王 冰,王東杰
(陜西彬長孟村礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 713600)
隨著開采深度的增加,沖擊地壓礦井?dāng)?shù)量呈逐年增加趨勢,甚至在很多淺埋深的礦井也出現(xiàn)了不同情況的沖擊顯現(xiàn)[1 -3]。而在影響沖擊地壓的地質(zhì)影響因素中,堅(jiān)硬頂板往往占據(jù)主要地位。目前對堅(jiān)硬頂板的處理方法主要為頂板深孔爆破,但是頂板深孔爆破工藝存在安全風(fēng)險(xiǎn)大、操作難度高、易誘發(fā)次生災(zāi)害等不足[4 -7]。而水力壓裂可削弱巖層的整體性和穩(wěn)定性,并定向切割頂板巖層,通過人為的方法削弱煤巖體承載的高應(yīng)力,使巷道或工作面處于低應(yīng)力區(qū)域[5 -8]。水力壓裂技術(shù)具有安全性高、工程量小、成本低及適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),已經(jīng)在彬長礦區(qū)、神東礦區(qū)、神南礦區(qū)的檸條塔煤礦、紅柳林煤礦推廣應(yīng)用,并取得了良好的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)效益[9 -14]。
陜西彬長礦區(qū)孟村煤礦的中央大巷受X1向斜(延展1 455 m)、DF29斷層(H>30 m)和B2背斜(延展2 980 m)等地質(zhì)構(gòu)造影響,局部巷道應(yīng)力集中程度較高,自2018年以來該區(qū)域曾發(fā)生過7次不同程度的沖擊地壓,尤其2020年5月24日在中央二號輔運(yùn)大巷發(fā)生沖擊地壓事故(監(jiān)測能量2.37×105J),造成6人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元,亟需從源頭上解決該區(qū)域的沖擊地壓問題。該礦主采4號煤層,埋深約為700~900 m,埋深已遠(yuǎn)超過當(dāng)?shù)孛禾餂_擊地壓臨界深度,且該煤層經(jīng)鑒定為具有強(qiáng)沖擊傾向性。5條中央大巷均布置在4號煤層中,各大巷間距35 m。中央大巷附近布置有401101工作面,401101運(yùn)順距離中央二號回風(fēng)大巷200 m,具體布置如圖1所示。為能夠快速、大范圍弱化構(gòu)造區(qū)附近的堅(jiān)硬頂板巖層,釋放頂板堅(jiān)硬巖層集聚的彈性能,削弱周邊采空區(qū)活動(dòng)對中央大巷的影響,該礦采用了井下定向長鉆孔水力壓裂技術(shù)對巷道上方的堅(jiān)硬巖層實(shí)施弱化改性。
圖1 礦井中央大巷平面布置Fig.1 Plan layout of central main roadway of coal mine
根據(jù)中央大巷構(gòu)造區(qū)所處地質(zhì)構(gòu)造情況、巷道布置參數(shù)及微震事件震源位置,本次大巷壓裂層位確定布置在距巷道頂板45 m高度的粗粒砂巖層內(nèi)。設(shè)計(jì)在中央膠帶運(yùn)輸大巷596 m里程附近施工專用鉆場、壓裂區(qū),卸壓方案設(shè)計(jì)布置5個(gè)鉆孔,其中孔1、孔2、孔3、孔4分別位于大巷區(qū)段煤柱上方,孔間距約40 m,孔5位于大巷保護(hù)煤柱上方,與孔4間距約70 m。鉆孔布置如圖2所示,鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
設(shè)計(jì)采用大流量壓裂泵進(jìn)行后退式分段水力壓裂,分段距離15 m左右,分段壓裂時(shí)間不小于30 min,選擇清水作為壓裂液。定向鉆孔裸眼分段壓裂采用雙向錨定擴(kuò)張式裸眼封隔器、投球式安全接手、壓差式開啟滑套以及坐封球座等工具下入孔內(nèi),使用裸眼封隔器封隔頂板段,實(shí)現(xiàn)壓裂作業(yè)孔段橫向分段隔離,可以實(shí)現(xiàn)全孔段完全壓裂作業(yè)。鉆孔內(nèi)壓裂工具組合如圖3所示。
圖2 深孔水力壓裂1#~5#孔平面布置及剖面示意Fig.2 Plane layout and profile of No.1~No.5 hole of deep hole hydraulic fracturing
表1 定向鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)
壓裂施工設(shè)備包括:雙履帶式全液壓定向鉆機(jī)(ZYWL-6000DS)3700 mm×1 450 mm×2 100 mm(長×寬×高);電機(jī)功率75 kW,電壓等級660/1 140 V;履帶泥漿泵車2 140 mm×1 150 mm×1 450 mm(長×寬×高);螺桿馬達(dá)2根(cctegxian-89-5,1.25°),電機(jī)功率55 kW,電壓等級660/1 140 V;高韌性螺旋鉆桿(φ73 mm,L=3.0 m)230根;胎體式復(fù)合片鉆頭(FTP96四翼平底定向鉆頭)6只;加強(qiáng)型螺旋擴(kuò)孔鉆頭(PDCKφ153)4只;水變(φ73 mm)4個(gè)。
施工流程:固定鉆機(jī)→連接壓裂工具串→開動(dòng)壓裂泵→管路測壓→封隔壓裂→穩(wěn)壓注水→停泵放水與檢測→退管柱→下分段壓裂作業(yè)。
圖3 深孔水力壓裂鉆孔內(nèi)壓裂工具組合Fig.3 Combination of fracturing tools in deep hole hydraulic fracturing drilling hole
考慮B1背斜、X1背斜和DF29斷層組成的復(fù)合構(gòu)造區(qū),應(yīng)用FLAC3D軟件,模擬孟村煤礦5條中央大巷堅(jiān)硬頂板水平井壓裂。根據(jù)M4-2號鉆孔測得孟村煤礦大巷位置煤層厚度為22 m。大巷布置在煤層中部,底煤厚度平均10 m。直接頂砂質(zhì)泥巖厚度約為3.5 m?;卷敒榧?xì)粒砂巖厚度約8 m,煤層上方20 m賦存有粗砂巖,巖層厚度達(dá)到17 m以上。鋁質(zhì)泥巖底板模擬厚度約為7 m,下層底板泥巖厚度為10 m。根據(jù)中央大巷煤層厚度、頂板巖性和試驗(yàn)強(qiáng)度,以及水平井壓裂層的選擇,頂板建模至煤層上方的粗砂巖關(guān)鍵層,加上褶曲的起伏和斷層導(dǎo)致的巖層錯(cuò)動(dòng),共計(jì)巖層模擬厚度80 m。工作面布置模型如圖4所示。
圖4 工作面布置模型Fig.4 Working face layout model
根據(jù)數(shù)值模擬數(shù)據(jù)分析,對比如圖5(a)和(b)所示,堅(jiān)硬頂板壓裂后,大巷間煤柱中的應(yīng)力集中較壓裂前下降,煤柱應(yīng)力由38 MPa下降至36.5 MPa;煤柱應(yīng)力由39.7 MPa下降至38.7 MPa;煤柱應(yīng)力由37.1 MPa下降至36.2 MPa。水平井壓裂后,煤巖體的結(jié)構(gòu)改變,系統(tǒng)更容易計(jì)算平衡,相同的時(shí)步下,壓裂后的煤巖層結(jié)構(gòu)更快地達(dá)到平衡??梢哉J(rèn)為堅(jiān)硬頂板壓裂后,大巷和頂板中的壓裂空腔共同形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),能夠以較小的應(yīng)力維持平衡。
圖5 大巷煤柱應(yīng)力集中模擬Fig.5 Stress concentration simulation diagram of main roadway coal pillar
為了檢驗(yàn)中央大巷頂板水力壓裂卸壓效果,在壓裂區(qū)域增設(shè)微震、地音探頭,并安設(shè)錨桿(索)測力儀持續(xù)監(jiān)測頂板壓裂前、壓裂過程中及壓裂后整個(gè)過程煤巖體震動(dòng)活動(dòng)性及巷道支護(hù)力等。監(jiān)測設(shè)備安裝位置如圖6所示。
圖6 微震、地音、錨桿(索)測力計(jì)等監(jiān)測設(shè)備布置Fig.6 Layout of monitoring equipment such as microseism,geosound probe and anchor rod(cable)dynamometer
4.2.1 水壓監(jiān)測
采用專用記錄儀監(jiān)測水力壓裂過程中水壓變化曲線,壓裂過程中的最高水壓一般為 12~31 MPa,說明不同地點(diǎn)頂板的強(qiáng)度和完整性不同,局部巖層堅(jiān)硬、致密。圖7為5#孔壓裂過程中水壓變化曲線,從壓裂曲線可看出:正常情況下,壓裂開始 10~15 min壓裂點(diǎn)首個(gè)裂縫被壓開,開縫時(shí)初始壓力達(dá)到20 MPa以上,附近已發(fā)生過沖擊顯現(xiàn)或地質(zhì)異常的區(qū)域初始壓裂小于20 MPa;首個(gè)裂隙壓開的瞬間,水會(huì)即刻滲入裂隙,壓力會(huì)有一個(gè)明顯的突降,壓裂水充滿裂隙后壓力逐漸恢復(fù),到一定壓力值后裂隙被逐步壓開,在足夠流量及泵壓保障下,如此循環(huán)著多個(gè)加壓和相應(yīng)壓力釋放的過程,在此過程中巖層裂縫被逐步壓開;壓裂孔圍巖完整性較好時(shí),壓裂曲線呈現(xiàn)鋸齒狀,說明巖層在發(fā)生反復(fù)張拉破壞,裂紋持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)展,壓裂過程長時(shí)間保壓能很好保證壓裂效果。
圖7 5#孔壓裂過程水壓變化曲線Fig.7 Water pressure change curve of 5# hole during fracturing
4.2.2 微震監(jiān)測
統(tǒng)計(jì)2020年7月1日—8月17日微震事件活動(dòng)趨勢,如圖8所示,可以得出如下規(guī)律:每次壓裂施工結(jié)束后微震活動(dòng)性明顯降低,尤其能量釋放處在較低水平,經(jīng)歷6次壓裂后,中央大巷頂板圍巖活動(dòng)呈現(xiàn)明顯的逐漸下降趨勢;6次壓裂施工過程中微震活動(dòng)性均有所增加,尤其在25日1#孔壓裂增加泵壓后,微震活動(dòng)明顯出現(xiàn)先高頻次低能量→后低頻次高能量的趨勢,表明壓裂過程中頂板圍巖的裂隙發(fā)育、貫通及圍巖破裂的卸壓過程;中央大巷開展頂板壓裂后整體上微震活動(dòng)低于壓裂前(7月1日—7月13日)。截止到2022年1月份,中央大巷復(fù)合構(gòu)造壓裂區(qū)內(nèi)再?zèng)]有發(fā)生過沖擊顯現(xiàn)或4次方以上高能事件,整體壓裂效果較好。
圖8 中央大巷壓裂前后微震頻次-能量變化趨勢Fig.8 Variation trend of microseismic frequency-energy before and after fracturing in central main roadway
選取壓裂前50 d(5月24日—7月12日)和壓裂后50 d(8月16日—10月4日)微震數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,得到:微震事件由79次降低至44次,降低了44.3%,總能量由4.04×105J降至6.73×104J,降低了83.3%,如圖9所示,表明中央大巷構(gòu)造區(qū)應(yīng)力得到有效釋放。
4.2.3 地音監(jiān)測
對1#~5#壓裂孔壓裂前后地音數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,壓裂后中央二號輔運(yùn)大巷8#地音探頭監(jiān)測地音頻次由20 646次降低至2 965次,降低了85.6%,總能量由6.32×106J降至1.50×106J,降低了76.3%;9#地音探頭監(jiān)測地音頻次由19 345次降至1 854次,降低了90.4%,總能量由5.17×106J降至1.26×106J,降低了75.6%??梢缘贸鰤毫咽┕て陂g單位時(shí)間地音能量明顯高于非壓裂時(shí)間,而且是持續(xù)保持較高的水平。圖10為壓裂過程中中央一號輔運(yùn)大巷的27#地音探頭活動(dòng)性變化趨勢。
4.2.4 錨桿(索)應(yīng)力變化情況
錨桿(索)測力計(jì)無明顯變化,錨桿(索)屬于主動(dòng)支護(hù),錨桿(索)受力的降低往往是在錨固體受損的情況下出現(xiàn),受力曲線沒有降低說明水力壓裂并沒有導(dǎo)致巷道支護(hù)能力下降,這對防沖是有利的。
圖9 中央大巷構(gòu)造區(qū)微震能量及頻次變化規(guī)律Fig.9 Variation law of microseismic energy and frequency in central main roadway structural area
圖10 一號輔運(yùn)大巷27#地音探頭活動(dòng)趨勢Fig.10 Activity trend of 27# geasound probe in No.1 auxiliary transportation roadway
針對孟村煤礦中央大巷復(fù)合構(gòu)造區(qū)應(yīng)力集中、沖擊危險(xiǎn)較高的問題,采取中央大巷構(gòu)造區(qū)定向長鉆孔水力壓裂措施,通過壓裂降低厚硬巖層的強(qiáng)度和完整性,能量傳遞由硬傳遞變?yōu)檐泜鬟f,大巷構(gòu)造區(qū)沖擊危險(xiǎn)性持續(xù)降低,表現(xiàn)為微震活動(dòng)呈現(xiàn)“低頻低能”狀態(tài),避免較高程度的應(yīng)力集中,從而降低誘發(fā)沖擊啟動(dòng)的載荷源。數(shù)據(jù)分析表明,定向長鉆孔水力壓裂對中央大巷復(fù)合構(gòu)造區(qū)卸壓效果顯著,大幅降低沖擊危險(xiǎn),取得良好效果,達(dá)到保障安全生產(chǎn)的目的,為類似條件巷道沖擊地壓防治積累了經(jīng)驗(yàn)。