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機(jī)器人視覺伺服控制柔性上料工作站設(shè)計(jì)

2023-01-04 08:15:54科,王
西安航空學(xué)院學(xué)報 2022年5期
關(guān)鍵詞:夾具工作站生產(chǎn)線

宋 科,王 媛

(西安航空學(xué)院 電子工程學(xué)院,西安 710077)

0 引言

隨著我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和自動化的高速發(fā)展,在越來越多的行業(yè),工業(yè)機(jī)器人逐步替代人的工作[1-7]。隨著現(xiàn)代智能化技術(shù)與電子技術(shù)的快速發(fā)展,機(jī)器人代替人工完成工件或物料的上下料作業(yè),在機(jī)床上下料、白車身焊接、家電組裝等應(yīng)用領(lǐng)域得到日益廣泛的應(yīng)用[8-19]。以某大型通訊企業(yè)射頻模塊(RRU)包裝生產(chǎn)線為例,傳統(tǒng)人工包裝,從上料、掃描、封膜、入箱、封箱及秤重、碼垛、纏繞、稱重、下線全工序,需要用工數(shù)為34 人/班,單班包裝產(chǎn)量約600至700件。隨著用工成本及企業(yè)產(chǎn)量的增長,傳統(tǒng)人工上料已經(jīng)難以滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。在RRU的自動化包裝生產(chǎn)線中,迫切需要利用機(jī)器人提高包裝的上下料安全與效率。采用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工件的抓取和搬運(yùn),關(guān)鍵技術(shù)包括工件的定位及如何兼容不同規(guī)格抓取夾具的設(shè)計(jì)。為此,視覺定位采用圖像分析獲取工件的三維坐標(biāo),與機(jī)械定位裝置相比,不需要人工干預(yù),由于取消專用定位工裝,作業(yè)場地布局更加緊湊。采用柔性機(jī)器人夾具,在不增加夾具數(shù)量和規(guī)格的前提下,兼容不同規(guī)格產(chǎn)品的抓取作業(yè),降低工作站總成本,進(jìn)一步提高上料作業(yè)工序的效率。

1 生產(chǎn)線上料機(jī)器人單元工藝流程及特點(diǎn)

機(jī)器人自動上料工藝工序流程如圖1所示。

(1)工件按擺放要求擺放在托盤上,每層最多6個, 最多3層,最上面一層可以不排滿,下面的層數(shù)必須排滿;

(2)操作工按開門請求按鈕,機(jī)器人回到非干涉區(qū);

(3)操作工將托盤傳送至拆垛位置,拆垛位置需要固定,底部托盤需要有定位銷定位,并安裝有到位傳感器,托盤到位后由整線傳送到位信號和該托盤的料片型號傳送給機(jī)器人,并由機(jī)器人傳送給視覺系統(tǒng)開始視覺處理;

(4)由拆垛側(cè)面相機(jī)檢測到工件的高度,從而確定出工件的z方向信息;由托盤頂部相機(jī)檢測到相應(yīng)工件水平位置,從而確定出工件的x、y方向和旋轉(zhuǎn)角度信息,并將該位置信息通過串口傳送給機(jī)器人控制器;

(5)當(dāng)所有的安全信號滿足時,機(jī)器人根據(jù)視覺控制系統(tǒng)傳送的工件位置信息對工件進(jìn)行抓取并放置到放料工位;

(6)機(jī)器人放置完畢并退出干涉區(qū)后,通知PLC,開始物料輸送。

圖1 機(jī)器人自動上料工藝流程

2 生產(chǎn)線上料機(jī)器人工作站總體方案設(shè)計(jì)

工位由一臺機(jī)器人對應(yīng)兩臺拆垛小車,上料機(jī)器人單元布局如圖2所示。當(dāng)機(jī)器人將一臺拆垛小車上工件全部放到傳送帶后,拆垛小車退出重新上料,機(jī)器人開始另一臺小車的抓取。

上料機(jī)器人單元結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):

(1)設(shè)計(jì)專用轉(zhuǎn)運(yùn)車,要求每車能運(yùn)載18個模塊;設(shè)計(jì)專用托板放置,每車放置3層,每層6個;根據(jù)不同工件尺寸定制化設(shè)計(jì)托盤,起到固定放置位置的作用,方便機(jī)器人定點(diǎn)抓取;

(2)采用柯馬機(jī)器人搬運(yùn)上線;設(shè)計(jì)專用夾具,夾具采用伺服電機(jī)(帶剎車)+齒輪、齒條驅(qū)動,2根導(dǎo)軌導(dǎo)向定位;帶2個微動開關(guān)檢測夾具夾緊到位,帶一個接近開關(guān)檢測伺服零點(diǎn);帶4個吸盤用于吸取托盤,吸盤采用4個氣缸驅(qū)動;帶一套氣動二聯(lián)件,用于氣壓調(diào)壓和油水分離;

(3)上線暫存線,暫存線長2 m,高0.7 m,有效寬度760 mm;使用防靜電橡膠輥?zhàn)觽鲃?;?qū)動系統(tǒng)采用SEW電機(jī)+變頻器控制;輥?zhàn)泳€驅(qū)動分為2段;使用2組光電開關(guān)判斷位置;

(4)掃描儀上設(shè)計(jì)多個掃描頭,以適應(yīng)不同產(chǎn)品需要;掃描數(shù)據(jù)須上傳控制系統(tǒng);

(5)每段設(shè)置暫停按鈕,按暫停按鈕黃色聲光報警并暫停該段;設(shè)置急停按鈕,按急停按鈕紅色聲光報警并急停整個生產(chǎn)線;

(6)設(shè)置光幕報警系統(tǒng);

(7)設(shè)置手動自動模式轉(zhuǎn)換。

圖2 上料機(jī)器人單元布局

3 機(jī)器人選型及電動柔性夾具設(shè)計(jì)

3.1 機(jī)器人選用

機(jī)器人型號為SMART NJ110-3.0,最大有效負(fù)載110 kg(端拾器+工件),SMART5 NJ110-3.0參數(shù)及性能如表1所示。柯馬NM-45-2.0系列機(jī)器人采用高可靠性技術(shù)。為了滿足特殊應(yīng)用,機(jī)器人應(yīng)具備不同的加速度、負(fù)載能力和工作區(qū)域等特性,同時也應(yīng)滿足一些常規(guī)應(yīng)用的要求,諸如縮短操作周期、提高生產(chǎn)率和穩(wěn)定的生產(chǎn)質(zhì)量。

表1 SMART5 NJ110-3.0參數(shù)及性能

3.2 電動夾具設(shè)計(jì)

對于機(jī)器人上下料應(yīng)用場合,常用的機(jī)器人夾具設(shè)計(jì)采用吸取、抱夾、抱托或者幾種方式的組合。本例應(yīng)用中,綜合分析工件重量(約40 kg)、工件幾何形狀以及工件表面結(jié)構(gòu)等多種因素,為滿足不同規(guī)格產(chǎn)品采用一套柔性夾具,機(jī)器人的末端工具采用雙邊同步抱夾方式,機(jī)器人夾具示意圖如圖3所示,夾具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖4所示。上線夾具外型尺寸580 mm×450 mm×360 mm;上線夾具重量40 kg;選用富士伺服電機(jī)驅(qū)動,配兩個限位開關(guān)。對電機(jī)的控制要有力矩控制模式,能夠限制夾具的夾緊力,防止夾傷工件,同時預(yù)留氣路控制,只需要控制一個電磁閥的通斷,以檢測真空發(fā)生器是否吸取成功。

圖3 機(jī)器人夾具示意圖

圖4 夾具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

4 機(jī)器人用視覺定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)

4.1 視覺定位系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)

(1)機(jī)械手承重60 kg,可達(dá)性>3.0 m,視覺定位<0.5 mm;

(2)視覺定位時間100 ms;識別精度±0.5 mm。

4.2 視覺定位系統(tǒng)組成

工位共兩套視覺系統(tǒng),每個托盤小車上配置一套,工作站視覺系統(tǒng)組成如圖5所示。

步驟1:視覺硬件部分包含2部工業(yè)照相機(jī)及照明光源,分別固定安裝于小車上方和側(cè)面,并通過以太網(wǎng)與視覺處理器相連;

步驟2:視覺子系統(tǒng)拍照,視覺處理器根據(jù)零件號調(diào)出板料尺寸,識別并計(jì)算工件相對于支撐木板的x、y位置以及偏移角度,并利用側(cè)面相機(jī)測量z方向的高度,將測量結(jié)果通知機(jī)器人;

步驟3:機(jī)器人根據(jù)工件平面位置和當(dāng)前的高度z進(jìn)行準(zhǔn)確的抓取,并放置于生產(chǎn)線上;

步驟4:機(jī)器人返回待機(jī)位置,并通知視覺子系統(tǒng)進(jìn)行下一工件位置測量操作;

步驟5:重復(fù)步驟(1)至步驟(4),直至小車上工件被抓取完畢。

圖5 工作站視覺系統(tǒng)組成

4.3 圖像處理工作原理

相機(jī)A拍攝到的圖像A為托板上全體零部件的側(cè)面,側(cè)面拍照處理及高度計(jì)算原理如圖6所示,側(cè)面相機(jī)距料跺側(cè)面的距離L為定值,這樣就可以根據(jù)圖像在z方向的比例關(guān)系計(jì)算出H值,結(jié)合零部件的類型和尺寸,即可計(jì)算出yz平面上的零部件的擺放個數(shù)和分布情況。

圖6 側(cè)面拍照處理及高度計(jì)算原理

相機(jī)B由零件頂部向下拍攝,為xy平面上的投影,平面拍照計(jì)算原理如圖7所示。根據(jù)圖像的邊界處理可以得到平面料片的個數(shù)及圖片位置;結(jié)合圖像A的處理結(jié)果,即已經(jīng)獲取z的信息,結(jié)合x,y的圖像坐標(biāo),即可以得出P1,P2,P3,P4的空間坐標(biāo)P1(x,y,z),P2(x,y,z),P3(x,y,z),P4(x,y,z)。取平均值即可以進(jìn)一步計(jì)算出待抓取零件的幾何中心坐標(biāo)。再根據(jù)P1(x,y),P4(x,y)可以計(jì)算出零件的旋轉(zhuǎn)角度θ,從而將該料片的中心位置及旋轉(zhuǎn)角度發(fā)送給機(jī)器人進(jìn)行抓取。

圖7 平面拍照計(jì)算原理

4.4 通訊接口

COMAU機(jī)器人C5G控制柜帶有Profibus卡,卡上帶有標(biāo)準(zhǔn)的通訊接口。機(jī)器人控制柜與主PLC之間采用RPOFIBUS總線通訊。

5 機(jī)器人上料工作站控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

5.1 電氣控制系統(tǒng)

機(jī)器人上料工作站電氣控制系統(tǒng)如圖8所示。X10/60是一個多極連接器,可收集所有機(jī)器人位置控制信號(帶EnDat 2.2接口的編碼器),用于多達(dá)6個軸的配置。X10/60安裝在連接器接口面板上,并連接到X1,通過C5G和機(jī)器人之間的連接電纜連接機(jī)器人基座。X30是一個多極連接器,用于收集與C5G控制單元之間的所有安全信號。X20接口上的數(shù)字和模擬輸入/輸出模塊,可選數(shù)字或模擬輸入/輸出。C5G-PFM-PDPM(ProFibus模塊-ProFibus DP主控)選項(xiàng)可用控制單元內(nèi)的ProFibus DP主接口模塊。該模塊將安裝在C5G-PFG-BCO總線耦合器模塊中。相應(yīng)的連接器是C5G-PFP。C5G-ETHK選項(xiàng)提供以太網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)連接器在操作面板設(shè)備上,遠(yuǎn)程連接AMS-APC820的ETH2端口模塊,允許連接個人電腦進(jìn)行維護(hù)編程和診斷。

圖8 機(jī)器人上料工作站電氣控制系統(tǒng)

5.2 控制軟件設(shè)計(jì)

機(jī)器人上料動作流程如圖9所示。機(jī)器人開機(jī)啟動后處于等待上料的位置,該位置被定義為“工作原點(diǎn)”。機(jī)器人首先完成機(jī)器人自檢,并通過通訊接口,確認(rèn)生產(chǎn)線工作狀態(tài)以及產(chǎn)品型號、代號、批次以及數(shù)量等信息。當(dāng)物料轉(zhuǎn)運(yùn)到上料工位后,由視覺系統(tǒng)處理,獲取待抓取工件位置數(shù)據(jù),引導(dǎo)機(jī)器人抓取工件上線,再回到工作原點(diǎn),依次循環(huán)。

圖9 機(jī)器人上料動作流程

6 現(xiàn)場調(diào)試及應(yīng)用

RRU系列產(chǎn)品自動化包裝生產(chǎn)線為某大型通訊企業(yè)定制開發(fā),作為其RRU模塊生產(chǎn)、檢測、物流自動化改造系統(tǒng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)場如圖10所示,機(jī)器人及搬運(yùn)夾具如圖10(a)所示,工作站上位機(jī)操作界面如圖10(b)所示。現(xiàn)場操作人員可以遠(yuǎn)程監(jiān)視機(jī)器人工作站運(yùn)行狀態(tài)、工件數(shù)量及規(guī)格型號,并遠(yuǎn)程進(jìn)行機(jī)器人的啟停、暫停以及急停等故障處理。

運(yùn)行結(jié)果表明:與傳統(tǒng)人工流水線包裝相比,上料機(jī)器人工作站能夠兼容7種規(guī)格工件的自動上料,定位精度<0.5 mm,上料節(jié)拍>18 件/分鐘,單班產(chǎn)量提高到1 300 件。同時,機(jī)器人上料工位用工數(shù)為1人,生產(chǎn)線整線用工數(shù)減少至6 人。機(jī)器人的應(yīng)用極大降低了用工數(shù)量與工作強(qiáng)度,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。

圖10 機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)場

7 結(jié)論

本文生產(chǎn)線為某大型通訊企業(yè)中RRU生產(chǎn)、檢測、物流自動化改造系統(tǒng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在滿足場地、工藝流程及功能要求的同時,考慮了通訊產(chǎn)品的特點(diǎn)、品牌定位,在安全性、系統(tǒng)功能、可靠性、可操作性、生產(chǎn)保障等環(huán)節(jié)提出了有效實(shí)施方案。同時,本文所提出的方法對工件在垂直方向的擺放精度有一定的要求,目前通過定制托盤的方式得到處理。后期圍繞工件擺放角度過大,甚至發(fā)生工件之間干涉情況下,工件的視覺定位問題可進(jìn)一步的開展研究。

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