。綜上分析,工裝的承載理論電流最大為120 A左右。
對快速接線工裝的承載電流能力進行測試驗證,試驗設備包括負載柜、繼電器電氣壽命試驗裝置、繼電器等,試驗接線圖如圖5所示,在220 V恒定電壓條件下,通過改變負載柜的電阻來調節(jié)電流從30~100 A變化,通電時間由繼電器電氣壽命試驗裝置設定并控制繼電器的通斷。
圖5 試驗接線圖
圖6 對接組件實物圖
圖7 工裝使用圖
設置3組試驗,試驗1為調節(jié)負載柜的電阻使電流從30~100 A變化,步進為5A,每個測試點時間為5秒;試驗2為調節(jié)負載柜的電阻使電流從40~70 A變化,步進為5 A,每個測試點時間為15秒;試驗3為調節(jié)負載柜的電阻使電流從70~75 A變化,步進為5A,每個測試點時間為20秒。表1為測試電壓試驗數(shù)據(jù),發(fā)熱不明顯,測試正常,當電流超過70 A以上,通電時間15秒以上時,有明顯的發(fā)熱,發(fā)熱點主要集中在工裝的各接線點、對接點,但絕緣皮、銅鍍銀導電墊片未見明顯軟化現(xiàn)象滿足要求,試驗2、試驗3測試數(shù)據(jù)均滿足要求,不一一列出。綜上,快速接線工裝單路可承載電流能力超過100 A的強電流(測試電壓220 V),可滿足公司現(xiàn)有機型(含部分商用機型)的電流要求。
表1 測試電壓試驗數(shù)據(jù)
快速接線工裝采用分段對接結構,實現(xiàn)工裝脫落自動斷電功能,在自然不受力狀態(tài)下,因為彈簧力的作用,前后兩段銅柱斷路,只有前段銅柱受外力想后移動一段距離(理論值3.5mm)之后才會形成通絡,所以當工裝與接線板對接時能夠導通形成回路,而意外脫落時則迅速斷路,從而使裸露在外面的銅柱不帶電,避免員工觸電等安全隱患。
通過結構巧妙配合,產生額外轉矩,使接線套筒與接線板螺釘頭有足夠的卡緊力,確保工裝在測試過程中接觸穩(wěn)定可靠,不因臺車震動而出現(xiàn)打火、松脫等問題,通過對接線套筒裝置結構巧妙設計,可防工裝虛接,只有工裝對接到位才能測試:當工裝對接到位時:接線套筒的卡緊力將使工裝基本與電器盒鈑金件垂直,且能產生額外轉矩阻礙工裝向下掉(即抗震功能),這時磁鐵的磁力將大于套筒里彈簧的彈力,從而使工裝對接穩(wěn)定可靠,注意:單有磁鐵的磁力是無法使工裝對接穩(wěn)定可靠,因為當工裝接好測試工藝線后,磁鐵的磁力是無法與工裝向下的轉矩抗衡。當工裝虛接、對接偏移時:接線套筒將與接線板的螺釘頭配合不到位,從而套筒將產生不了卡緊力或額外轉矩,這時接線套筒中彈簧的彈力將使工裝與電器盒鈑金件不垂直,從而使工裝對接不上、吸不緊而無法測試,即可避免工裝因虛接而產生的打火問題。
接線工裝與接線板形成基本封閉的對接區(qū)域,間隙在2~3mm,并且間隙在接線板內側,員工在不破壞現(xiàn)有的對接狀態(tài),是碰不到帶電部分的,提升了測試安全性?,F(xiàn)場測試使用快速接線工裝對接3000次后,對接組件表面無磨損,電阻基本無變化,可靠性高。
快速接線工裝顛覆了傳統(tǒng)的接線工裝結構,改變了傳統(tǒng)接拆線工藝方法,實現(xiàn)了接/拆線一步到位。商檢測試時使用快速接線測試工裝給電測試,員工都不會碰到帶電部分,避免觸電等安全隱患,提升操作安全性??焖俳泳€工裝具備自動斷電保護功能,當工裝意外脫落時,能迅速斷電,避免觸電等危險;工裝單路的承載電流能力超過100 A,避免工裝因接觸面積小而產生的打火問題;實現(xiàn)工裝不虛接、不打火、不松脫等問題,確保工裝在測試過程中接觸穩(wěn)定可靠。實現(xiàn)接/拆線一步到位,每次接/拆線時間控制在3秒以內,提高效率,實現(xiàn)減員增效,單班可減員2人,全公司推廣后可實現(xiàn)減員約80人,年降成本約400萬元。