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煤水分離技術(shù)在桑樹坪煤礦的研究及應(yīng)用

2023-09-29 17:23劉小虎田崔海
中國煤炭工業(yè) 2023年8期
關(guān)鍵詞:除渣處理量泥水

文/劉小虎 田崔海 劉 冰

韓城礦業(yè)公司桑樹坪煤礦屬雙突礦井,消突、抽采瓦斯主要采取底板巷穿層鉆孔、水力沖孔、預(yù)抽瓦斯等措施。4322底板巷、3317抽放瓦斯底板巷在打鉆過程中,產(chǎn)生大量煤水并流到軌道巷,不僅導(dǎo)致作業(yè)環(huán)境臟亂差,嚴(yán)重影響打鉆進(jìn)度和生產(chǎn)接續(xù),而且存在一定的安全隱患。為此,桑樹坪煤礦進(jìn)行專題攻關(guān),探索新方法新途徑,有針對性地設(shè)計了一套煤水分離系統(tǒng),將鉆孔施工過程中產(chǎn)生的煤和水分離,有效提升了工作效率,保證了安全高效生產(chǎn)。

一、煤水分離系統(tǒng)設(shè)計方案及特點

煤水分離系統(tǒng)借鑒選煤廠成熟的產(chǎn)品脫水工藝,采用“振動篩分+濃縮沉淀+壓濾回收”的聯(lián)合脫水工藝,煤通過帶式輸送系統(tǒng)運出,水流入水倉通過水泵排到地面,保證了采煤工作面大量涌水時生產(chǎn)、運輸及倉儲的安全。該工藝方案自成系統(tǒng),能較好地適應(yīng)井下生產(chǎn)情況變化,各項技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),既能最大限度地回收煤炭資源,又避免了煤泥對下游工序的影響。

1.煤水分離系統(tǒng)設(shè)計方案

(1)系統(tǒng)設(shè)計要求。采煤工作面涌水進(jìn)入煤流中形成“水煤”,不僅直接影響到原煤運輸、提升作業(yè)的連續(xù)性,還會帶來嚴(yán)重的稀煤潰倉、膠帶打滑和淤煤等安全問題。針對桑樹坪煤礦的生產(chǎn)實際,新設(shè)計的系統(tǒng)要能處理6臺鉆機同時工作時產(chǎn)生的煤泥水量,處理后的干煤泥能夠落入皮帶運走,清水循環(huán)再用或排入水溝,達(dá)到煤水分離效果,保證水溝暢通,降低工人勞動強度,提高工作效率,改善軌道巷環(huán)境;同時,根據(jù)礦井現(xiàn)有條件,滿足設(shè)備運輸安裝尺寸要求。

(2)系統(tǒng)組成及運行?;谏鲜鲆?,項目組開發(fā)的煤水分離系統(tǒng)包括煤礫泵、一級煤泥水預(yù)分離裝置、二級粗煤泥除渣裝置、三級煤泥水濾榨裝置,各裝置實現(xiàn)有效結(jié)合。設(shè)備啟動順序為:粗煤泥除渣裝置→專用煤礫泵(遠(yuǎn)程輸送泵)→煤泥水濾榨裝置。系統(tǒng)停機順序為:停止專用煤礫泵→停止除渣裝置。

在實際運行中,首先將若干個(臺)水鉆打孔時產(chǎn)生的煤泥水匯集到一個沉淀池內(nèi);鉆機沖孔煤泥水經(jīng)煤礫泵遠(yuǎn)距離輸送至一級煤泥水預(yù)分離裝置處理,脫掉一部分細(xì)煤泥的煤泥水流入沉淀池;剩余的煤泥水流入二級粗煤泥除渣裝置再進(jìn)行脫水處理,脫水后的干煤泥落入皮帶運走,脫除的細(xì)煤泥水流入沉淀池;沉淀池的煤泥水經(jīng)專用渣漿泵打入到三級煤泥水濾榨裝置最終脫水,脫水后的干煤泥落入皮帶運走,脫下的清水經(jīng)管道排到水倉。

(3)設(shè)備性能優(yōu)勢。煤礫泵過流部件采用高鉻耐磨合金鋼材質(zhì),可長時間連續(xù)使用,耐磨性能好且使用壽命長;葉輪采用半封閉設(shè)計,可有效防止卡死;配備耐磨合金鉸刀,減少磨損過流部件的問題,延長葉輪和蝸殼壽命。二級粗煤泥除渣裝置采用高頻振動和負(fù)傾角運行設(shè)計,脫水效果更好,煤泥水處理量大。篦水板采用無磁不銹鋼耐磨材質(zhì),脫水效率高且不易堵塞篦水板。三級煤泥水濾榨裝置手動和自動運行模式可自由切換,可視化觸摸屏設(shè)計可實時監(jiān)測運行情況,采用液壓高壓壓緊和篦布四周加襯設(shè)計,可防止噴漿,使用壽命長,煤泥水分離效果好。筒式過濾裝置體積小、方便安裝、透水性好、耐磨、使用壽命長。

2.煤水分離系統(tǒng)的特點

(1)系統(tǒng)處理量可達(dá)到120m3/h以上,工作電壓為660/1140V,系統(tǒng)功率≤150kW,入料粒度≤15mm。所有設(shè)備滿足井下巷道運輸安裝要求,設(shè)備可根據(jù)現(xiàn)場情況解體安裝。所有電氣設(shè)備符合煤礦井下要求,系統(tǒng)自動化程度高。

(2)特制煤礫泵流量≥80m3/h,揚程≥40m,過流面采用耐磨合金,帶耐磨攪拌頭,葉輪等過流部件為耐磨、抗腐蝕材質(zhì)。

煤泥水遠(yuǎn)距離輸送裝置,可將收集起來的鉆機鉆孔煤泥水輸送到粗煤泥及雜物除渣裝置,實現(xiàn)煤泥水遠(yuǎn)距離有效輸送。系統(tǒng)輸送煤泥水≥150m3/h,通過最大顆粒粒度≥20mm,輸送距離≥400m,具有良好的穩(wěn)定性和耐磨性,配套煤泥水防沉淀裝置效果較好。

(3)一級煤泥水預(yù)分離裝置提前脫除60%明水,提高了后續(xù)二級粗煤泥脫水效果。二級粗煤泥除渣裝置,可先將煤泥水中的大顆粒和雜物除去。煤泥水處理量≥150m3/h,除渣粒度為0.1~1mm,進(jìn)料粒度≥30mm。該系統(tǒng)占地面積小、可靠性高、處理量大、運維方便,可連續(xù)把粗煤泥及雜物濾水后落入皮帶運走,剩下的細(xì)煤泥水流入到緩沖水池備用。三級煤泥水濾榨裝置處理量≥60m3/h,可將細(xì)煤泥水中的所有煤泥雙向進(jìn)料并快速濾榨出渣,濾出的煤泥水經(jīng)過處理后變成清水,基本實現(xiàn)全自動運行,效率高,處理量大,噪音小。

(4)智能控制系統(tǒng)具有過載、短路、漏電閉鎖、斷相、欠壓、過壓、堵轉(zhuǎn)保護、不平衡保護、反時限過流保護等保護措施。整機具有機械電氣閉鎖功能,隔離開關(guān)處于斷開位置時,主腔前門才能打開;解鎖開關(guān)處于解鎖位置,隔離開關(guān)不能轉(zhuǎn)動。整個系統(tǒng)采用PLC控制,具有手動與自動相互切換程序。

(5)煤水分離系統(tǒng)與常規(guī)振動篩、固液分離機不同,可靠性高,大傾角安裝,即使設(shè)備出現(xiàn)故障,也不影響礦井的正常生產(chǎn)。

二、煤水分離系統(tǒng)的實踐應(yīng)用

1. 二級粗煤泥除渣裝置

(1)二級粗煤泥除渣裝置運轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁觸摸帶電部位或旋轉(zhuǎn)部位,每班應(yīng)檢查軸承溫度,在正常負(fù)荷和最大負(fù)荷下檢查振幅,隨時觀察運轉(zhuǎn)情況,每班對連接件的螺栓進(jìn)行檢查,檢查是否松動,若松動必須擰緊。

(2)防爆激振電機必須加注專用油,不得和其他品牌潤滑油混用。5~7天注油一次,每臺振動電機加注50~100CC專用潤滑油。

(3)定期檢查設(shè)備潤滑部分,確保設(shè)備潤滑完好,轉(zhuǎn)動部分靈活。

2.三級煤泥水濾榨裝置

(1)濾榨裝置在運行時,要保證有操作工時刻看守。特別在卸料時,操作工要時刻關(guān)注卸料情況,要保證卸料后箅布周邊邊框的清潔,不能有煤泥,箅布不能有褶皺。

(2)沒有打滿物料時,嚴(yán)禁卸料,否則濾布上會粘滿稀煤泥。如果箅布上粘有煤泥,要沖洗干凈,否則會噴漿,損壞箅布,嚴(yán)重時可導(dǎo)致箅水板變形、壓裂。

(3)箅布破損后要及時更換濾布,否則煤泥會進(jìn)入箅布內(nèi)部,堵塞箅水板,如果不及時清除會造成箅水板變形、壓裂、噴漿,嚴(yán)重時會造成整機變形。

(4)煤礫泵座和取板器驅(qū)動電機減速機潤滑油每4個月更換一次,煤礫泵座加油量以可視油表為準(zhǔn);取板器驅(qū)動電機減速機加油量以從上油孔加油,側(cè)油口排出為止。液壓泵站液壓油每6個月更換一次,加油量一定要高于最低可視油標(biāo)線。煤礫泵不能空轉(zhuǎn),嚴(yán)禁倒轉(zhuǎn),每三個月要檢查葉輪及前后護板磨損情況。

(5)如果取板器取拉板時不能正確觸碰到箅水板把手,可調(diào)節(jié)拉板小車上的調(diào)節(jié)螺絲,直到調(diào)至不影響取拉板為止。油缸不能正常運行時,要檢查油缸限位開關(guān)是否正常,如有損壞要立刻換新;再檢查壓力表是否正常,排除接觸不良因素。

三、煤水分離系統(tǒng)應(yīng)用效果

桑樹坪煤礦煤水分離系統(tǒng)自運行以來,不僅將煤粉從煤泥水中有效分離出來,而且處理效率高,分離率達(dá)95%以上。目前3317運順底板巷可連續(xù)多天打鉆,煤粉清理時間縮短,不僅加快了災(zāi)害治理進(jìn)度,而且有效防止煤泥水進(jìn)入采區(qū)水倉。每天分離出的50噸煤粉發(fā)熱量高達(dá)4600大卡/千克,通過對原有運輸系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,將分離出來的煤粉直接運至原煤倉,避免了資源浪費,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

該煤水分離系統(tǒng)使用方法簡單、成本低、穩(wěn)定可靠,對環(huán)境和操作要求較低。以前一臺鉆機需專門安排兩人不間斷地清煤,現(xiàn)在只需安排一人即可完成工作任務(wù),有效降低了職工的勞動強度,提高了打鉆現(xiàn)場的安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平,為安全高效治理瓦斯災(zāi)害提供了技術(shù)保障,具有一定的示范推廣價值。

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