周如林 ,劉 宗 ,趙中梅
(北京天瑪智控科技股份有限公司,北京 101399)
在煤礦開采過程中會不可避免的排出大量礦井廢水,根據(jù)水中所含污染物的不同,一般將其分為潔凈礦井水、含懸浮物礦井水、酸性礦井水、高礦化度礦井水和含特殊污染物礦井水[1-2]。其中高礦化度礦井水主要是指水中溶解性總固體含量大于1 000 mg/L的礦井水[3],其處理難度最大且廣泛分布在我國山西、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等水資源較為匱乏的西北和北方礦區(qū)[4]。隨著煤炭產(chǎn)業(yè)西進(jìn)戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),西北和北方等礦區(qū)的水污染、水資源短缺、生態(tài)退化等問題日益凸顯[5],如何有效處理高礦化度礦井水并對其加以資源化利用,對于緩解缺水礦區(qū)水資源供需矛盾,促進(jìn)礦區(qū)綠色可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義[6]。
高礦化度礦井水處理過程中最為重要的一個環(huán)節(jié)就是對其進(jìn)行脫鹽處理,所用方法主要有離子交換法、膜蒸餾法、反滲透法、電滲析法等[7-9]。其中反滲透法是當(dāng)前高礦化度礦井水處理技術(shù)中工藝最為成熟與應(yīng)用最為廣泛的一種處理方法,具有脫鹽效率高,運行維護(hù)簡便等優(yōu)點[10]。耿興福[11]采用反滲透法對含鹽量為2 821 mg/L 的高礦化度礦井水進(jìn)行處理,可實現(xiàn)99.18%的脫鹽率。孫紅福等[12]采用反滲透工藝對重慶西部某礦區(qū)高礦化度礦井水進(jìn)行處理,經(jīng)反滲透工藝處理后,出水水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。然而由于高礦化度礦井水中含有大量的Ca2+、Mg2+、SO42-等,在反滲透脫鹽處理過程中,容易在反滲透膜面引發(fā)結(jié)垢污染,從而影響反滲透膜產(chǎn)水效率與使用壽命[13-14]。韋文術(shù)等[15]對山東新巨龍煤礦綜采工作面集成供液系統(tǒng)水處理裝置中反滲透膜組件失效的原因進(jìn)行探究,發(fā)現(xiàn)由于結(jié)垢污染,使得反滲透膜表面污染物組成主要為結(jié)晶狀態(tài)下的無機鹽。因此,如何采取有效方法控制反滲透膜的結(jié)垢污染,對于保障反滲透系統(tǒng)的持久穩(wěn)定運行尤為重要[16-17]。對此,本研究分別探究了阻垢劑預(yù)處理與電子阻垢儀預(yù)處理對反滲透膜結(jié)垢污染的控制效果,以期為反滲透膜前綠色、高效的阻垢預(yù)處理技術(shù)提供技術(shù)借鑒與支持。
實驗材料:無水碳酸鈉(Na2CO3,AR)、無水氯化鈣(CaCl2,AR)、七水硫酸鎂(MgSO4·7H2O,AR)均由國藥集團化學(xué)試劑有限公司提供;無水硫酸鈉(Na2SO4,AR)由上海麥克林生化科技有限公司提供;阻垢劑(工業(yè)級)由美國某公司提供;反滲透膜由美國海德能公司提供。
實驗儀器:電子阻垢儀Ⅰ由荷蘭某公司提供;電子阻垢儀Ⅱ由中國某公司提供;Gemini300 型電子顯微鏡由FEI 公司提供。
參考山東新巨龍煤礦井下供水水質(zhì)[15],以去離子水為溶劑,采用1.1 節(jié)所示試驗藥品,對高礦化度礦井水進(jìn)行模擬配置,水質(zhì)特征見表1。采用Visual MINTEQ 對配水中的Ca2+、Mg2+的存在形態(tài)進(jìn)行分析,其結(jié)果如圖1 所示。
圖1 水中Ca2+、Mg2+形態(tài)分布Fig.1 Morphology distribution of Ca2+、Mg2+
表1 實驗配水水質(zhì)參數(shù)Table 1 Characteristics of experimental configuration water
從圖1 可以看出,模擬配水中的鈣鎂主要以游離態(tài)形式存在,其中Ca2+、CaSO4(aq)分別占鈣元素的48.734%和49.361%,Mg2+、MgSO4(aq)分別占鎂元素的43.739%和54.363%。因此試驗所模擬的高礦化度礦井水配水中,Ca2+、Mg2+均未析出,有利于觀察經(jīng)長時間運行后膜表面的結(jié)垢情況。
采用實驗室自行搭建的反滲透平板膜小試實驗裝置,系統(tǒng)原理和實物圖分別如圖2、3 所示。該裝置主要由進(jìn)水池、反滲透膜池、壓力表、管式流量計等幾部分組成,其中反滲透膜池中分別設(shè)有產(chǎn)水口與濃水口,在膜池的進(jìn)水管路及濃水管路上均裝有壓力傳感器及調(diào)壓閥,用以維持壓力的穩(wěn)定。
圖2 反滲透平板膜實驗裝置流程Fig.2 Process of reverse osmosis flat membrane experimental device
圖3 反滲透平板膜實驗裝置實體Fig.3 Solid view of the reverse osmosis flat membrane experimental device
采用全循環(huán)法[18]評測阻垢劑預(yù)處理與電子阻垢儀預(yù)處理對反滲透膜結(jié)垢污染的控制效果。在實驗過程中將整體循環(huán)流量控制為40 L/h,膜池進(jìn)口壓力保持為1.2 MPa,膜池濃水出口壓力保持為1.1 MPa,經(jīng)膜分離作用而產(chǎn)生的濃水和產(chǎn)品水完全循環(huán)至進(jìn)水池中,以維持進(jìn)水池中配水的組分及濃度不變。隨著實驗的進(jìn)行,不斷的記錄產(chǎn)水通量的變化,判斷膜表面結(jié)垢的嚴(yán)重程度。此外為了更好的模擬反滲透設(shè)備的間歇運行、停機維護(hù)等狀態(tài),實驗分兩次進(jìn)行,第一次連續(xù)運行10 h 后停機8 h,隨后連續(xù)運行7 h,在停機過程中不進(jìn)行任何操作,如更換膜片、反沖洗等,兩次試驗運行條件均相同。
膜通量及脫鹽率分別采用式(1)、式(2)進(jìn)行計算:
式中:Jt為瞬時膜通量,L/(m2·h);V為排出液體體積,L;S為膜的有效面積,m2;T為操作時間,h;R為脫鹽率;C0為原水電導(dǎo)率,μS/cm;Ct為產(chǎn)水電導(dǎo)率,μS/cm。
在膜池進(jìn)口壓力為1.2 MPa,濃水出口壓力為1.1 MPa,整體循環(huán)流量為40 L/h,有效膜面積為56 cm2,無阻垢預(yù)處理條件下,反滲透膜產(chǎn)水通量及脫鹽率變化情況如圖4 所示。
從圖4 可以看出,在無預(yù)處理條件下,即反滲透膜直接進(jìn)行原水過濾時,隨著運行時間的增加,反滲透膜的產(chǎn)水通量逐漸降低,且膜通量衰減速率較大。當(dāng)運行10 h 后,膜通量已從62.5 L/(m2·h)下降至40.8 L/(m2·h),衰減了34.7%。這表明在反滲透處理過程中若不采取適當(dāng)?shù)淖韫割A(yù)處理工藝,隨著運行時間的增加,在濃差極化作用下,會使得膜面Ca2+、Mg2+、SO42-等富集濃度逐漸增大,直至結(jié)垢析出,使得膜面發(fā)生嚴(yán)重的結(jié)垢污染,從而造成膜通量的嚴(yán)重衰減[19-20]。此外在運行過程中,反滲透膜的脫鹽率一直維持在90%以上,但隨著運行時間的增加,脫鹽率略有下降,這可能是由于膜面發(fā)生結(jié)垢污染后,引起膜兩側(cè)滲透壓增高,使得溶質(zhì)鹽透過膜面的難度降低,從而導(dǎo)致反滲透系統(tǒng)的脫鹽率下降[21]。
在膜池進(jìn)口壓力為1.2 MPa,濃水出口壓力為1.1 MPa,整體循環(huán)流量為40 L/h,有效膜面積為56 cm2條件下,探究阻垢劑預(yù)處理對反滲透膜結(jié)垢污染的控制效果,其結(jié)果如圖5 所示。
圖5 阻垢劑預(yù)處理對膜通量和脫鹽率的影響Fig.5 Effect of scale inhibitor pretreatment on membrane flux and desalination rate
兩種條件下,反滲透膜的脫鹽率相差不大,均在90%以上。而與無預(yù)處理條件相比,進(jìn)行阻垢劑預(yù)處理后,膜通量雖仍隨運行時間的增加而逐漸降低,但其衰減速率明顯減小。運行10 h 后,膜通量從64.29 L/(m2·h)下降至52.68 L/(m2·h),膜通量僅衰減了13.2%。這是由于本研究所選用的阻垢劑為高分子枝狀聚合物,其可依靠自身樹枝分叉結(jié)構(gòu)和終端官能團直接阻止無機鹽離子結(jié)合成微晶,從而達(dá)到阻垢效果,減輕膜面結(jié)垢污染程度。因此在反滲透處理前增加阻垢劑預(yù)處理環(huán)節(jié),可有效減緩膜結(jié)垢污染程度,從而延長反滲透膜使用壽命。然而經(jīng)阻垢劑預(yù)處理后,在停機結(jié)束后第二次連續(xù)運行7 h 的初始階段,相較于第一次運行的最后階段,膜通量卻急劇下降,這表明在含有阻垢劑預(yù)處理的反滲透系統(tǒng),當(dāng)反滲透設(shè)備停機后,需對反滲透膜進(jìn)行清洗,否則阻垢劑可殘留在反滲透膜面而影響膜材料的滲透性。經(jīng)阻垢劑預(yù)處理后,在第二次連續(xù)運行7 h 的過程中,膜通量有所上升,這可能是由于隨著實驗的運行,水流將膜面殘留的阻垢劑沖刷掉,從而使得膜通量略有上升。
在膜池進(jìn)口壓力為1.2 MPa,濃水出口壓力為1.1 MPa,整體循環(huán)流量為40 L/h,有效膜面積為56 cm2條件下,探究電子阻垢儀預(yù)處理對反滲透膜結(jié)垢污染的控制效果,其結(jié)果如圖6 所示。
圖6 電子阻垢儀預(yù)處理對膜通量和脫鹽率的影響Fig.6 Effect of electronic scale inhibitor apparatus on membrane flux and desalination rate
電子阻垢儀主要是通過在管道中產(chǎn)生快速變化的磁場,來干擾成垢離子的電化學(xué)特性和物理特性,從而降低成垢離子間的吸附能力,減少結(jié)垢量[22-23]。從圖6 中可以看出,采用兩種不同類型的阻垢儀進(jìn)行預(yù)處理,均會對反滲透膜結(jié)垢污染起到較好的控制效果。在相同運行時間下,其膜通量下降速率明顯低于無預(yù)處理條件下的膜通量下降速率,且隨著運行時間的延長,膜通量下降速率逐漸趨于平緩。在結(jié)束停機后第二次運行的初始階段,兩種阻垢儀預(yù)處理條件下的膜通量均未出現(xiàn)阻垢劑預(yù)處理條件下膜通量急劇衰減的情況,這表明在含有電子阻垢儀預(yù)處理的反滲透系統(tǒng)中,系統(tǒng)運行性能幾乎不受反滲透設(shè)備停機的影響。在兩種阻垢儀預(yù)處理條件下,脫鹽率受運行時間的影響較小,幾乎保持不變,但阻垢儀Ⅰ預(yù)處理條件下的脫鹽率明顯高于阻垢儀Ⅱ預(yù)處理條件下的脫鹽率。
2.4.1 膜通量衰減率和脫鹽率分析
由于初始運行時每片膜的狀態(tài)不一致,使得不同阻垢預(yù)處理條件下的初始膜通量有所細(xì)微差別,對此本研究從膜通量衰減率情況來進(jìn)一步分析不同預(yù)處理工藝下的反滲透膜結(jié)垢污染程度。
從圖7 可以看出,經(jīng)過阻垢劑預(yù)處理條件下的膜通量衰減率最小,運行17 h 后,僅衰減了18.74%,這說明采用阻垢劑預(yù)處理可使得反滲透膜面結(jié)垢污染程度最輕。而采用阻垢儀Ⅰ預(yù)處理條件下的膜通量衰減率最大,第一次運行10 h 后膜通量衰減了28.57%,第二次運行7 h 后膜通量衰減了9.10%。圖8為不同預(yù)處理工藝下的反滲透膜脫鹽率情況,從中可以看出采用阻垢儀Ⅰ預(yù)處理條件下的膜脫鹽率最高,但與阻垢儀Ⅱ預(yù)處理和阻垢劑預(yù)處理條件下的膜脫鹽率相差不大,差值不足5%。
圖7 不同預(yù)處理工藝下的膜通量衰減率Fig.7 Membrane flux decay rate under different pretreatment processes
圖8 不同預(yù)處理工藝下的脫鹽率Fig.8 Desalination rate under different pretreatment processes
2.4.2 膜截面SEM 分析
不同預(yù)處理條件下膜片截面SEM 分析如圖9所示。從圖9 可以看出,未發(fā)生膜分離作用時清潔膜片的截面厚度為115 μm,而在無阻垢預(yù)處理條件下進(jìn)行膜分離時,膜面發(fā)生了嚴(yán)重的結(jié)垢污染,已覆蓋了一層較厚的結(jié)垢層,使得膜片截面厚度增大至133 μm。從圖9a-圖9e 可以看出,與無預(yù)處理條件相比,經(jīng)過阻垢劑預(yù)處理和電子阻垢儀預(yù)處理后,膜片截面厚度明顯減小,這表明阻垢劑預(yù)處理與電子阻垢儀預(yù)處理均可有效延緩反滲透膜的結(jié)垢污染程度。其中經(jīng)阻垢儀Ⅰ和阻垢儀Ⅱ預(yù)處理條件下所得膜片截面厚度大致相同,分別為123 μm 和124 μm,而經(jīng)阻垢劑預(yù)處理后所得膜片截面厚度最小,僅為118 μm,更接近清潔膜片截面厚度。因此在反滲透系統(tǒng)中增設(shè)阻垢劑預(yù)處理工藝,更能有效延緩反滲透膜的結(jié)垢程度。
圖9 不同預(yù)處理工藝下的膜片截面SEM 圖Fig.9 SEM images of the cross section of the diaphragm under different pretreatment processes
2.4.3運行成本分析
阻垢劑按160 元/kg,電價按0.725 元/(kW·h)進(jìn)行計算,則不同阻垢預(yù)處理工藝噸水運行成本如圖10 所示。從中可以看出,采用阻垢劑作為反滲透膜前的預(yù)處理工藝,其噸水運行成本明顯高于電子阻垢儀預(yù)處理工藝,為0.48 元/m3,主要為藥劑消耗費用。而采用阻垢儀Ⅰ進(jìn)行預(yù)處理,其噸水運行成本最低,僅為0.075 元/m3,主要為電能消耗費用。
圖10 不同預(yù)處理工藝的運行成本Fig.10 Operating cost of different pretreatment processes
1)當(dāng)采用反滲透工藝對模擬高礦化度礦井水配水進(jìn)行處理時,若不采取阻垢預(yù)處理工藝,膜面可發(fā)生嚴(yán)重的結(jié)垢污染,造成膜通量嚴(yán)重下降。
2)采用阻垢劑和阻垢儀Ⅰ、Ⅱ進(jìn)行預(yù)處理,均會對反滲透膜結(jié)垢污染起到較好的控制效果,三種預(yù)處理條件下,脫鹽率均在90%以上,且相差不足5%。
3)膜通量衰減率及膜截面SEM 分析表明,采用阻垢劑預(yù)處理比電子阻垢儀預(yù)處理,更能有效延緩反滲透膜的結(jié)垢程度,運行17 h 后,膜通量僅衰減18.74%,且膜片截面厚度(118 μm)更接近清潔膜片截面厚度(115 μm)。但在含有阻垢劑預(yù)處理的反滲透系統(tǒng)中,當(dāng)反滲透設(shè)備停機后,需對反滲透膜進(jìn)行清洗,否則阻垢劑可殘留在膜表面影響膜分離性能。
4)運行成本分析表明,采用阻垢劑作為反滲透膜前預(yù)處工藝,其噸水運行成本明顯高于電子阻垢儀預(yù)處理。