張 杰
(西安益通熱工技術服務有限責任公司,陜西 西安 710000)
現階段高參數大容量的電廠汽輪機已被廣泛應用,為了進一步提高機組效率節(jié)能降耗,新型汽輪機的動靜間隙普遍設計得較小,尤其在葉頂汽封及軸端汽封處更甚[1-3],這也使得新機組在啟動初期發(fā)生碰磨的概率隨之增加,碰磨輕則導致機組強烈振動無法定速,嚴重時可造成轉子永久性彎曲,甚至損毀,造成巨大的經濟損失[4-5]。汽輪機的碰磨振動大多通過自行磨合增大間隙進行消除[6-7],但新建機組汽輪機除了受到本體結構的影響,還受相關輔助系統(tǒng)的不確定性影響,必須對其振動現象特征進行準確判斷和對系統(tǒng)綜合性分析后采取有效措施,才能安全可靠解決振動問題,保證汽輪機安全穩(wěn)定運行。
內蒙古某電廠新建機組采用東方汽輪機廠有限責任公司生產的660 MW、超超臨界參數、一次中間再熱、單軸、高中壓缸分缸、三缸兩排汽、間接空冷凝汽式汽輪機。汽輪機為三缸兩排汽結構,高、中壓缸分缸,低壓缸部分為雙分流式。汽輪機缸體軸承布置見圖1,轉子臨界轉速見表1。汽輪機有3根轉子,每根轉子支承在各自的2個軸承上。HP轉子與IP轉子、IP轉子與LP轉子均由剛性聯(lián)軸器連接,轉子由推力軸承軸向定位于高中壓間2號軸承箱內。高、中壓缸采用下貓爪水平中分面支撐,在變工況下汽缸膨脹和收縮時,靜子和轉子的中心相對不變。汽封系統(tǒng)采用迷宮式自密封汽封。
圖1 汽缸軸承布置
表1 各轉子臨界轉速 單位:r/min
汽輪機沖轉參數滿足啟動條件后,首次沖轉至500 r/min,振動值在正常范圍,進行打閘。無異音后重新升速,3號、4號、5號、6號瓦振動隨轉速逐漸上升,轉速升至681 r/min時,6瓦Y向振動升高至216.9 μm,機組打閘。汽輪機首次沖轉振動參數見表2。
表2 汽輪機升速及打閘時振動參數 單位:μm
由振動數據看出,振動首先發(fā)生在中壓缸兩側3號、4號軸承處,隨著轉速增加, 5號、6號軸承也發(fā)生了振動。檢查汽輪機輔助系統(tǒng),潤滑油溫基本穩(wěn)定在41 ℃左右,排除了油溫變化對油膜的影響。排汽溫度和軸封供汽溫度穩(wěn)定,高、中壓缸上下缸溫差最大9.6 ℃,現場缸體疏水管道通暢,判斷缸體無積水情況。汽缸膨脹在汽輪機啟動初期因蒸汽量小暖缸效果不明顯,缸脹幾乎無變化,不存在因膨脹不暢引起碰磨振動。查找機組安裝記錄發(fā)現,本機組設計中為了降低熱耗率,軸封安裝間隙值較小,中壓缸兩端設計值0.4~0.7 mm,安裝值0.45 mm,低壓缸兩端設計值0.25~0.55 mm,安裝值0.35 mm,間隙安裝值幾乎采取了下限。在機組打閘后通過聽針,在現場中壓缸兩側可監(jiān)聽到明顯的碰磨聲音。通過汽輪機振動監(jiān)測數據看出,振動主要以1倍頻分量為主,振動上升過程中也主要是1倍頻振動增大,相位角度隨振動增大也在逐漸變化。且振幅隨時間的延長而逐漸增大,其振動趨勢圖上表現為平滑連續(xù)的曲線,而非突升、突降型。此特征為典型的動靜碰磨振動[8]。常用的處理方法是通過磨合增大間隙,即在保證其他參數正常的情況下,通過多次碰磨再脫離再碰磨的過程,最終實現動靜間隙達到合理的要求,從而消除碰磨振動[9-10]。但在試運過程中,要控制好振動值,當振動出現報警值且繼續(xù)增大時機組應打閘,打閘后至少盤車4 h,消除碰磨產生的臨時熱彎曲后才能再次啟動[11],中壓缸振動趨勢及頻譜如圖2、圖3所示。
圖2 3Y、4Y振動趨勢
圖3 4Y振動頻譜
汽輪機連續(xù)盤車4 h后,偏心下降至42.1 μm,調整沖轉參數后再次啟動升速至500 r/min,中壓缸兩端振動逐漸升高,3Y振動升至201 μm,打閘停機,汽輪機在500 r/min仍不能穩(wěn)定運行,決定汽輪機轉速由500 r/min降至300 r/min??刂圃贌嵴羝麥囟龋刂泼洸?,減少主、再熱蒸汽左右側偏差,使汽缸兩側溫度分布均勻[12]。汽輪機在投入盤車后經過4 h連續(xù)運行,就地檢查無異常后重新掛閘沖轉。機組在300 r/min低速碰磨下運行近5 h,最終因振動持續(xù)增大打閘停機,趨勢如圖4所示。
圖4 低速磨合趨勢
汽輪機在300 r/min運行時,振動仍然緩慢增加,且主要發(fā)生在中壓缸兩側,機組啟動時使用了中壓缸沖轉,高壓缸不進汽。嘗試通過高壓缸沖轉中壓缸不進汽的方式,減少汽流對中壓缸間隙的影響。通過高調閥正暖閥位控制汽輪機轉速,汽輪機轉速上升至306 r/min后,4號軸承Y向振動快速上升,降轉速,振動緩慢下降。多次通過高壓缸調門改變轉速,3號、4號軸承振仍不能有效控制,最后4Y振動上升至205 μm,機組打閘。
通過3次沖轉現象及參數控制看出:高、中壓缸上、下缸溫差在10 ℃以內,排除進冷氣及疏水不暢的因素。背壓維持在16~17 kPa,軸封壓力35 kPa。再熱蒸汽壓力0.8 MPa、溫度345 ℃。機組膨脹和脹差均在正常值,檢查缸體滑銷系統(tǒng)全部在自由釋放狀態(tài),中壓缸排汽膨脹節(jié)、凝汽器與小汽輪機膨脹節(jié)連桿均正常釋放。再熱蒸汽壓力維持0.8 MPa,且調門無晃動排除汽流對機組振動的影響。潤滑油壓及油溫穩(wěn)定。檢查軸封進、回汽管道測溫均大于100 ℃,軸封管道無積水。檢查汽輪機振動監(jiān)測系統(tǒng),汽輪機4號軸承振動以單倍頻率為主且相位角度持續(xù)變化,分析認為中壓缸軸封及葉頂汽封部位首先發(fā)生了碰磨,使轉子發(fā)生局部臨時熱彎曲,進而加劇觸發(fā)動靜碰磨,后期連帶低壓動靜部件也發(fā)生了碰磨現象,導致振動加劇,打閘停機。低速碰磨引起的臨時熱彎曲可以通過連續(xù)盤車進行恢復,控制好碰磨的程度不會造成轉子發(fā)生永久彎曲。汽輪機盤車4 h后,臨時熱彎曲消除偏心達到原始值后,再次沖轉。通過自行磨合的措施使動靜部件脫開,碰磨會逐漸變輕。
低速碰磨階段已經沖轉多次,對于機組碰磨間隙改變效果不太明顯,本次沖轉決定進行中速碰磨,目標值1500 r/min,升速過程中若振動超過200 μm機組打閘,在升速過程嚴密監(jiān)視各軸承振動變化及溫度變化情況,再次升速至1500 r/min,2號、5號、6號軸承振動上升緩慢,3號、4號軸承振動開始明顯上升,4Y最大228 μm且持續(xù)上升,機組打閘。打閘后惰走中,3Y、4Y振動再次出現上升,4Y最大到299 μm,隨后下降。汽輪機惰走至零時投入盤車。升速1500 r/min后主要軸承振動參數見表3。
表3 汽輪機升速及打閘后振動參數 單位:μm
通過前幾次低速碰磨、中速碰磨及參數調整,機組動靜碰磨現象已有明顯改善。目前機組已升速至1500 r/min,但振動幅值仍無法穩(wěn)定,尤其3Y、4Y振動上升趨勢明顯,通過振動監(jiān)測系統(tǒng)查看,振動仍以1倍頻為主且相位角度增大,引起振動的原因仍是動靜碰磨。
汽輪機升速至1500 r/min,表明中速對本機組碰磨改善效果較好,決定沖轉目標值2350 r/min,在沖轉過程中嚴密監(jiān)視振動及軸承溫度,振動超過200 μm后機組打閘。汽輪機升速至2350 r/min,振動最大值79 μm(4Y),振動上升趨勢平緩。此時高壓排汽金屬溫度259 ℃,中壓排汽金屬溫度164 ℃,滿足升速條件[13],目標轉速3000 r/min,升速率200 r/min。汽輪機首次升速至3000 r/min,趨勢如圖5所示。
圖5 3000 r/min振動曲線
汽輪機已升速至3000 r/min,高中壓缸1-4號軸承振動已明顯穩(wěn)定且有緩慢下降趨勢,但5Y、6Y振動出現上升趨勢,最終因6Y振動緩慢升至251 μm,機組打閘。打閘惰走過程中,未見振動增加。機組投入盤車運行,偏心43.5 μm,惰走時間44 min。
5Y、6Y測點振動主要以1倍頻分量為主,振動上升過程中也主要是1倍頻振動增大,相位角度隨振動增大也在逐漸變化,判斷振動類型仍為動靜碰磨。
查到本次汽輪機升速至3000 r/min后5Y、6Y振動與低壓缸軸封金屬溫度有明顯的關聯(lián)性,在汽輪機運行時,低壓缸軸封金屬溫度在105~170 ℃間斷性變化,當溫度低于110 ℃時,5Y、6Y振動明顯增加后持續(xù)發(fā)散,最終使機組被迫打閘。排查現場發(fā)現,在汽輪機3000 r/min空負荷運行階段,低壓缸排汽溫度較高,需要通過低壓缸噴水減溫,低壓缸噴水在自動狀態(tài),當排汽溫度超過90 ℃時,低壓缸噴水閥會自動打開,溫度降至60 ℃時自動關閉,凝結水雜項水管道的壓力為2.8 MPa,當低壓缸噴水打開的瞬間,因噴水壓力較高,一部分減溫水繞過護板噴濺在汽缸端部汽封齒上,引起了汽封齒局部收縮變形,軸端汽封齒間隙發(fā)生變化,產生了碰磨振動。
針對以上問題,采取關小低壓缸噴水手動門使低壓缸后缸噴水母管壓力降至1.2 MPa,設定溫度70 ℃,使低壓缸噴水調門保持全開,噴水量連續(xù)穩(wěn)定,防止低壓缸噴水調門頻繁動作,并關小低壓軸封減溫水調閥前后手動門,穩(wěn)定低壓軸封溫度。汽輪機連續(xù)盤車4 h后,再次沖轉,升速過程中低壓缸軸封金屬溫度穩(wěn)定在150~160 ℃,汽輪機成功定速3000 r/min。振動數據如表4所示。
表4 汽輪機定速3000 r/min時振動參數
汽輪機在定速3000 r/min后順利并網帶負荷,逐步投入高、低壓加熱器,排汽壓力緩慢降至10.8 kPa,此時5Y、6Y振動開始緩慢增加,5Y振動緩慢升至133 μm,6Y振動緩慢升至201 μm,檢查振動頻譜圖仍然是1倍頻振動且相位不斷變化,排汽溫度和軸封金屬溫度無明顯變化。分析認為原本低壓缸軸封間隙設計較小,在排汽壓力下降后,引起了低壓缸部分形變和軸向推力變化[14-16],使軸封動靜間隙發(fā)生了變化,進而出現了碰磨,碰磨產生的熱應力使轉子出現了臨時彎曲使振動不斷增大?,F場采取了停止真空泵,使機組背壓升高,讓已經處于動靜碰磨的部位間隙發(fā)生改變并脫開,振動逐漸下降恢復至正常值。由于間隙較小,碰磨風險仍然存在,在帶負荷階段,采取了穩(wěn)定振動后不斷調整真空,使碰磨位置繼續(xù)磨合直至間隙合適不再發(fā)生碰磨振動。真空對振動的影響如圖6所示。
圖6 真空對振動的影響
機組運行時負荷降至180 MW,5Y、6Y振動再次增加,頻譜圖分析仍然是碰磨振動。隨后調整了機組真空和軸封溫度,振動仍然緩慢增加。振動現象是在降負荷過程中發(fā)生的,排查汽輪機本體參數并無變化,考慮振動是發(fā)電機功率變化引起。決定提升負荷觀察振動變化情況,機組功率升高后,5Y、6Y振動逐漸平穩(wěn)不再增加。在機組降負荷階段,因發(fā)電機勵磁作用影響發(fā)電機轉子受力發(fā)生變化,會對整個汽輪機軸系承重產生影響,使發(fā)電機轉子中心位置發(fā)生變化,進而帶動低壓缸轉子使軸封間隙變化發(fā)生碰磨。表象為低負荷階段振動緩慢上升,而隨著負荷逐漸增加時,6Y振動開始出現持續(xù)下降趨勢。通過以上現象分析,可以通過升降負荷對軸封間隙較小的部位進行磨合,觀察振動變化情況,適時調整負荷。振動隨負荷變化趨勢如圖7所示。
圖7 升負荷過程振動趨勢
通過前期多次磨合及參數調整,機組振動已趨于穩(wěn)定,期間完成了RB試驗和負荷變動試驗,在多工況下進行了測驗,汽輪機各軸承振動最大不超過76 μm,全部達到了優(yōu)良值。試驗時負荷、振動趨勢如圖8所示。
圖8 RB試驗、負荷變動試驗振動曲線
660 MW新建機組汽輪機由于多軸承振動爬升至超標水平,導致沖轉過程進行了十多次才定速3000 r/min穩(wěn)定運行。振動爬升時頻譜成分主要以1倍頻分量為主且相位逐漸發(fā)生變化,工作轉速下空載試驗以及后來帶負荷運行過程中還發(fā)生多次軸振動爬升現象,結合控制參數如汽溫、缸脹、真空、軸封、脹差、轉速、疏水等參數比較穩(wěn)定時振動緩慢爬升的現象特點,分析認為振動故障是由于中、低壓轉子動靜碰磨現象引起,摩擦部位在通流間隙比較小的軸封、隔板汽封等部位。引起碰磨的原因主要有以下幾個方面:設計間隙偏小、軸系相對標高變化,引起汽封間隙不均勻、缸內溫度場不均勻,如低壓缸噴水對缸體末端溫度及低壓軸封溫度的影響。