傅 英,劉文彪,鄭永明,樊海琪,何賓賓
(云南云天化股份有限公司 研發(fā)中心,云南 昆明 650228)
前期大量分析總結(jié)發(fā)現(xiàn),云南某地區(qū)膠磷礦中倍半氧化物等雜質(zhì)在較細(xì)粒級中富集,SiO2在各粒級中分布較為平均,同時在細(xì)粒級中反浮選脫倍半氧化物效果明顯。筆者采用磷精礦旋流器分級脫細(xì)粒級后沉砂產(chǎn)品進(jìn)行反浮選脫硅技術(shù)研究,現(xiàn)介紹如下。
試驗礦樣取自云南某浮選廠脫鎂磷精礦,共取礦漿400 kg,w(固)為20.85%,經(jīng)工藝礦物學(xué)研究分析可知,浮選廠入選磷礦樣中主要有用礦物為膠磷礦[1],脈石礦物大部分為硅質(zhì)脈石礦物石英、玉髓等。脫鎂磷精多元素分析結(jié)果見表1。
表1 ??谀掣∵x廠脫鎂磷精礦多元素分析結(jié)果
從表1可知,該脫鎂磷精礦w(P2O5)偏低,為27.98%,w(SiO2) 適中,為15.26%,MER 值偏高,為0.144 4,需要脫除倍半氧化物及二氧化硅等雜質(zhì)礦物,磷酸鹽礦物才能得到富集。因此,采用反浮選脫硅除雜工藝對此礦樣進(jìn)行選別。
2.1.1 分級入料(脫鎂磷精礦)粒度分布
用激光粒度分析儀對w(固)為20.85%的待分級料漿進(jìn)行粒度分析,分析結(jié)果見表2。
從表2可以看出,該脫鎂磷精礦粒度較粗,粒徑≤0.075 mm 顆粒占比為78.4%,造成MgO 脫除效果欠佳,導(dǎo)致磷精礦P2O5偏低。為進(jìn)一步提高磷精礦的品位,需增加反浮選脫硅除雜工藝流程。
表2 進(jìn)料磷礦漿粒度分布
2.1.2 旋流器分級條件試驗
分級試驗主要通過旋流器處理量及沉砂嘴尺寸改變達(dá)到不同的分級效果,采用A和B旋流器在同一物料濃度條件下進(jìn)行對比,再改變旋流器的沉砂嘴尺寸,探索最佳的分級指標(biāo)和相應(yīng)的試驗條件。分級進(jìn)料w(固)20.85%,試驗數(shù)據(jù)見表3,分級結(jié)果見表4。
表3 旋流器分級條件試驗數(shù)據(jù)
表4 旋流器分級產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
從表3可以看出,兩種旋流器沉砂產(chǎn)率最低的為69.25%,最高達(dá)87.72%。
從表4 可以看出,A 旋流器在進(jìn)料w(固)20.85%、進(jìn)料壓強0.15 MPa條件下,分別使用15 mm、20 mm和25 mm沉砂嘴,溢流細(xì)度[2]<0.030 mm占比從96.42%升高至99.29%,沉砂細(xì)度<0.030 mm占比從10.48%升高到22.41%,沉砂產(chǎn)率從69.25%升高到79.53%。在相同的進(jìn)料濃度情況下,隨著沉砂嘴直徑增大,旋流器沉砂產(chǎn)率不斷增加。若以<0.030 mm計,隨著沉砂嘴直徑增大,沉砂夾細(xì)量增加,分級效率降低。
表4 磷石膏強度參數(shù)
B 旋流器在進(jìn)料w(固)20.85%、進(jìn)料壓強0.30 MPa條件下,使用10 mm和14 mm沉砂嘴,溢流細(xì)度<0.030 mm 占比分別為95.72%和96.41%,沉砂細(xì)度<0.030 mm占比分別為20.65%和35.22%,沉砂產(chǎn)率分別為74.82%和87.72%。
在沉砂產(chǎn)率相近的情況下,A的分級指標(biāo)優(yōu)于B;且A 單臺旋流器處理量更大;另外,B 配套使用的沉砂嘴尺寸較小,在生產(chǎn)運行中較容易發(fā)生堵塞。故選擇A旋流器15 mm沉砂嘴分級產(chǎn)品作為下一步浮選試驗的入選礦。
對旋流器條件試驗獲得的各分級產(chǎn)品進(jìn)行X熒光分析,分析結(jié)果如表5所示。
表5 旋流器分級產(chǎn)品X熒光分析結(jié)果
從表5 可以看出,倍半氧化物等雜質(zhì)在旋流器溢流產(chǎn)品中富集,溢流產(chǎn)品P2O5指標(biāo)降低,MER 值指標(biāo)升高。沉砂產(chǎn)品中MER 值較低,但由于沉砂產(chǎn)率高,均超過了65%,因此SiO2在沉砂中占比較高,應(yīng)在粗粒級中脫除SiO2提高五氧化二磷品位。
脫鎂磷精礦經(jīng)過旋流器分級后開展浮選條件試驗,在一次粗選條件下進(jìn)行不同浮選藥劑和用量的條件試驗[3]。試驗礦漿溫度為13 ℃,pH為5.5。
以A旋流器15 mm沉砂嘴分級試驗所得沉砂產(chǎn)品200 g(干基)作為入選礦,一次粗選后磷精礦、磷尾礦指標(biāo)如表6所示。
從表6可知,預(yù)先脫除細(xì)粒級后,沉砂產(chǎn)品作為浮選入選礦,浮選脫硅效果好,P2O5回收率較高。捕收劑XP-1藥劑用量600 g/t與XP-2藥劑用量400 g/t試驗結(jié)果相當(dāng),精礦w(P2O5)分別為32.62%和31.53%,P2O5回收率為95.49%和96.03%,磷精礦產(chǎn)率及MER 值均相近,硅脫除率為44.43%和44.17%,但捕收劑XP-2用量少,藥劑性能較優(yōu)。
表6 A-15 mm沉砂一次粗選試驗選礦指標(biāo)
反浮選脫硅磷精礦與旋流器溢流合并成最終磷精礦[4],指標(biāo)見表7。
表7 最終磷精礦指標(biāo)
在表1 浮選廠脫鎂磷精礦分析指標(biāo)基礎(chǔ)上,4#混合磷精礦w(P2O5)從27.98%上升至29.97%,提高了1.99個百分點;MER值從0.144 4下降至0.119 8,下降了17.04%;w(SiO2)從15.26%下降至10.53%,下降了4.73個百分點;最終P2O5回收率為91.85%。
(1)預(yù)先將脫鎂磷精礦中超細(xì)粒級脫除后,再對沉砂產(chǎn)品進(jìn)行反浮選脫硅,可以獲得較優(yōu)的脫除指標(biāo)。最終混合磷精礦P2O5回收率均大于90%,最高達(dá)97.32%。4#混合磷精礦w(P2O5)29.97%,w(SiO2)較表1下降了4.73個百分點。
(2)從分級和反浮選脫硅試驗效果來看,工業(yè)試驗建議采用A旋流器配合15 mm沉砂嘴,此條件下可獲得較優(yōu)的試驗指標(biāo)。