吳藝鵬,劉玉猛,閆洪義,孫曉飛,孫旭東
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266200)
青島特鋼2 號高爐2016 年10 月份開爐,采用PW串罐無料鐘爐頂結構,采用干法除塵、薄壁爐襯結構。根據爐前渣鐵溝大修及爐內整體澆筑需要并結合生產計劃,安排2號高爐2022年7月15日停爐,計劃停爐60 d。通過制定詳細的停爐方案、精益組織和積極籌備,此次停爐采用降料面至風口中心線的方式,停爐過程中采用部分回收煤氣、爐頂霧化打水降料面,控制休風后料面降到風口中心線(標高14.6 m)以下,降料線共計22.1 m,全程歷時約16 h。停爐過程爐況穩(wěn)定,無爆震、懸料發(fā)生,實現安全、高效、環(huán)保停爐。
預休風。在降料面檢修前,進行預休風。對爐頂霧化打水系統(tǒng)改造安裝和調試使用。該系統(tǒng)設計最大打水能力150 t/h,有8支霧化噴槍,其中4支正對煤氣上升管,可實現定點打水,既可以通過程序判斷頂溫自動控制噴槍進行霧化打水,也可以選擇手動操作噴槍開關。同時,對爐頂大放散自動連鎖進行測試,對探尺進行檢查校零(保證1 根探尺為24 m),從爐頂頂壓管引煤氣取樣管至重力除塵地面。
爐況控制。2022年7月15日8:00開始上輕負荷料,焦比520 kg/t,2 h后焦比提至550 kg/t,最后加30 t 蓋面焦,爐料結構不變(78%燒結礦+4%球團礦+18%塊礦)。降料面前,爐況順行,爐溫中上限,鐵水含硅0.6%左右,物理熱>1 520 ℃,爐渣堿度1.1左右,壓量關系寬松,有利于熔化爐缸凝鐵層和減少爐身黏結物,減少降料面過程中的渣皮脫落導致的煤氣爆震。
風量控制。料線0~7 m(爐身上部),風量控制為正常風量80%~100%;料線7~14.5 m(爐身中部),風量控制為正常風量的60%~70%;料線12~16.5 m,風量控制為正常風量的50%;料線16.5~22.1 m,風量控制為正常風量的40%。
切煤氣。當H2含量>6%或煤氣O2含量>1%時切煤氣。預計當料面進入爐腰以下,H2含量達到規(guī)定條件,開始切煤氣,按照正常休風時切煤氣,但必須定風量操作,逐步降低風壓至管網壓力時切煤氣,以防止風壓波動時風量劇烈波動。
頂溫控制。根據爐頂溫度和氣密箱溫度情況適時開始爐頂打水,爐頂各打水管的投用應遵循由少到多的原則,防止突然大量打水后冷卻水直接落至料面發(fā)生爆震等異常情況,頂溫控制在250~350 ℃,具體控制要求見表1。
表1 降料面過程頂溫控制標準
休風。①料面降至風口中心線以下,半數風口吹空、末次鐵出凈休風后堵口,按照高爐長期休風規(guī)程進行休風作業(yè)(不倒流)。②頂溫不受控時,降料面結束休風后關閉爐頂霧化打水裝置,氮氣、蒸汽繼續(xù)保持開啟狀態(tài),確保爐內保持正壓,高爐本體區(qū)域設置警戒線,降料面過程結束。
2022 年7 月15 日13:00 開始降料面,減煤控氧,爐頂通入蒸汽,干法除塵系統(tǒng)煤氣正?;厥?;13:30,30 t 蓋面焦入爐,重力除塵器通入氮氣。降料面初期,爭取較快的速度降至爐身中下部,隨料面的降低,頂溫逐漸升高,通過控制爐頂霧化打水量及打水方位來控制頂溫,以最低打水量、均勻、連續(xù)打水,防止水霧急劇汽化引起爐頂爆震。2 號高爐降料面過程操作參數見表2,表中參數均為上1 h平均值或累計值(料線深度除外)。
表2 停爐過程主要工藝參數
降料面期間,每間隔0.5 h 取一次煤氣樣,進行人工分析。隨料面降低,爐內間接還原逐漸減少,煤氣中CO2含量降低。煤氣中O2含量幾乎為零,僅檢測出一次。H2含量隨著料面降低而緩慢升高,至爐腰區(qū)域接近控制上限6%,表面爐頂打水控制較好,霧化水較少進入料面引起煤氣中H2含量波動。20:00左右,煤氣中H2含量上升接近CO2值,探尺深度15 m,料面在爐身下部;21:50 左右,H2含量大于CO2含量,料面進入爐腰,均與經驗一致。煤氣成分見圖1。
圖1 降料面過程煤氣成分
出鐵嚴格按照計劃要求:降料面前期正常出鐵,見噴就堵;當料線降至7 m以下后間隔2~2.5 h出一爐鐵;料線降到21 m 左右時,使用60 mm 鉆頭打開對向鐵口,雙鐵口出鐵至休風后堵口。停爐期間,慢風時間較長,高硅鐵出現較早,爐缸較活躍,物理熱充足。根據理論計算,爐身至爐腹體積對應理論鐵為852.8 t,降料面期間實際過鐵量751.2 t,渣鐵基本出凈。具體出鐵記錄見表3。
表3 降料面過程出鐵記錄
20:50,取樣煤氣中H2含量(4.79%)大于CO2含量(4.51%),料面開始進入爐腰。21:30,料線深度17.1 m,煤氣中H2含量最高為5.79%,符合切煤氣條件,進行切煤氣。高爐逐漸降低頂壓,頂壓由TRT控制轉為調壓閥組控制;然后逐步降低煤氣壓力與管網壓力接近,控制好風量和壓差,防止風量和壓差的劇烈波動;21:50,打開爐頂大放散,關閉重力除塵器遮斷閥,切煤氣完成。
根據測算,2:00—3:00 料面降至風口中心線下。出鐵力求爐缸渣鐵出凈。東鐵口打開后,僅有渣流,且東、西場渣鐵流小而弱。2:30左右,部分風口忽明忽暗;20 min 后,通過觀察風口發(fā)現大部分風口見空,爐內渣鐵基本出凈,進入休風程序。關閉爐頂打水,打開混風切斷閥,冷風放風閥全開,爐頂大放散全開,3:00休風完畢。
此次停爐歷時16 h,與計劃節(jié)點同步,降料面過程嚴格遵守了停爐方案中的技術要求,整個停爐過程順利,頂溫、壓量關系等控制較好,爐內無爆震、無管道氣流、無懸料,風口無燒損、無灌渣。
降料面前,大風量和高富氧為前期降料面創(chuàng)造較快速度。降料面期間,爐頂霧化打水設備能力充足、運轉穩(wěn)定,頂溫得到了有效控制,是此次順利停爐的關鍵;依靠雷達探尺和機械探尺、煤氣成分取樣檢測、加上耗風量等方法綜合判斷料面位置,掌握煤氣成分,為安全停爐提供了技術支持;適當提高頂壓,降低煤氣流速,降低了爆震風險,同時最大限度地對煤氣進行了回收利用,有效減少了空氣污染和煤氣擴散,達到安全、高效、環(huán)保停爐的基本要求。