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曼恩L23H 型柴油機(jī)機(jī)架澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)及改進(jìn)

2023-05-20 04:29劉付臣
鑄造設(shè)備與工藝 2023年2期
關(guān)鍵詞:腳板充型夾渣

王 剛,劉付臣,徐 勝

(安慶中船柴油機(jī)有限公司,安徽 安慶 246001)

機(jī)架是組成柴油機(jī)的關(guān)鍵件,直接決定柴油機(jī)的使用壽命和安全可靠,必須具備高質(zhì)量和高精密度。機(jī)架外形尺寸大,形狀復(fù)雜,內(nèi)外部質(zhì)量要求高,要進(jìn)行密封性試驗(yàn)和超聲探傷,不允許出現(xiàn)影響裝配及使用性能的缺陷。公司前期生產(chǎn)的機(jī)架在上大平面及軸承擋位置容易出現(xiàn)氣孔、渣眼、砂眼等鑄造缺陷,不能很好滿(mǎn)足使用要求。通過(guò)優(yōu)化鑄造工藝設(shè)計(jì),重新設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng),生產(chǎn)出的機(jī)架鑄件表面質(zhì)量高,有效解決了鑄造缺陷的產(chǎn)生,鑄件質(zhì)量穩(wěn)定。

1 鑄件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和生產(chǎn)技術(shù)要求

L23H 型機(jī)架是MAN 公司中速船用柴油機(jī)系列中的一種,結(jié)構(gòu)為直列式,分5/6/7/8 缸數(shù)機(jī)架。該系列機(jī)架初期材質(zhì)為HT300,后期隨著柴油機(jī)強(qiáng)化度PeCm 的提高,又增加一種QT400-15,目前兩種材質(zhì)均在生產(chǎn)使用。論文以6L23H 型QT400-15 機(jī)架為例介紹機(jī)架澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)與改進(jìn)過(guò)程,實(shí)際生產(chǎn)中通過(guò)模具變換可以實(shí)現(xiàn)其他缸數(shù)和其他材質(zhì)機(jī)架的生產(chǎn)。

機(jī)架結(jié)構(gòu)如圖1 所示,共有6 個(gè)缸,缸孔直徑為300 mm,缸孔中心距為370 mm;缸孔外側(cè)為凸輪軸腔,最小壁厚為15 mm;缸孔下側(cè)為軸承擋,主要壁厚為80 mm;腳底板寬度為150 mm,厚度為30 mm;鑄件輪廓尺寸為2 395 mm × 915 mm × 1 212 mm,壁厚相差較大,內(nèi)外結(jié)構(gòu)復(fù)雜,鑄件重量3 490 kg.材質(zhì)要求為QT400-15;附鑄試塊抗拉強(qiáng)度Rm≥390 MPa,屈服強(qiáng)度Rp0.2≥250 MPa,延伸率≥15%,布氏硬度135 HB~180 HB;基體組織中鐵素體含量≥85%;V 形、VI 形態(tài)石墨≥90%,尺寸4 級(jí)~6級(jí),不允許出現(xiàn)Ⅰ、Ⅱ型石墨形態(tài);化學(xué)成分為:w(C)3.3%~3.8%,w(Si)2.2%~2.5%,w(Mn)<0.15%,w(P)<0.08%,w(S)<0.02%,w(Mg)0.03%~0.06%.要求對(duì)缸蓋螺栓孔區(qū)域、主軸承螺栓孔區(qū)域、缸蓋螺栓孔連接區(qū)域和主軸承螺栓連接區(qū)域以及腳底板區(qū)域進(jìn)行超聲波檢查。

圖1 6L23H 機(jī)架簡(jiǎn)圖

2 原L23H 機(jī)架澆注系統(tǒng)分析及存在問(wèn)題

2.1 原澆注系統(tǒng)工藝及生產(chǎn)實(shí)踐

圖2 為原澆注系統(tǒng),采用過(guò)橋式分別從缸孔側(cè)和腳板爪側(cè)引入金屬液,通過(guò)設(shè)計(jì)阻流道降低鐵水流速,通過(guò)設(shè)計(jì)多級(jí)橫澆道來(lái)實(shí)現(xiàn)擋渣目的,再通過(guò)陶瓷管作為內(nèi)澆道從機(jī)架的底部進(jìn)入鐵水實(shí)現(xiàn)底注。另在腳板爪側(cè)上箱位置開(kāi)設(shè)內(nèi)澆道,期望在澆注后期液面上升到該位置時(shí)能從此處進(jìn)入鐵水降低溫度差,以利于鑄件的凝固。其中缸孔側(cè)直澆道為φ80 mm,橫澆道為梯形,尺寸為40/50/H70 mm,內(nèi)澆道φ20 mm×10 道,直澆道、橫澆道、內(nèi)澆道截面積之比為1.6∶2∶1,為半封閉式結(jié)構(gòu);腳板爪側(cè)直澆道直徑為φ80 mm,一級(jí)橫澆道尺寸為40/50/H70 mm,二級(jí)橫澆道兩處均為30/40H60 mm,內(nèi)澆道尺寸φ20 mm×7 加上箱腳板爪處7 道50 mm×6 mm 扁平內(nèi)澆道,直澆道、一級(jí)橫澆道、二級(jí)橫澆道、內(nèi)澆道截面積之比為1.2∶1.5∶2∶1,也為半封閉式結(jié)構(gòu)。

圖2 6L23H 機(jī)架原澆注系統(tǒng)工藝圖

采用原澆注系統(tǒng)生產(chǎn)的機(jī)架存在一定的鑄造缺陷,缺陷主要集中在上箱外側(cè)面(操縱側(cè))和上箱大平面,缺陷類(lèi)型多為夾渣、氣孔和夾砂。

2.2 原澆注系統(tǒng)Magma 模擬分析

圖3 為利用Magma 軟件對(duì)充型過(guò)程模擬結(jié)果,可以看出,一是腳板爪側(cè)底部陶瓷管內(nèi)澆口位置鐵水沖入速度過(guò)快(大于2.0 m/s),造成鐵水飛濺;二是腳板爪側(cè)上部?jī)?nèi)澆口從開(kāi)始就有鐵水進(jìn)入后直接沖入底部,與底部金屬液形成飛濺、卷氣和紊流現(xiàn)象并進(jìn)一步破壞了底部平穩(wěn)的充型過(guò)程,促進(jìn)二次氧夾渣和氣孔的產(chǎn)生。內(nèi)澆口金屬液速度過(guò)快,也增加了沖砂的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)發(fā)現(xiàn),缸孔側(cè)陶瓷管內(nèi)澆口流速正常,較平穩(wěn),對(duì)腳板爪側(cè)鐵水的沖擊較小,影響不大。

圖3 原澆注系統(tǒng)模擬分析

2.3 問(wèn)題分析

1)原澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)于復(fù)雜,金屬液速度過(guò)快,上、下內(nèi)澆口同時(shí)進(jìn)鐵水,造成鐵水飛濺、對(duì)沖、卷氣、紊流等,容易產(chǎn)生夾渣、氣孔和夾砂缺陷[1]。

2)從L23H 機(jī)架的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析,L23H 機(jī)架上箱結(jié)構(gòu)基本為大平面,極大增加了氣孔、夾渣物上浮和從溢流冒口排出的難度。

3)從球墨鑄鐵特性分析,應(yīng)充分保證金屬液的平穩(wěn)緩慢充型而不能有紊流現(xiàn)象,防止Mg、O、S 等元素生成氧化渣。實(shí)際的雙邊澆注流速過(guò)快,很難保證不生成二次氧化夾渣[2]。

4)原有的澆注系統(tǒng)是僅靠橫澆道的撇渣作用來(lái)阻止鐵水中的氧化渣進(jìn)入型腔,實(shí)際上其作用有限,加之半封閉式的澆注系統(tǒng)使得鐵水流速過(guò)快,極大地削弱了橫澆道的撇渣作用。

5)原澆注系統(tǒng)采用座包固定在上砂箱平面,占據(jù)了較大面積,導(dǎo)致鑄件上平面溢流冒口不能擺放,同時(shí)座包固定過(guò)程的操作性也較差,存在碰倒、撞松冒口等風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)為最大程度增加充型過(guò)程中的氣、渣上浮后排出,澆注時(shí)需從溢流冒口處溢出鐵水,造成鐵水浪費(fèi),增加了出氣冒口進(jìn)入鐵水后被封死的風(fēng)險(xiǎn)和后續(xù)清理的成本和難度。

3 鑄造工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)

基于上述分析,結(jié)合多年機(jī)架類(lèi)鑄件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),確定導(dǎo)致機(jī)架鑄造缺陷原因?yàn)闈沧⑦^(guò)程中鐵水充型不平穩(wěn),產(chǎn)生紊流形成二次氧化夾渣。針對(duì)此問(wèn)題對(duì)6L23H 機(jī)架澆注系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用單邊拔塞、泡沫陶瓷過(guò)濾片開(kāi)放式及純底注澆注系統(tǒng)。該種澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)能保證鐵水快速充滿(mǎn)型腔的同時(shí),降低鐵水流速,同時(shí)充分利用泡沫陶瓷過(guò)濾片對(duì)鐵水進(jìn)水凈化和降低流速,最大程度保證鐵水的快速平穩(wěn)充型[3]。

3.1 澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)

重新設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng)總體分為兩個(gè)部分,先封閉后開(kāi)放,如圖4 所示。設(shè)計(jì)思路為:澆系第一部分為半封閉式澆注系統(tǒng),該部分位于鐵水進(jìn)入型腔的初始時(shí)段,一是利用澆注系統(tǒng)自身的擋渣、集碴能力,二是保證金屬液的快速充型。澆注系統(tǒng)的第二部分為開(kāi)放式澆注系統(tǒng),在保證金屬液流量和澆注時(shí)間前提下最大程度降低金屬液流速,使得充型過(guò)程平穩(wěn),對(duì)型腔無(wú)沖刷。兩部分各單元截面積比例按第一部分ΣF直1∶ΣF橫1∶ΣF直2=1.3∶1.6∶1;第二部分ΣF直2∶ΣF橫2∶ΣF內(nèi)=1∶1.4∶2.

圖4 改進(jìn)后的澆注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

3.1.1 直澆道截面積

由上,直澆道2 截面積最小,根據(jù)奧贊公式[4]:

式中:G—澆注重量,取4 150 kg;μ—流速系數(shù),取0.41;t—澆注時(shí)間,s;Hp—平均靜壓力頭高度,mm.

澆注時(shí)間:

式中:S1—系數(shù),取1.1;σ—鑄件主要壁厚,取15 mm,求得澆注時(shí)間t 為43 s.

金屬液面上升速度復(fù)核:

式中:(hc為砂型中鑄件高度),符合鐵水最小上升速度的要求(對(duì)于主要壁厚10 mm~40 mm,V上升最小為10 mm/s~20 mm/s);

對(duì)于底注式,平均靜壓力頭高度Hp=H0-0.5hc=1 610-0.5×915=115 cm.

以上數(shù)據(jù)代入公式(1),得ΣF直2=71 cm2.實(shí)際選用兩個(gè)φ70 mm 陶瓷管,單個(gè)截面積為38.5 cm2,總截面積為77 cm2.

3.1.2 內(nèi)澆道和橫澆道面積

根據(jù)澆注系統(tǒng)各部分比例關(guān)系得:?

ΣF直1=1.3×77=91 cm2,實(shí)際采用φ110 mm 陶瓷管,截面積為95 cm2;

ΣF橫1=1.6×77=123 cm2,實(shí)際采用截面積為120 cm2;

ΣF橫2=1.4×77=107.8 cm2,實(shí)際采用截面積為110 cm2;

ΣF內(nèi)=2×77=154 cm2,實(shí)際采用16×φ35 mm,截面積為154 cm2.

3.1.3 陶瓷泡沫過(guò)濾片過(guò)濾能力計(jì)算驗(yàn)證

結(jié)合鑄件結(jié)構(gòu),重新設(shè)計(jì)的澆注系統(tǒng)共使用陶瓷泡沫過(guò)濾片16 片,型號(hào)FOSECO SEDEX 120×120×22/10 PPI,按照其過(guò)濾能力0.02 kg/mm2,和單片有效過(guò)濾截面積S濾=120×120=14 400 mm2,陶瓷泡沫過(guò)濾片能夠有效過(guò)濾的鐵水中質(zhì)量為:M濾=16×14 400×0.02=4 608 kg,機(jī)架毛坯及冒口總重量約為4 150 kg,綜合上述計(jì)算和過(guò)濾片過(guò)濾能力會(huì)隨充型時(shí)間減弱,重新設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng)過(guò)濾能力足夠。

3.2 改進(jìn)后澆注系統(tǒng)充型模擬

利用Mgama 軟件進(jìn)行充型模擬,如圖5 所示??梢钥闯鲋匦略O(shè)計(jì)的澆注系統(tǒng),內(nèi)澆口位置金屬液流速≤0.5 m/s,型腔內(nèi)金屬液面上升速度基本是在0.2 m/s 左右,型腔里的金屬液液面上升十分平穩(wěn),無(wú)起伏現(xiàn)象,從而有效減少了鑄件渣眼、砂眼等鑄造缺陷的產(chǎn)生。加之整個(gè)充型時(shí)間控制在43 s 左右,鑄型溫度分布比較均勻,也有效抑制了鑄件縮松、縮孔等鑄造缺陷的產(chǎn)生。

圖5 改進(jìn)后澆注系統(tǒng)充型模擬

3.3 澆注系統(tǒng)模具優(yōu)化

根據(jù)以上設(shè)計(jì)重新布置澆注系統(tǒng),通過(guò)均勻分布能很好實(shí)現(xiàn)鑄件模具及澆注系統(tǒng)模具在5/6/7/8/9缸數(shù)之間的同步更換,確保工藝的通用性。實(shí)際澆注時(shí)采用單邊座包拔塞式澆注,以保證壓力高度和整個(gè)充型過(guò)程平穩(wěn)不斷流。座包預(yù)存鐵水1 000 kg,選用的座包模具基本尺寸為1 800 mm × 500 mm×500 mm,伸出砂箱外的座包部分用水平支撐架固定,以最大程度減小座包砂箱在鑄件砂箱上占據(jù)的面積,以方便操作。

3.4 冒口及冷鐵設(shè)置

根據(jù)均衡凝固理論,6L23H 機(jī)架不設(shè)專(zhuān)用的補(bǔ)縮冒口,只在上箱大平面位置設(shè)置出氣冒口,同時(shí)保證出氣冒口的總截面積大于內(nèi)澆道總截面積的1.5 倍以上,以利于快速充型和排氣。同時(shí)由于砂箱高度限制,在上砂箱頂部設(shè)置圍砂冒口將冒口拔高200 mm 左右,以減小重力差造成澆注過(guò)程中液面回落。在主軸承檔、缸孔面、腳板爪等壁厚相差較大位置處設(shè)置外冷鐵,以實(shí)現(xiàn)同時(shí)凝固防止產(chǎn)生縮松缺陷。

4 生產(chǎn)驗(yàn)證

該6L23H 機(jī)架工藝優(yōu)化改進(jìn)后相繼投產(chǎn)超過(guò)百臺(tái),在生產(chǎn)過(guò)程中要注重加強(qiáng)對(duì)冷鐵質(zhì)量和泥芯質(zhì)量的過(guò)程控制。經(jīng)過(guò)清理及加工驗(yàn)證,機(jī)架外觀(guān)質(zhì)量良好,精加工后各加工面均無(wú)鑄造缺陷。同時(shí),將該工藝改進(jìn)推廣至其他缸數(shù)和其他類(lèi)型機(jī)架,均獲得了成功。由于取消了原雙邊拔塞澆注系統(tǒng),鑄型合箱后圍砂操作性大大提高,鑄件工藝出品率也得到較大提高,由原來(lái)的74%提高至84%.改進(jìn)后的鑄件表面質(zhì)量如圖6 所示。

圖6 工藝優(yōu)化后生產(chǎn)出的鑄件實(shí)體照片

5 結(jié)論

1)機(jī)架澆注系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,澆注過(guò)程十分平穩(wěn),有效消除了機(jī)架氣孔、夾渣、砂眼等鑄造缺陷,保證了機(jī)架各項(xiàng)性能符合技術(shù)條件和鑄件外觀(guān)質(zhì)量。

2)采用單邊拔塞、帶泡沫陶瓷過(guò)濾片的純底注開(kāi)放式澆注系統(tǒng),能保證充型過(guò)程的平穩(wěn)和減少一次氧化渣、避免二次氧化渣的產(chǎn)生,利用球墨鑄鐵均衡凝固原理和石墨的自補(bǔ)縮能力,能有效提高柴油機(jī)機(jī)架內(nèi)外部質(zhì)量。

3)該機(jī)架鑄件的澆注系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)同樣適應(yīng)于灰鐵材質(zhì)機(jī)架,同時(shí)也為后續(xù)類(lèi)似結(jié)構(gòu)鑄件的工藝設(shè)計(jì)提供有力依據(jù)。

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