楊億骍,陳華梅,趙一成
(杭州汽輪動力集團(tuán)股份有限公司,浙江杭州 310015)
軸封系統(tǒng)是保證汽輪發(fā)電機(jī)組正常運行的必需熱力系統(tǒng)。低壓軸封系統(tǒng)作為軸封系統(tǒng)的重要組成部分,主要用于阻斷空氣進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸,以保證空氣與蒸汽隔離的狀態(tài),保持汽輪機(jī)低壓缸內(nèi)的真空空間,促進(jìn)凝汽反應(yīng)的充分進(jìn)行,進(jìn)而為汽輪機(jī)的高效運行提供有力的熱力支撐。軸封的供汽溫度、穩(wěn)定性以及汽輪機(jī)低壓軸封密封程度,會影響汽輪機(jī)組的正常運行和運行成本的可控性。
目前,我國大部分電廠汽輪機(jī)應(yīng)用的低壓軸封進(jìn)汽系統(tǒng)的設(shè)計缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性,控制技術(shù)不夠成熟,導(dǎo)致不同低壓缸軸封進(jìn)汽普遍存在溫度差異,且沒有得到有效地控制[1]。在個別情況下,已經(jīng)無法滿足軸封系統(tǒng)的正常運行溫度(121 ℃以上),甚至因低壓軸封進(jìn)汽溫度失控,使運行溫度低至100 ℃以下,可能造成蒸汽不純凈、真空泄漏以及軸承振幅過大等情況。
低效的汽輪機(jī)低壓軸封系統(tǒng)運行狀態(tài)會造成資源損耗過量等問題。低壓軸封進(jìn)汽溫度控制效果不理想與減溫器的干預(yù)有直接關(guān)系。一方面,蒸汽進(jìn)入減溫器后會形成明顯的溫度差。當(dāng)經(jīng)過減溫器變溫后,蒸汽會通過各個低壓軸封進(jìn)入到低壓缸內(nèi)。因低壓軸封距離遠(yuǎn)近不同,減溫器近處的軸封進(jìn)入的蒸汽溫度會較接近減溫器變溫后的初始溫度,但是距離減溫器較遠(yuǎn)的軸封進(jìn)入的蒸汽溫度就會與其存在較大差異。另一方面,許多工作人員為快速達(dá)到均衡入汽溫度的目的,采取了調(diào)試減溫器的方法控制低壓軸封進(jìn)汽溫度,但是作用效果并不理想,甚至造成了很大的麻煩。強(qiáng)制性改動減溫器的溫度設(shè)定值,在低壓軸封密封性無法得到保證的情況下很容易導(dǎo)致低壓軸封漏氣問題。汽封加熱器、汽封冷卻器、軸封加熱器的整體外形如圖1 所示。
傳統(tǒng)汽輪機(jī)組軸封系統(tǒng)的設(shè)計缺乏合理性,只設(shè)計了蒸汽進(jìn)入軸封的單向進(jìn)汽口,未根據(jù)汽輪機(jī)組的運行原理進(jìn)行合理配置[2]。一方面,未在所有軸封口設(shè)置進(jìn)汽監(jiān)測點,只設(shè)置了總進(jìn)汽監(jiān)測點,無法精準(zhǔn)監(jiān)測各個軸封進(jìn)汽口的進(jìn)汽溫度,導(dǎo)致監(jiān)測結(jié)果缺乏指導(dǎo)意義;另一方面,未設(shè)置回汽溫度的監(jiān)測點,各軸封的回汽溫度無法被及時檢測到相關(guān)數(shù)據(jù),導(dǎo)致在汽輪機(jī)組運行過程中回汽溫度的不確定性及不可控性,使回汽管內(nèi)的通暢性及機(jī)組故障率受到影響,干擾相關(guān)工作人員,導(dǎo)致誤判軸封供汽情況,造成供汽壓力設(shè)置過低或過高,低壓軸密封效果下降,使空氣漏入低壓缸。
低壓軸封系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,因系統(tǒng)內(nèi)未設(shè)置軸封漏氣溫度的監(jiān)測點,對于蒸汽壓力缺乏有效監(jiān)測手段,給相關(guān)工作人員的巡察工作造成很壓力。要求人工作業(yè)達(dá)到實時監(jiān)測漏氣溫度的效果很難實現(xiàn),人不是機(jī)器,無法實現(xiàn)機(jī)械化、自動化作業(yè),難免出現(xiàn)錯漏。為保證盡快發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,需要安排大量人員進(jìn)行倒班,24 h 無休地進(jìn)行監(jiān)測作業(yè),提高了人工成本。一旦人工監(jiān)測出現(xiàn)疏漏,會造成蒸汽泄漏故障,蒸汽極有可能進(jìn)入汽輪機(jī)組運行系統(tǒng),導(dǎo)致部分子系統(tǒng)無法正常作業(yè),甚至造成整個系統(tǒng)癱瘓的嚴(yán)重后果。
國內(nèi)電廠應(yīng)用的密封效果普遍測試不全面,僅限于真空嚴(yán)密性試驗,且流程設(shè)計欠缺嚴(yán)謹(jǐn)性。執(zhí)行流程時,需要首先控制真空泵保持關(guān)閉狀態(tài),然后觀察凝汽器的垂直下降速度。如果發(fā)現(xiàn)速度遠(yuǎn)高于正常運行速度,則軸封密封效果不符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上一次凝汽器下降運行的超速情況,重新設(shè)定低壓軸封供汽壓力值,進(jìn)行第二次試驗。通過反復(fù)試驗,粗略地確定低壓軸封的供汽壓力值,缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性,只能保證汽輪機(jī)組的正常運行,而無法保證其運行在最佳狀態(tài)[3]。
傳統(tǒng)試驗方法的弊端明顯。一方面,試驗過程中需要關(guān)停真空泵,影響汽輪機(jī)組的正常運行。因此,只能有限次數(shù)地進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗,在一定程度上削弱了對低壓軸封密封程度的監(jiān)測效果,進(jìn)而造成監(jiān)測的滯后性。另一方面,該試驗的操作風(fēng)險極大,在反復(fù)執(zhí)行真空泵關(guān)、開操作時如果有意外情況發(fā)生,將導(dǎo)致再次啟動不利,可能造成整個汽輪機(jī)組癱瘓,造成不必要的損失。
汽輪機(jī)組正常運行過程中,軸抽風(fēng)機(jī)會發(fā)生運行漏水以及出口處積水等意外。隨著汽輪機(jī)組的老化,意外情況出現(xiàn)的概率越來越高。從運行安全角度看,低壓軸抽風(fēng)機(jī)漏水及出口積水是汽輪機(jī)組運行的重大隱患,可能造成蒸汽的物態(tài)性質(zhì)變化,使蒸汽變成水,回流到低壓軸封運行管道內(nèi),干擾汽輪組的運行效能。
蒸汽經(jīng)過軸封蒸汽減溫系統(tǒng)的降溫處置后,沒有有效的傳送裝置將降溫后的蒸汽送至各個汽輪機(jī)低壓軸封管內(nèi)[4]。且因低壓軸封管入口距離減溫系統(tǒng)的遠(yuǎn)近不同,導(dǎo)致各低壓軸封管內(nèi)進(jìn)入的蒸汽溫度有很大差異。所以,為了保證整個汽輪機(jī)組運行的最佳狀態(tài),需要有針對性地增設(shè)蒸汽強(qiáng)制混合裝置,解決低壓軸封口入汽溫度問題。
通過系統(tǒng)地分析,可以在軸封蒸汽減溫系統(tǒng)出口位置加裝數(shù)字智能化蒸汽強(qiáng)制混合控溫裝置,并在程序中設(shè)置強(qiáng)制執(zhí)行系統(tǒng),預(yù)設(shè)恒溫傳送信息執(zhí)行指令,以保證經(jīng)過統(tǒng)一降溫處理后的蒸汽能夠通過恒溫管道,傳送到指定低壓軸封管內(nèi),有效解決低壓軸封進(jìn)汽溫度控制效果不理想的問題。
(1)調(diào)整汽輪機(jī)低壓軸封系統(tǒng)的直接關(guān)聯(lián)系統(tǒng)——噴水減溫系統(tǒng)的運行方式:①通過改變軸封減溫系統(tǒng)的輸入水源,用性質(zhì)穩(wěn)定的凝輸水代替凝結(jié)水,保證凝水壓力時刻處于穩(wěn)定的狀態(tài),提高出汽溫度的統(tǒng)一性;②改進(jìn)減溫水裝置噴頭,改用霧化性能較好的噴頭,以防止蒸汽和水混合噴出。
(2)提高低壓軸封供汽溫度的最高限制,從原定的140 ℃提高至170 ℃,以拓寬低壓軸封供汽溫度的調(diào)節(jié)限域。增加對低壓軸封溫度的控制功能,以保證正常的軸封供汽壓力。將疏水系統(tǒng)對應(yīng)的第一路疏水至凝汽器門的子系統(tǒng)有效開啟,并持續(xù)保持其開啟狀態(tài),使汽輪機(jī)組能發(fā)揮最佳的運行效能。
傳統(tǒng)的汽輪機(jī)組設(shè)計中,低壓軸封進(jìn)汽壓力控制系統(tǒng)執(zhí)行的是定壓控制流程,只有在軸封管內(nèi)進(jìn)汽壓力達(dá)到最高限制時才會觸發(fā)系統(tǒng)反射執(zhí)行程序,屬于單向調(diào)節(jié)。但是,在汽輪機(jī)組的實際運行過程中,單向調(diào)節(jié)的效果是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,要想實現(xiàn)對低壓軸封進(jìn)汽壓力的有效調(diào)控,應(yīng)改進(jìn)現(xiàn)行進(jìn)汽壓力控制方案。首先,將單向調(diào)節(jié)改為雙向控制調(diào)節(jié),并引入低壓軸封回汽溫度作為被調(diào)對象。在進(jìn)汽壓力控制裝置中加入交換器,以保證雙向調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行的流暢性,調(diào)節(jié)系統(tǒng)的限域峰值可以根據(jù)汽輪機(jī)組的實際運行情況進(jìn)行設(shè)置調(diào)整。針對低壓軸封進(jìn)汽壓力和回汽壓力的控制值進(jìn)行分別設(shè)置,以實現(xiàn)低壓軸封進(jìn)汽壓力的優(yōu)化控制,并能夠合理地進(jìn)行自動控制。
針對汽輪機(jī)組運行過程中常見的軸抽風(fēng)機(jī)出口處凝結(jié)水回流的問題,分析其主要原因是運行過程中軸抽風(fēng)機(jī)出口旁路口被動打開,使軸抽風(fēng)機(jī)的排氣功能受阻,造成廢氣的內(nèi)循環(huán)及堆積,軸封加熱器內(nèi)的負(fù)壓降低,內(nèi)部回汽壓力升高,導(dǎo)致回汽不暢。為有效實現(xiàn)廢氣的標(biāo)準(zhǔn)排放,緩解軸封加熱器內(nèi)的回汽壓力,提升軸封回汽量,達(dá)到控制軸封冒汽量的效果,將軸封加熱器內(nèi)的水位提至50%處。
從汽輪機(jī)組各子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行機(jī)制角度分析,汽輪機(jī)組內(nèi)的各個子系統(tǒng)運行狀態(tài)是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的。機(jī)組運行狀態(tài)的良好可以提升汽輪軸封回汽系統(tǒng)的運行效果,汽輪機(jī)軸封回汽系統(tǒng)的運行狀態(tài)也會促進(jìn)汽輪機(jī)組的整體運行效果。由此可見,改善汽輪機(jī)組及汽輪軸封回汽系統(tǒng)的運行峰值,可以有效規(guī)避軸封漏氣和油中進(jìn)水的運行缺陷問題,進(jìn)而促使汽輪機(jī)組的真空嚴(yán)密性達(dá)到最佳(峰值小于180 Pa),全面提升汽輪機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性。
通過對蒸汽強(qiáng)制保溫裝置的有效改良,實現(xiàn)對進(jìn)汽和回汽溫度的科學(xué)控制,達(dá)到低壓軸封缸內(nèi)氣壓標(biāo)準(zhǔn)運行的目的。通過對汽輪機(jī)低壓軸封系統(tǒng)運行方式及軸封進(jìn)汽壓力的控制方案的進(jìn)一步優(yōu)化和改良,達(dá)成了對汽輪機(jī)組整體運行狀態(tài)以及各子系統(tǒng)自運行狀態(tài)的有效控制,并科學(xué)、有效地規(guī)避了軸封漏氣、回水、倒流,以及抽風(fēng)機(jī)出口積水等運行缺陷,提高汽輪機(jī)組運行的安全性,為電廠汽輪機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)效能的提高提供了有力的技術(shù)支撐,為我國火力發(fā)電廠的持續(xù)健康發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。