文/李云飛,趙玉琳,姬剛,車奇楠,霍威,許勝,呂文鶴,高鑫·內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)富成鍛造有限公司
王培吉·內(nèi)蒙古科技大學(xué)理學(xué)院
為了提高汽車差速器殼體成形質(zhì)量與模具壽命,本文針對差速器殼體成形質(zhì)量難題,采用CAE 軟件Deform 開展仿真研究,通過計算機(jī)軟件模擬差速器殼體鍛造金屬塑性成形過程從而代替試模,可以預(yù)測模具的填充效果、鍛造負(fù)荷、鍛造過程中產(chǎn)生的缺陷,在研發(fā)中優(yōu)化模具設(shè)計。不僅可以在模具制造前預(yù)測產(chǎn)品整個成形過程,幫助研判潛在的缺陷問題,而且還提供了從產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)的完整解決方案,極大縮短了研發(fā)周期,降低了研發(fā)及生產(chǎn)成本,避免以前設(shè)計人員由主觀設(shè)計模具,然后多次試制、改進(jìn),這樣一種不斷試錯的研發(fā)模式,并達(dá)到預(yù)期效果,圖紙尺寸、表面質(zhì)量、機(jī)械性能等各項技術(shù)指標(biāo)均滿足設(shè)計要求。
差速器殼體(圖1)是我公司在80kJ 設(shè)備上生產(chǎn)的一項材料為40Cr 的主干產(chǎn)品,但產(chǎn)品質(zhì)量一直不穩(wěn)定,模具壽命比較低,只有700 件左右,而且在模具壽命后期由于模具磨損變形,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,在鍛件花瓣處出現(xiàn)折疊傷(圖2),機(jī)加工時內(nèi)部球面留有黑皮形成廢品,因此產(chǎn)品生產(chǎn)成本一直居高不下,通過優(yōu)化工藝提高模具壽命和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)刻不容緩。
圖1 鍛件實體
圖2 鍛件折疊傷部位
⑴80kJ 設(shè)備只能布置兩工步生產(chǎn),無法實現(xiàn)多工步生產(chǎn),制坯工序簡單粗糙,當(dāng)坯料長度不同或端面不平時,制得的坯料差異較大,制坯件不能和終鍛模膛很好地配合。
⑵該產(chǎn)品有多處花瓣,且制坯分料不均勻,造成成形力不均、錯移大(外表面與球腔內(nèi)部不同軸),機(jī)加工時球腔內(nèi)留有黑皮。
⑶原設(shè)備工作臺面只可以設(shè)置兩道生產(chǎn)工序:鐓粗→終鍛成形。而該項產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜,細(xì)高筋、凸臺較多,金屬流動劇烈,所有成形力都集中在終鍛模具,造成模具壽命較低。Deform 模擬成形過程中載荷-行程曲線見圖3,最大打擊力為3610t。
圖3 載荷-行程曲線
⑴增加制坯、預(yù)鍛工序,每個工序過程增加定位結(jié)構(gòu)后可使每一步分料均勻,通過預(yù)鍛將材料在終鍛前進(jìn)行一個很好地分配(圖4),降低終鍛時材料的流動量和位移,從而降低終鍛模膛的磨損,提高模具壽命。
圖4 生產(chǎn)工序成形模擬
⑵預(yù)鍛模、終鍛模增加圓形鎖扣,通過模具鎖扣來抵消錯移力,模具3D 實體造型見圖5。
圖5 模具3D 實體造型
⑶重新設(shè)計鍛件的終鍛結(jié)構(gòu),對外圓余量減小,對內(nèi)腔余量增大,減小模鍛斜度,在保證產(chǎn)品鍛重不增加的前提下,增大加工留黑皮部位余量。
⑷調(diào)整設(shè)備及生產(chǎn)工序,由在80kJ 設(shè)備上生產(chǎn)改為在2500t 壓力機(jī)上生產(chǎn),增加制坯→預(yù)鍛工序,滿足四工步的生產(chǎn),增加預(yù)鍛工序可有效地分料及初部成形,極大地提高了終鍛模具的壽命。
⑸使用激光熔覆手段,提高模具表面質(zhì)量和硬度,提高模具壽命。
⑴總方案確定:經(jīng)過分析需增加預(yù)鍛工序和模具,而增加預(yù)鍛工序后,在80kJ 設(shè)備上則需要進(jìn)行換模生產(chǎn),影響生產(chǎn)效率。考慮到80kJ 設(shè)備的軍品生產(chǎn)任務(wù)繁重,存在產(chǎn)能不足,將生產(chǎn)由在80kJ 設(shè)備上更改為在2500t 設(shè)備上,2500t 設(shè)備成形方式與80kJ設(shè)備不同,2500t 設(shè)備為擠壓一次成形,對各個工序的要求較高,需細(xì)化成形過程:各個工序增加定位結(jié)構(gòu),優(yōu)化每個工序之間的配合,將制坯、預(yù)鍛、終鍛進(jìn)行力量與材料分解,降低終鍛成形力,提升模具壽命。
⑵工藝方案設(shè)計與模擬:如表1 所示,根據(jù)總方案要求,以及《模具設(shè)計手冊》內(nèi)的設(shè)計內(nèi)容及技術(shù)條件,重新設(shè)計鍛造模具(制坯模、預(yù)鍛模、終鍛模),并通過Deform 模擬軟件進(jìn)行成形分析,結(jié)果顯示成形情況良好且毛邊均勻。
表1 模擬參數(shù)的設(shè)置
通過Deform 模擬軟件對原成形過程以及現(xiàn)有成形過程進(jìn)行力學(xué)分析,通過分析計算得出原工藝方案成形需要的最大打擊力為3610t,改進(jìn)后方案的最大打擊力1960t(圖6)。通過模擬計算結(jié)果分析,認(rèn)為該方案可行。
圖6 現(xiàn)工藝方案載荷-行程曲線
經(jīng)過10000 件批量驗證性生產(chǎn),鍛件折疊裂紋得以解決;鍛件余量均勻,加工后無黑皮件;模具平均壽命提升到2500 件,廢品率降低至1%以下。綜上所述,改進(jìn)后的工藝合理且可行。
我公司通過差速器殼體工藝改進(jìn)與優(yōu)化,不僅積累了一種新類型鍛件的生產(chǎn)經(jīng)驗,從中應(yīng)用并掌握了高精度模具制造、有限元模擬技術(shù)等一系列手段,為以后同類鍛件的生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。