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660 MW燃煤機(jī)組氣力輸灰系統(tǒng)節(jié)能改造分析

2023-01-17 08:25焦明飛龍海川張竣堯游利國(guó)
關(guān)鍵詞:流化壓縮空氣進(jìn)料

焦明飛,龍海川,張竣堯,游利國(guó)

(1.重慶松藻電力有限公司,重慶 401443;2.山東科技大學(xué),山東 青島 266590)

近年來(lái),除塵器灰斗垮塌及除塵器坍塌事故時(shí)有發(fā)生,給電廠安全生產(chǎn)帶來(lái)極大的威脅和挑戰(zhàn),電廠除塵除灰系統(tǒng)的安全運(yùn)行關(guān)系到機(jī)組的安全穩(wěn)定。同時(shí),氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行中堵管、漏灰等故障頻發(fā),在運(yùn)行或處理過(guò)程中會(huì)對(duì)環(huán)境造成極大的污染。輸灰系統(tǒng)因技術(shù)路線多,其可靠性和能耗等不盡相同。在技術(shù)飛速發(fā)展的今天,也出現(xiàn)了一些兼具高效率和高安全性的技術(shù)可供研究。

1 原氣力輸灰系統(tǒng)概述

重慶松藻電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)2×660 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組采用東方鍋爐生產(chǎn)的DG2141/25.31-Ⅱ12型“W”火焰鍋爐。每臺(tái)鍋爐配置1臺(tái)五電場(chǎng)靜電除塵器,輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)[1]。原輸灰系統(tǒng)如圖1所示。

圖1 原輸灰系統(tǒng)示意圖

1.1 輸灰系統(tǒng)配置

靜電除塵器每個(gè)電場(chǎng)有8個(gè)灰斗,共計(jì)40個(gè)灰斗,除塵器校核煤種灰量為111 t/h,設(shè)計(jì)出力152 t/h。一、二電場(chǎng)灰斗配3 m3中引式倉(cāng)泵,每臺(tái)爐除塵器一、二電場(chǎng)配2根輸送管道進(jìn)入原、粗灰?guī)?,灰管直徑為DN200,灰管長(zhǎng)度440 m。一、二電場(chǎng)同側(cè)倉(cāng)泵使用同一根灰管進(jìn)行輸送,每個(gè)電場(chǎng)同側(cè)的4個(gè)倉(cāng)泵同時(shí)開泵輸送。

1.2 倉(cāng)泵形式及運(yùn)行工藝

系統(tǒng)采用中引式倉(cāng)泵[2-3],在倉(cāng)泵底部設(shè)置有硫化盤,倉(cāng)泵內(nèi)物料在進(jìn)入管道前必須充分流化,并可控地進(jìn)入管道。如物料在倉(cāng)泵內(nèi)無(wú)流化或流化不充分,在輸送管中進(jìn)行流化則會(huì)導(dǎo)致輸送大幅壓力波動(dòng)及輸送管道嚴(yán)重振動(dòng)等輸送不穩(wěn)定狀況的發(fā)生。系統(tǒng)以輸送單元(共用出料閥的所有倉(cāng)泵為一個(gè)單元,同個(gè)單元里的倉(cāng)泵每個(gè)階段都同時(shí)進(jìn)行)為個(gè)體,按下列步驟進(jìn)行輸送循環(huán)。輸送過(guò)程分為進(jìn)料、待氣、充氣、輸送4個(gè)階段[4-6]。

進(jìn)料階段:關(guān)閉進(jìn)氣閥及出料閥,打開進(jìn)料閥和平衡閥,灰斗內(nèi)粉煤灰自由落入倉(cāng)泵內(nèi),當(dāng)進(jìn)料設(shè)定時(shí)間到時(shí),關(guān)閉進(jìn)料閥和平衡閥,進(jìn)料階段結(jié)束。

待氣階段:輸送單元進(jìn)料階段結(jié)束后進(jìn)入待氣階段,如果同一根輸送管道上的其他輸送單元正在進(jìn)行輸送或輸送管道堵管,該輸送單元?jiǎng)t處于等待充壓進(jìn)氣階段,該階段各閥門的狀態(tài)和等待階段一致。當(dāng)同一根輸送管道上的其他輸送單元未進(jìn)行輸送且輸送管道未堵管時(shí),則輸送單元由待氣階段直接轉(zhuǎn)入充氣階段。

充氣階段:打開輸送單元的一次氣閥、三次氣閥,同時(shí)開始充壓計(jì)時(shí)。當(dāng)充壓計(jì)時(shí)完成,充氣階段結(jié)束(此時(shí)輸送單元一次氣閥、三次氣閥繼續(xù)保持開啟狀態(tài)),輸送單元進(jìn)入輸送階段。

輸送階段:打開輸送單元的出料閥和助吹氣閥,同時(shí)開始輸送階段計(jì)時(shí),壓力檢測(cè)延時(shí)計(jì)時(shí),物料通過(guò)管道輸送到灰?guī)?。?dāng)壓力檢測(cè)延時(shí)計(jì)時(shí)到時(shí)間后,如管道輸送壓力下降到結(jié)束壓力設(shè)定值或輸送階段計(jì)時(shí)到時(shí)間,則輸送階段結(jié)束,關(guān)閉輸送單元處各進(jìn)氣閥,延時(shí)5 s關(guān)閉出料閥,輸送單元進(jìn)入等待階段。

1.3 輸灰能耗

在3#鍋爐電除塵一、二電場(chǎng)進(jìn)氣母管上安裝流量計(jì)對(duì)壓縮空氣耗量進(jìn)行了測(cè)試和統(tǒng)計(jì)。在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行情況下分鐘平均耗氣量為88.89 Nm3/min,在機(jī)組平均負(fù)荷為450 MW工況下分鐘平均耗氣量為68.02 Nm3/min。

2 氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行存在的問(wèn)題及分析

燃煤來(lái)源具有不確切性,煤質(zhì)熱值高低不一,當(dāng)燃用低熱值煤時(shí),輸灰壓力較大,運(yùn)行過(guò)程中易出現(xiàn)以下問(wèn)題。

一是輸送用壓縮空氣量過(guò)大。當(dāng)雙機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),壓縮空氣系統(tǒng)除了為電除塵輸灰提供壓縮空氣,還要為脫硝和省煤器輸灰提供壓縮空氣,另外還要為石粉罐車卸車提供壓縮空氣,導(dǎo)致壓縮空氣母管壓力長(zhǎng)期在0.5 MPa左右。壓縮空氣壓力不足會(huì)導(dǎo)致輸送灰量和輸送壓縮空氣量不匹配,輸灰量過(guò)大,阻力增加,則無(wú)法輸送,出現(xiàn)堵管。以上情況出現(xiàn)以后,需將輸灰管道拆開,逐段進(jìn)行清理恢復(fù),不但影響輸灰,處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)還可能造成環(huán)保參數(shù)超標(biāo),故機(jī)組必須降負(fù)荷來(lái)增加檢修時(shí)間。

二是為了防止出現(xiàn)輸灰管道堵塞,需增加壓縮空氣系統(tǒng)的空壓機(jī)。公司通過(guò)系統(tǒng)改造增加了5臺(tái)一期空壓機(jī)為二期機(jī)組提供壓縮空氣,雖然能夠緩解堵灰的情況,但是輸灰能耗和廠用電能耗都增加了,而且因?yàn)檩敾覊嚎s空氣量的增大,增加了輸灰管道內(nèi)部的磨損,造成輸灰管道經(jīng)常發(fā)生磨損穿孔的情況,以致檢修維護(hù)的工作量有所增加。

通過(guò)以上問(wèn)題的分析可以看出,氣力輸灰系統(tǒng)的能耗和輸送方式、輸送速度互相制約,必須找到一種能耗低、輸送可靠的輸灰方式。

3 氣力輸灰系統(tǒng)改造情況

3.1 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造

本次改造部分位于3#電除塵器一、二電場(chǎng)倉(cāng)泵進(jìn)料閥以下,倉(cāng)泵及進(jìn)料閥不做改動(dòng),倉(cāng)泵附件及管道實(shí)施改造,拆除大部分耗氣的流化部件,在管道沿線布置先導(dǎo)式自動(dòng)成栓組件。

將原系統(tǒng)2個(gè)電場(chǎng)4個(gè)單元單獨(dú)輸送改為一電場(chǎng)8個(gè)倉(cāng)泵串聯(lián),二電場(chǎng)8個(gè)倉(cāng)泵串聯(lián),一、二電場(chǎng)每8個(gè)倉(cāng)泵分別有1個(gè)輸灰單元,分別使用1根輸灰管管道到灰?guī)臁T谳敾夜艿郎习惭b先導(dǎo)式自動(dòng)成栓閥,倉(cāng)泵下方管道每間隔1.5 m安裝1個(gè),而最后一個(gè)倉(cāng)泵出口至灰?guī)齑怪倍吻肮艿烂块g隔4 m安裝1個(gè),同時(shí)沿線安裝DN80先導(dǎo)閥伴氣管道。

將原系統(tǒng)除塵器一、二電場(chǎng)輸灰倉(cāng)泵中引式改為下引式,取消所有流化盤及流化閥、補(bǔ)氣閥、防堵閥,加裝倉(cāng)泵底部流化室。在倉(cāng)泵主進(jìn)氣與伴氣管前面總氣源管道上分別加裝流量計(jì)及調(diào)壓閥、阻灰器、管道過(guò)濾器。輸灰系統(tǒng)的配氣系統(tǒng)只保留原來(lái)輸送系統(tǒng)的主進(jìn)氣,在主進(jìn)氣與伴氣管總管上加裝調(diào)節(jié)閥,使輸送氣源壓力穩(wěn)定在0.3 MPa左右(可調(diào))。所有的流化氣、二次氣、防堵氣等全部取消[7]。改造后的輸灰系統(tǒng)如圖2所示。

圖2 改造后輸灰系統(tǒng)示意圖

3.2 改造后輸送原理

每8個(gè)倉(cāng)泵設(shè)為一組,單獨(dú)使用1根管道,不與其他單元產(chǎn)生聯(lián)系。8個(gè)倉(cāng)泵同時(shí)進(jìn)料,進(jìn)料完成后關(guān)閉進(jìn)料閥和排氣閥。然后開啟主進(jìn)氣閥進(jìn)行輸送,壓縮空氣先通過(guò)主進(jìn)氣從第一個(gè)倉(cāng)泵進(jìn)口進(jìn)入,當(dāng)灰管內(nèi)壓力逐漸升高到先導(dǎo)閥開啟壓力(0.2 MPa)值時(shí),先導(dǎo)閥自動(dòng)打開進(jìn)行補(bǔ)氣,同時(shí)打開后一個(gè)先導(dǎo)閥同時(shí)補(bǔ)氣。當(dāng)輸送壓力小于先導(dǎo)閥開啟壓力時(shí),先導(dǎo)閥自動(dòng)關(guān)閉。整個(gè)灰管沿線的先導(dǎo)閥通過(guò)自身壓力檢測(cè)決定是否開啟補(bǔ)氣,當(dāng)?shù)谝粋€(gè)倉(cāng)泵處輸送壓力低于設(shè)定壓力0.1 MPa(可調(diào))時(shí),關(guān)閉主進(jìn)氣閥,結(jié)束一次輸灰循環(huán),等待下一輸送過(guò)程。

由于傳統(tǒng)的下引式倉(cāng)泵輸送完全依靠第一個(gè)倉(cāng)泵進(jìn)氣,會(huì)造成輸送能力不足,容易堵管及氣耗量大等問(wèn)題,本系統(tǒng)利用先導(dǎo)閥自動(dòng)檢測(cè)管道內(nèi)壓力,精確地補(bǔ)氣,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、低能耗輸送[8-9]。

3.3 改造后輸送效果

滿泵輸送:先導(dǎo)式輸灰采用下引式倉(cāng)泵,在輸送初期不需要對(duì)倉(cāng)泵內(nèi)物料進(jìn)行流化,可實(shí)現(xiàn)滿泵輸送,大大提高了輸送效率。

節(jié)能輸送:減少了加壓流化階段,可減少大量流化氣。同時(shí)因?yàn)槭菨M管輸送,輸送管道的阻力較大,伴氣管道和輸灰管道之間壓差較小,所以先導(dǎo)閥的進(jìn)氣量并不大,只是起到擾動(dòng)灰的作用,只要灰在管道內(nèi)一流動(dòng),壓力下降,先導(dǎo)式栓塞閥或自動(dòng)成栓閥就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉,大大提高了灰氣比[10-11]。

不堵管:原系統(tǒng)依靠在倉(cāng)泵頭部和中間設(shè)置補(bǔ)氣點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)氣,遠(yuǎn)離進(jìn)氣點(diǎn)時(shí),輸送阻力升高,容易造成堵管。先導(dǎo)閥在輸灰管道上每隔一段距離布置1個(gè)先導(dǎo)閥,在先導(dǎo)式系統(tǒng)主動(dòng)力與預(yù)動(dòng)力的作用下,分段進(jìn)氣輸送,可減少管道累積阻力,不會(huì)產(chǎn)生堵管[12-14]。

減少磨損:因原輸送系統(tǒng)進(jìn)氣點(diǎn)少且進(jìn)氣量大,輸送速度較快,所以當(dāng)管道較長(zhǎng)時(shí)必須增加助吹點(diǎn),這會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)流速增加、管道磨損增加。因?yàn)橄葘?dǎo)式輸灰是滿泵、滿管輸送,在先導(dǎo)主動(dòng)力與預(yù)動(dòng)力的作用下恒壓、低壓輸送,輸送壓力控制在0.3 MPa左右,所以輸送流速低。流速和磨損成正比,因此對(duì)管道彎頭等的磨損比常規(guī)輸送系統(tǒng)低很多[15]。

4 改造效果

4.1 改造前運(yùn)行情況

改造前在3#爐一、二電場(chǎng)輸灰壓縮空氣母管上安裝熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)(型號(hào):KYTTMF200),并接入DCS畫面。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,對(duì)一、二電場(chǎng)壓縮空氣耗量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,測(cè)試結(jié)果如表1、表2所示。

表1 額定負(fù)荷耗氣量統(tǒng)計(jì)表(改造前)

表2 平均耗氣量統(tǒng)計(jì)表(改造前)

機(jī)組額定負(fù)荷共統(tǒng)計(jì)38 h,總耗氣量202 680 Nm3,分鐘平均耗氣量為88.89 Nm3/min;在機(jī)組平均負(fù)荷450 MW工況下共統(tǒng)計(jì)360 h,總耗氣量為1 469 312 Nm3,分鐘平均耗氣量為68.02 Nm3。

4.2 改造后運(yùn)行情況

改造后,用同一流量計(jì)對(duì)3#爐一、二電場(chǎng)輸灰壓縮空氣耗量再次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),機(jī)組額定負(fù)荷共統(tǒng)計(jì)31 h,總耗氣量為47 639.25 Nm3,分鐘平均耗氣量為25.61 Nm3/min。在機(jī)組平均負(fù)荷450 MW工況下共統(tǒng)計(jì)319小時(shí),總耗氣量為377 461 Nm3,分鐘平均耗氣量為19.72 Nm3/min。

4.3 耗氣量對(duì)比

改造后3#爐一、二電場(chǎng)輸灰壓縮空氣耗量在鍋爐額定負(fù)荷下從88.89 Nm3/min下降至25.61 Nm3/min,平均負(fù)荷下耗氣量從68.02 Nm3/min下降至19.72 Nm3/min,在額定負(fù)荷和平均負(fù)荷下,節(jié)能效果均達(dá)到了70%左右。改造后的耗氣量統(tǒng)計(jì)如表3、表4所示。

表3 額定負(fù)荷耗氣量統(tǒng)計(jì)表(改造后)

表4 平均耗氣量統(tǒng)計(jì)表(改造后)

4.4 節(jié)能效果

改造前,單臺(tái)鍋爐運(yùn)行時(shí)至少需使用3臺(tái)60 m3空壓機(jī)用于輸灰和雜用,2臺(tái)鍋爐則需要5臺(tái)空壓機(jī)。通過(guò)對(duì)3#爐一、二電場(chǎng)的改造后,3#機(jī)運(yùn)行時(shí)只需運(yùn)行2臺(tái)空壓機(jī),2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)使用4臺(tái)空壓機(jī),可減少1臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行。

單臺(tái)空壓機(jī)額定功率為350 kW,根據(jù)空壓機(jī)電能表統(tǒng)計(jì),每天耗電量約為9 000 kW·h,按3#機(jī)組每年運(yùn)行6 000 h計(jì)算,每年可減少電耗225萬(wàn)kW·h。具體見表5。同時(shí)因改造后系統(tǒng)設(shè)備減少,輸送速度降低,每年可節(jié)省較多的維護(hù)材料和人工成本。

表5 改造前后對(duì)比

5 結(jié)論

先導(dǎo)式輸灰系統(tǒng)相對(duì)于傳統(tǒng)的輸灰系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)明顯,本次3#爐一、二電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造后,節(jié)氣率達(dá)到了71%,取得了較好的節(jié)能效果,同時(shí)簡(jiǎn)化了系統(tǒng),提高了系統(tǒng)可靠性。改造后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,基本沒有缺陷發(fā)生,可作為輸灰系統(tǒng)新建和改造的參考。

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