艾志鵬,李順雨,楊盛,黃耀
(1.中國石油西南油氣田公司,四川 成都 610051;2.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦,四川 江油 621700;3.中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院,四川 成都 610031)
在棄置井封井治理過程中,通常采用單段或多段“段銑+注水泥”的方式封堵井筒及環(huán)空,消除環(huán)空異常帶壓。但在施工后發(fā)現(xiàn)部分井經(jīng)過段銑+注水泥后B環(huán)空依舊微壓、含氣。分析認(rèn)為其原因在于:一是常規(guī)水泥漿僅能作用于段銑套管后位置,形成“隔板”,封堵氣竄,在氣竄通道不確定的情況下,水泥封堵難以有效封堵多個氣源。二是常規(guī)水泥漿流動性較差,難以進(jìn)入微小縫隙封堵氣竄通道,導(dǎo)致段銑封堵后氣井依然存在環(huán)空帶壓隱患。三是常規(guī)水泥漿靜膠凝時間較長,在水泥漿自然失重過程中可能發(fā)生氣侵。
本文介紹了使用無固相樹脂材料的樹脂封堵技術(shù),并對L002-10-X2井、BM7井封堵作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用情況深入剖析,為在永久性封井過程中消除B環(huán)空異常帶壓、實(shí)現(xiàn)氣井安全隱患有效治理提供技術(shù)支撐。
高強(qiáng)度樹脂封堵技術(shù)是一種由環(huán)氧樹脂和化學(xué)固化劑組成的二元體系,在壓差作用下易進(jìn)微小孔隙地層,通過不同種類和劑量的添加劑,在設(shè)定“時間”和“溫度”固化后實(shí)現(xiàn)封堵。與常規(guī)水泥漿體系相比,高強(qiáng)度樹脂由于具有低黏注入和良好的流變性,具有高耐堿、耐酸、耐鹽的特性,其抗壓強(qiáng)度大有效周期長。其性能參數(shù)如表1所示。
表1 樹脂堵劑固、液狀態(tài)參數(shù)表
樹脂堵劑具備固化安全可控、滲入能力較好、粘結(jié)性能優(yōu)良、封堵能力超強(qiáng)、化學(xué)性能穩(wěn)定、環(huán)保無污染六大特點(diǎn),其性能參數(shù)與常規(guī)油井水泥對比如表2所示。
表2 樹脂堵劑與常規(guī)水泥參數(shù)對比表
固化安全可控:可根據(jù)封堵點(diǎn)溫度和所需施工時間,調(diào)整組分比例,實(shí)現(xiàn)安全直角稠化固化封堵。
滲入能力較好:該材料為無固相液體,能深入地層、水泥環(huán)、套管絲扣等裂縫及微裂縫。
粘結(jié)性能優(yōu)良:固化體具有彈塑性,能與鋼鐵、地層緊密粘結(jié)。在帶壓狀態(tài)下將凝固后的樹脂開展位移實(shí)驗(yàn),推力達(dá)到至32 000 磅(45.35 MPa)均未產(chǎn)生位移,證明樹脂與地層粘結(jié)性良好。當(dāng)推立達(dá)到36 000 磅(51 MPa)時,樹脂出現(xiàn)異響,多次推動后產(chǎn)生位移。
封堵能力強(qiáng):固化后抗壓強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度等性能優(yōu)于常規(guī)封堵水泥(樹脂固化后受壓時會變形但不開裂,壓力消失后又恢復(fù)原狀)。
化學(xué)性能穩(wěn)定:不和水、油、鉆井液等混融;當(dāng)其余物質(zhì)附加用量小于50%,不影響其性能。
環(huán)保無污染:通過實(shí)驗(yàn)室檢測、化驗(yàn),未檢測出甲醛、苯等有害氣體,符合相關(guān)環(huán)保檢測要求。
L002-10-X2井是一口開發(fā)井,井深3 035 m,由于原產(chǎn)層開發(fā)潛力小且上覆地層不具挖潛潛力,故對該井進(jìn)行永久性封井。
該井在1 838.5~1 871.4 m井段對177.8 mm套管進(jìn)行段銑、擴(kuò)眼、采用常規(guī)嘉華水泥體系注塞封閉后,B環(huán)空依然帶壓0.6 MPa。為有效解決B環(huán)空帶壓隱患,對694.5~699.5 m進(jìn)行段銑、擴(kuò)眼,嘗試通過樹脂堵劑封堵694.5~699.5 m段銑井段,治理B環(huán)空帶壓隱患。
3.1.1 施工過程
配置樹脂堵劑1.2 m3,正循環(huán)泵入0.06 m3樹脂堵劑,投第一個隔離球后,泵入剩余1.14 m3樹脂堵劑,投入第二個隔離球,正循環(huán)頂替清水2.51 m3,泵壓1~2 MPa,排量至 0.1~0.4 m3/min。
3.1.2 效果評價
本次施工將樹脂堵劑泵入井筒1.2 m3,其中擠入B環(huán)空0.036 m3,樹脂理論塞面為647 m,實(shí)探塞面645.22 m。
注樹脂封堵施工前B環(huán)空壓力最高漲至0.6 MPa。注樹脂封堵施工后,自2021年1月8日18:00起連續(xù)觀察64 h,B環(huán)空無壓,治理效果明顯。樹脂封堵前后B環(huán)空壓力情況如圖1所示。
圖1 L002-10-X2井施工前后B環(huán)空壓力變化圖
BM7井是一口評價井,井深4 030 m。由于原產(chǎn)層開發(fā)潛力小且上覆地層不具挖潛潛力,故對該井進(jìn)行永久性封閉。
該井在對Φ177.8 mm套管在698.58~729.08m、495~500.1 m井段段銑、擴(kuò)眼并注塞后,B環(huán)空壓力1.2 MPa,C 環(huán)空壓力 1.3 MPa。對 494.91~500 m 井段進(jìn)行加密穿孔后,關(guān)B、C環(huán)空24 n,觀察發(fā)現(xiàn)B環(huán)空壓力漲至1.14 MPa,C環(huán)空壓力漲至1.24 MPa,驗(yàn)證B、C環(huán)空具有一定連通性。為有效解決環(huán)空帶壓隱患,嘗試使用樹脂堵劑封堵段銑、穿孔井段,以治理B、C環(huán)空帶壓隱患。
3.2.1 施工過程及效果評價
本井先后開展5次注樹脂作業(yè),累計(jì)注入樹脂堵劑共計(jì)3.8 m3,其中擠入B環(huán)空0.036 m3,塞面425.64 m。
注樹脂封堵施工前,B環(huán)空帶壓1.14 MPa,C環(huán)空壓力1.24 MPa,地面明顯氣泡。封堵施工后,B環(huán)空壓力降至0.1 MPa,C環(huán)空壓力降至0.13 MPa,地面無氣泡顯示,B、C環(huán)空隱患治理效果較為明顯。注樹脂過程中B、C環(huán)空壓力變化如圖2所示。
圖2 BM7井注樹脂施工過程B、C環(huán)空壓力變化圖
(1)通過對現(xiàn)場施工情況進(jìn)行分析,L002-10-X2井、BM7井樹脂堵劑用量分別為1.2 m3、3.8 m3。與傳統(tǒng)水泥漿等封堵材料相比,具有用量少、配置簡單、施工方便的優(yōu)點(diǎn)。
(2)樹脂堵劑滲透能力優(yōu)于常規(guī)水泥漿,能夠深入微裂縫、孔隙中,解決部分環(huán)空帶壓的問題,現(xiàn)場使用效果明顯。但還需進(jìn)一步加強(qiáng)性能參數(shù)針對性調(diào)配、過程質(zhì)量控制,以提高封堵效果。
(3)進(jìn)一步探索采用“樹脂堵劑+常規(guī)水泥”的方式,形成改性水泥漿體系,提升水泥漿防氣竄的能力,改善水泥漿力學(xué)性能,加強(qiáng)水泥漿密實(shí)性,實(shí)現(xiàn)一般通道及微裂縫的雙重封堵,有效消除環(huán)空異常帶壓問題。