鄒志成,張義悅,蔣 鴻
(云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,昆明 650102)
隨著自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展及應(yīng)用,銅冶金行業(yè)設(shè)備整體自動化水平大大提高,國內(nèi)各銅冶煉企業(yè)除引進芬蘭奧圖泰公司的奧托昆普銅陽極定量澆鑄系統(tǒng)外,紛紛自主研發(fā)銅陽極板自動定量澆鑄設(shè)備。云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司避開先進控制理論與技術(shù)應(yīng)用難題,通過對銅陽極澆鑄復(fù)雜過程的分解,提出分段PID 控制,開發(fā)控制系統(tǒng),提高銅陽極澆鑄質(zhì)量,擺脫引進設(shè)備高昂的成本及技術(shù)依賴,探索并實現(xiàn)自動定量澆鑄設(shè)備國產(chǎn)化。
傳統(tǒng)銅陽極澆鑄工藝為PS 轉(zhuǎn)爐吹煉的粗銅經(jīng)過回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉完成后,精煉銅液經(jīng)溜槽流入中間包,由澆鑄設(shè)備澆注并冷卻后,形成銅陽極,整個過程由人工控制機械設(shè)備,作業(yè)風(fēng)險高,作業(yè)環(huán)境差,銅陽極質(zhì)量較差,精度大于±5 kg,澆鑄速度每塊陽極板澆鑄時間大于60 s/塊[1]。
奧托昆普銅陽極定量澆鑄工藝為全自動定量澆鑄,澆鑄設(shè)備有雙18 模圓盤澆注機、銅模、撈板及取板設(shè)備、澆鑄包(包含液壓設(shè)備、電子秤、澆鑄包)等。吹煉好的精煉銅液經(jīng)溜槽流入中間包,同時控制系統(tǒng)檢測并采樣各設(shè)備狀態(tài)信號,伺服子系統(tǒng)驅(qū)動圓盤轉(zhuǎn)動至澆鑄位,控制液壓系統(tǒng)驅(qū)動澆鑄包,按照澆鑄曲線動作,將銅液注入銅模,并經(jīng)過冷卻后,形成銅陽極。澆鑄精度為±1 kg 之間,每塊陽極澆鑄時間為35~45 s[2],通過澆鑄工藝分析可知,澆鑄工藝的核心與關(guān)鍵是對精煉銅水注入銅模的精確控制,澆鑄過程需平穩(wěn),保證澆鑄速度及澆鑄精度。
銅陽極板自動定量澆鑄系統(tǒng)包括工程師站、觸摸屏操作站、打印機、PLC 控制系統(tǒng)等子系統(tǒng),工程師站與打印機通過以太網(wǎng)通信,工程師站、觸摸屏操作站、PLC 控制系統(tǒng)之間通過以太網(wǎng)實現(xiàn)通信。工程師站1 臺設(shè)在現(xiàn)場調(diào)試控制室,觸摸屏操作站、打印機各2 臺,設(shè)在現(xiàn)場操作室,PLC 控制系統(tǒng)2 套,設(shè)在電氣控制室。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)如圖1 所示[3]。
圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖Fig.1 System network diagram
銅陽極板自動定量澆鑄控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成為PLC 控制器1 只(CPU1756-L61),冗余控制器1只,ControlLogix I/O 模擬輸入輸出模塊8 通道模擬量輸入模塊4 只,32 通道數(shù)字量輸入模塊5 只,8 通道模擬量輸出模塊2 只,32 通道數(shù)字量輸出模塊3 只,熱電阻模塊2 只,RIF 1769 模塊,控制網(wǎng)模塊1756-CNBR,電源2 塊,觸摸屏,電源模塊PLC 控制柜,供電控制柜,輸入控制柜,輸出控制柜各1臺,現(xiàn)場電器設(shè)備等;系統(tǒng)軟件為Windows XP 操作系統(tǒng),工程師站的RSView32 監(jiān)控軟件,操作站觸摸屏系統(tǒng)的RSView Studio,控制系統(tǒng)編程軟件為ControlLogix 5000,通信軟件為RSLinx。整個系統(tǒng)的子系統(tǒng)為工程師站、觸摸屏操作站、打印機、PLC 控制系統(tǒng),工程師站與打印機通過以太網(wǎng)通信,工程師站、觸摸屏操作站與PLC 控制系統(tǒng)之間采用OPC協(xié)議通過以太網(wǎng)實現(xiàn)通信[4-11]。
銅陽極自動定量澆鑄系統(tǒng)的控制核心和難點,就是在圓盤轉(zhuǎn)動到澆鑄位后,如何實現(xiàn)控制澆鑄裝置,按照工藝設(shè)定量,根據(jù)電子秤所反饋的注入陽極母模內(nèi)的銅水實時重量,實時調(diào)整澆鑄向下傾動量或傾動時間,實現(xiàn)銅陽極澆鑄的精度和質(zhì)量滿足工藝要求。
澆鑄裝置包括液壓缸、澆鑄包、稱重單元及控制閥,其中電磁閥CT3 控制液壓缸的總進油,比例閥CT6 工作電壓為1~5 V,控制液壓缸升起的高度,電磁閥CT4 控制液壓缸的升降,安全閥CT5 起液壓缸油壓超壓保護作用,液壓缸在控制閥的作用下,進行升降動作,稱重單元實時計量澆鑄過程中澆鑄包的重量。澆鑄裝置及圓盤見圖2。
圖2 澆鑄裝置及圓盤澆鑄機Fig.2 Pouring device and disc casting machine
澆鑄原理,在圓盤轉(zhuǎn)動到澆鑄位時,控制輸出控制信號,控制進油總管電磁閥CT3 打開,澆鑄包下降電磁閥CT4 關(guān)閉,安全閥CT5 關(guān)閉,比例閥CT6在PLC 輸出模擬電壓的控制下開相應(yīng)的開度,澆鑄包按一定的速度起升;當澆鑄完畢時,進油總電磁閥CT3 打開,澆鑄包下降電磁閥CT4 打開,安全閥CT5 關(guān)閉,比例閥CT6 在PLC 輸出模擬電壓的控制下打開相應(yīng)的開度,澆鑄包按一定速度做下降運動。在澆鑄過程中,稱重單元實時計量澆鑄過程中澆鑄包的重量,并送至PLC 系統(tǒng),作為控制系統(tǒng)控制澆鑄動作參數(shù)。
由澆鑄原理,比例閥CT6 決定了陽極澆鑄過程中液壓缸起升及下降高度,即決定了陽極澆鑄速度及質(zhì)量,故系統(tǒng)的關(guān)鍵控制對象即為比例閥CT6 線圈電壓。
根據(jù)工藝要求,在澆鑄啟動時,銅水注入不能過快,否則銅水會沖出母模外,損傷設(shè)備或現(xiàn)場操作人員,啟動后要加快注入速度,但整個澆鑄過程較長時間內(nèi)要保持勻速,澆鑄速度既要保證澆鑄不會造成銅水在母模內(nèi)流速過快導(dǎo)致卷邊,也不能流動過慢造成陽極薄厚不均,收包時速度要保證陽極精度。根據(jù)整個澆鑄工藝過程,每塊陽極板澆鑄過程分為啟動階段、加速階段、勻速階段、減速階段,澆鑄過程的控制核心,就是在這4 個階段對澆鑄裝置的控制[12]。
啟動階段,澆鑄開始時,輸出較大的電壓控制澆鑄包驅(qū)動比例閥開度,使?jié)茶T包驅(qū)動液壓缸動作,驅(qū)動澆鑄包升起,將銅水注入銅模中;加速階段,輸出較第一階段較小的電壓,繼續(xù)將澆鑄包抬高,但又不會導(dǎo)致銅水溢出;勻速階段,輸出保持電壓,使?jié)茶T包將銅水勻速注入銅模;減速階段,減小電壓輸出,以便收包,結(jié)束澆鑄。
由澆鑄過程分段可知,銅陽極自動定量澆鑄的核心,是控制關(guān)鍵對象比例閥CT6 線圈的分段電壓即啟動電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓輸出值及輸出時間。作者根據(jù)工藝要求的各個階段澆鑄速度,計算出澆鑄啟動、加速、勻速、減速的實際澆鑄量作為重量設(shè)定值Gs,以各階段實時澆鑄量Ga作為參數(shù),采用PID 原理,編制澆鑄控制程序,控制CT6 每段電壓值的輸出時間,同時,以GΔ/5(工藝要求最大誤差絕對值)作為CT6 每段電壓的實際輸出進而實現(xiàn)控制比設(shè)定值的倍數(shù),其GΔ/5 中的5 為工藝要求最大誤差絕對值,而各階段的電壓值則通過模擬實驗確定,其控制原理如圖3 所示[13]。
圖3 PID 控制原理Fig.3 PID control principle
為了確定陽極澆鑄過程中比例閥CT6 的啟動電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓,作者結(jié)合實際工藝編制比例閥CT6 動作電壓的PID 控制程序及編制整個澆鑄系統(tǒng)的控制程序,并用水代替銅水進行模擬試驗。實驗過程中,PLC 控制系統(tǒng)實時采集澆鑄過程中澆鑄包的重量,計算出澆鑄水的實時重量,并用母模中水的實時重量作為控制參數(shù),控制澆鑄過程中CT6 線圈啟動電壓、加速電壓、勻速電壓、減速電壓的相應(yīng)電壓值輸出穩(wěn)定時間,且根據(jù)銅密度8.9 g/cm3與水的密度1 g/cm3之比,換算成實際澆鑄銅水的重量。本次試驗,進行11 組不同分段電壓的試驗,每組實驗?zāi)M澆鑄銅陽極塊數(shù)為200 塊,根據(jù)銅與水密度比,將澆鑄質(zhì)量誤差換算成銅水時的質(zhì)量誤差,并分析各階段的電壓大小對澆鑄重量誤差及幾何形狀影響情況[14],如表1 所示。
表1 電壓分段澆鑄實驗Tab.1 Voltage staged casting test
由分段電壓模擬試驗數(shù)據(jù)可知,當啟動電壓小于4 V 時,澆鑄精度與速度不能同時滿足工藝要求;啟動電壓大于5.5 V 時,澆鑄過程有大量高溫銅水噴灑至母模外,造成安全隱患;加速電壓大于1.5 V時,銅水流速大,銅水對母模沖刷太大,導(dǎo)致陽極卷邊,加速電壓小于0.8 V 時,銅水流速過小,影響澆鑄速度;勻速電壓大于1 V,銅水流速大,造成銅水溢出母模,勻速電壓小于0.5 V,影響澆鑄速度;減速電壓大于0.5 V,澆鑄包收包太快,對澆鑄裝置液壓缸沖擊太大,影響液壓缸壽命。同時,熔融狀態(tài)下銅的粘度比水的粘度大,故銅水實際澆鑄速度較此次模擬實驗慢了0.5 s,但這并不影響實際澆鑄速度在工藝要求范圍內(nèi)。
綜合澆鑄精度及速度確定4 段電壓的合適范圍,啟動電壓4~5.5 V,加速電壓0.8~1.5 V,勻速電壓0.5~1 V,減速電壓小于0.5 V。所編制控制程序各段電壓范圍均在此試驗所得范圍內(nèi)。
系統(tǒng)在投入使用兩年來,運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了操作員直接在觸摸屏操作站上對現(xiàn)場設(shè)備的遠程控制,工程師站對控制系統(tǒng)的維護及參數(shù)修改,也實現(xiàn)各設(shè)備數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時采集與上傳至總廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng),也為管理人員提高了數(shù)據(jù)打印功能,為生產(chǎn)及決策提供參考。實現(xiàn)了按工藝要求設(shè)置陽極板重量的自動定量澆鑄,在澆鑄給定設(shè)定值陽極板的過程中,將每塊陽極板澆鑄誤差控制在了±2 kg 之間,澆鑄時間35~41 s,更實現(xiàn)了設(shè)定分段電壓下的陽極澆鑄曲線繪制、顯示及觸摸屏操作站控制功能,以便操作員根據(jù)實際銅水狀態(tài)適時調(diào)整澆鑄參數(shù)。圖4 所示為設(shè)定值為270 kg 的陽極澆鑄電壓分段計澆鑄曲線[15]。
圖4 實時澆鑄曲線Fig.4 Real-time pouring curve
該系統(tǒng)實現(xiàn)了銅陽極定量澆鑄控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化,控制精度±2 kg 之間,速度達到了澆鑄時間35~41 s/塊陽極板,遠遠超出了工藝要求的陽極板澆鑄時間35~45 s,澆鑄精度±5 kg 之間。但與奧托昆普澆鑄系統(tǒng)控制精度±1 kg 之間,速度達到了澆鑄時間30~38 s/塊陽極板,還有一定的差距,也是后續(xù)要提高的方向。