李士靖,李明軍,王建峰
(山東鋼鐵萊蕪分公司煉鋼廠,山東濟南 271126)
煉鋼工序出鋼過程需要消耗增碳劑以調(diào)整鋼液的成分,保證產(chǎn)品質(zhì)量性能。目前生產(chǎn)需要消耗增碳劑1~2 kg/t,由于生產(chǎn)廠家原料價格和電費成本的提高,增碳劑采購價格居高不下,增加劑價格5.4元/t,攤薄了產(chǎn)品效益。經(jīng)過查閱資料,有少量企業(yè)的煉鋼工序利用焦粉替代增碳劑,以降低產(chǎn)品成本。
山東鋼鐵萊蕪分公司(簡稱萊鋼)焦化廠每年生產(chǎn)焦炭320 余萬t,因工藝產(chǎn)生的除塵焦粉3.6 萬t,顆粒度小于3 mm。除塵焦粉主要用于燒結(jié)、回配煤煉焦和高爐煉鐵。有關(guān)研究表明,回配煤煉焦合適配比1%左右[1],煉焦不能完全消納自己產(chǎn)生的除塵焦粉。而用于高爐煉鐵,由于顆粒細小粉面率高,損失較大,因此目前除塵焦粉主要利用方式是混合焦炭或無煙煤用于燒結(jié)工藝。為了持續(xù)降低生產(chǎn)成本,從焦化廠調(diào)撥除塵焦粉,試驗除塵焦粉替代增碳劑生產(chǎn)的可行性。
萊鋼煉鋼廠有2 套機械攪拌鐵水脫硫裝置,2座120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,2座120 tLF,2臺10機10流小方坯連鑄機及其配套的輔助設(shè)施。主要產(chǎn)品HRB400、HRB500 系列鋼種軋制螺紋鋼,規(guī)格在Φ 50 mm 以下。主要工藝流程:KR 脫硫→頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF(吹氬)→連鑄。
2.2.1 試驗原料
試驗用的除塵焦粉來自焦化廠干熄焦工藝產(chǎn)生-儲存在焦粉倉內(nèi)的原料,內(nèi)部調(diào)撥用于試驗,由負壓罐車運輸至儲存卸料倉加工處理,包裝成標(biāo)準(zhǔn)小袋后利用。除塵焦粉和碳粉的物化指標(biāo)見表1。由表1 可知,除塵焦粉的固定碳含量86.26%,含碳量較高;有害元素硫的含量為1.16%,比煅煤增碳劑高0.83%;揮發(fā)分1.5%,煅煤增碳劑相當(dāng);灰分12.17%,比煅煤增碳劑高3.67%;水分1.15%,比煅煤增碳劑高0.76%,而且除塵焦粉的顆粒度明顯比增碳劑更細小。
表1 物料的物化性質(zhì)及含水率
2.2.2 試驗方法
煉鋼使用增碳劑的固定碳要求高,灰分、揮發(fā)分和硫、磷、氮等雜質(zhì)含量要求低,且干燥、干凈,粒度要求1~5 mm[2],粒度適中,粒度太細小容易燒損,粒度太粗加入鋼包后浮在鋼液表面,不容易被鋼水吸收[3]。由于除塵焦粉的碳含量比煅煤增碳劑低,而硫、灰分等雜質(zhì)含量較高。為防止試驗除塵焦粉替代增碳劑對生產(chǎn)管控和產(chǎn)品質(zhì)量造成較大波動,要求只在生產(chǎn)螺紋鋼筋產(chǎn)品系列時,轉(zhuǎn)爐放鋼過程中試驗利用除塵焦粉增碳,出鋼至1/4 時先加入脫氧劑,依次加入除塵焦粉和增碳劑,且每爐次利用除塵焦粉100 kg。碳元素的回收率按90%計算,目標(biāo)碳0.05%,每爐次仍需額外增碳使用原來煅煤增碳劑,記錄試驗數(shù)據(jù),驗證除塵焦粉增碳效果,檢查試驗產(chǎn)品質(zhì)量。
(1)跟蹤7 d 寫實試驗481 爐次,生產(chǎn)期間過程管控平穩(wěn)。根據(jù)成品碳回歸分析,測算了除塵焦粉試驗增碳實際碳元素的回收率,如表2 所示,碳元素的平均回收率87.30%,回收率的中位數(shù)86.53%。表2數(shù)據(jù)顯示:分位數(shù)達90%的碳元素回收率高于82.60%,分位數(shù)達75%以上的碳元素回收率高于84.90%,說明回收率相對穩(wěn)定,回收率相對穩(wěn)定,對操作人員使用影響不大,而且經(jīng)過LF工藝處理,也降低了試驗對生產(chǎn)波動的影響。
表2 試驗焦粉碳元素的回收率 %
(2)除塵焦粉增碳25%的分位數(shù)偏低84.9%的原因分析:①除塵焦粉顆粒度0.1~0.5 mm,操作人員投入鋼包,一些包裝袋未接觸鋼液提前熔化,部分粉末被熱氣吹走,降低了除塵焦粉利用率,影響增碳效果。②焦粉顆粒細,有些編織袋封口不嚴(yán),容易撒漏粉末,影響除塵焦粉的利用率。③放鋼終點碳偏低,鋼水氧化性強,脫氧劑加入不足的爐次,容易造成除塵焦粉燒損,增碳不穩(wěn)定,造成碳元素回收率低。所以,解決因除塵焦粉顆粒細小帶來的問題,是提高碳元素回收率的關(guān)鍵,應(yīng)選用外層尼龍編織,內(nèi)層塑料薄膜的雙層包裝袋較為合適,并且封口結(jié)實嚴(yán)密。
(3)除塵焦粉增碳對鋼液溫度的影響與煅煤增碳劑接近,并且鋼液產(chǎn)品經(jīng)過LF處理后,溫度差異對生產(chǎn)沒有影響。
(4)焦粉增碳與煅煤增碳劑相比,加入100 kg除塵焦粉能增加硫0.000 6%,對于普通螺紋鋼種而言可以忽略不計。
(5)每天隨機抽檢5爐次使用除塵焦粉增碳的鋼坯,切割銑平后,用35%的工業(yè)鹽酸水溶液電解腐蝕25 min,試樣取出后用清水清洗腐蝕面并干燥。依照GB/T 226—2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》,進行低陪檢驗和缺陷檢驗情況。鑄坯坯樣檢測結(jié)果表明,中心偏析、中心疏松、中間裂紋、中心裂紋、角部裂紋、表面裂紋、邊部裂紋、皮下氣泡、夾雜、縮孔都沒有,試驗階段利用除塵焦粉替代增碳劑生產(chǎn)鋼筋對鑄坯質(zhì)量沒有顯著影響。
(6)為了檢查鋼材內(nèi)細小的夾雜和缺陷,抽檢了性能偏低的鋼材進行金相檢驗,依照GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定方法》,經(jīng)將金屬試樣進行切割、鑲嵌、磨光、拋光、腐蝕處理后[4],采用掃描電鏡SEM 進行顯微攝像觀察,選取最嚴(yán)重視場進行評級,見圖1a所示,夾雜物呈現(xiàn)灰黑色,且有明顯的界線,有延展變形,形態(tài)比大于3,最寬處大于9 μm,屬于細系2.0級C類夾雜物形貌;圖1b夾雜物呈黑色顆粒,延軋線聚集排列,形態(tài)比小于3,屬于細系0.5 級C 類夾雜物形貌;硅酸鹽類夾雜屬于內(nèi)生夾雜,主要是由于生產(chǎn)螺紋鋼筋時,采取拉速高生產(chǎn)周期短,精煉時間少、澆鑄時間短,不利用硅酸鹽類夾雜上浮去除。用X 射線能譜儀進行分析夾雜物元素,ImageJ軟件統(tǒng)計分析元素含量,試樣表面有氧化物、硫化物及硅鋁酸鹽類復(fù)合夾雜物,K線譜檢驗夾雜物組成元素見表3所示,利用除塵焦粉代替增碳劑生產(chǎn)螺紋鋼筋,硫化物并沒有明顯增加,硫化物是與鋼水中硫含量成正相關(guān)性,也證明了除塵焦粉并沒有顯著增加鋼水硫含量,與非試驗鋼種相比無明顯差異,觀察試樣其余視場無異常組織,屬于正常的鐵素體+珠光體,無晶粒粗大現(xiàn)象,符合熱軋帶肋鋼筋的國家標(biāo)準(zhǔn)。
圖1 金相檢驗照片
表3 夾雜物組成元素 %
(7)試驗除塵焦粉增碳的爐次產(chǎn)品,經(jīng)過連鑄—熱軋后,進行力學(xué)性能檢驗,整理241 爐次鋼材力學(xué)性能檢驗數(shù)據(jù)見表4。按照GB/T 1499.2—2018,HRB400 屈服強度標(biāo)準(zhǔn)>400 MPa,HRB500屈服強度標(biāo)準(zhǔn)>500 MPa,HRB400抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)>540 MPa,HRB500抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)>630 MPa,鋼筋產(chǎn)品力學(xué)性能都符合要求。
表4 HRB400E鋼材力學(xué)性能檢驗
(8)效益測算。萊鋼內(nèi)部調(diào)撥除塵焦粉價格650 元/t,與煅煤增碳劑的價格相比,低2 200 多元,如果每月用除塵焦粉替代增碳劑300 t,每月可以降低工序成本66萬元,噸鋼降低成本2元。
利用除塵焦粉增碳替代增碳劑試驗7 d,生產(chǎn)管控過程平穩(wěn),未有較大波動。提高除塵焦粉碳元素的回收率,應(yīng)選用外層尼龍編織,內(nèi)層塑料薄膜的雙層包裝袋并且封口嚴(yán)實。在目前生產(chǎn)線工藝不變的情況下,利用除塵焦粉增碳替代增碳劑生產(chǎn)棒材螺紋鋼系列產(chǎn)品,對產(chǎn)品質(zhì)量沒有顯著的影響。從降本增效角度考慮,廉價的除塵焦粉作為部分增碳劑替代品具有較好的經(jīng)濟性。