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裙邊皮帶在富水硬巖盾構掘進中的應用

2023-04-05 16:40:51曹麥林馮曉偉惠鵬飛王春強
建筑機械化 2023年2期
關鍵詞:裙邊硬巖排渣

曹麥林,馮曉偉,惠鵬飛,王春強

(中鐵七局集團西安鐵路工程有限公司,陜西 西安 710000)

大連某地鐵項目區(qū)間右線全長812.009m,左線全長795.787m,區(qū)間采用盾構法施工。本項目盾構掘進圍巖屬于富水、硬巖、大下坡段,在盾構掘進中,由于渣土含水量大,皮帶坡度大,造成排渣困難,使盾構掘進效率下降,成本增加。本項目采用多種措施比較并經(jīng)過實際效果檢驗,使用改良運輸方法即采用裙邊皮帶運輸方法效果最佳,裙邊皮帶的輔助排渣效果良好,加快了盾構掘進速度,減少了盾構刀具損耗及其他輔材消耗,使得盾構施工整體工效提高。

1 工程概況

區(qū)間隧道范圍內(nèi)主要巖層為中風化石灰?guī)r,盾構穿越的地層巖性變化較小,巖體較完整,巖體基本質(zhì)量等級Ⅲ~Ⅳ級,屬較硬巖。地下水類型為第四系松散的孔隙水和巖溶水,地下水埋深0.5~19.0m。孔隙水主要賦存在素填土和雜填土層中,滲透性各項差異大,貫通性好,水量中等。巖溶水主要賦存于強、中風化石灰?guī)r層溶蝕裂隙及溶洞中,溶洞連通性強,儲水性強,巖溶水賦存量較大,徑流條件較好,水量豐富~極豐富,由于巖溶溶蝕裂隙的不規(guī)則性,形成脈狀巖溶水,局部可呈現(xiàn)承壓性。

隧道平面左右線轉彎半徑分別為320m 和350m,單向縱坡,坡率 28‰和21‰兩種。

2 現(xiàn)場施工存在的問題

總體施工順序為先左線、后右線。在左線施工過程中,盾構掘進至260 環(huán)時,進入全斷面硬巖,基巖裂隙發(fā)育,地下水豐富,推進速度緩慢。該區(qū)段盾構掘進過程中,左線未加裝裙邊皮帶時,排出的渣土在螺旋機口附近的皮帶上打轉、掉落,排渣能力減弱,無法正常帶走排出的渣土。通過統(tǒng)計左線360~550 環(huán)的推進數(shù)據(jù),平均每環(huán)推進時間約12h,總推力18 000T 左右,刀盤轉速1.8~2.5r/min,推進速度為0~6mm/min,倉內(nèi)左上土壓為0.7~1.2bar,螺機轉速最大為0.5r/min 左右,環(huán)出渣量6 車(18m3渣斗車),期間清理刀盤泥餅3 次,更換刀具60 把,盾尾油脂用量1 環(huán)/桶。

綜合以上盾構推進數(shù)據(jù)分析得知,出渣效率低導致推進速度緩慢,同時刀盤工作時間長,刀具損壞嚴重,需頻繁更換刀具,各種耗材消耗嚴重,導致施工成本顯著增加。

3 原因分析

1)在富水、硬巖、大下坡區(qū)段盾構掘進時,隧道縱坡和盾構機皮帶輸送機縱坡坡度疊加,導致皮帶帶渣爬坡坡度更大,在排渣過程中,經(jīng)常出現(xiàn)排出的渣土在螺旋機口附近的皮帶上打轉、掉落,排渣能力減弱,無法正常帶走排出的渣土。

2)由于地下水補給及時,為了減少排渣過程中盾尾的掉渣量,縮短人工清渣時間,排渣過程中未能及時轉動螺旋機,有效排渣,只是在開關螺旋機閘門,靠倉內(nèi)水壓帶出少部分渣土。

3)土倉內(nèi)渣土未及時排出,在推進過程中,將倉內(nèi)石渣與掌子面、刀盤等進行持續(xù)性摩擦,導致倉內(nèi)渣溫持續(xù)升高,經(jīng)現(xiàn)場測量渣溫最高達到60℃左右,造成刀盤出現(xiàn)結泥餅現(xiàn)象,從而造成刀具磨損嚴重,更換刀具頻繁。

4)在推進過程中土倉內(nèi)渣土未及時排除,導致土倉壓力增大,部分推力被土倉壓力抵消,傳遞到掌子面的推力不足。

4 處治措施

4.1 渣土改良

經(jīng)過研究分析,針對盾構皮帶機排渣不暢,導致倉內(nèi)渣土未能及時排出,造成的一系列問題,現(xiàn)場研究進行渣土改良,改善倉內(nèi)渣土的和易性,便于皮帶輸送機有效排渣,現(xiàn)場分別采用膨潤土和高分子聚合物(聚丙烯酰胺)進行渣土改良,經(jīng)過現(xiàn)場嘗試,由于地下水補給量大,利用膨潤土和高分子聚合物進行渣土改良有一定的效果,但未能徹底解決排渣困難問題。

4.2 裙邊皮帶的應用

針對盾構排渣困難、掘進緩慢的實際情況,結合通過渣土改良來改善皮帶輸送機的排渣效果分析,借鑒其他工程攪拌站大傾角皮帶上料機相關成熟案例,決定采取最直接的方法,在盾構原有皮帶上方增加一條裙邊皮帶,在根本上解決皮帶輸送渣土問題。

采用裙邊皮帶運輸方法,效果好且具有較好的操作性。先在現(xiàn)場對各種尺寸測量及校核,再對裙邊皮帶的各種參數(shù)進行市場調(diào)查,最終確定裙邊皮帶加隔板改造后,爬坡運輸能力顯著增強,可攜帶各種類型的物料,具有大傾角提升物料適應性強、經(jīng)濟性好、出渣效率高等特點。

裙邊皮帶采用8mm 厚裙邊擋板輸送帶,總長度15m,寬度500mm,裙邊高60mm,擋板高50mm;皮帶驅動采用11kW 變頻電機配合減速比為1∶5 的減速機帶動主動輪工作,主動輪直徑250mm,長度650mm;從動輪采用直徑100mm橡膠輥,長度為600mm;托輥采用直徑70mm 鐵質(zhì)托輥和導向輥;皮帶控制裝置采用變頻器接入盾構PLC 控制系統(tǒng),將控制系統(tǒng)接入盾構機操作室,由盾構司機進行統(tǒng)一控制,確保構推進過程中各系統(tǒng)有效匹配使用。

裙邊皮帶可采用一次加工成型無接頭的整條皮帶,亦可采用加工成型皮帶,現(xiàn)場根據(jù)需要長度進行搭接鉚釘接頭。安裝時先固定螺機出渣口的皮帶從動輪,再裝入皮帶,然后固定另一端的皮帶主動輪,主動輪與從動輪中間采用焊接安裝托輥進行加固,調(diào)整皮帶高度和平整度,在皮帶兩側焊接安裝導向托輥,保證皮帶轉動過程中不跑偏,通過對托輥的調(diào)節(jié)可使裙邊皮帶適應曲線掘進的要求。通過皮帶兩端的拉緊裝置可以調(diào)整皮帶的松緊。

5 使用效果

通過對左線施工技術總結,右線安裝裙邊皮帶后,裙邊皮帶輔助盾構原裝皮帶帶渣爬坡,排渣順暢。經(jīng)統(tǒng)計分析右線360~550 環(huán)掘進數(shù)據(jù),加裝裙邊皮帶后,在總推力和刀盤轉速相同的情況下,平均每環(huán)推進時間約2h,推進速度為10~20mm/min,倉內(nèi)左上土壓為0~0.5bar,螺機平均轉速為1.5~3.5r/min,環(huán)出渣量3~4 車(18m3渣斗車),期間清理刀盤泥餅1 次,更換刀具42 把,盾尾油脂用量4 環(huán)/桶,推進速度明顯加快,右線較左線提高功效31%。

綜上所述,通過裙邊皮帶安裝,在富水、硬巖、大下坡工況下掘進,能有效提高施工效率,減少或規(guī)避了由于出渣問題導致的其他次生影響,提高了工效,縮短了工期,能夠從安全、質(zhì)量、文明施工等多個方面對項目施工起到積極的作用,可以在相似地質(zhì)和施工環(huán)境下的工程中推廣使用。O

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