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冶金工業(yè)廢水處理工藝與優(yōu)化改進(jìn)

2023-09-20 04:36:04蘇烜SUXuan
價(jià)值工程 2023年26期
關(guān)鍵詞:還原劑沉淀池廢水處理

蘇烜SU Xuan

(甘肅省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)學(xué)會(huì),蘭州 730000)

0 引言

由于在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生大量的廢水,廢水中包含了大量殘余涂料以及高毒性的Cr(VI),當(dāng)廢水中Cr(VI)濃度超出0.1mg/L 時(shí)對(duì)人體會(huì)造成中毒,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。而且,隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)境保護(hù)逐漸提高了重視度,要求在冶金廢水處理達(dá)到《鋼鐵企業(yè)冶金工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn),要求廢水中Cr 濃度低于0.1mg/L、Cr(VI)濃度低于0.05mg/L。目前,鋼鐵廠采取還原沉淀法完成廢水處理工作,處理后的廢水Cr(VI)濃度可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但Cr 濃度則難以得到有效控制,加強(qiáng)還原劑使用量多,增加了企業(yè)成本。為此,在本次研究中,對(duì)鋼鐵冶金工業(yè)廢水處理技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn),控制廢水處理藥劑投放量的同時(shí),降低廢水處理成本。

1 鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理原工藝概況

鋼鐵廠冶金生產(chǎn)車(chē)間排放廢水通過(guò)管道運(yùn)輸?shù)秸{(diào)節(jié)池,在通過(guò)泵進(jìn)入到還原池,其中還原池分為1 級(jí)還原池與二級(jí)還原池,采取硫酸方式對(duì)pH 值進(jìn)行調(diào)節(jié),pH 值控制在2.5-3 左右,確保還原劑在使用的過(guò)程中,可有效將廢水中所含有的Cr(VI)還原為Cr3+,進(jìn)水點(diǎn)和加藥點(diǎn)位于還原池上部,以自流的方式進(jìn)入奧中和池中,在中和池內(nèi)加入Ca(OH)2與Cr3+,從而與廢水產(chǎn)生反應(yīng)生成Cr(OH)3沉淀,并從二級(jí)中和池中進(jìn)入到沉淀池內(nèi),加入PAM 后確保廢水在沉淀池內(nèi)實(shí)現(xiàn)泥水分離,底泥進(jìn)入濃縮池后實(shí)現(xiàn)污泥脫水,整個(gè)工藝流程具體如圖1 所示[1]。

圖1 廢水還原沉淀

2 工藝分析

通過(guò)對(duì)鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理工藝應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)分析,可以發(fā)現(xiàn)所使用的還原沉淀方式存在以下不足之處。①二級(jí)還原池ORP 設(shè)定值低,造成廢水處理時(shí)所加入的還原劑量增加。還原劑加藥系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),是由人工通過(guò)ORP進(jìn)行控制,難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化管控,造成加藥系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)延遲,造成還原劑無(wú)法及時(shí)投入使用。②鋼鐵冶金工業(yè)廢水處理中,以Ca(OH)2作為中和劑,主要是由于Ca(OH)2包裹作用與沉淀效果強(qiáng)于Na2OH,但廢水在沉淀后所產(chǎn)生的泥量較多。由于冶金工業(yè)廢水中含有大量的鉻泥,其中金屬元素以Ca 為主,對(duì)于鉻泥的資源化利用將會(huì)造成不利影響[2]。③廢水處理中在沉淀池內(nèi)加入一定含量的PAM,可利用其吸附作用,將水中所含有的絮體進(jìn)行整合,形成更多的絮體,有利于絮體沉淀。但原廢水處理中只是在沉淀池內(nèi)加入PAM,藥劑與廢水之間產(chǎn)生的反應(yīng)時(shí)間短,藥物與廢水混合不充分,對(duì)廢水氫氧化鉻的沉淀效果難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,排放后的廢水中所含有的鉻濃度將存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。④沉淀池沉淀效果并不顯著,而我國(guó)對(duì)于冶金工業(yè)廢水處理排放要求相對(duì)較高,而鋼鐵城目前在廢水處理中會(huì)存在含鉻絮體,部分存在游離三價(jià)鉻,最終導(dǎo)致廢水處理后其中的鉻濃度超出標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 廢水處理工藝優(yōu)化與改進(jìn)措施

3.1 二級(jí)還原池ORP 優(yōu)化及自控加藥系統(tǒng)調(diào)試

在本次研究中通過(guò)工藝分析研究,在還原劑投入時(shí),需采取氧化還原電位值進(jìn)行確定,廢水處理工藝應(yīng)用時(shí)要求一級(jí)還原池與二級(jí)還原池ORP 分別設(shè)定為250mV 與180mV,而造成廢水處理還原劑消耗量較多的主要原因是二級(jí)還原池ORP 設(shè)定值低,為此通過(guò)多次驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),對(duì)廢水處理后所含有的鉻濃度驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,如表1所示[3]。

表1 不同ORP 值Cr(VI)出水濃度

根據(jù)表1 所示在廢水處理工藝中對(duì)于含鉻廢水濃度進(jìn)行控制時(shí),其中Cr(VI)去除率相對(duì)較高,在ORP 值逐漸降低的情況下,二級(jí)還原池所排出的廢水Cr(VI)濃度相對(duì)較少,當(dāng)ORP 值降低到最大后,廢水中Cr(VI)去除值達(dá)到極限。在本次優(yōu)化后,發(fā)現(xiàn)二級(jí)還原池的ORP 值在達(dá)到25mV 時(shí),二級(jí)還原池所排放的廢水Cr(VI)濃度則達(dá)到了國(guó)家《鋼鐵企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。而原工藝中,二級(jí)還原池ORP 值為-180mV,所投入的還原劑量增加,為此通過(guò)對(duì)ORP 值進(jìn)行質(zhì)??刂?,降低還原劑投加量[4]。

3.2 NaOH/Ca(OH)2 調(diào)堿劑使用優(yōu)化

在鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理中,發(fā)現(xiàn)在廢水沉淀后所產(chǎn)生的鉻泥量較多,通過(guò)對(duì)鉻泥成本分析,鉻泥中所含有的金屬元素主要是以Ca 為主,Ca 元素的來(lái)源主要是在一級(jí)中和池與二級(jí)中和池中投入了調(diào)堿劑Ca(OH)2。而使用NaOH 作為調(diào)堿劑,則可形成鹽,伴隨處理后的廢水排出[5]。因此,在本次工藝優(yōu)化改進(jìn)中,為了保障Cr 去除效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),減少?gòu)U水鉻泥沉淀量,則對(duì)NaOH 與Ca(OH)2調(diào)堿劑投加比例進(jìn)行分析與研究,掌握二者對(duì)Cr 的去除效果以及鉻泥沉淀量。在工藝優(yōu)化改進(jìn)研究中,將NaOH與Ca(OH)2分別以20%、40%、80%進(jìn)行投放使用,使用NaOH 調(diào)堿劑Cr 濃度值為0.06mg/L、0.07mg/L、0.11mg/L,鉻泥體積則為255mL、205mL、170mL、120mL[6]。而使用Ca(OH)2調(diào)堿劑Cr 濃度值為0.15mg/L、0.17mg/L、0.31mg/L,鉻泥體積則為375mL、335mL、280mL、265mL,根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,使用NaOH 調(diào)堿劑比例越高,廢水處理后所產(chǎn)生的鉻泥體積也會(huì)減少,Cr 濃度值也會(huì)趨于極限值。在Ca(OH)2投放比例達(dá)到80%時(shí),廢水鉻泥體積則可達(dá)到最小,但Cr 濃度則超出《鋼鐵企業(yè)冶金廢水排放標(biāo)準(zhǔn)》要求(總Cr 濃度<0.1mg/L)。為了有效控制Cr 濃度值以及鉻泥體積,則在改進(jìn)中選擇40%比例的NaOH 或者Ca(OH)2。

3.3 水力條件優(yōu)化

在鋼鐵廠冶金廢水處理原工藝中,主要是在沉淀池與二級(jí)中和池中計(jì)入PAM,但由于管道短,藥劑與廢水之間產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)時(shí)間短,難以發(fā)揮出藥劑的作用,影響廢水沉淀處理效果,造成藥劑浪費(fèi)。二級(jí)中和池中存在攪拌裝置,將PAM 投加點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,并優(yōu)化二級(jí)中和池水力條件,可確保藥劑與廢水保持充分化學(xué)反應(yīng),提高廢水沉淀效果[7]。

3.3.1 絮凝攪拌強(qiáng)度的優(yōu)化

鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理中,原工藝PAM 含量設(shè)定值為0.1%,絮凝攪拌強(qiáng)度設(shè)置為40r/min、50r/min、60r/min、70r/min,在發(fā)生反應(yīng)后直接進(jìn)入到二級(jí)中和池中,從而形成靜置沉淀。沉淀時(shí)間在達(dá)到30 分鐘后,工作人員在液面2cm 位置進(jìn)行取樣,對(duì)廢水中所含有的鉻濃度進(jìn)行測(cè)定分析。結(jié)果顯示廢水在處理時(shí)絮凝攪拌強(qiáng)度不斷增加,廢水處理后所含有的鉻濃度含量逐漸降低,沉淀廢水中鉻濃度處于0.10mg/L 左右。絮凝攪拌強(qiáng)度達(dá)到50r/min 的情況下,沉淀廢水中鉻濃度僅0.08mg/L,而絮凝攪拌強(qiáng)度在超出50r/min 后,鉻濃度去除效果并不顯著,為此在廢水處理中絮凝攪拌強(qiáng)度設(shè)置為50r/min,可達(dá)到《鋼鐵企業(yè)冶金廢水排放標(biāo)準(zhǔn)》要求[8]。

3.3.2 絮凝攪拌時(shí)間的優(yōu)化

原工藝中PAM 含量設(shè)定值為0.1%、絮凝攪拌強(qiáng)度在控制50r/min 以上,絮凝攪拌時(shí)間分別設(shè)置為10min、15min、20min、25min、30min,在廢水化學(xué)反應(yīng)后在二級(jí)中和池中出水,隨后保持靜止沉淀,沉淀時(shí)間達(dá)到30 分鐘后,在液面2cm 處進(jìn)行取樣,測(cè)定廢水處理后鉻濃度含量,最終測(cè)定結(jié)果如圖2 所示。根據(jù)圖2 可以看出絮凝攪拌時(shí)間增加,廢水處理后鉻濃度會(huì)降低,絮凝時(shí)間越長(zhǎng)廢水與PAM 產(chǎn)生反應(yīng)越加充分,絮體體積也會(huì)增加,提高絮體的沉降效果。而在本次廢水處理工藝優(yōu)化中,將絮凝時(shí)間控制在25 分鐘,廢水處理后鉻濃度達(dá)到0.07mg/L,即便增加絮凝時(shí)間,廢水中的鉻濃度去除效果也并不明顯。

圖2 不同絮凝攪拌時(shí)間下Cr 濃度的變化

3.4 活性砂過(guò)濾系統(tǒng)深度處理效果

為了確保廢水處理后的出水水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,在對(duì)廢水處理改造或者增加深度處理單元的過(guò)程中,需結(jié)合鋼鐵廠冶金廢水處理現(xiàn)場(chǎng)以及工藝的應(yīng)用現(xiàn)狀,在原有工藝的基礎(chǔ)上增加物化處理單元,提高對(duì)廢水的處理效果,保障廢水處理后各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。為此,在本次優(yōu)化改造中則選擇了活性砂過(guò)濾系統(tǒng),該系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用時(shí),無(wú)需停機(jī)即可反沖洗,系統(tǒng)運(yùn)行控制方便適用于廢水處理系統(tǒng)升級(jí)改造。具體改造運(yùn)用時(shí)主要是在沉淀池后端,加入活性砂過(guò)濾系統(tǒng),通過(guò)活性砂截留與吸附,可去除廢水中的絮體以及游離三價(jià)鉻,可提高廢水鉻濃度處理效果?;钚陨斑^(guò)濾系統(tǒng)運(yùn)行中,要做好濾速參數(shù)控制工作[9]。在活性砂過(guò)濾濾速達(dá)到8m/h 時(shí),使用天然石英砂,粒徑范圍控制在1.5mm 左右即可,顆粒不均勻系數(shù)小于1.5,通過(guò)汽水反沖洗,反洗水量為進(jìn)水量的5%左右,氣量控制在60L/min。

4 廢水處理工藝優(yōu)化改進(jìn)效果及經(jīng)濟(jì)分析

4.1 優(yōu)化改進(jìn)后的工藝應(yīng)用效果

在原工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,廢水通過(guò)調(diào)節(jié)池均質(zhì)、均量進(jìn)入到一級(jí)還原池與二級(jí)還原池后,再進(jìn)入一級(jí)中和池與二級(jí)中和池,此時(shí)使用調(diào)堿劑NaOH/Ca(OH)2完成廢水pH 值調(diào)節(jié),在二級(jí)中和池中適量加入PAM,增加絮凝體積與沉淀量,并在沉淀池出水后使用活性砂過(guò)濾系統(tǒng)再次進(jìn)行廢水處理,提高廢水處理效果。原工藝得到優(yōu)化改進(jìn)后進(jìn)行了為期30 天調(diào)試運(yùn)行,并完成對(duì)廢水以及處理后的廢水檢測(cè)工作,最終結(jié)果如圖3 所示[10]。在廢水未處理時(shí),其中Cr(VI)濃度達(dá)到了800mg/L,經(jīng)過(guò)改造優(yōu)化后的廢除處理工藝應(yīng)用時(shí),處理后的廢水Cr(VI)與Cr濃度分別為0.02mg/L、0.07mg/L,達(dá)到了《鋼鐵企業(yè)冶金廢水處理排放標(biāo)準(zhǔn)》。

圖3 工藝優(yōu)化改造后Cr(VI)與Cr 濃度變化

經(jīng)過(guò)對(duì)廢水處理后所產(chǎn)生的鉻泥統(tǒng)計(jì)分析,原工藝鉻泥月均產(chǎn)量為15t,而改造優(yōu)化后的工藝所產(chǎn)生的鉻泥月均量?jī)H為7t,而且在工藝中減少了Ca(OH)2的使用量,增加了Cr 元素比例值,使得鉻泥實(shí)現(xiàn)了資源化利用[11]。

4.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

針對(duì)廢水處理工藝優(yōu)化改造前與改造后的經(jīng)濟(jì)效益分析,計(jì)算各種藥劑的月均投加量,以此對(duì)廢水處理成本進(jìn)行分析,結(jié)果如表2 所示。通過(guò)表2 可以發(fā)現(xiàn)廢水處理工藝在優(yōu)化改造后,還原劑與中和劑的使用量明顯減少,對(duì)于廢水pH 值調(diào)整控制效果也相對(duì)較高,每月節(jié)約的藥劑費(fèi)用達(dá)到了1300 元,鉻泥處理費(fèi)用成本節(jié)約了5000元/t,而工藝改造后鉻泥月均產(chǎn)量減少8t,則成本減少4 萬(wàn)元以上,脫水和儲(chǔ)存成本也會(huì)有所降低[12]。

表2 廢水處理工藝優(yōu)化改造前后經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析

5 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述,在本次研究中,以某鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理工藝為例,結(jié)合原廢水處理工藝實(shí)際情況以及廢水處理后的鉻濃度含量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)原處理工藝在實(shí)際運(yùn)用中難以確保Cr 濃度達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。為此,本次研究則通過(guò)優(yōu)化改進(jìn)措施,完成二級(jí)還原池ORP 優(yōu)化及自控加藥系統(tǒng)調(diào)試工作,做好NaOH/Ca(OH)2調(diào)堿劑使用量?jī)?yōu)化,完成水力條件優(yōu)化以及安裝活性砂過(guò)濾系統(tǒng)等方式,降低原廢水處理工藝藥劑使用量,減少?gòu)U水處理后的Cr濃度,確保廢水處理后Cr(VI)與Cr 濃度分別達(dá)到0.02 mg/L、0.07mg/L,廢水效果得到提升,為鋼鐵廠冶金工業(yè)廢水處理減少成本,提高廢水處理工藝效益以及處理效果,為實(shí)現(xiàn)鋼鐵領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展提供良好幫助。

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