魏有林 王彩虹 張麗麗
(甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司)
酒鋼肅南銅選廠2012年建成投產(chǎn),設(shè)計處理銅礦石30萬t/a,采出礦石銅品位2.06%,年產(chǎn)銅品位21%的銅精粉2.7萬t[1]。因采切、充填滯后等多方面因素的影響,2022年礦石采出量才達(dá)到30萬t/a。
隨著采場向深部延伸,礦石性質(zhì)變化較大,出礦平均銅品位降至1.7%。且銅礦體沿走向及傾向礦化間斷,分布不均勻,有無礦天窗及夾石,造成入選礦石品位波動較大,低時銅品位不到0.5%,高時超過2.5%,給選廠的生產(chǎn)調(diào)整帶來極大困擾,尤其在原礦品位高時,常因脫水系統(tǒng)不順行導(dǎo)致選廠停產(chǎn)。
選廠精礦過濾采用1臺24 m2的陶瓷過濾機,自投產(chǎn)至今,陶瓷片始終未更換,大大超出陶瓷片的正常使用壽命(2~3 a),導(dǎo)致部分陶瓷片微孔堵塞,影響正常的生產(chǎn)過濾。當(dāng)入選礦石銅品位較高時,銅精礦產(chǎn)出量增大,超出過濾機的生產(chǎn)能力,最終導(dǎo)致精礦濾餅水分升高。
統(tǒng)計結(jié)果表明,當(dāng)入選礦石銅品位低于1.0%時,精礦濾餅水分通常在10%左右;當(dāng)入選礦石銅品位在1.5%左右時,精礦濾餅水分通常在12%左右;當(dāng)入選礦石銅品位高于1.5%,精礦濾餅水分通常在13%以上,最高達(dá)15%,這給裝卸、運輸?shù)葞磔^大的難度。
尾礦過濾采用3臺80 m2陶瓷過濾機,設(shè)計兩用一備[2-4]。實際生產(chǎn)中,由于尾礦濾餅水分較高,通常在19%~21%,致使過濾機下料不暢,需要崗位工手動勾料,不僅增大工人的勞動強度,還存在安全隱患。
針對這種局面,現(xiàn)場通常采取降低過濾機給礦量,增加過濾機運行臺數(shù),提高過濾機清洗頻次等措施加以應(yīng)對。降低過濾機給礦量,容易造成濃縮大井礦量積存,耙架阻力增大,泥線上升,環(huán)水跑混,進而影響正常的生產(chǎn);增開過濾機臺數(shù),加大過濾機清洗頻次,造成過濾成本升高,檢修維護時間縮短。
精礦、尾礦濾餅水分升高,濾餅落地后難成堆,造成地面濕滑、冬季易凍,影響鏟運機的正常作業(yè),給裝車和運輸帶來較大的難度;濾餅水分高還導(dǎo)致運輸成本上升。這種局面嚴(yán)重影響選廠的擴產(chǎn)和經(jīng)濟效益的提高。
助濾劑具有降低濾液表面張力,增大固液界面接觸角,促使礦物顆粒絮團和沉降,減少微細(xì)粒對陶瓷濾板的堵塞作用[5],因而有助于降低濾餅的水分[6]。
目前,按助濾劑的作用特征,主要可分為無機鹽、高分子絮凝劑和表面活性劑這3類助濾劑。采用添加助濾劑的方法可以在不改變現(xiàn)有工藝及設(shè)備的前提下改善過濾效果,具有簡單、快捷、成本低、見效快等優(yōu)勢,因而受到廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。有研究表明,在選煤廠采用CaCl2與PAM復(fù)配作為助濾劑使用,大大提高了壓濾速度;表面活性劑十二烷基苯磺酸鈉、咪唑啉對煤泥有助濾作用;合適的絮凝劑能提高壓濾速度,但過大的絮團不利于脫水[7-8]。
隨著助濾劑研究和實踐的不斷演進,其應(yīng)用已從煤礦擴展到金屬礦,由單一助濾劑演變?yōu)橹鸀V劑搭配絮凝劑使用。由于各選廠礦物及水的性質(zhì)有所差異,尋找到適宜的助濾劑非常重要。為此,在借鑒其他選廠成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,研究確定適合肅南銅選廠精、尾礦及水質(zhì)特性的助濾劑迫在眉睫。
通過不同類型絮凝劑與助濾劑的實驗室試驗與工業(yè)試驗,探尋適宜于肅南銅選廠的助濾劑,以提高過濾機處理能力,降低濾餅水分,提高尾礦沉降速度。
在實驗室進行了各種絮凝劑及助濾劑下的尾礦沉降試驗,沉降試驗后的礦漿,再用真空過濾機完成過濾試驗,藥劑及用量見表1,沉降及過濾試驗結(jié)果見圖1、圖2。
由圖1可知,選廠尾礦系統(tǒng)現(xiàn)用絮凝劑沉降效果最差,改用相同用量的小分子聚丙烯酰胺后,沉降速度明顯提升;改用普通聚丙烯酰胺,沉降速度進一步提升;普通聚丙烯酰胺和助濾劑N13-4搭配使用,沉降速度最快,達(dá)到臨界點的時間顯著縮短,壓縮層壓實更緊密,意味著給入過濾機的尾礦濃度更高。
由圖2可知,添加藥劑后,濾餅水分的變化趨勢與沉降速度的變化趨勢一致,即尾礦濾餅水分由高到低的順序?qū)?yīng)使用肅南現(xiàn)用絮凝劑、小分子聚丙烯酰胺、普通聚丙烯酰胺、普通聚丙烯酰胺+助濾劑N13-4,采用普通聚丙烯酰胺+助濾劑N13-4的尾礦濾餅水分較使用肅南現(xiàn)用絮凝劑的尾礦濾餅水分低3.25個百分點。因此,適宜的絮凝劑與助濾劑搭配,不僅可以加快礦漿中顆粒的沉降速度,還有助于降低濾餅水分。
用藥劑處理后的精、尾礦礦漿用實驗室隔膜真空實驗裝置進行過濾試驗,尾礦用聚丙烯酰胺+助濾劑N13-4(5+5 g/t)處理,精礦僅添加助濾劑N13-4(5 g/t),試驗結(jié)果見表2。
由表2可知,銅尾礦不添加藥劑情況下的濾餅水分為17.63%,添加藥劑后的濾餅水分降至12.26%,降低5.37個百分點;銅精礦僅添加5 g/t助濾劑N13-4,濾餅水分由不添加情況下的12.44%降至10.27%,降低2.17個百分點。說明適當(dāng)添加藥劑,確實可以降低濾餅水分、提高過濾效率。
在實驗室試驗基礎(chǔ)上進行了現(xiàn)場工業(yè)試驗。工業(yè)試驗時,尾礦添加聚丙烯酰胺和助濾劑N13-4,助濾劑N13-4添加于尾礦濃縮大井前的尾礦泵池,聚丙烯酰胺添加于尾礦濃縮大井,確保有較好的紊流效果及足夠反應(yīng)時間;精礦過濾只添加助濾劑N13-4,地點可以是泵池或濃縮大井。尾礦藥劑用量及濾餅水分指標(biāo)見表3,精礦藥劑用量及濾餅水分指標(biāo)見表4。
由表3可知,聚丙烯酰胺用量2.5 g/t、助濾劑N13-4用量7.5 g/t時,連續(xù)72 h尾礦過濾穩(wěn)定試驗的濾餅平均水分為15.2%,與原用聚丙烯酰胺下濾餅水分20.0%相比,水分降低4.8個百分點,尾礦大井泥線深度由原來的0.6~1.1 m變?yōu)橹?.0~2.3 m。
由表4可知,精礦過濾助濾劑N13-4用量5 g/t時,濾餅平均水分8.96%,與不添加助濾劑時的12.67%相比,降低了3.71個百分點,效果最好。
工業(yè)試驗結(jié)果表明,適當(dāng)添加藥劑能夠有效降低肅南銅選廠的精、尾礦濾餅水分,改善過濾效果。
酒鋼肅南銅選廠已應(yīng)用該研究成果近2 a,生產(chǎn)實踐表明:①由于環(huán)水在廠內(nèi)循環(huán)利用,實際藥劑用量僅為工業(yè)試驗時的一半;②尾礦大井泥線深度穩(wěn)定在1.0 m以上,再未出現(xiàn)因尾礦大井溢流水跑混導(dǎo)致臨時停產(chǎn)的情況;③尾礦過濾機運行臺數(shù)從以前的3臺減至2臺,崗位工勞動強度大大降低,確保了生產(chǎn)順行;④過濾機運行臺數(shù)減少、運輸效率提高、因過濾能力不足而停產(chǎn)情況的消除等各項增收節(jié)支產(chǎn)生經(jīng)濟效益128萬元/a。
(1)酒鋼肅南銅選廠產(chǎn)品濃縮、過濾環(huán)節(jié)添加新型助濾劑N13-4試驗研究及生產(chǎn)實踐表明,在尾礦濃縮、過濾環(huán)節(jié)用新型助濾劑N13-4+絮凝劑聚丙烯酰胺替代原有絮凝劑,在不改變現(xiàn)場工藝、不增加設(shè)備投資和藥劑費用的情況下,可解決銅精礦、銅尾礦濾餅水分高導(dǎo)致的一系列問題,還可減少過濾機運行臺數(shù),降低運行成本。
(2)為保證助濾劑N13-4充分作用于礦物顆粒表面,助濾劑與絮凝劑聚丙烯酰胺搭配使用時,要充分利用礦漿輸送過程中的紊流作用,確保藥劑作用時間和作用效果,通常將助濾劑N13-4添加至濃縮大井前的泵池,將絮凝劑添加至濃縮大井。
(3)對于精尾礦過濾效率較低的礦山,可借鑒該礦山的成功經(jīng)驗,開展針對性研究,從而推動該技術(shù)在礦山的推廣應(yīng)用。