許露瑤,藍景玉
(東風柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005)
加油口蓋總成固定在車身上,對燃油加注口起保護、遮蓋作用。一般從水平剛度、垂向剛度及扭轉剛度三個方面分析評估加油口蓋的整體剛度。水平剛度指在水平工況載荷的作用下抵抗變形的能力;垂向剛度指在垂直工況載荷的作用下抵抗變形的能力;扭轉剛度指在扭轉載荷作用下抵抗變形的能力[1]。若整體剛度不足,會出現(xiàn)開啟時蓋板晃動幅度過大;長期使用過程中,在自身重力作用下發(fā)生Z向變形,易與側圍之間的間隙不足,嚴重可導致干涉?zhèn)醄2]。塑料加油口蓋總成開啟關閉頻率較高,因此,在新車型正向開發(fā)時需要重點關注。
利用計算機輔助工程(Computer Aided Engineering, CAE)仿真軟件進行剛度模擬分析,可及時發(fā)現(xiàn)設計缺陷,并驗證改進方案可行性。本文通過詳細對標尺寸相當且剛度良好的競品,確定差異大的設計參數(shù),制定改進方案,有效地提升了垂向剛度、水平剛度以及扭轉剛度,滿足設計目標要求。
加油口蓋總成由蓋板、鉸鏈板、底座、轉軸、彈簧、執(zhí)行器機構組成。蓋板為車身外觀件,可翻轉打開,同時對車身、油管起到密封的作用[3]。選擇的 2款競品車塑料加油口蓋結構組成與開發(fā)車型相同,圖 1為新開發(fā)車型加油口蓋結構和車身連接示意圖。
圖1 某開發(fā)車型加油口蓋結構和車身連接示意圖
應用HyperMesh軟件建立車有限元模型,并設置相關參數(shù),模型信息如表1所示。使用Abaqus軟件進行模擬計算,約束加油口蓋與側圍內板及側圍外板搭接處的 6個方向自由度;蓋板與鉸鏈板處于全開狀態(tài)(90°)。計算水平剛度時,沿著垂直蓋板方向施加30 N載荷;計算垂向剛度時,沿著與轉軸平行方向施加20 N載荷;計算扭轉剛度時,加載4 Nm力矩,如圖2所示。通過長期開發(fā)經(jīng)驗設定目標值,如表2所示。仿真計算得出,扭轉剛度仿真結果符合設計值,但是水平剛度以及垂向剛度不符合設計目標值,尤其是垂向剛度與目標值相差較大,存在干涉風險,可能會影響正常開閉以及美觀性。
表1 模型信息
圖2 仿真分析邊界條件示意圖
表2 改善前模型剛度以及目標值
本文從材料屬性、輪廓尺寸、關鍵間隙配合等幾方面找出剛度不足的原因[4]。
1.3.1 材料屬性對比分析
開發(fā)車型與兩款競品車塑料加油口蓋總成主要零件的材料屬性如表 3所示。數(shù)據(jù)顯示,除三款車型的鉸鏈板厚度存在差異,另外零部件材料、設計參數(shù)均一致。
表3 加油口蓋厚度材料對比
1.3.2 輪廓尺寸對比分析
如圖3、表4所示, 開發(fā)車型加油口蓋輪廓大小尺寸、鉸鏈軸線至按壓點距離、鉸鏈板鵝頸伸出量、鉸鏈板主體高度與平臺車型、競品車并無太大差異。但是,鉸鏈板鵝頸高度以及與之匹配的底座鵝頸外殼高度均比平臺車型、競品車型小。
圖3 加油口蓋輪廓尺寸示意圖
表4 輪廓尺寸對比表 單位:mm
1.3.3 關鍵匹配間隙對比分析
如圖4(a)—圖4 (d)、表5所示,加油口蓋總成打開狀態(tài)時,零部件關鍵間隙匹配主要為鉸鏈板與底座的間隙匹配、轉軸與周邊零件的匹配。加油口蓋鉸鏈板與轉軸、鉸鏈與底座的配合尺寸與競品相一致。
表5 關鍵間隙對比表
圖4 加油口蓋零件關鍵間隙
綜上對比分析,垂向剛度較差的開發(fā)車型鉸鏈板厚度、鉸鏈板鵝頸高度、底座鵝頸外殼高度較小,其他設計參數(shù)均大致相同。由此,評估出以下優(yōu)化方案:方案1將底座鵝頸高度A由53 mm調整至60 mm,鉸鏈板鵝頸高度E由45 mm調整至55 mm,如圖5所示。方案2將鉸鏈板厚度由2.5 mm至2.8 mm,如圖6所示。分別通過CAE分析,兩種方案均對剛度有較好的提升效果。材質、控制方式對其感知質量、成本有著較大的關系[5]。以上兩種方案均是增加材料重量,且對產品成本影響不大,兩者結合形成方案3。經(jīng)過驗證,方案3比方案1、2和競品車型剛度更優(yōu),如表6所示。圖7(a)—圖7(c)為剛度位移云圖。
圖5 改善方案1示意圖
圖6 改善方案2示意圖
圖7 剛度位移云圖
表6 改善前后剛度值對比表
式中,Kh為水平剛度;Kv為垂向剛度;Kt為扭轉剛度;Fh為水平加載力;Fv為垂向加載力;T為扭轉力矩;σh為局部坐標X向變形位移;σv為局部坐標Z向變形位移;θt為扭轉角度;L1為扭轉變形位移;L2為蓋板縱向高度。通過式(1)—式(3)計算得出水平剛度、垂向剛度及扭轉剛度。
目前,大部分主機廠在試驗臺架進行垂向剛度和水平剛度試驗。汽車整車可靠性道路試驗是優(yōu)化與檢測汽車性能的主要方式之一,加油口蓋整體剛度在整車可靠性路試中進行驗證[6]。剛度試驗將 5個樣件依次裝在類似實車的夾具上,將加油口蓋板處于完全打開狀態(tài),在加油口蓋板上邊緣中點施加垂直向下20 N的載荷,持續(xù)15 s;水平剛度試驗將樣件依次裝在類似實車的夾具上,將加油口蓋板處于完全打開狀態(tài),在加油口蓋板右側邊緣中點水平施加30 N的載荷,持續(xù)15 s,分別用尺子量出測量點的位移,試驗過程如圖 8所示。將力移除后,加油口蓋總成均滿足不產生松動、異?;蝿印㈠e位、永久性變形和任何損壞,間隙面差仍符合DTS要求。通過將剛度仿真分析與試驗值對比,差異不大,如表7、表8所示。此外,實物隨整車可靠性路試在行駛56 000 km后,加油口蓋開閉無異常,與周邊系統(tǒng)匹配外觀良好,整車可靠性路試驗證后樣件狀態(tài)如圖 9所示。以上試驗表明,該加油口蓋總成整體剛度良好。
圖8 剛度試驗圖示
表7 垂向剛度仿真分析與試驗值對比表
表8 水平剛度仿真分析與試驗值對比表
圖9 整車可靠性路試驗證后樣件狀態(tài)
本文通過對開發(fā)車型以及競品車塑料加油口蓋結構組成、材料屬性、輪廓尺寸以及關鍵間隙匹配進行分析,確定改善方向,通過CAE仿真模擬分析可行性,從正向開發(fā)的角度優(yōu)化數(shù)據(jù),避免開模后修模改善延長開發(fā)周期以及增加改模費用。實車剛度試驗結果顯示,滿足設計目標要求,且用戶感知品質良好。