丁國(guó)建,張宿義,2,張洪飛,邱小林,趙 杰,羅志勇*,彭遠(yuǎn)松,馬 卓
(1.瀘州老窖股份有限公司,四川瀘州 646000;2.國(guó)家固態(tài)釀造工程技術(shù)研究中心,四川瀘州 646000)
瀘州老窖積極響應(yīng)國(guó)家貫徹落實(shí)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及智能化發(fā)展的號(hào)召,開(kāi)展了一系列的釀酒裝備自動(dòng)化、智能化研究開(kāi)發(fā)及示范應(yīng)用工作,將仿真技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、在線檢測(cè)、傳感器、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)科技率先應(yīng)用到白酒生產(chǎn)全過(guò)程中,有效提升了白酒釀造的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,建成了行業(yè)內(nèi)首個(gè)涵蓋白酒釀造全過(guò)程的智能釀造基地。
稻殼作為釀酒生產(chǎn)的主要輔料,是發(fā)酵過(guò)程中優(yōu)質(zhì)的填充劑和疏松劑。由于稻殼中含有多縮戊糖、果膠質(zhì)等成分,多縮戊糖在微生物的作用下生成糠醛,在發(fā)酵過(guò)程中影響酒質(zhì),使用前須進(jìn)行清蒸,去除稻殼中的生味、多糖等雜質(zhì),保證基酒質(zhì)量。原有清蒸工藝是將稻殼置于蒸餾甑內(nèi),通入蒸汽進(jìn)行敞開(kāi)清蒸,清蒸后的稻殼經(jīng)過(guò)攤晾冷卻,使其水分、雜味盡量散除[1]。隨著釀酒機(jī)械化裝備的發(fā)展,稻殼清蒸工藝也進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化,采用集中蒸糠工藝,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。蒸糠機(jī)作為智能釀造工藝路線的重要輔助設(shè)備,在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的前提下,綠色低碳、節(jié)能環(huán)保是一個(gè)必要的發(fā)展方向。
蒸糠余汽中蘊(yùn)含一定品位的熱能,直接散失至大氣將產(chǎn)生較大的能源浪費(fèi),同時(shí)國(guó)家對(duì)資源節(jié)約、能源的綜合利用及節(jié)能減排等方面提出了相關(guān)要求。本文通過(guò)引入蒸糠機(jī)WSR 節(jié)能系統(tǒng),將廢熱蒸汽通過(guò)熱交換進(jìn)行余熱回收利用,并經(jīng)純化和增壓處理后輸出符合蒸糠工藝需求的新鮮蒸汽,理論聯(lián)系實(shí)際,最終節(jié)能效果達(dá)40%以上[2]。
目前余熱利用途徑主要有3 種:第一種是熱交換,是回收工業(yè)余熱最直接、效率較高的經(jīng)濟(jì)方法,該類(lèi)途徑不改變余熱能量的形式,只是通過(guò)換熱設(shè)備將余熱能量直接傳遞給自身工藝的耗能流程,降低一次能源消耗;第二種是熱功轉(zhuǎn)換,利用熱功轉(zhuǎn)換可提高余熱的品位,主要采用余熱鍋爐發(fā)電,是工業(yè)余熱利用的主要形式;第三種是采用熱泵系統(tǒng)回收余熱,適用于工業(yè)和民用的低溫余熱回收[3]。本文將介紹熱泵系統(tǒng)回收余熱(蒸汽熱泵)技術(shù)。
廢蒸汽純化增壓回收技術(shù)是基于目前各工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的蒸煮、蒸餾、濃縮蒸發(fā)等高能耗工藝,研發(fā)的新型熱能節(jié)能技術(shù)。利用熱交換、熱平衡、火用平衡和能級(jí)平衡理論,對(duì)廢蒸汽進(jìn)行先純化,然后利用能量在不同形式的轉(zhuǎn)化過(guò)程實(shí)現(xiàn)蒸汽無(wú)損耗減壓,壓降過(guò)程回收并壓縮純化產(chǎn)生的低壓再生蒸汽,達(dá)到低壓蒸汽循環(huán)利用的節(jié)能目的[4]。在廢蒸汽余熱回收領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新思路及技術(shù),自動(dòng)化程度高,運(yùn)行可靠,故障率低,操作簡(jiǎn)便。
以瀘州老窖智能釀造生產(chǎn)中的1 條蒸糠試驗(yàn)生產(chǎn)線為例進(jìn)行用熱分析。該生產(chǎn)線的稻殼產(chǎn)量為2800 kg/h;稻殼進(jìn)入蒸糠機(jī)前的平均溫度為15 ℃,含水率為13%;蒸糠機(jī)進(jìn)汽壓力0.1 MPa,蒸汽用量為2200 kg/h。
2.1.1 進(jìn)入蒸糠機(jī)熱量
蒸糠機(jī)的平均進(jìn)汽壓力P1=0.1 MPa,對(duì)應(yīng)飽和蒸汽的焓值為h1=2706 kJ/kg,流量為m1=2200 kg/h。蒸糠機(jī)為常壓設(shè)備,清蒸過(guò)程要求控制設(shè)備內(nèi)部溫度不低于99 ℃,實(shí)際上前、中、后各部測(cè)點(diǎn)溫度均達(dá)100 ℃。100 ℃熱水的焓值h2=419 kJ/kg。假設(shè)進(jìn)入蒸糠機(jī)的蒸汽全部放熱冷凝成100 ℃的飽和水,那么進(jìn)入蒸糠機(jī)蒸汽可釋放的熱量為:
2.1.2 稻殼吸收熱量
已知進(jìn)入蒸糠機(jī)前稻殼的含水率為a=13 %,生產(chǎn)線產(chǎn)量B=2800 kg/h,稻殼的比熱容為c1=1.62 kJ/kg·K,水的比熱容為c2=4.19 kJ/kg·K,進(jìn)蒸糠機(jī)稻殼從溫度t1=15 ℃到完全加熱到溫度t2=100 ℃需要的熱量為:
進(jìn)入蒸糠機(jī)稻殼對(duì)蒸汽能夠釋放熱量的有效利用率為:
2.1.3 煙囪排走熱量
從上面計(jì)算可以知道蒸糠機(jī)設(shè)備本身的熱效率低,且設(shè)備本身是全密閉設(shè)備,生產(chǎn)車(chē)間又相對(duì)密封,設(shè)備散熱損失有限,所以可以推斷進(jìn)入蒸糠機(jī)的絕大部分蒸汽從煙囪排走。下面對(duì)蒸糠機(jī)煙囪排走蒸汽量進(jìn)行測(cè)算來(lái)驗(yàn)證。
從測(cè)算結(jié)果可以得出,煙囪排走的蒸汽量,有很大的熱能回收價(jià)值。
2.2.1 蒸糠機(jī)尾氣回收
從上面測(cè)算結(jié)果可知,從蒸糠機(jī)煙囪排走的蒸汽量有1927 kg/h,占蒸糠機(jī)總進(jìn)汽的88 %。蒸糠機(jī)排走的熱量雖然不少,但品位不高,而且含有大量的空氣和其他雜質(zhì),不適合直接回收利用。通過(guò)技術(shù)分析,可以考慮將廢汽的熱能先轉(zhuǎn)換處理成熱水后再利用,現(xiàn)在有很多利用熱水的技術(shù)路徑,比如用來(lái)低溫發(fā)電或者是吸收式制冷,但都是基于廢熱有很大的量才值得實(shí)施。蒸糠機(jī)廢熱蒸汽不多不少的情況下,用上述技術(shù)路徑處理不太適用,節(jié)能效率很低。將從煙囪排走的廢蒸汽先經(jīng)過(guò)純化處理,產(chǎn)生潔凈再生蒸汽再經(jīng)壓縮升壓、升溫后返回蒸糠機(jī)循環(huán)使用,這樣的回收利用將是比較合理的。
(1)蒸糠機(jī)尾氣回收節(jié)能改造方案
①改造流程圖
圖1 尾氣回收改造流程圖
②具體改造說(shuō)明
a.在蒸糠機(jī)旁邊增加一套WSR節(jié)能設(shè)備(廢熱蒸汽純化增壓裝置),將蒸糠機(jī)排放的廢蒸汽從WSR的吸氣口引入。
b.廢蒸汽首先進(jìn)入到WSR的純化系統(tǒng),通過(guò)熱交換將里面的空氣和液滴除掉后利用軟水產(chǎn)生潔凈再生蒸汽,余下空氣排到煙囪抽走,冷凝水收集排到廢水站處理。
c.純化系統(tǒng)輸出的潔凈再生蒸汽輸出到WSR膨脹壓縮機(jī),利用動(dòng)力蒸汽(0.4 MPa 以上)為動(dòng)力,經(jīng)過(guò)膨脹做功后再將潔凈再生蒸汽壓縮升溫。
d.做功降壓后的動(dòng)力蒸汽和再生蒸汽混合等壓后再一起輸送到蒸糠機(jī)使用。
(2)尾氣回收節(jié)省蒸汽量
WSR 的設(shè)計(jì)能效比為P=1.8,已知蒸糠機(jī)節(jié)能改造前用汽量m1=2200 kg/h,那么蒸糠機(jī)尾氣回收節(jié)省的蒸汽量:
2.2.2 節(jié)汽效果
經(jīng)過(guò)上述節(jié)汽改造,蒸糠機(jī)尾氣回收節(jié)省蒸汽量m2=978 kg/h,改造前蒸糠機(jī)消耗蒸汽m1=2200 kg/h,節(jié)汽改造后的綜合節(jié)汽效果:
實(shí)驗(yàn)時(shí)間:2021 年10 月—2022 年5 月;實(shí)驗(yàn)地點(diǎn):瀘州老窖智能釀造蒸糠試驗(yàn)生產(chǎn)線。
按上述理論方法對(duì)設(shè)備和節(jié)能系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)改造。
蒸糠質(zhì)量經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的嘗評(píng)員進(jìn)行感官評(píng)定,確認(rèn)無(wú)生糠味、異味,且骨力正常。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表測(cè)量,蒸糠機(jī)節(jié)能改造后用汽量m3=1180 kg/h,實(shí)際節(jié)汽效果為:
電耗W=4.04 kw/h,水耗q=1180 kg/h,按節(jié)能減排(以碳排放量)綜合計(jì)算節(jié)能效果為(蒸汽參考折標(biāo)系數(shù)0.09 kgce/t,電參考折標(biāo)系數(shù)0.123 kgce/kw·h,除鹽水參考折標(biāo)系數(shù)0.486 kgce/m3):
以單條蒸糠試驗(yàn)生產(chǎn)線計(jì),蒸糠機(jī)WSR 節(jié)能系統(tǒng)改造前蒸糠機(jī)的蒸汽用量為2200 kg/h,通過(guò)節(jié)能改造后,蒸糠機(jī)的蒸汽用量降低到1180 kg/h,按年運(yùn)行時(shí)間4700 h,每年可節(jié)約蒸汽4794 噸;蒸汽單價(jià)按200 元/噸計(jì),則每年節(jié)約95.88 萬(wàn)元;再扣除相應(yīng)電耗、水耗、污水處理、設(shè)備折舊等費(fèi)用,每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益約54萬(wàn)元。
通過(guò)蒸糠機(jī)WSR 節(jié)能系統(tǒng)改造,單條蒸糠試驗(yàn)生產(chǎn)線每年可減少蒸汽消耗4794 噸。0.4 MPa飽和蒸汽的折標(biāo)系數(shù)為:1噸蒸汽折0.09噸標(biāo)煤,每年節(jié)約的蒸汽折合標(biāo)煤數(shù)為0.09×4794=431.5(噸)。節(jié)約蒸汽,相當(dāng)于從源頭上減少了鍋爐污染物的排放,符合國(guó)家節(jié)能減排的方針,具有很好的社會(huì)效益。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),節(jié)能效果與理論計(jì)算基本吻合,但系統(tǒng)中還有很多可以優(yōu)化的地方,其中:
(1)WSR 排放的廢水余熱可通過(guò)換熱器對(duì)系統(tǒng)所需軟水進(jìn)行預(yù)熱,提高節(jié)能效果。
(2)經(jīng)WSR 處置后的廢氣仍可通過(guò)換熱器對(duì)軟水進(jìn)一步預(yù)熱,提高節(jié)能效果。
(3)新蒸汽管道中有部分冷凝水排出,可回收至系統(tǒng),減少軟水用量,進(jìn)一步提高節(jié)能效果。
綜合分析,要提高系統(tǒng)的節(jié)能效率,只有從利用一切可利用的余熱,提高換熱效率,減少資源浪費(fèi)等方面來(lái)考慮。
根據(jù)稻殼清蒸的生產(chǎn)工藝特點(diǎn),從余熱回收和環(huán)保的角度出發(fā),采用廢熱蒸汽純化增壓回收裝置和廢氣無(wú)煙排放裝置,配套相應(yīng)輔助設(shè)施,利用成套自控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)集中控制,實(shí)現(xiàn)蒸糠余熱蒸汽的熱回收及環(huán)保處理,達(dá)到節(jié)能減排目的,不失為當(dāng)前蒸糠余熱回收利用的一種新路徑。節(jié)能優(yōu)化和技術(shù)的推廣方面,值得后續(xù)繼續(xù)深入研究。