徐 煜,李淑華,普繞華
(云南先鋒化工有限公司,云南 尋甸 655204)
文丘里洗滌器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉、占地面積小、操作和維修方便,以及凈化效率高等優(yōu)點(diǎn)。文丘里洗滌器對(duì)細(xì)粉塵具有較高的凈化效率,且對(duì)高溫氣體的降溫也有很好的效果,適宜凈化高溫、易燃、易爆及有害氣體的降溫和除塵,缺點(diǎn)是壓力損失大[1]。
云南先鋒褐煤潔凈化利用試驗(yàn)示范項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“云南先鋒項(xiàng)目”)以當(dāng)?shù)氐碗A褐煤為原料,主要生產(chǎn)甲醇、汽油、LNG、LPG、硫酸等產(chǎn)品。該項(xiàng)目采用固定床熔渣氣化技術(shù)為氣頭,生產(chǎn)甲醇合成的原料氣,主要組分為CO、CO2、H2、CH4。因氣化原料為高水分 (Mt:35% ~38%)、高揮發(fā)分 (Var:~38%)、高灰分(Aar:12% ~25%)、熱穩(wěn)定性差的低階褐煤,因此固定床熔渣氣化出口粗煤氣的水分含量高,且含塵、含油。該粗煤氣需設(shè)置高效、多功能的洗滌裝置。
云南先鋒煤氣化裝置的粗煤氣洗滌系統(tǒng),采用三級(jí)文丘里洗滌對(duì)粗煤氣進(jìn)行洗滌除塵、降溫、除濕。
粗煤氣洗滌系統(tǒng)主要包括:一級(jí)文丘里洗滌器(1)、一級(jí)文丘里洗滌器(2)、二級(jí)文丘里洗滌器(1)、二級(jí)文丘里洗滌器(2)、三級(jí)文丘里洗滌器(1)、三級(jí)文丘里洗滌器(2)、洗滌循環(huán)泵等設(shè)備。采用三級(jí)串聯(lián)模式(見圖1),洗滌水在噴淋過程中吸熱溫度升高,粗煤氣洗滌降溫形成飽和煤氣。飽和煤氣中的水蒸氣,在后續(xù)一氧化碳變換過程中得以消耗,達(dá)到降低煤氣化廢水處理量及節(jié)能的目的。
圖1 粗煤氣洗滌系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
氣化爐出口的粗煤氣在一級(jí)文丘里洗滌器(1)進(jìn)行第一次洗滌并降溫,粗煤氣溫度降至195℃左右,粗煤氣中的酚類、焦油及顆粒得到初步分離。
隨后煤氣再進(jìn)入二級(jí)文丘里洗滌器(1)和三級(jí)文丘洗滌器(1)進(jìn)一步洗滌和分離。一級(jí)文丘里洗滌器高濃洗滌水送至后系統(tǒng)除塵、回收洗滌水中的油酚類產(chǎn)品,三級(jí)相對(duì)潔凈的洗滌水通過洗滌循環(huán)泵循環(huán)使用。
在各級(jí)洗滌分離器底部的排液管線中設(shè)置沖洗管線,利用沖洗管線定期對(duì)排液管線進(jìn)行沖洗,防止排液管線堵塞。粗煤氣經(jīng)洗滌、冷卻、分離,送至后續(xù)工序。
粗煤氣洗滌系統(tǒng)自2013年底運(yùn)行以來,出現(xiàn)文丘里洗滌系統(tǒng)阻力過大的現(xiàn)象,表1給出處理粗煤氣洗滌系統(tǒng)阻力分布情況。
表1 粗煤氣洗滌系統(tǒng)阻力分布情況
由表1可知,粗煤氣洗滌系統(tǒng)主要阻力集中在二級(jí)文丘里洗滌器上。二級(jí)文丘里洗滌器壓力降高達(dá)135 kPa,占了該系統(tǒng)67.5%的阻力。
二級(jí)文丘里洗滌器的設(shè)計(jì)參數(shù)見表2,運(yùn)行中氣體組成見表3。
表2 二級(jí)文丘里洗滌器原參數(shù)
表3 實(shí)際運(yùn)行過程中氣體組分(mol%)
1)液氣比過高
一級(jí)文丘里洗滌器主要用于粗煤氣降溫,并進(jìn)行初步除塵洗滌,液氣比為14.5 L/m3。二級(jí)文丘里洗滌器承擔(dān)著洗滌除塵的作用,因而洗滌水量設(shè)置加大,洗滌水約為一級(jí)文丘里洗滌器的3倍,液氣比高達(dá)54.80 L/m3。粗煤氣經(jīng)過二級(jí)文丘里洗滌器后相對(duì)潔凈,三級(jí)文丘里洗滌器起輔助洗滌降溫作用,洗滌水僅為二級(jí)文丘里洗滌器的1/4。
2)洗滌水水質(zhì)相對(duì)較差
二級(jí)文丘里洗滌器洗滌水全部采用洗滌循環(huán)泵出口水進(jìn)行洗滌(見圖1),洗滌水為洗滌系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)水,水質(zhì)含塵、油等,水質(zhì)相對(duì)新鮮洗滌水水質(zhì)較差。
3)喉管喉徑過小
二級(jí)文丘里洗滌器原有喉管喉徑偏?。?50 mm),通過喉徑的相對(duì)氣速較快,阻力增加。
從粗煤氣洗滌系統(tǒng)流程配置上看,二級(jí)文丘里洗滌器承擔(dān)著洗滌除塵的作用。為保證文丘里洗滌系統(tǒng)的效果,首先必需確保二級(jí)文丘里洗滌器的洗滌效果。
從系統(tǒng)流程圖來看,粗煤氣洗滌系統(tǒng)流程配置不宜調(diào)整,而受后系統(tǒng)新鮮洗滌水供應(yīng)限制,又無法將二級(jí)文丘里洗滌器洗滌水改為相對(duì)潔凈的新鮮洗滌水。因此,降低粗煤氣系統(tǒng)阻力,必須從二級(jí)文丘里洗滌器結(jié)構(gòu)上著手。
文丘里洗滌器壓力損失主要由喉管部分產(chǎn)生。從施工周期、難度及成本等多方面綜合考慮,確定了重新設(shè)計(jì)優(yōu)化二級(jí)文丘里洗滌器喉管部分結(jié)構(gòu),是降低阻力、解決粗煤氣洗滌系統(tǒng)阻力過大最為經(jīng)濟(jì)可行的途徑。
文丘里管的壓力損失是一個(gè)比較復(fù)雜的問題。在進(jìn)行文丘里洗滌器設(shè)計(jì)時(shí),國(guó)內(nèi)推薦使用計(jì)算壓力損失的方法主要有兩種,一種方法推薦使用Hesketh經(jīng)驗(yàn)公式[4-6]:
式中:ΔP為文丘里管的壓力損失,Pa;νgt為喉管處的氣流速度,m/s;At為喉管的截面積,m2;ρg為氣體密度,kg/m3;Lg為液氣比,L/m3。
另一種方法推薦使用公式[7-8]:
式中:K1為干氣體通過文氏管(不噴水)時(shí)的阻力系數(shù),取決于其結(jié)構(gòu)尺寸與加工精度,K1=0.177~0.340;K2為水時(shí)的阻力系數(shù),Lg=0.55~1.0 L/m3,氣流方向與液體噴射方向一致時(shí),K2=(0.89~0.34)Lg。
本文采用公式(1)進(jìn)行文丘里洗滌器壓力損失設(shè)計(jì)計(jì)算。二級(jí)文丘里洗滌器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)見表4,5。
表4 二級(jí)文丘里洗滌器設(shè)計(jì)參數(shù)
表5 氣體組分
粗煤氣洗滌系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行壓力損失為100~150 kPa。因此,設(shè)計(jì)計(jì)算條件為:二級(jí)文丘里洗滌器壓力損失<30 kPa。由此相關(guān)數(shù)據(jù)代入公式(1)可計(jì)算出喉管截面積:
解得,喉管截面積At=0.0582 m2,喉管直徑d2≈273 mm。
根據(jù)工藝計(jì)算結(jié)果,在實(shí)際工況條件下,理論計(jì)算喉管直徑273 mm可滿足30 kPa壓降要求。工程設(shè)計(jì)時(shí)要考慮一定的安全系統(tǒng),結(jié)合二級(jí)文丘里洗滌器殼體限制條件,最終確定二級(jí)文丘里洗滌器喉管尺寸為:?290×200。優(yōu)化設(shè)計(jì)后二級(jí)文丘里相關(guān)參數(shù)見表6。
表6 優(yōu)化后二級(jí)文丘里洗滌器參數(shù)
云南先鋒煤氣化裝置項(xiàng)目的粗煤氣洗滌系統(tǒng)的二級(jí)文丘里洗滌器喉管由?150×200優(yōu)化改造為?290×200前后阻力對(duì)比見表7。改造后,二級(jí)文丘里洗滌器阻力38 kPa,與理論計(jì)算接近。
表7 優(yōu)化改造前后粗煤氣洗滌系統(tǒng)阻力對(duì)比表
首臺(tái)二級(jí)文丘里洗滌器喉管改造工作于2015年1月完成,二級(jí)文丘里洗滌器喉管優(yōu)化改造后,粗煤氣洗滌系統(tǒng)阻力降由200 kPa至98 kPa,減少了51%。首臺(tái)二級(jí)文丘里洗滌器優(yōu)化改造成功后,煤氣化裝置其余7臺(tái)二級(jí)文丘里洗滌器喉管相繼改造為?290×200,運(yùn)行過程中最高阻力約140 kPa,均能滿足粗煤氣洗滌系統(tǒng)運(yùn)行壓力損失100~150 kPa設(shè)計(jì)要求。