鄧川南
(山西北方銅業(yè)有限公司 垣曲冶煉廠, 山西 垣曲 043700)
垣曲冶煉廠采用富氧底吹爐熔池熔煉技術(shù),銅精礦高溫和氧氣反應(yīng)生產(chǎn)二氧化硫煙氣。余熱鍋爐是其重要附屬設(shè)備,用于底吹爐高溫?zé)煔饫鋮s和余熱回收,產(chǎn)生飽和蒸汽用于供熱、發(fā)電。本次生產(chǎn)周期余熱鍋爐爆管漏水事故頻發(fā),對流管束堵塞嚴(yán)重,影響底吹爐正常運行,給安全、環(huán)保等方面造成較大隱患。
該余熱鍋爐有上升煙道、輻射冷卻室和對流管束三部分組成。上升煙道與底吹爐出口通過法蘭和膨脹節(jié)相連接,輻射冷卻室為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),對流管束有第一到第四對流管束組成,高溫?zé)煔庖来瓮ㄟ^上升煙道、輻射冷卻室、對流管束由鍋爐尾部排出,進(jìn)入電收塵系統(tǒng)。輻射冷卻室由膜式壁結(jié)構(gòu)的受熱面組成,管子間距為80 mm。對流區(qū)外壁為全膜式水冷壁結(jié)構(gòu),內(nèi)部沿?zé)煔饬飨?依次布置了第一到第四對流管束。鍋爐受熱面管束采用Φ38×5 mm的無縫鋼管。鍋爐側(cè)受熱面的分配集箱和匯集集箱分布在受熱面的側(cè)部,對流管束的分配集箱和匯集集箱布置在上方。
1.1.1 高溫腐蝕
余熱鍋爐額定蒸發(fā)量18.6 t/h,實際工作量為26 t/h,設(shè)計最大煙氣量62 000 Nm3/h,實際工作量約80 000 Nm3/h,鍋爐水冷壁循環(huán)換熱受到影響,直升段底部為高溫區(qū),局部水冷壁因無法充分換熱表面可達(dá)600 ℃,為高溫腐蝕提供必要條件。
富氧底吹爐處理銅精礦和雜料,部分金屬雜質(zhì)進(jìn)入余熱鍋爐附著在水冷壁表面,發(fā)生化學(xué)腐蝕。堿性金屬腐蝕,以金屬鈉、鉀為代表。
反應(yīng)機(jī)理:
M2O+SO3=M2SO4
3M2SO4+Fe2O3+3SO3=2M3Fe(SO4)3(低熔點600 ℃)
4M3Fe(SO4)3+12Fe=3FeS+3Fe304+2Fe2O3+6M2SO4+3SO2
物料中含釩元素時,受熱反應(yīng)生成熔融狀態(tài)釩鹽,在水冷壁表面,發(fā)生腐蝕反應(yīng)。
反應(yīng)機(jī)理:4V4++O2=4V5++2O2-
2V5++Fe=2V4++Fe2+
總反應(yīng):2Fe+O2=2Fe2++2O2-
在管束表面腐蝕現(xiàn)象分為均勻腐蝕和局部腐蝕。均勻性腐蝕是指管束表面和腐蝕介質(zhì)在高溫條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),管束表面被腐蝕介質(zhì)等煙塵覆蓋,均勻覆蓋。在鍋爐給水、爐水管道內(nèi)的腐蝕等都屬于均勻性腐蝕。局部腐蝕是指金屬表面僅有一小部分受到腐蝕,但腐蝕速度較快,能在較短的時間內(nèi)引起金屬穿孔或裂紋,危害極大,在汽包、爐管內(nèi)發(fā)生較多。
1.1.2 煙塵沖刷
底吹爐煙氣含塵量高,煙氣流速快,對水冷壁磨損、沖刷嚴(yán)重。底部漏水位置集中在主控室側(cè)水冷壁右下角,活動擋板側(cè)水冷壁彎弧處。對漏水管束進(jìn)行分段切割,斷面厚度隨煙塵沖刷位置變化。此處水冷壁為主要迎塵側(cè),結(jié)焦覆蓋較薄,易被煙氣沖刷變薄造成泄漏。其他兩側(cè)水冷管壁結(jié)焦嚴(yán)重,有效防止沖刷,斷面厚度均在3.8 mm以上(原管壁厚度5 mm)。高溫腐蝕和煙塵沖刷共同作用導(dǎo)致底部漏水,其中煙塵沖刷為主要因素。
圖1 主控室側(cè)水冷壁圖
圖2 活動擋板側(cè)水冷壁圖
兩片水冷壁連接處采用焊接密封,密封處無管束降溫,冷卻效果差,底吹爐正常生產(chǎn)時,此位置火焰溫度為800 ℃,生產(chǎn)6個月后,密封燒損,出現(xiàn)冒火現(xiàn)象,導(dǎo)致漏風(fēng),加劇SO3生成。
在余熱鍋爐中,在催化劑和氧含量的作用下,煙氣里的二氧化硫有一部分會轉(zhuǎn)化成三氧化硫。余熱鍋爐煙氣中常見的催化劑有三氧化二鐵、三氧化二鋁、五氧化二釩、二氧化硅、煙塵等。當(dāng)余熱鍋爐積灰時,積灰的表面溫度隨積灰厚度的增加而上升,從而有利于二氧化硫轉(zhuǎn)化成三氧化硫。
底吹爐煙氣含有SO3成分,煙氣溫度、O2(g)、H2O(g)以及原料中硫酸鹽對SO3形成產(chǎn)生影響,煙氣中O2(g)、H2O(g)的升高促成SO3生成,硫酸鹽在底吹爐內(nèi)受熱分解,進(jìn)一步增大SO3生成率。鍋爐漏風(fēng)點吸入冷空氣,SO3和水蒸氣生成稀硫酸,腐蝕管束,造成爆管事故。底吹爐每月處理中和渣 1 500 t,中和渣主要成分為CaSO4和H2O,造成煙氣漏點升高,SO3含量升高,加劇鍋爐管束及電收塵等設(shè)備稀酸腐蝕。
反應(yīng)機(jī)理:CaSO4=CaO+SO3(受熱分解)
SO3+H2O=H2SO4
H2SO4+Fe=FeSO4+H2
(1)直升段底部增加耐沖刷腐蝕材料,垣曲冶煉廠采用加裝護(hù)瓦,由于護(hù)瓦和管束點焊連接,存在間隙易脫落。其他企業(yè)采用鎳鉻堆焊工藝,效果良好。
(2)直升段6 m連接處采用雙層密封,加焊筋板,防止漏風(fēng)吸入冷空氣,形成稀酸腐蝕。
(3)保證鍋爐給水溫度和pH值。通過除氧器對鍋爐給水升溫,保證溫度98 ℃以上,脫出水中氧含量。氧氣是一種去極化劑,會引起金屬的腐蝕。水中溶解氧含量越多,金屬的腐蝕較為嚴(yán)重。隨著pH值的升高,pH值大于8.5~9時,腐蝕速度迅速下降。這時水中的OH-濃度較高,在鐵的表面會形成保護(hù)膜。
(4)降低中和渣配入量、中和渣含水量,減少鍋爐煙氣量,降低鍋爐溫度,高溫加快腐蝕速率。
(5)強(qiáng)化精準(zhǔn)操作,穩(wěn)定工藝指標(biāo),開停爐作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
直升段底部易沖刷區(qū)加裝護(hù)瓦,使用5個月后,護(hù)瓦已全部燒損,煙塵直接沖刷鍋爐水冷壁。生產(chǎn)17個月后,對管壁厚度進(jìn)行測量,厚度為3.1~3.5 mm,可以實現(xiàn)和底吹爐大修同步。大修對直升段6 m處水冷壁進(jìn)行檢查,管壁表面無SO3結(jié)露腐蝕現(xiàn)象,實施效果明顯。
2.1.1 余熱鍋爐超負(fù)荷運行
銅精礦經(jīng)富氧底吹爐強(qiáng)氧化熔煉,高溫金屬粉塵進(jìn)入余熱鍋爐,經(jīng)余熱鍋爐管壁降溫,凝固為固體顆粒沉降。鍋爐依據(jù)不同溫度區(qū)域,設(shè)計各對流管束管間距。本廠鍋爐接收煙氣量超設(shè)計值30%,進(jìn)入第一對流管束煙氣設(shè)計最高溫度為658 ℃,實際溫度為740 ℃以上,金屬顆粒處于熔融狀態(tài),在管束粘結(jié)。前三組對流管束使用周期長,變形嚴(yán)重,管束設(shè)計間距較小,第二組為12 cm,第三組為6 cm,煙灰易出現(xiàn)搭橋,造成管束堵塞。
表1 余熱鍋爐各部位結(jié)焦化驗數(shù)據(jù)表(%)
通過對余熱鍋爐各部位結(jié)焦化驗結(jié)果分析,結(jié)焦的主要成分有銅、鐵、鉛、鋅等金屬占主要成分,垣曲冶煉廠底吹爐處理銅原料含銅高,氧槍壓力偏高,爐內(nèi)液體攪拌劇烈,直升段底部液體易噴濺,化驗結(jié)果含銅高。余熱鍋爐通過溫度控制使煙灰遇冷凝結(jié),達(dá)到收塵效果。鉛、鋅等金屬揮發(fā)性強(qiáng),熔點溫度低,當(dāng)精礦中含量增加,在高溫對流管束易粘結(jié),形成熔融狀態(tài),造成鍋爐堵塞。
2.1.2 機(jī)械振打和激波吹灰效果差
由于鍋爐管束結(jié)焦嚴(yán)重,振打頻率設(shè)置成最短,通過敲擊管束承重梁,引起管束晃動,使積灰脫落。由于管束晃動幅度小,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境溫度高、作業(yè)頻繁,設(shè)備故障率高,振打梁經(jīng)常斷裂,維修時間長,總體振打效果差。
本廠鍋爐激波吹灰裝置,側(cè)面布置6個,頂部布置12個積灰口,采用乙炔氣和空氣混合爆炸,產(chǎn)生沖擊波對管束積灰進(jìn)行吹掃,次數(shù)為6次/天,本廠鍋爐較其他廠家運行正壓大,鍋爐輻射區(qū)整體溫度高,金屬粘結(jié)成型后,無法吹掃脫落煙灰,激波吹灰效果未充分體現(xiàn)。
綜上所述,進(jìn)入管束煙塵溫度高,管束間距小,清灰效果差,造成鍋爐管束頻繁堵塞。
(1)余熱鍋爐堵塞,煙氣無法進(jìn)入煙道,以致現(xiàn)場環(huán)境差,被迫停產(chǎn)清理。每次停產(chǎn)時間10 h,嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)效率,破壞工藝穩(wěn)定性。
(2)清理鍋爐作業(yè),必須強(qiáng)制冷卻,急劇溫度變化,造成鍋爐損傷,縮短其使用壽命。
(3)清理作業(yè)危險系數(shù)高,操作人員進(jìn)入鍋爐屬于有限空間危險作業(yè),人工搖晃僅能有效清除底部煙灰,管束4 m以上仍有大量煙灰無法清理。
(1)在正常熔煉下,減少氧槍鼓入量,降低中和渣水分,從而減少總煙氣量,降低鍋爐負(fù)荷和煙塵溫度。
(2)保證鍋爐負(fù)壓,增強(qiáng)激波吹灰效果,降低機(jī)械振打故障率。
(3)鍋爐本體側(cè)面激波吹灰口改造為人孔門,利用底吹爐正常巡檢時間,人工在外側(cè)采用鋼筋掛鉤搖晃對流管束,省去5小時鍋爐降溫時間。避免掛鉤大幅度搖晃,易造成管束根部漏水。人孔門采用氮氣保護(hù),防止漏風(fēng)腐蝕。
(4)充分利用鍋爐出口富余距離,將對流管束后移,延長輻射區(qū)長度,降低煙塵進(jìn)入管束溫度。依據(jù)不同煙塵溫度設(shè)計管束橫向間距,增加第二、三對流管束管間距,抑制熔融煙灰搭橋。
(5)控制揮發(fā)性金屬、煤的配入量,減緩鍋爐二次燃燒。
通過實施以上措施,底吹爐余熱鍋爐堵塞問題得到明顯改善,通過激波吹灰和機(jī)械振打作用,余熱鍋爐進(jìn)出口溫度降低30 ℃,保證了鍋爐的平穩(wěn)運行。利用每次底吹爐正常巡檢,采用通過小人孔外部清理對流管束煙灰,效果明顯。改造完成后,清理間隔由15天提高至2個月,使底吹爐的工作時間每月可增加15小時,產(chǎn)量和作業(yè)率均得到大幅提升。
余熱鍋爐故障是制約底吹爐生產(chǎn)的重要因素,通過鍋爐生產(chǎn)實踐分析,為余熱鍋爐穩(wěn)定運行提供經(jīng)驗。繼續(xù)增加對降低鍋爐煙灰含銅高、埋刮板機(jī)故障率高、增加鍋爐蒸發(fā)量等問題的研究,保證鍋爐高效、穩(wěn)定運行。