張博
中國石化北海煉化有限責任公司 廣西 北海 536000
某煉化企業(yè)LTAG聯(lián)合裝置中65萬t/a催化柴油加氫改質(zhì)單元設計以催化柴油為原料,通過多環(huán)芳烴加氫飽和、脫硫、脫氮等反應,生產(chǎn)滿足LTAG 聯(lián)合裝置催化單元要求的加氫柴油組分,最終再經(jīng)催化裝置將加氫柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴等產(chǎn)品,從而實現(xiàn)增產(chǎn)汽油,降低柴汽比的目標。但在不同市場條件下,生產(chǎn)汽油和柴油的相對效益會發(fā)生變化。同時企業(yè)僅有一套柴油加氫裝置可以生產(chǎn)車用柴油產(chǎn)品,一旦柴油加氫裝置需停工檢修,將面臨柴油加氫原料無法處理,被迫全廠停工的問題。為根據(jù)市場情況靈活調(diào)節(jié)柴汽比,實現(xiàn)效益最大化,同時提升生產(chǎn)穩(wěn)定性,企業(yè)嘗試通過工藝調(diào)整,實現(xiàn)催化柴油加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)國Ⅵ車用柴油。
催化柴油加氫改質(zhì)裝置采用石油化工科學研究院開發(fā)的催化柴油加氫處理脫硫脫芳烴SSHT技術,通過兩個反應器串聯(lián)操作、部分循環(huán)的流程,在中壓下實現(xiàn)催化柴油脫硫脫氮、飽和多環(huán)芳烴等功能,最終再經(jīng)催化單元將加氫柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴。裝置設計新鮮進料量77.4t/h,循環(huán)油量50t/h。
外來催化柴油與單元內(nèi)部循環(huán)油混合后先與反應產(chǎn)物換熱,再經(jīng)加熱爐升溫至反應所需溫度后依次進入第一反應器和第二反應器。反應產(chǎn)物與混合原料換熱后依次進入高壓分離器和低壓分離器。低分油先進入脫硫化氫汽提塔,之后進入產(chǎn)品分餾塔。分餾塔塔頂產(chǎn)品為精制石腦油,塔底產(chǎn)品為精制柴油。(見圖1)
圖1 催化柴油加氫改質(zhì)裝置流程
催化柴油加氫改質(zhì)裝置在正常工況下生產(chǎn)的精制柴油僅作為LTAG聯(lián)合裝置中催化單元的原料,因此對硫含量、十六烷指數(shù)、多環(huán)芳烴含量指標要求較低,具體情況見表1。
從上表中可以看出,裝置在正常工況下生產(chǎn)的精制柴油與國Ⅵ車用柴油相比,僅有密度、硫含量和十六烷指數(shù)三項指標不合格。其中硫含量為15.7mg/kg,與車柴標準相差不大,可以通過調(diào)整反應深度滿足標準。密度為903.6kg/m3,十六烷指數(shù)為26.1,這兩項指標與車柴標準相比差異過大,僅通過調(diào)整反應深度無法實現(xiàn)合格,還需要調(diào)整原料組成,降低原料密度,提高原料十六烷指數(shù)[1]。按以上思路,對裝置進行了相應工藝調(diào)整。
正常工況下,裝置的新鮮進料為50t/h,循環(huán)油75t/h,反應器總進料量125t/h。生產(chǎn)車柴期間,為最大化柴油產(chǎn)量,將新鮮進料量調(diào)整為135t/h,同時停循環(huán)油。
正常工況下,裝置進料全部為催化柴油,其密度偏高達到了1002.09kg/m3,十六烷指數(shù)偏低僅有16.8。這兩項指標與國Ⅵ車用柴油標準相差較大,無法通過調(diào)整反應深入實現(xiàn)指標合格。為保證精制柴油密度和十六烷指數(shù)合格,生產(chǎn)車柴期間,將部分直餾柴油和焦化柴油改進裝置。兩種工況下的原料比例對比見表2。
表2 兩種工況下原料組成對比
調(diào)整后裝置的原料油性質(zhì)明顯變好,密度由1002.09 kg/m3下降到853.7 kg/m3,十六烷指數(shù)由16.8提高到了42.7,硫含量從2.67%下降到0.84%,氮含量由583.89mg/kg下降到450mg/kg,多環(huán)芳烴含量由74.21%下降到19.1%,總芳烴含量由85.52%下降到36.82%。
反應器入口溫度:正常工況下第一反應器入口溫度為276℃。生產(chǎn)車柴時,由于原料中的硫、氮、芳烴等含量較低,加氫放熱反應少,反應溫升不足,為保證足夠的反應深度,將第一反應器入口溫度提高到307℃。
汽提塔蒸汽用量:正常工況下汽提塔汽提蒸汽用量為1.8t/h,生產(chǎn)車柴時,為確保硫化氫全部分離以滿足車用柴油標準,將汽提蒸汽用量提高至2.6t/h。
分餾塔溫度:生產(chǎn)車柴時,由于原料含直餾柴油,因此加氫裂化反應較多,加氫石腦油產(chǎn)量較大,為保證柴油閃點合格將分餾塔塔頂溫度由112.2℃提高到126.9℃,塔底溫度由222.3℃提高到238.2℃。
兩種工況下的物料平衡對比見表3。從表中可以看出,車柴工況下的氫氣用量占進料比例為1.06%,明顯小于正常工況,主要是由于車柴工況下原料中硫、氮及芳烴等含量較低,加氫反應氫耗少。與之相應產(chǎn)物中的硫化氫、NH3占比也較小。另外車柴工況下C1-C4收率合計0.32%,C5+石腦油的收率達到了2.66%,與正常工況相比明顯增加,主要原因是原料中含有較輕直餾柴油和焦化柴油,原料裂解性增加,因此產(chǎn)生的輕組分較多。
表3 兩種工況下的物料平衡對比
工藝調(diào)整后,精制柴油各項指標均滿足國Ⅵ車用柴油標準,其中硫含量下降至2.5mg/kg、十六烷指數(shù)上升至48.7,密度下降至832.2 kg/m3、多環(huán)芳烴含量下降至0.9%。
兩種工況下脫硫、脫氮及芳烴飽和情況對比見表4??梢钥闯鰞煞N工況下的脫硫率、芳烴飽和率相差不大,都較高,說明催化柴油改質(zhì)裝置的脫硫能力及芳烴飽和能力較強。但車柴工況下脫氮率為84.34%,明顯低于正常工況。主要原因是加氫脫氮反應難度大,需更多的反應時間[1,2]。正常工況下循環(huán)油量大,對新鮮進料反應空速低,因此脫氮率較高。
表4 兩種工況下硫、氮脫除率和芳烴飽和率對比
通過對催化柴油加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)國Ⅵ車用柴油的實踐及分析,可以得出以下結論:
(1)通過工藝調(diào)整,可以實現(xiàn)利用催化柴油改質(zhì)裝置生產(chǎn)國Ⅵ車用柴油。
(2)進行工藝調(diào)整時,重點需對原料組成進行調(diào)整,增加直餾柴油和焦化柴油比例,降低原料密度并提高原料十六烷指數(shù)。同時需對反應器入口溫度、汽提塔蒸汽用量、分餾塔溫度等工藝參數(shù)進行相應調(diào)整。
(3)催化柴油改質(zhì)裝置在車柴工況下,氫耗減少,產(chǎn)物中硫化氫、NH3相應增加。同時由于裂化反應增加精制石腦油產(chǎn)率上升。
(4)在車柴工況下,脫硫率、多環(huán)芳烴飽和率及總芳烴飽和率可以維持較高水平,但是脫氮率將明顯下降。